董 燕,張清珍,劉振玲(., 6607; .運(yùn)城制版有限公司, 6607)
我廠使用的國(guó)產(chǎn)1515-54″織機(jī),原送經(jīng)機(jī)構(gòu)存在送經(jīng)不勻,維修不方便,易出油污橫檔等織疵。主要表現(xiàn)在張力感應(yīng)系統(tǒng)不完善,使經(jīng)紗動(dòng)態(tài)張力波動(dòng)大約50%左右,易造成長(zhǎng)片段不勻。而且傳動(dòng)系統(tǒng)不理想,調(diào)節(jié)桿在馬槽中作無規(guī)則的跳動(dòng)易產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)疵點(diǎn)橫檔,特別是傳動(dòng)路線中機(jī)構(gòu)的失效概率大,摩擦制動(dòng)系統(tǒng)自鎖作用差,打緯時(shí)布口出現(xiàn)“倒拖”現(xiàn)象,影響送經(jīng)均勻。
由于1515-54″織機(jī)原送經(jīng)機(jī)構(gòu)存在的不足,嚴(yán)重制約著我廠棉布質(zhì)量和生產(chǎn)效率的提高,我們從改善有梭織機(jī)的送經(jīng)機(jī)構(gòu),提高其使用性能和產(chǎn)品質(zhì)量方面,做了技術(shù)性嘗試,將機(jī)內(nèi)送經(jīng)改為雙移送經(jīng)機(jī)構(gòu)。
2.1.1增加了織軸的直徑及紗線張力感應(yīng)的自動(dòng)檢測(cè)裝置,保證了送經(jīng)量的自動(dòng)調(diào)節(jié),減少張力差異。在溫濕度正常的情況下,從滿經(jīng)軸紗至了機(jī),不需人工調(diào)節(jié)而達(dá)到布幅穩(wěn)定。
2.1.2改造送經(jīng)棘輪機(jī)構(gòu):五撐頭蝸輪蝸桿改用鋼桿,使微調(diào)送經(jīng)量較改前精細(xì),提高送經(jīng)精度,大大減少了橫檔疵點(diǎn)的產(chǎn)生。
從1515-54″織機(jī)的送經(jīng)機(jī)構(gòu)改造后的使用情況看,增加了織軸直徑及紗張力感應(yīng)的檢測(cè)裝置,送經(jīng)量隨經(jīng)紗張力的變化而自動(dòng)綜合平衡調(diào)節(jié)。采用抱閘式送經(jīng)豎軸阻尼器,控制開車時(shí)送經(jīng)豎軸多余回轉(zhuǎn)或慢性回轉(zhuǎn)而引起的送經(jīng)不勻,使經(jīng)紗張力穩(wěn)定,減少了云織、稀密路等疵點(diǎn)。同時(shí)也便于安裝維修,設(shè)備發(fā)生故障時(shí),維修技工可不需抬開織軸和在經(jīng)紗層下方進(jìn)行維修操作,可減少停臺(tái)維修現(xiàn)象,從而大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量。
1515-54″有梭織機(jī)的送經(jīng)機(jī)構(gòu)由機(jī)內(nèi)送經(jīng)改為外移送經(jīng),可充分利用原有的大部分配件,新制的配件只相當(dāng)于原送經(jīng)配件成本的1/3左右,這樣每臺(tái)設(shè)備的改造費(fèi)用可大大降低。我廠改造后的1515-54″織機(jī),跟蹤調(diào)研織造裝飾布、色織布生產(chǎn)的一年時(shí)間內(nèi),僅因減少停臺(tái)修車一項(xiàng)就提高生產(chǎn)效率0.5%,并且減少云織橫檔0.35%。這樣織布質(zhì)量提高了,企業(yè)效率提高了,也方便了工人的操作,證明對(duì)有梭織機(jī)送經(jīng)裝置的技術(shù)改造的必要性和可行性,值得在有梭織機(jī)企業(yè)推廣和應(yīng)用。