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      預(yù)分解窯采用鋼渣配料的體會(huì)

      2011-01-05 08:15:58鄒立龔明華張維張興江
      水泥技術(shù) 2011年4期
      關(guān)鍵詞:窯內(nèi)結(jié)球生料

      鄒立,龔明華,張維,張興江

      預(yù)分解窯采用鋼渣配料的體會(huì)

      Experiences of Utilizing Steel Slag as One of Raw Materials in Precalciner Kilns

      鄒立,龔明華,張維,張興江

      1 前言

      利用鐵礦石、硫酸渣等作為鐵質(zhì)校正原料進(jìn)行配料,是水泥生產(chǎn)傳統(tǒng)的配料方法,但鐵礦石價(jià)格較貴,而硫酸渣水分較高,在工業(yè)生產(chǎn)過程中易造成粘結(jié)和堵塞。為綜合利用工業(yè)廢渣和降低生產(chǎn)成本,我公司(? 3.3m×50m CDC分解爐、五級(jí)預(yù)熱器窯)于2008年2月下旬開始用附近鋼鐵廠排放的鋼渣代替鐵礦石配料進(jìn)行試燒。由于最初對(duì)鋼渣的特性了解不夠,在試生產(chǎn)期間出現(xiàn)了預(yù)熱器C4和C5錐體及下料管經(jīng)常堵料,窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)球頻繁,篦冷機(jī)內(nèi)板結(jié)成塊等問題。經(jīng)過認(rèn)真研究、分析產(chǎn)生問題的原因,于同年6月重新試燒鋼渣配料,取得了成功。

      2 采用鋼渣配料出現(xiàn)問題的初步分析

      鋼渣中 CaO、SiO2、CaF2含量較高,其主要礦物成分為C2S,同時(shí)含有適量的氟鋁酸鈣。鋼渣既是一種“礦化劑”,又是一種非熟料“晶種”,引入生料后,在熟料煅燒中起到“誘導(dǎo)結(jié)晶”和“礦化劑”的作用,可以顯著改善生料的易燒性,降低液相生成溫度及液相粘度,加速硅酸鹽熟料礦物的形成,促進(jìn)C2S對(duì)fCaO的吸收。鋼渣中含有較多的MgO,在12.0%左右,同時(shí)灰石中MgO含量為2%左右,因此造成熟料中MgO含量較高,在3.5%左右。由于鋼渣的“礦化劑”和“晶種”作用,加上熟料中MgO含量很高,使得液相出現(xiàn)的溫度大大降低,液相量顯著增加,同時(shí)配料方案和操作參數(shù)未作相應(yīng)調(diào)整,反映在煅燒方面料子易燒性極好,但燒結(jié)范圍變窄,操作不當(dāng)很容易導(dǎo)致預(yù)熱器堵塞和窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)球。

      3 采取的措施

      3.1 改變?cè)吓淞戏桨敢赃m應(yīng)鋼渣配料的熱工特性

      利用鋼渣代替鐵礦石配料,由于砂巖中Al2O3含量偏高(11%左右),故未用頁巖而采用石灰石、砂巖、鋼渣三組分配料,其原材料成分及配比見表1。

      鋼渣除含有Fe2O3以外,還含有與熟料成分相近的礦物,已進(jìn)行了固相反應(yīng),同時(shí)含有較高的MgO,致使最低共熔點(diǎn)降低(1200~1250℃左右),熟料出現(xiàn)液相的溫度過低,液相量過大,使得窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)球的幾率增大,所以熟料的配料方案必須進(jìn)行調(diào)整,要適當(dāng)提高熟料的飽和比和硅酸率,降低Fe2O3含量,從而降低液相量,穩(wěn)定窯的熱工制度。熟料配料方案調(diào)整前后的化學(xué)成分及率值見表2。

      3.2 確定合理的工藝操作參數(shù)

      表1 原材料成分及配比表,%

      表2 熟料配料方案調(diào)整前后的化學(xué)成分(%)及率值

      表3 調(diào)整前后的窯工藝操作參數(shù)

      為穩(wěn)定窯的熱工制度,保證窯的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,提高窯的有效運(yùn)轉(zhuǎn)率,采用鋼渣配料除了熟料配料方案要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整外,還必須對(duì)窯各工藝操作參數(shù)進(jìn)行必要的調(diào)整。調(diào)整前后的窯工藝操作參數(shù)見表3。

      因采用鋼渣配料后生料的易燒性得到改善,生料在預(yù)熱器及分解爐內(nèi)吸收的熱量相應(yīng)減少,并且鋼渣帶入的CaO不是以碳酸鹽的形式存在,不需要分解,所以預(yù)熱器和分解爐的熱負(fù)荷降低,因此可以增加入窯生料下料量,從而提高熟料的產(chǎn)量。公司調(diào)整了窯頭及窯尾用煤比例,降低了總用煤量,由于預(yù)熱器和分解爐的熱負(fù)荷減小,尾煤比例由調(diào)整前的62%左右降低到60%左右,總用煤量降低了0.7t/h左右。試燒出窯的熟料多呈黃色,黃心料偏多,熟料質(zhì)量較差,經(jīng)分析原因有二:一是鋼渣中Fe2+較多,從其燒失量為負(fù)數(shù)可以看出,由于鋼渣帶入的Fe2+較多,在窯內(nèi)煅燒時(shí)因通風(fēng)不好而得不到充分氧化,不能完全被氧化成Fe3+,造成熟料顏色發(fā)黃;二是鋼渣硬度較大,帶有部分鐵粒,非常難磨,由生料磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量可以看出(CRM2650立磨在采用鋼渣配料前后的產(chǎn)量分別為120t/h、100t/h)。雖然生料細(xì)度80μm篩篩余是合格的(≤12%),但鋼渣本身的顆粒較粗,在窯內(nèi)煅燒時(shí),與氧接觸的面積較小,氧化反應(yīng)不完全,易形成還原氣氛,導(dǎo)致熟料顏色發(fā)黃,黃心料增多。針對(duì)這種情況我們也相應(yīng)采取了以下措施:一是窯速由3.7r/min增加至3.9r/min,增大了窯內(nèi)物料流速,實(shí)現(xiàn)了薄料快轉(zhuǎn),既增大了窯內(nèi)通風(fēng)面積,又減少了窯內(nèi)的還原氣氛,使熟料中Fe2+氧化成Fe3+的速度加快,從而減少了黃心料的發(fā)生,同時(shí)降低了窯皮的厚度,減少了窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)球的幾率;二是為了提高生料細(xì)度,使鋼渣中的Fe2+離子與氧充分接觸,加快其氧化成Fe3+離子的速度,減少黃心料的發(fā)生,但又不至于過多地降低生料磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。我們?cè)阡撛肽デ霸鲈O(shè)了一臺(tái)細(xì)碎機(jī),進(jìn)行磨前預(yù)破碎,使鋼渣入磨粒度由20mm左右降低到10mm左右,在保證生料細(xì)度合格的前提下,生料磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量穩(wěn)定在110t/h左右;三是適當(dāng)拉大窯尾用風(fēng),C1出口負(fù)壓由4.7kPa增加到5.2kPa,拉大了窯尾排風(fēng),窯內(nèi)過剩空氣系數(shù)增加,使氧氣量充足,減少了窯內(nèi)還原氣氛,有助于鋼渣中的Fe2+離子氧化成Fe3+離子,減少了黃心料的發(fā)生。

      4 鋼渣配料的效果

      (1)降低了成本。鋼渣到廠價(jià)格130元/t,鐵礦到廠價(jià)格為260元/t,但鋼渣含鐵量比鐵礦低,所以生料中鋼渣用量為3%左右,而鐵礦用量為2%左右,通過計(jì)算,使用鋼渣比使用鐵礦每月可節(jié)約5萬元左右。

      (2)增加了熟料產(chǎn)量。每天可增加熟料100t左右,扣除原材料成本,每月可增加熟料產(chǎn)值40萬元左右。

      (3)降低了熟料熱耗,節(jié)約了能源。窯系統(tǒng)總用煤量降低了0.7t/h左右,每天按20h,每月按25d計(jì)算,每月可節(jié)約煤炭350t左右,每噸煤平均按500元計(jì)算,一個(gè)月可節(jié)約17.5萬元左右。

      5 結(jié)語

      在預(yù)分解窯上采用鋼渣配料煅燒水泥熟料,應(yīng)及時(shí)調(diào)整熟料配料方案和工藝操作參數(shù),從而穩(wěn)定窯的熱工制度,避免預(yù)熱器堵塞,窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)球等不正常工況的出現(xiàn)。

      采用鋼渣配料加大了廢渣的利用量,減少了環(huán)境污染,降低了成本。鋼渣在熟料煅燒中具有“誘導(dǎo)結(jié)晶”和“礦化劑”的作用,可改善生料的易燒性,降低煤耗,提高熟料產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化,同時(shí)可為企業(yè)廢渣利用量達(dá)到國家免稅要求創(chuàng)造條件。

      TQ172.44

      B

      1001-6171(2011)04-0044-02

      通訊地址:四川萬源市大巴山水泥公司,四川 萬源 636350;

      2010-12-27;

      趙蓮

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