董慶海
(中石化勝利石油管理局黃河鉆井工程運(yùn)輸一公司,山東 東營 257055)
勝利油田現(xiàn)有各類德國進(jìn)口奔馳載重車、作業(yè)車、特種車100余臺,主要選配OM402、OM403、OM422、OM423四種型號奔馳進(jìn)口發(fā)動機(jī)。鑒于發(fā)動機(jī)經(jīng)常在夏季高溫泥水、冬季嚴(yán)寒風(fēng)沙的環(huán)境下長時(shí)間、超強(qiáng)度、超負(fù)荷的運(yùn)轉(zhuǎn),造成了發(fā)動機(jī)燒瓦、滾瓦、拉缸等,嚴(yán)重的會造成發(fā)動機(jī)曲軸箱報(bào)廢,給油田生產(chǎn)造成不利的影響。
奔馳四種型號的發(fā)動機(jī)均為“V型”八缸或十缸發(fā)動機(jī),其中一臺OM422“V型”八缸發(fā)動機(jī)因滾瓦造成第二、三、四道曲軸軸承座孔滾燒,基準(zhǔn)破壞,單邊尺寸擴(kuò)大0.20~0.50mm,造成曲軸箱報(bào)廢。為了確定此發(fā)動機(jī)曲軸箱的修復(fù)方案,對銅皮補(bǔ)償法、瓦背刷鍍法、座孔刷鍍法及焊補(bǔ)法等多種修復(fù)方案進(jìn)行試驗(yàn)分析比對,認(rèn)為軸承座孔電刷鍍法能夠確保將曲軸箱恢復(fù)至標(biāo)準(zhǔn)尺寸,可滿足曲軸箱精度要求。
為了保證修復(fù)成功,運(yùn)用電刷鍍工藝在其他報(bào)廢曲軸箱上進(jìn)行了多次試驗(yàn)、分析,最后確定了發(fā)動機(jī)曲軸箱的修復(fù)工藝如下。
1.以第一、五道軸承座孔為基準(zhǔn),將二、三、四道座孔鏜至標(biāo)準(zhǔn)圓,單邊鏜削量控制在0.20~0.50mm。
2.將曲軸箱座孔加工面及相關(guān)部位清洗干凈,烘干油分并處理干凈。
3.由專業(yè)人員進(jìn)行電刷鍍作業(yè),座孔直徑恢復(fù)至φ110mm。為了增加鍍層的結(jié)合強(qiáng)度,將傳統(tǒng)的鎳、銅交替刷鍍工藝,改為電解銅刷鍍工藝。
4.再次鏜削軸承座孔。仍以第一、五道座孔為基準(zhǔn),調(diào)整刀具,鏜削第二、三、四道座孔。為了避免加工時(shí)溫度過高造成鍍層脫落,經(jīng)試驗(yàn)決定采取轉(zhuǎn)速200r/min,吃刀量0.05mm,并配用鼓風(fēng)機(jī)冷卻,將溫度控制在300℃以下,鏜削結(jié)果較好。
對修復(fù)的發(fā)動機(jī)曲軸箱進(jìn)行了全面測量,均符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。裝配后測試曲軸軸承配合間隙、曲軸軸承同軸度、活塞頂部間隙等均達(dá)標(biāo)。整機(jī)試車無任何不良反應(yīng),機(jī)油壓力、溫度、功率等參數(shù)正常,試車一次成功。
奔馳OM422發(fā)動機(jī)曲軸箱進(jìn)口一臺需要6萬元,修復(fù)僅需費(fèi)用0.5萬元,修復(fù)一臺節(jié)約資金5.5萬元,還避免了因外購曲軸箱而影響生產(chǎn)的損失。