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      首鋼京唐2 250生產(chǎn)線R1粗軋機工作輥油膜軸承進水分析

      2010-11-18 08:02:32蘇長水
      重型機械 2010年6期
      關(guān)鍵詞:油封氧化鐵水封

      李 果,蘇長水

      (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063200)

      1 前言

      由于油膜軸承適應(yīng)現(xiàn)代軋機大型、高速、重載、連續(xù)、自動等的工作環(huán)境,因此油膜軸承在軋機中起到越來越重要的作用,在鋼鐵生產(chǎn)部分領(lǐng)域已經(jīng)完全超越了滾動軸承的使用[1]。但是,油膜軸承一旦進水將會導(dǎo)致潤滑油乳化、設(shè)備生銹、不正常磨損等一系列問題,如今進水問題已成為油膜軸承亟待解決的一個重要課題。

      針對首鋼京唐2 250生產(chǎn)線發(fā)生的R1粗軋工作輥油膜軸承進水事故,對R1粗軋工作輥油膜軸承進行了拆裝,記錄了整個拆裝過程,找出了油膜軸承進水的真正原因,并且基于首鋼京唐R1油膜軸承進水問題,對油膜軸承的進水原因作了集中分析。

      油膜軸承按照承載方式分為動壓油膜軸承、靜壓油膜軸承和動-靜壓油膜軸承。首鋼京唐2 250 R1粗軋工作輥油膜軸承屬于動壓油膜軸承,動壓油膜軸承的原理是根據(jù)泵吸原理形成油膜,油膜厚度隨著軋制力和軋制速度的變化而變化。錐套和襯套是油膜軸承的主要徑向承載件,錐套通過鍵與軋輥連接并且同時旋轉(zhuǎn)。襯套通過銷子固定在軸承座內(nèi),當(dāng)軋輥旋轉(zhuǎn)時,錐套和襯套之間產(chǎn)生相對滑動,因此,在錐套和襯套之間形成油膜,形成的油膜承載著軋制力。

      2 R1粗軋機工作輥油膜軸承的結(jié)構(gòu)特點

      2.1 與支承輥油膜軸承的不同點

      R1粗軋機屬于二輥可逆式軋機,與支承輥油膜軸承的設(shè)計不同,軋輥傳動端與接軸連接,通過大電機帶動軋輥旋轉(zhuǎn)。軋輥傳動側(cè)油膜軸承的端罩是相對旋轉(zhuǎn)的工件,靠兩個骨架油封防止水的進入和油的溢出。R1工作輥傳動側(cè)結(jié)構(gòu),如圖1所示。

      圖1 R1工作輥傳動側(cè)結(jié)構(gòu)

      2.2 與支承輥油膜軸承的相同點

      R1工作輥密封裝置的結(jié)構(gòu)與支承輥油膜軸承的結(jié)構(gòu)相同,如圖2所示。多肢DF密封的兩個不同方向的唇,一個用于防止油的溢出,一個防止水的進入。水封固定在軸承座上,當(dāng)軋輥旋轉(zhuǎn)時,水封與軋輥之間形成相對運動。

      圖2 R1工作輥密封裝置結(jié)構(gòu)

      3 油膜軸承進水分析

      在將油膜軸承拆裝之前,根據(jù)油膜軸承的結(jié)構(gòu)特點做如下分析,油膜軸承進水的原因很多[2],可以大致分為密封失效和裝配原因引起的進水。

      3.1 密封失效

      密封失效可分為靜密封失效和動密封失效兩大類,不同的失效形式與不同的結(jié)構(gòu)及使用因素有關(guān)。

      (1)靜密封失效。靜密封通常分為O型密封圈、水封、DF密封。在R1油膜軸承上、密封蓋與軸承座之間、輥頭端罩內(nèi)、止推軸承箱與軸承座之間等均用O型密封圈密封,O型密封圈的失效主要是密封件本身及相關(guān)安裝件的尺寸、精度達不到設(shè)計要求等原因造成。

      水封的靜密封失效主要是由于水封安裝在密封蓋上之后,密封蓋的尺寸、精度達不到設(shè)計要求造成的,也有密封蓋在長時間的冷卻水沖刷下,銹蝕造成了水封的靜密封失效。

      DF密封的靜密封失效原因是DF密封于軋輥輥頸之間形成的負(fù)壓空腔的吸附力和密封箍形成的力小于離心力。如果密封箍的尺寸太大、軋輥的輥頸尺寸太小、DF密封本身的精度達不到設(shè)計要求,均會引起DF密封的靜密封失效。

      (2)動密封失效。動密封失效大體分為水封、DF密封及骨架油封失效。

      由于水封與軋輥之間長時間的摩擦,水封磨損嚴(yán)重產(chǎn)生動密封失效,冷卻水內(nèi)混入的氧化鐵皮掉入水封V型槽內(nèi),將水封結(jié)構(gòu)破壞造成失效等,也有人為的安裝因素存在。

      由于DF密封的唇口破壞,油膜軸承的壓力過高將唇口擊翻,產(chǎn)生D密封的動密封失效。

      由于冷卻水中混入大量的氧化鐵皮,骨架油封為達到最好的防水效果,唇口向外,這樣就造成了大量的氧化鐵皮沉積在骨架油封內(nèi),長時間的積累造成骨架油封全部被氧化鐵皮堵死,失去彈性造成骨架油封的動密封失效。將R1油膜軸承拆裝之后發(fā)現(xiàn),R1油膜軸承的骨架密封失效,造成了R1油膜軸承的進水事故,具體照片如圖3所示。

      圖3 堆滿氧化鐵皮的骨架油封

      3.2 裝配失效

      密封失效并不排除是由裝配原因引起的失效,同時存在其它裝配問題引起的油膜軸承進水,比如油膜軸承上的各種絲堵未裝配,進油口,回油口的接頭未裝配到位等等同樣會造成油膜軸承的進水。

      4 改進措施

      根據(jù)導(dǎo)致進水失效的分析結(jié)果,制定了相應(yīng)的防水改進措施。

      (1)臨時措施。在傳動側(cè)的端部增加擋水板,擋水板與端罩之間采用端面密封膠粘接,用螺栓固定在傳動側(cè)端罩上,擋水板的結(jié)構(gòu)如圖4所示。

      圖4 臨時制作的擋水板結(jié)構(gòu)

      (2)增設(shè)V型水封。在端罩上增加一個V型水封,如圖5所示,使水封的唇部與軸接觸,使氧化鐵皮不能進入。

      圖5 V型水封結(jié)構(gòu)

      5 整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進

      由于臨時措施(圖4)仍然不能完全解決問題,只是把失效時間稍微延長,增設(shè)V型水封,同樣不能最終解決問題。經(jīng)過詳細(xì)分析,準(zhǔn)備將R1傳動側(cè)的結(jié)構(gòu)進行整改,將骨架油封外側(cè)再形成一個游宮式密封,改進前的骨架密封裝置結(jié)構(gòu)如圖6所示。

      圖6 R1骨架密封裝置改進前結(jié)構(gòu)

      零件2環(huán)的寬度尺寸為120 mm,厚度為16 mm。安裝之后,零件2超出零件1的長度為25 mm,零件1的厚度為15 mm,當(dāng)軋輥裝入接軸之后,固定零件1的螺栓距離接軸最近距離為16 mm,因此此機構(gòu)仍然有改進的空間,具體修改后的結(jié)構(gòu)如圖7所示。

      圖7 R1骨架密封裝置改進后結(jié)構(gòu)

      修改密封結(jié)構(gòu)后,當(dāng)軋輥旋轉(zhuǎn)時,油膜軸承油會從骨架密封處溢出一部分,從而在零件1與零件2之間形成游宮式密封,更有效地防止了異物進入油膜軸承。

      [1] 郭溪泉.軋機油膜軸承[M].北京:北京工業(yè)出版社,1992:1.

      [2] 劉文斌,朱俊祥.軋機油膜軸承密封失效原因分析及解決辦法[A].第九屆中國軋機油膜軸承技術(shù)研討會[C],2008.

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