雷 平
(中國石化青島煉油化工有限責任公司,青島266500)
催化裂化裝置作為煉油廠核心裝置之一,對于提高全廠經(jīng)濟效益具有重要作用。國內(nèi)某單套加工能力達10Mt/a的煉油廠,采用“常減壓蒸餾+延遲焦化+蠟油加氫處理+催化裂化”的加工方案,其中催化裂化裝置設計規(guī)模為2.9Mt/a,裝置原料為蠟油加氫處理尾油及焦化蠟油,產(chǎn)品主要包括干氣、液化氣、汽油、柴油。該廠于2008年5月建成投產(chǎn),投產(chǎn)后圍繞催化裂化裝置,在生產(chǎn)上采取多項優(yōu)化措施,取得了良好經(jīng)濟效益。
2.1 常減壓蒸餾裝置實行減壓深拔技術
為增產(chǎn)催化裂化原料,該廠常減壓蒸餾裝置采用減壓深拔技術提高蠟油收率,降低渣油產(chǎn)率。目前國內(nèi)將減壓渣油的實沸點切割點控制在540℃以上,即為減壓深拔,而國外減壓渣油實沸點切割點的設計值為565.6℃。該廠常減壓蒸餾裝置實施減壓深拔技術后,減壓爐出口溫度由深拔前的405℃提高到422℃,減壓渣油實沸點切割溫度由542℃提至572℃。蒸餾裝置產(chǎn)物收率變化明顯,其中渣油收率降低3.31百分點,蠟油收率提高3.06百分點,混合柴油收率提高0.42百分點。
實施減壓深拔技術的意義在于可使催化裂化裝置的原料增加,提高汽油、柴油產(chǎn)量。按煉油廠原油加工能力10Mt/a計,減壓深拔后常減壓蒸餾裝置蠟油餾分增加331kt/a,而焦化裝置因渣油進料減少造成蠟油減產(chǎn)63.6kt/a,因此催化裂化裝置原料實際增加267.4kt/a。原料量增加的同時,由于原料性質(zhì)變重,殘?zhí)恐瞪撸谕确磻獥l件下,催化裂化裝置產(chǎn)品收率有所變化,減壓深拔前后產(chǎn)品收率對比見表1。從表1可以看出,實施減壓深拔技術后,催化裂化裝置干氣收率增加0.42百分點,液化氣收率降低0.48百分點,汽油收率增加1.05百分點,柴油收率降低1.27百分點,油漿產(chǎn)率增加0.09百分點,石油焦產(chǎn)率增加0.17百分點。催化裂化裝置產(chǎn)品收率變化的主要原因是原料變重后,裝置生焦量增加。但實施減壓深拔后,催化裂化裝置的產(chǎn)品性質(zhì)無明顯變化。
表1 減壓深拔前后催化裂化裝置產(chǎn)品收率對比 w,%
根據(jù)裝置收率數(shù)據(jù)及2009年12月產(chǎn)品不含稅價格對減壓深拔前后全廠經(jīng)濟效益進行粗略估算,結果見表2。實施減壓深拔后因產(chǎn)品結構改變可使全廠經(jīng)濟效益增加17 743萬元/a。
表2 減壓深拔前后全廠經(jīng)濟效益估算
另外,實施減壓深拔技術后,全廠增加能耗782×106MJ/a,使經(jīng)濟效益減少4 184萬元/a。綜合考慮產(chǎn)品結構變化及能耗變化對全廠效益的影響,實施減壓深拔技術后,每年可增加經(jīng)濟效益13 559萬元。
2.2 加氫處理裝置所產(chǎn)柴油作催化裂化原料
蠟油加氫處理裝置用于催化裂化原料的預處理,為了增加催化裂化原料,提高汽油收率,進而提高全廠經(jīng)濟效益,該裝置停止側線抽出產(chǎn)品柴油,將柴油壓入尾油中,從而增加催化裂化裝置原料。
蠟油加氫處理裝置的設計規(guī)模為3.2Mt/a,分餾塔側線抽出柴油的設計值為216kt/a。為增加尾油量,對裝置的分餾系統(tǒng)進行調(diào)整,措施包括:(1)停用分餾塔加熱爐(簡稱分餾爐)以降低分餾塔進料溫度;(2)停止柴油產(chǎn)品側線抽出。表3為加氫處理裝置調(diào)整前后主要工藝參數(shù)變化情況。從表3可以看出:調(diào)整前后分餾爐出口溫度由341.8℃降至260.7℃,這使得分餾爐主火嘴燃料瓦斯消耗減少了1 100m3/h(標準狀態(tài));在裝置進料量不變的情況下,柴油產(chǎn)量降低23.70t/h,相應地尾油產(chǎn)量增加23.70t/h,按年開工8 400h計,催化裂化裝置原料量可增加199.1kt/a。
表3 分餾系統(tǒng)調(diào)整前后加氫處理裝置主要工藝參數(shù)對比
調(diào)整后,加氫處理裝置尾油質(zhì)量得到改善。因柴油進入尾油中,使尾油中的輕組分比例增加,尾油中的硫、氮和金屬含量降低,殘?zhí)恐狄蚕鄳档?,這對催化裂化裝置是有利的[1]。原料調(diào)整前后催化裂化裝置產(chǎn)品結構變化情況及對煉油廠效益的影響見表4。尾油中輕組分比例的增加使其裂化性能改善,較大幅度地提高了催化裂化裝置汽油收率,液化氣收率也有所增加。汽油收率增加1.90百分點,液化氣收率增加0.10百分點,柴
表4 催化裂化原料調(diào)整前后全廠經(jīng)濟效益估算
1)收率和產(chǎn)量的關系為:產(chǎn)量變化=設計負荷×收率變化+原料變化量×深拔前收率。
2)產(chǎn)品價格為2009年12月發(fā)布的不含稅價格。油收率降低1.13百分點。按該廠實際原油加工量估算,經(jīng)濟效益可增加4 877萬元/a。
2.3 催化裂化反應深度降低
提升管反應器內(nèi)的反應深度對催化裂化裝置產(chǎn)品構成具有重要影響。反應深度過高,會造成二次裂化反應增加,目的產(chǎn)物收率下降。此外,從提升管出口到分餾塔的10~20s內(nèi),由于溫度較高,也有一定程度的二次反應發(fā)生,而且主要是熱裂化反應,造成干氣及焦炭產(chǎn)率增加。因此,合理降低催化裂化裝置反應深度,對于提高裝置經(jīng)濟效益具有重要意義。
該廠催化裂化裝置為實現(xiàn)增產(chǎn)汽柴油的目的,主要采取了以下降低反應深度的措施:
(1)降低反應溫度。研究表明,催化裂化反應主要由動力學控制,而且,在動力學控制因素中,由于催化裂化反應的高溫條件,化學反應速率占主導地位。因此,提高反應溫度,則反應速率增加。一般而言,溫度每提高10℃,反應速率提高10%~20%[2]。但反應溫度越高,熱裂化反應比例越大,使干氣、液化氣產(chǎn)率增高,汽油、柴油產(chǎn)率降低。在保證該裝置產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,將反應溫度由496℃逐步降低到488℃,有效提高了汽油、柴油收率。
(2)提高再生溫度。裂化催化劑的再生過程決定著整個裝置的熱平衡與生產(chǎn)能力。催化劑的再生速率取決于待生劑上焦炭的燃燒速率。提高再生溫度對燒焦有利,通過逐步摸索,最終將再生溫度由660℃提高到670℃。
(3)降低反應時間。降低反應時間相當于提高反應空速??账僭礁?,油品與催化劑接觸時間越短,二次裂化反應越少,汽油、柴油收率越高。在提升管反應器體積已固定、裝置處理量存在上限的情況下,當快速分離器線速允許時,可以通過增大預提升干氣量來降低反應時間及反應深度。該裝置預提升干氣量由7 800m3/min提高到9 600m3/min。
催化裂化裝置通過采取以上措施,有效降低了反應深度,裝置汽油、柴油收率有所增加,液化氣收率基本不變,同時干氣和油漿收率下降。圖1和圖2分別給出了標定期間汽油、柴油、干氣及油漿收率的變化情況。根據(jù)圖1和圖2中的數(shù)據(jù)可以算出:通過降低反應深度,催化裂化裝置的汽油收率平均增加約0.82百分點,柴油收率平均增加約1.22百分點,干氣收率平均下降約0.38百分點,油漿收率平均下降約1.49百分點。除此以外,液化氣收率也略有下降,平均下降約0.37百分點;生焦量也有一定程度的下降。
圖1 催化裂化裝置汽油、柴油收率變化■—汽油;●—柴油
圖2 催化裂化裝置油漿和干氣收率變化■—干氣;●—油漿
按該廠實際原油加工量估算,產(chǎn)品價格按表2列出的數(shù)據(jù)計,油漿價格按2 300元/t計(不含稅價),則降低反應深度后,裝置經(jīng)濟效益可提高8 867萬元/a(石油焦收益變化未計入)。
圍繞催化裂化裝置主要采取了提高經(jīng)濟效益的三種策略,通過對常減壓蒸餾裝置實行減壓深拔技術,可增加經(jīng)濟效益13 559萬元/a;通過把加氫處理柴油作催化裂化裝置的原料,可增加經(jīng)濟效益4 877萬元/a;通過降低催化裂化裝置的反應深度,可增加經(jīng)濟效益8 867萬元/a。三大策略累計可增加經(jīng)濟效益27 303萬元/a。
需要指出的是,前兩項技術策略的施行前提為催化裂化裝置具備足夠的負荷能力。2010年該廠催化裂化裝置平均負荷達到115%,對提高全廠經(jīng)濟效益起到了關鍵作用。
[1] 胡志海,聶紅,石亞華,等.RIPP催化裂化原料加氫預處理技術實踐與發(fā)展[J].石油煉制與化工,2008:39(8):5-9
[2] 徐春明,楊朝合,林世雄.石油煉制工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009:298-314