賀繼榮
褐煤代替部分煙煤煅燒水泥熟料的嘗試
An attempt to Produce Cement Clinker by Firing Lignite Partially instead of Bituminous Coal
賀繼榮
為挖潛增效,進一步降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益,我公司?3.5m×54m窯于2010年11月開始使用部分褐煤替代部分煙煤進行水泥熟料煅燒,褐煤摻量為30%。
摻褐煤后,由于褐煤和煙煤是截然不同的兩個煤種,水分較高,在燃燒速度上有著本質(zhì)的區(qū)別,實驗初期出現(xiàn)了不少工藝問題。所用褐煤工業(yè)分析見表1。具體表現(xiàn)為:入窯煤粉水分偏高且難控制(一般在3%~5%),導致煤粉燃燒滯后,燒成帶溫度偏低,窯皮偏長達26m左右,窯內(nèi)34m段容易結(jié)圈,系統(tǒng)壓力比正常時偏高 200~300Pa,造成煙室、縮口結(jié)皮嚴重,甚至發(fā)生預(yù)熱器C5級錐體及下料管嚴重結(jié)皮等不正?,F(xiàn)象。入窯二次風溫不穩(wěn)定(在950~1150℃之間波動),分解爐出口溫度波動較大(在850~920℃之間波動)。加之操作員業(yè)務(wù)水平有限,對出現(xiàn)的異常狀況不能及時調(diào)整,導致窯內(nèi)熱工制度不穩(wěn)定,窯皮脫落頻繁,窯內(nèi)結(jié)球情況時有發(fā)生。煤磨產(chǎn)量偏低、飽磨現(xiàn)象亦有發(fā)生。針對以上所出現(xiàn)的問題,通過不斷實踐,現(xiàn)場跟蹤摸索,在生產(chǎn)控制上采取了以下的措施,取得了一定效果。
(1)加強對操作人員的技能培訓,嚴格工藝管理,力求三班統(tǒng)一操作。在系統(tǒng)用風上嚴禁私自調(diào)整,特殊情況確實需要調(diào)整時,應(yīng)征得車間工藝負責人的同意,并記錄好調(diào)整時間及調(diào)整后系統(tǒng)的變化情況,出現(xiàn)異常情況立即報車間工藝負責人。
(2)由于褐煤起火快,揮發(fā)分高,火焰較單獨燃燒煙煤時要稍偏長,為避免窯內(nèi)熱力分布不均勻?qū)е聯(lián)p傷窯皮及耐火磚,在煤管的內(nèi)外風匹配上做相應(yīng)調(diào)整。在一次風壓力(34kPa左右)不變的情況下,保證外風壓力在38kPa左右。內(nèi)風壓力在30kPa左右。根據(jù)煅燒情況及燒成帶筒體溫度的變化情況,通過調(diào)整內(nèi)外出口間隙大小來調(diào)整內(nèi)外風的噴出速度,以保證火焰的推力,保證合理的火焰形狀,使火焰順暢有力不掃窯皮,燒成帶筒體溫度控制在260~300℃,合理控制燒成帶主窯皮長度在18m左右。
(3)煤粉的均化、質(zhì)量控制、粉磨、及存儲措施
a煤的均化、煤質(zhì)要求
摻褐煤后,由于褐煤具有燃點低、揮發(fā)分高、灰分低、外水分高(一般都在28%左右)、易自燃等特點,故原煤均化效果的好壞將直接影響回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的正常煅燒,所以加強入庫人員的管理尤其重要。在原煤入庫前嚴格按比例(1:2)搭配好并進行預(yù)均化后再入庫,在入庫的同時要求卸煤行走小車不斷來回行走下料,嚴禁固定一個位置下料。原煤進行粉磨時要求至少有3個以上的儲煤倉搭配使用。為保證窯系統(tǒng)的正常煅燒,要求嚴格控制進廠煤的質(zhì)量,保證入窯煤粉發(fā)熱量>21320kJ/kg,灰分<29%,固定碳>44%,揮發(fā)分>25%,含硫量<1.0%。我公司所用褐煤分析結(jié)果見表1,摻褐煤前后入窯煤的工業(yè)分析結(jié)果見表2。
b粉磨
表1 我公司所用褐煤分析結(jié)果(表中數(shù)據(jù)為平均值)
表2 摻褐煤前后入窯煤的工業(yè)分析結(jié)果(表中數(shù)據(jù)為平均值)
表3 摻褐煤前后的粉磨參數(shù)
表4 摻褐煤前后熟料分析結(jié)果(平均值)
表5 摻褐煤前后系統(tǒng)各參數(shù)變化情況
表6 摻褐煤前后熟料物理性能(平均值)
表7 經(jīng)濟效益分析(熟料熱值按3594.8kJ/kg計算)
由于褐煤水分高,為使入窯煤粉細度(0.08mm方孔篩篩余≤6%)及水分(≤2%)達到控制要求,在粉磨時要求入磨風溫相對控制高些,保證煤粉烘干嚴防糊球及粘糊磨機襯板,穩(wěn)定喂煤量,但溫度也不能控制過高,以防著火造成工藝事故。摻褐煤前后的部分參數(shù)見表3~6。
c煤的儲存
由于褐煤易自燃,故要求原煤及出磨煤粉存放時間不易過長,如果條件允許,建議現(xiàn)購現(xiàn)用,現(xiàn)粉磨現(xiàn)使用。特別是入窯煤粉,如果遇特殊情況不能用完需延長存放時間,則必須做好煤粉倉的密封工作,杜絕外界空氣與煤粉接觸,平時加強檢查監(jiān)測,嚴防著火,發(fā)現(xiàn)自燃時要立即采取措施,防止事故擴大。
(4)加強對系統(tǒng)的密封堵漏,嚴防冷風摻入。冷風的滲入一方面造成熱耗增加,另一方面造成煤粉燃燒不完全或者燃燒滯后而導致窯尾及預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮。加強系統(tǒng)結(jié)皮積料的檢查和清理,保證系統(tǒng)通風順暢。
通過采取以上措施,在窯系統(tǒng)煅燒、熟料產(chǎn)質(zhì)量、煤耗等方面均取得預(yù)期的效果,具體見表7。
褐煤單價按480元/t計算,每噸熟料可降低成本12.6元,每天按1600t熟料產(chǎn)量計算,則每天可降低成本20270元,每月按30d計,每月可節(jié)約成本60萬元左右,經(jīng)濟效益可觀。
TQ172.625.2
B
1001-6171(2011)06-0084-02
通訊地址:云南省盈江縣允罕水泥有限責任公司,云南 盈江 679300
2011-05-27;
呂 光