朱 強(qiáng) 李召顯
Φ1400mm合成塔用于液氨與CO2在塔內(nèi)合成尿素的生產(chǎn),是水溶液全循環(huán)法襯里尿素合成塔,塔體是用低合金鋼制造的高壓容器。內(nèi)徑1400mm,高32.43m,器壁上襯有316L材料的襯里,防止尿液對(duì)筒體的腐蝕。襯里兩端與頂部封頭的襯里焊接,頂部封頭的端部是人孔與端蓋的密封面,密封面采用襯環(huán)堆焊結(jié)構(gòu)。塔口密封采用齒形墊加高壓低氯石棉材料。在襯里的環(huán)焊縫處,高壓塔體上設(shè)有檢漏孔,進(jìn)口在上,出口在下。塔內(nèi)裝有3支熱電偶套管,塔壁設(shè)置3個(gè)測(cè)溫點(diǎn)。CO2、液氨和氨基甲酸銨溶液3種物料由塔底進(jìn)入塔內(nèi),塔底部有5層折流板,相鄰兩層旋向相反。將3種物料進(jìn)行混合,尿液出口管裝在塔蓋上,塔體內(nèi)有32層篩板。
合成塔設(shè)計(jì)壓力21.6MPa,設(shè)計(jì)溫度190℃,工作介質(zhì)為液氨+CO2甲胺液,容器類別為Ⅲ類。操作壓力19.5±0.5MPa,操作溫度186±2℃,NH3/CO2(分子比)3.9~4.1,H2O/CO2(分子比)0.6~0.8,CO2氣中加氧量(容積比)0.5%~0.8%,CO2氣中H2S含量≤15mg/m3。
合成塔內(nèi)徑1400mm,球形封頭材料19Mn5,塔體外徑1616mm,球形封頭厚度98mm,公稱容積41m3,設(shè)備總重129261kg,襯里材料CrNiMo18-MCOL,塔板厚度6m,材料15MnVgc。
尿素合成塔在長(zhǎng)期工作中,受壓力及溫度變化的影響,筒體襯里易產(chǎn)生腐蝕、凹陷、劃傷等缺陷,2009年5月按要求對(duì)尿素合成塔進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修。檢修中發(fā)現(xiàn),筒體襯里表面出現(xiàn)局部點(diǎn)蝕現(xiàn)象,直徑約3mm,深度1mm左右;襯里焊縫也出現(xiàn)腐蝕,長(zhǎng)度約100mm,多分布在筒體上部。針對(duì)這一情況,設(shè)備技術(shù)人員制定出檢修方案,決定采用貼條補(bǔ)焊的方法對(duì)缺陷進(jìn)行處理。
(1)貼襯前處理。將腐蝕缺陷和原焊縫打磨,比母材齊平線略低0.5mm。在母材對(duì)應(yīng)檢漏孔附近開(kāi)設(shè)連通孔,以便對(duì)貼條泄漏情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
(2)貼條的加工。貼條板材選用316L板料,厚度4~5mm,寬度70~80mm,并且長(zhǎng)度方向要與板材軋制方向一致。貼合的曲面,通過(guò)液壓和機(jī)械加工的方法加工而成。貼條兩端開(kāi)V形坡口。
(3)貼補(bǔ)要求。貼條時(shí),要將原焊縫和焊接熱影響區(qū)全部貼蓋,貼補(bǔ)間隙≤0.5mm,貼緊度>90%,避免環(huán)、縱貼條接頭交接在一起。
(1)焊接方法。手工鎢板氬弧焊,氬弧焊打底電弧焊蓋面或全部電弧焊。
(2)焊接形式。電焊定位,多層多道立焊和橫角焊,層間溫度<100℃,部分焊接采用過(guò)渡焊,電弧焊所用焊條BM310,焊接電流110A,焊條直徑Φ2.5mm或Φ3.2mm。
(3)氬弧焊電源采用直流正接法,電弧焊電源采用小電流直流反接法。
(4)在焊接過(guò)程中,采用快速焊及窄焊道,焊條避免橫向擺,一次焊成的焊道不易過(guò)寬,輸入焊道的能量要小。嚴(yán)格控制層間溫度<150℃。
(5)多層焊時(shí),每焊一層要徹底清查。仔細(xì)檢查確認(rèn),待焊道區(qū)溫度降到60℃以下時(shí)再焊第二遍。
完成貼條焊接后,將焊肉進(jìn)行拋光處理。用5~10倍的放大鏡進(jìn)行檢查,并進(jìn)行探傷著色檢查。
針對(duì)合成塔襯里出現(xiàn)的腐蝕現(xiàn)象,設(shè)備及工藝技術(shù)人員就其產(chǎn)生的原因進(jìn)行仔細(xì)分析,并查閱了大量的技術(shù)資料。尿素合成塔在實(shí)際工作中的壓力和溫度控制,直接影響到筒體襯里的腐蝕速率,對(duì)尿素合成塔的安全運(yùn)行有著十分重要的意義,重新制定出合成塔在實(shí)際工作中,壓力和溫度控制的技術(shù)要求。
一般合成塔壓力控制在19~20MPa,該壓力高于合成塔頂物料的平衡壓,壓力過(guò)高會(huì)使溫度升高,同時(shí)引起設(shè)備腐蝕加劇,動(dòng)力消耗增加;壓力過(guò)低會(huì)使平衡壓下降,CO2轉(zhuǎn)化率下降。
生產(chǎn)中使合成塔壓力失控的因素有,導(dǎo)壓管堵及變送器和儀表失靈,調(diào)節(jié)閥閥桿斷及閥頭和閥座脫落,調(diào)節(jié)閥膜片損壞,儀表空氣斷流、液氨泵和鉀氨泵打量不好、CO2純度低。其他如倒泵不及時(shí)、改單機(jī)等,都會(huì)引起尿素合成塔壓力產(chǎn)生較大波動(dòng)。因此,在自動(dòng)調(diào)節(jié)閥自控時(shí),應(yīng)經(jīng)常注意閥的開(kāi)度變化,出現(xiàn)不正常情況及時(shí)處理。
底部溫度必須嚴(yán)格控制在174~176℃,底部溫度高低主要由進(jìn)料組分決定,并影響頂部溫度變化。影響底部溫度波動(dòng)的因素有:液氨泵和鉀氨泵打量不好,自動(dòng)調(diào)節(jié)閥失靈,儀表失靈,H2O/CO2(分子比)高低,CO2純度下降,氨預(yù)熱器溫度的高低,負(fù)荷的變化,甲胺液溫度的高低,自動(dòng)調(diào)節(jié)閥副線和液氨泵副線閥內(nèi)漏嚴(yán)重等。出現(xiàn)溫度變化時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)。
塔頂溫度控制在184~188℃,溫度過(guò)高,對(duì)合成塔襯里的腐蝕加??;溫度過(guò)低,會(huì)使CO2轉(zhuǎn)化率下降,頂部溫度一般高于底部溫度10℃左右。
尿素合成塔底部和頂部溫度波動(dòng)還與下列因素有關(guān):NH3/CO2(分子比)高,底部和頂部溫度低;NH3/CO2(分子比)低,則底部和頂部溫度高。H2O/CO2(分子比)高,底部溫度高而頂部溫度低;H2O/CO2(分子比)低,則底部溫度低而頂部溫度高??梢愿鶕?jù)具體情況,適當(dāng)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。
2009年5月,對(duì)尿素合成塔進(jìn)行了全面檢測(cè),特別是對(duì)筒體襯里出現(xiàn)的腐蝕缺陷,用貼補(bǔ)焊接方法進(jìn)行了修復(fù)。制定出生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)壓力和溫度進(jìn)行嚴(yán)格控制的要求。2010年10月,尿素合成塔通過(guò)近一年半的運(yùn)行,再次計(jì)劃?rùn)z修中,對(duì)筒體襯里缺陷修補(bǔ)部分進(jìn)行檢查探傷,襯里表面及焊縫工作良好,表明對(duì)塔襯里腐蝕缺陷的修復(fù)成功有效。通過(guò)對(duì)合成塔工作時(shí)溫度和壓力的控制調(diào)節(jié),杜絕了筒體襯里的腐蝕。 W 11.12-07