高健GAO Jian
(中海石油寧波大榭石化有限公司,寧波 315812)
600萬t/a常減壓裝置(以下簡稱Ⅱ常)所產(chǎn)減壓蠟油經(jīng)過冷卻后進罐區(qū),作為下游蠟油加氫裝置原料,考慮到全廠能量綜合利用,常減壓裝置增加了減二、減三、減四部分直供、部分進罐流程。因常減壓裝置與蠟油加氫裝置處于兩個片區(qū),距離較遠,考慮建設條件及成本,蠟油直供未設有單獨直供下游裝置的管線流程,直供料與罐區(qū)冷料合并后再進下游裝置。
在實際運行過程中,受供料管道系統(tǒng)壓力高、Ⅱ常設備能力低的限制,蠟油直供量最大為60t/h,直供占比低,僅約25%。為了保證蠟油加氫裝置的原料量,在蠟油熱供的同時,需要罐區(qū)冷料(70℃)約150t/h,蠟油熱供量偏小,存在較大的能量利用空間。裝置間直供后,減二、減三外送管線壓力高,致使部分輕蠟油組分轉移至洗滌油及渣油組分中,造成裝置總拔出率的降低。同時,為緩解減壓側線雜質在蠟油儲罐過多沉積,如鐵含量高,給下游裝置供料品質帶來影響,對此,對蠟油直供流程進行優(yōu)化調整。
為了解決上述問題,提高蠟油熱供比例,從節(jié)省投資考慮,計劃停運狀態(tài)裝置原料緩沖罐作為中間罐、產(chǎn)品泵作為蠟油熱供增壓泵,同時利用部分管道和儀表,并新增部分管線對蠟油熱供流程進行優(yōu)化改造。
Ⅱ常裝置蠟油熱供主要是減二、減三、減四線在與原油換熱器后、冷卻器前分別引出熱供線,增設調節(jié)閥及壓力監(jiān)控儀表,合并后出裝置,在與儲運供料管線合并后進蠟油加氫裝置原料緩沖罐,運行期間主要存在以下幾個問題:①因常減壓裝置與加氫裝置處于兩個片區(qū),熱供管線長度約為3500米,距離較長,且Ⅱ常外送料需與罐區(qū)供料合并后去加氫,導致蠟油熱供線壓力相對較高,約為0.85~1.0MPa。由于熱供管線壓力相對較高,減壓側線至罐區(qū)調節(jié)閥需關小以保證熱供量正常,同時受減壓側線泵設計能力限制,對減壓側線拔出造成了一定制約,當裝置高負荷時或者加工蠟油收率相對較高油品期間,減壓側線不能夠完全拔出,對裝置收率造成了一定影響。②蠟油熱供量最大為60t/h,熱供比例均值約為25%,從比例來看,相比于其他側線熱供數(shù)據(jù)整體略低,存在優(yōu)化的方向和思路。③蠟油經(jīng)罐區(qū)周轉后,儲罐內存在油品內鐵離子沉降問題,同時周轉量大也會造成設備損耗的鐵離子隨著供料進入大下游裝置,造成下游蠟油加氫裝置供料有鐵離子不穩(wěn)定的特點,供料性質有待改善。④改造前流程簡圖如圖1。
圖1 改造前流程簡圖
從改造前的狀態(tài)分析中可以看出目前現(xiàn)狀的根本難點就是蠟油熱供管線壓力過高,導致了一系列問題的存在。那么從改造的思路上,就要以通過流程改造,降低蠟油熱供管線壓力、減少罐區(qū)周轉為核心內容,同時優(yōu)化裝置的操作條件,達到降本增效的目的。
①解決蠟油熱供管線壓力高,Ⅱ常裝置外送能力受限問題,提高裝置總拔出率,提高公司經(jīng)濟效益。②提高減壓蠟油熱供量占比,一定程度上增加提高下游加氫裝置進料溫度,提高能源利用效率,降低公司整體生產(chǎn)成本。③蠟油直供量增加后,同步減少了罐區(qū)的供料量,相對降低混合供料中的鐵離子數(shù),改善加氫裝置供料品質,同時也能降低罐區(qū)的運行成本。④利用閑置設備,節(jié)省裝置改造成本,增加投資回報率。
①通過裝置間原料直供,裝置耗能介質的降低,提高下游裝置進料溫度,相對全部罐區(qū)冷料供料,直供改造后,裝置運行能耗下降。②增設蠟油直供流程后,降低并穩(wěn)定了常減壓裝置減壓側線外送壓力,特別是減二、減三線外送壓力降低,其外送量增加,避免輕質蠟油損失,對提高裝置總拔出率有利。③利用閑置管線、緩沖罐及泵,積極推進蠟油直供項目的設計改造及現(xiàn)場施工投用工作,降低蠟油直供項目投資費用。④利舊蠟油緩沖罐及提升泵后,降低并穩(wěn)定了常減壓裝置減壓側線外送壓力,對常減壓設備穩(wěn)定運行有利。
改造后流程簡圖如圖2。
圖2 蠟油熱供流程改造后簡圖
技改項目實施前:二常裝置減壓蠟油直供管線與罐區(qū)合并后,至下游加氫裝置,因系統(tǒng)管線存在壓力高,故二常常減壓側線泵背壓升高,操作中需提高供料壓力才能正常輸送,致使較多輕質蠟油進入渣油組分。
技改項目實施后:二常裝置減壓蠟油直供管線先至溶脫裝置,再由閑置裝置的提升泵增壓后與罐區(qū)合并后,至下游加氫裝置。改造后,二常常減壓側線泵無需提高外送壓力就能正常輸送,背壓僅為緩沖罐的壓力。減二減三線能最大能力拔出,減少輕質蠟油進入渣油組分。
出于降本增效角度考慮,循環(huán)水廠風機停運,切換至水輪機運行,降低裝置電力消耗。但循環(huán)水整體溫度略有上升。綜合蠟油熱供項目考慮,重新起運循環(huán)水廠風機,降低減頂真空度系統(tǒng)循環(huán)水溫度,蒸汽抽真空系統(tǒng)中,循環(huán)水溫度降低有利于真空系統(tǒng)運行。循環(huán)水場啟運循環(huán)水風機,從循環(huán)水變化趨勢上看,循環(huán)水進裝置溫度下降約為5~6℃,有利于減壓真空度提升。循環(huán)水進裝置溫度下降后,減壓真空度明顯得到了好轉,減壓真空度由3~4kPa逐步下降至2~3kPa,有利于減壓拔出率。
①蠟油直供項目投用前,減二減三直供,蠟油熱供量均值約為60噸/小時。
②蠟油直供項目投用后,減二減三減四直供,蠟油熱供量均值約為105噸/小時,見圖4所示。
圖4 蠟油熱供量趨勢圖
①蠟油直供項目投用前,減二減三直供,蠟油熱供溫度均值約118.0℃。
②蠟油直供項目投用后,減二減三減四直供,蠟油熱供溫度均值約為130℃,提高12℃,見圖5所示。
圖5 蠟油熱供溫度趨勢圖
通過調整操作,曹妃甸原油總拔出率提高1.6%,勃中原油加工時總拔出率提高0.5%,均值提高1.0%。同時減壓塔蠟油最下面一條側線減四線97%餾程由546℃提高至大于550℃,直接說明,通過調整操作后,減壓蠟油收率明顯有提高,減四餾程溫度見圖6。
圖6 減四線干點趨勢圖
蠟油熱供項目的投用,將為運行七部蠟油加氫原料鐵離子含量下降創(chuàng)造很好的條件,蠟油加氫裝置7月15日~16日熱供流量由60t/h上升至約115t/h,為檢驗熱供流量提升后是否可以減緩蠟油加氫壓降上升速度,對熱供增加前后分別進行采集數(shù)據(jù)進行分析驗證,熱供增加后以7月16日為界,分別進行分析。
從趨勢上可以看出,R101一床層壓降與進料量的變化趨勢總體一致,但從整體趨勢來看,R101一床層壓降處于不斷上升的趨勢,說明一床層內部垢物的累積在持續(xù)。
圖3 循環(huán)水進裝置溫度趨勢圖
圖7 下游加氫裝置反應器壓降趨勢圖
6月17日~7月12日,此期間反應進料量穩(wěn)定在225t/h,氫油比穩(wěn)定在800,R101一床層壓降由38kPa上升至71kPa,上升速度約為1.27kPa/天。
7月15日~7月26日,此期間反應進料量穩(wěn)定在210t/h,氫油比穩(wěn)定在800,R101一床層壓降由63kPa上升至70kPa,上升速度約為0.64kPa/天。
7月30日~8月25日,此期間反應進料量由225t/h逐步提高至240t/h,氫油比略有降低,R101一床層壓降由54kPa上升至88kPa,按照經(jīng)驗數(shù)據(jù),每提高5t/h的進料量,R101一床層壓降上升約3.5kPa,按照此比例,此期間R101一床層壓降上升為(88-3.5*3-54)/26上升速度約為0.87kPa/天。
壓降上升速率呈下降趨勢。
利用蠟油熱供項目提供的有力操作條件,對減壓側線收率進行了優(yōu)化操作,同時優(yōu)化裝置減壓真空度、優(yōu)化換熱系統(tǒng)負荷,裝置收率得到了較好的提升。收集往年同原油下的收率數(shù)據(jù)的均值作為基準數(shù)據(jù),與優(yōu)化后數(shù)據(jù)進行對比。優(yōu)化后各常規(guī)加工原油收率均高于基準收率,裝置收率提升均值在1.0%以上。減壓深拔操作取得了較好的效果。裝置各側線收率數(shù)據(jù)如表1。
表1 側線收率數(shù)據(jù)表
①熱供提量節(jié)能計算:通過優(yōu)化改造,結合蠟油量提高45t/h,外送溫度約為130℃,罐區(qū)供料溫度約為70℃。蠟油密度約為920kg/m3,查表可得蠟油由70℃提升至130℃,熱焓增加約為25kcal/kg,換算為能量約為25*4.1868=104.67kJ/kg=0.10467MJ/kg。年開工時數(shù)按照8400小時計算,蠟油熱供量增加約為8400*45*1000=378000000kg,能量增加約為378000000*0.10467=39565260MJ。燃料氣低發(fā)熱值約為37.5MJ/kg,折算為燃料氣約為39565260/37.5=1055074kg=1055.1噸。燃料氣成本約為2513元/噸,換算節(jié)約成本1055.1*2513≈265.1萬/年。
②P105和循環(huán)水風機用能計算。蠟油直供改造投用后,提升泵P105作為直供泵,增加電耗,P105功率為90kW,年開工數(shù)為8400小時,用電量約為90*8400=756000kWh=756000度電,每度電成本約為0.56元,計算增加成本756000*0.56=423360元=42.3萬/年。
為提升減壓真空度循環(huán)水場風機啟運,增加裝置電耗,風機功率為180kW,風機運行時間為90天。用電量約為180*90*24*0.56=21.7萬元。
③裝置總拔提高帶來的效益。通過調整及蠟油直供后,相對調整前,蠟油拔出率提高0.5%~1.6%,按提高1.0%進行計算,若裝置全年加工曹妃甸/勃中原油按300萬噸計算,全年可多回收約30000噸蠟油,若減壓蠟油與渣油差價按150元/噸計算,全年可帶來約450萬元的經(jīng)濟效益。
④裝置總拔提高帶來的效益。節(jié)省經(jīng)濟效益:蠟油供料溫度提高(265.1萬/年)、裝置蠟油收率提高帶來的經(jīng)濟效益(450萬/年);需支出的費用:蠟油熱供泵電耗(42.3萬/年);需支出的費用:循環(huán)水風機電耗(21.7萬/年);總體經(jīng)濟效益=265.1+450-42.3-21.7=651.1萬元/年。
項目總預算32.89萬元,大部分為材料費及安裝費用,建設投資費用約占總費用的83.3%,其他費用主要為固定資產(chǎn)投資費用及預備費約占總費用的16.7%。
經(jīng)計算總體經(jīng)濟效益=265.1+450-42.3-21.7=651.1萬元/年,投資回報周期為0.6個月。
Ⅱ常常減壓裝置蠟油直供改造及生產(chǎn)調整,現(xiàn)場實際應用好,經(jīng)濟效益明顯,在后續(xù)生產(chǎn)操作中,可繼續(xù)優(yōu)化調整,在滿足輸送管線設計溫度的前提下,盡可能提高蠟油加氫供料溫度。對于需要進行熱供項目項目改造裝置具有較好的示范和指導意義。對于同類型工藝改造具有實例參考意義,對于新建裝置在熱供系統(tǒng)設計具有參考意義。