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      燃油管道式烘絲機(HXD)燃燒爐系統(tǒng)的改進

      2011-01-16 07:29:38林天勤
      煙草科技 2011年12期
      關(guān)鍵詞:控制閥溫度控制開度

      林天勤

      龍巖煙草工業(yè)有限責任公司,福建省龍巖市新羅區(qū)乘風路1299號364000

      燃燒爐是燃油管道式烘絲機HXD(Lamina High Expansion Dryer)的重要設(shè)備,主要為HXD提供熱能,將工藝氣體加熱到要求溫度,使煙絲中的水分迅速蒸發(fā),以獲得滿足工藝要求含水率的煙絲[1],其燃燒介質(zhì)主要有天然氣和柴油兩種。燃燒爐工作的穩(wěn)定性對HXD的工藝氣流溫度控制產(chǎn)生直接影響,并將影響到HXD對出口煙絲含水率的控制[2]。生產(chǎn)中一旦出現(xiàn)燃燒爐熄火現(xiàn)象,重新恢復生產(chǎn)至少需要20 min以上,同時還會產(chǎn)生大量不合格煙絲,增大能源消耗。為解決該問題,郭國良等[3]通過在燃油管道式烘絲機增加工藝氣體的旁路風管,采用聯(lián)動風門調(diào)節(jié)進入燃燒爐和旁路風管的風量,以快速調(diào)節(jié)工藝氣體溫度。該方法雖然能快速獲得穩(wěn)定的工藝氣流溫度,但并沒有從根本上解決燃燒爐本身設(shè)計中存在的缺陷。為此,對燃燒爐原柴油管路系統(tǒng)進行了改進,將燃燒爐溫度由單回路控制改為串級控制,改進助燃風機風量控制方法,以提高燃燒爐系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和燃燒效率。

      1 存在問題

      1.1 工作原理

      HXD由一套密封的工藝氣體循環(huán)管道系統(tǒng)組成[3],煙絲經(jīng)DCC(High Humidity Direct Conditioning Recirculating Cylinder)滾筒加溫加濕后,通過進料氣鎖進入膨脹系統(tǒng)與工藝氣體混和,經(jīng)過干燥膨脹管道,在高溫高濕的工藝氣體作用下,煙絲中的水分迅速蒸發(fā),且經(jīng)過干燥和膨脹后進入旋風分離器,慢慢地滑進出料氣鎖。工藝氣體從旋風分離器出來后,經(jīng)過風機被分成兩部分,一部分被排出,另一部分被返回到燃燒爐的換熱器加熱到所需的工藝氣體溫度[4]。

      改進前燃燒爐柴油管路系統(tǒng)控制原理見圖1。柴油經(jīng)過油泵電機加壓后,經(jīng)過溢流閥穩(wěn)壓,然后經(jīng)過穩(wěn)壓閥和控制閥調(diào)節(jié)流量大小,再按順序依次經(jīng)過穩(wěn)壓閥、電磁閥和油槍。柴油的最終流量由溢流閥和穩(wěn)壓閥的壓力以及控制閥的開度決定,控制閥開度由聯(lián)桿機構(gòu)旋轉(zhuǎn)控制。聯(lián)桿機構(gòu)由氣動控制閥驅(qū)動,同時控制柴油流量和助燃風機風量,聯(lián)桿機構(gòu)動作是否順暢對系統(tǒng)溫度控制有較大影響。

      1.2 存在問題及分析

      由于現(xiàn)有燃燒爐柴油管路系統(tǒng)設(shè)計較簡單,執(zhí)行元件的控制精度低,因此對工藝氣流溫度的控制效果不理想。主要原因是:

      (1)助燃空氣風量與柴油流量通過聯(lián)桿機構(gòu)由一個控制器控制,該控制器同時控制流量控制閥和助燃風機風門。采用機械調(diào)節(jié)方式的控制閥需要根據(jù)經(jīng)驗觀察燃燒爐火焰燃燒情況進行閥門開度調(diào)整,在溫度控制過程中,助燃空氣風量與柴油流量很難保持在一個合適比例,從而影響柴油的燃燒效率,并使火焰探測器檢測到的火焰信號不穩(wěn)定。燃燒爐在降溫過程中,為防止燃燒爐熄火,控制閥的最小閥位值設(shè)定較大,柴油流量不能控制得足夠低,從而出現(xiàn)工藝氣流溫度上升較快、下降較慢情況。在換牌生產(chǎn)時,降溫時間長,需要人工干預閥門開度,延長了換牌時間,造成柴油浪費。由于流量與風量的比例不合適,助燃空氣風量太小會造成柴油燃燒不充分,使熱交換器產(chǎn)生積垢;助燃空氣風量太大,熱量被直接排到大氣中,增大了柴油消耗[4]。

      (2)燃燒爐溫度控制系統(tǒng)是一個單閉環(huán)控制回路,通過PID的輸出直接調(diào)節(jié)控制閥的閥門開度,閥門開度與柴油流量僅是一種正相關(guān)關(guān)系,控制對象特性不穩(wěn)定,因此溫度控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性較差,見圖2。由于燃燒爐的溫度控制響應速度較慢,使HXD出口的煙絲含水率波動較大,對產(chǎn)品工藝質(zhì)量的穩(wěn)定性有較大影響[4]。

      2 改進方法

      2.1 管路系統(tǒng)

      改進后柴油管路系統(tǒng)見圖3。在柴油管路上增加了質(zhì)量流量計,用于檢測柴油流量,也有助于調(diào)整助燃空氣風量。將原控制閥更換為控制精度高且穩(wěn)定性好的氣動薄膜調(diào)節(jié)閥,并從聯(lián)桿機構(gòu)中獨立出來,由閥門定位器單獨控制。為減少管路中的影響因素,將控制閥后面的穩(wěn)壓閥去掉,直接由溢流閥保證壓力,由氣動薄膜調(diào)節(jié)閥控制流量大小。

      根據(jù)車間每天使用的柴油消耗估算,HXD工作時的流量為50~100 kg/h??紤]到控制閥到油槍噴嘴有一段距離,而采用液化氣點燃柴油只有10 s,對流量的計量精度要求不高,因此選用了管徑較大的DN8質(zhì)量流量計,以保證在點火過程中柴油能夠迅速到達噴嘴。燃燒爐在正常工作時,柴油流量為60 kg/h左右,工作壓力為0.5 MPa,為使氣動薄膜調(diào)節(jié)閥工作在50%左右的閥位,選擇了氣動薄膜調(diào)節(jié)閥KP值為0.25的等百分比特性的閥門,保證流量控制精確,溫度控制穩(wěn)定,同時也延長了閥門的使用壽命。

      2.2 溫度控制系統(tǒng)

      改進后溫度控制系統(tǒng)采用串級控制以提高工藝氣流溫度的控制精度[5],見圖4。根據(jù)燃燒爐的設(shè)定溫度獲得柴油流量設(shè)定值,再通過調(diào)節(jié)氣動薄膜閥門的開度控制流量大小以實現(xiàn)對燃燒爐溫度的調(diào)節(jié)。由于柴油流量與燃燒爐溫度具有較強的線性關(guān)系,通過控制柴油流量以提高爐溫控制的穩(wěn)定性。對于柴油流量,通過PID運算對氣動薄膜調(diào)節(jié)閥進行控制,可以迅速達到設(shè)定的流量值。為此對該系統(tǒng)的控制程序進行了編程,增加了溫度控制PID程序和流量控制PID程序。經(jīng)過設(shè)備調(diào)試,將點火時的固定閥門開度設(shè)定在50%,此時流量為60 kg/h左右,可以保證點火成功。為防止流量太小時爐子熄火、流量太大時將爐子和熱交換器燒壞,在降溫過程中設(shè)定柴油最小流量為36 kg/h,保證爐子火焰信號穩(wěn)定;在加熱過程中設(shè)定柴油最大流量為110 kg/h,使燃燒爐可快速升溫到570℃左右,火焰燃燒情況良好。

      2.3 助燃風機風量控制

      為了使助燃風機風量與柴油流量保持在最佳比例,對風量的控制系統(tǒng)進行了改進。首先將風量調(diào)節(jié)由原來的風門控制改為變頻器控制,然后根據(jù)柴油流量調(diào)整助燃風機的頻率。具體步驟為:點燃燃燒爐,將助燃風機風門固定在一個位置保持不變,通過手動設(shè)定不同的柴油流量,然后不斷地調(diào)整助燃風機的變頻器頻率,再利用Testo 335型煙氣分析儀檢測燃燒爐尾氣的化學成分含量和柴油的燃燒效率,見表1??梢?,柴油流量與風機頻率并不成比例關(guān)系,但總體趨勢是正相關(guān)的,為此將其模擬為3個線性方程并進行編程,見表2。根據(jù)檢測到的柴油流量計算風機頻率,實現(xiàn)對助燃風機風量的控制。

      表1 不同柴油流量和風機頻率下煙氣分析儀采集到的燃燒爐尾氣數(shù)據(jù)

      表2 柴油流量與風機頻率的線性方程

      3 改進效果

      改進前后工藝氣體溫度和燃燒爐火焰信號歷史趨勢圖對比見圖5。

      由圖5可知,改進后工藝氣流溫度的響應速度和控制穩(wěn)定性都有較大提高,燃燒爐的火焰信號增強且穩(wěn)定。改進后的油管路系統(tǒng)運行可靠,提高了控制精度和點火成功率,點火失敗或熄火故障次數(shù)由原來的每月至少2次減少為0。由于助燃風機風量與柴油流量比例合適,減少了熱量散失,防止了因柴油不完全燃燒使熱交換器出現(xiàn)積垢情況,提高了柴油的燃燒效率,降低了柴油消耗。改進后燃燒爐在較低油量下能夠穩(wěn)定燃燒,在換牌需要降低工藝氣流溫度時,工藝氣流溫度降低30℃所需時間由20 min減少到10 min左右,縮短了換牌時間,提高了生產(chǎn)效率。

      [1]陳良元.卷煙生產(chǎn)工藝技術(shù)[M].鄭州:河南科學技術(shù)出版社,2002.

      [2]岳先領(lǐng),何佳滿,周一飛,等.燃油管道式烘絲機檢測系統(tǒng)燃油消耗問題的改進[J].煙草科技,2009(2):34-35.

      [3]郭國良,張世成,李輝,等.燃油管道式烘絲機工藝氣體溫度控制的改進[J].煙草科技,2009(9):18-19.

      [4]鄭利鋒,丁康鐘,廖強,等.黃金分割截距法在優(yōu)化HXD燃燒爐溫度上的應用[J].煙草科技,2010(7):11-13.

      [5]郭一楠,??×?,趙峻,等.過程控制系統(tǒng)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2009.

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