曹宏強(qiáng)
邢臺(tái)德龍鋼鐵有限公司,河北 邢臺(tái) 054000
回轉(zhuǎn)臺(tái)有4個(gè)托輪(又稱為行走輪)。對于回轉(zhuǎn)臺(tái)而言,4個(gè)托輪就相當(dāng)于四條腿,非常重要,缺一不可。如果哪條腿出現(xiàn)問題,回轉(zhuǎn)臺(tái)都不能正常工作,軋線就要停止生產(chǎn)?;剞D(zhuǎn)臺(tái)自身重量約10t左右,輸送一塊鋼坯的重量約7.7t,在特別的情況下,還同時(shí)輸送兩塊鋼坯,這樣對于托輪所承受的最大負(fù)載為25t,同時(shí)對軸承所受的徑向力比較大,直接影響到托輪的使用壽命?;剞D(zhuǎn)臺(tái)每完成一次輸送,托輪在軌道上就要行走12m,以每天(24小時(shí)計(jì)算)的生產(chǎn)量600塊~750塊計(jì),也就是說托輪每天在軌道上的行程的總長度約為7200m~8000m,這就使得托輪和導(dǎo)軌的磨損十分嚴(yán)重,引起回轉(zhuǎn)臺(tái)整體下沉,這樣會(huì)對回轉(zhuǎn)臺(tái)本體的中心定位軸承帶來不必要的軸向力,也會(huì)對傳動(dòng)設(shè)備帶來附加力,直接影響到設(shè)備的正常使用和對鋼坯的正常輸送,一付托輪的使用壽命是1年左右,就要進(jìn)行更換、維修。更換一付托輪所需時(shí)間和人力為兩人5小時(shí)左右,且空間較小,設(shè)備比較緊湊,更換時(shí)非常費(fèi)力費(fèi)時(shí)間,相對于裝配質(zhì)量來說很難得到保證。而裝配質(zhì)量的好壞,將會(huì)影響托輪的使用壽命和回轉(zhuǎn)臺(tái)設(shè)備的利用率。
托輪的原裝配結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,其裝配順序?yàn)椋狠S承件1與軸套2,安裝在一起,然后裝入輪3孔中,再安裝軸承擋蓋,并用螺栓擰緊,將定距環(huán)5從輪3的另一側(cè)裝入后,再將另一盤軸承裝入到輪3孔中與軸套2輪3配合,安裝軸承擋蓋4,并用螺栓擰緊,用手輕輕轉(zhuǎn)動(dòng)軸套,如轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、平穩(wěn),無阻礙即為裝配合格。固定擋板6用螺栓固定在座9上,將另一固定擋板7固定在軸套2上,在吊車的幫助下,慢慢放入座9內(nèi),并用螺栓固定,固定擋板7,同時(shí)軸8上的兩軸孔、軸套2、固定擋板6、7必須達(dá)到同軸度,使軸8穿入,完成軸的裝配,最后用螺栓固定做片10以固定軸的轉(zhuǎn)動(dòng)和軸向竄動(dòng)。注油,完成部件裝配。
圖1
從圖1和托輪的裝配順序可以看出,原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,零件數(shù)量多,組件裝配精度要求高,拆裝難度比較大。由于軸套2和軸8的裝配難度大,裝配的精度要求高,加大了裝配的工作量,且不能保證裝配質(zhì)量。軸8要穿過軸套2,固定擋板6、7及支座9上的兩個(gè)孔,而三者又不易達(dá)到同軸度的固定,使軸8裝入困難。他的原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)只重視使用,不重視更換檢修、拆裝,使拆裝時(shí)費(fèi)力,易損件多,繁瑣,要求的精度高,又加大了零部件的成本,總結(jié)了近幾年我對托輪的使用和維修情況的了解,結(jié)合自己學(xué)過的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在查閱資料和結(jié)合現(xiàn)場的情況,針對托輪的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。具體方法如下:
如圖2所示,利用軸承盒的結(jié)構(gòu),改變原設(shè)計(jì)的支座穿軸孔,為上軸蓋、下軸座,并用m16螺栓固定聯(lián)接,加厚孔邊緣厚度來加強(qiáng)孔的強(qiáng)度。
圖2
僅此一改變就使原設(shè)計(jì)裝配穿軸要求精度高的問題得到了解決。將軸孔的定距環(huán)改為孔用擋圈加墊圈來保證輪孔兩軸承為的同軸度,以軸上中間的軸臺(tái)階(注:向尺寸負(fù)于擋圈加墊圈的尺寸0.3mm)來保證軸與輪的定位;以軸兩端的鎖片來保證軸與底座不轉(zhuǎn)動(dòng),不軸向竄動(dòng),還增加了檔塵擋圈來密封軸承不進(jìn)異物,延長了軸承的使用壽命,去掉了原設(shè)計(jì)中的工件內(nèi)外圓要求精度很高的軸套,并將雙列調(diào)心滾子軸承變更改為重系列向心球軸承(同時(shí)能承受更大的徑向力),延長了使用周期,降低了零部件的成本和維修費(fèi)用。
改造后的裝配順序?yàn)椋簩⒎缐m圈10裝入軸承擋蓋4內(nèi);將擋圈5裝入轉(zhuǎn)輪2內(nèi)中,放入墊圈6,將軸承3裝入轉(zhuǎn)輪2孔內(nèi),安裝軸承擋蓋4,并用螺栓擰緊;將另一盤軸承3裝入軸1上,將軸承3、軸1裝入轉(zhuǎn)輪2孔內(nèi),安裝另一軸承擋蓋4,并用螺栓擰緊,轉(zhuǎn)動(dòng)軸是否轉(zhuǎn)動(dòng)輕松,無阻礙即為裝配合格。在吊車的幫助下放入軸座8上,蓋上軸蓋9,并用螺栓擰緊,最后擰緊鎖片7,注油,完成了托輪的安裝。
改造后的托輪,結(jié)構(gòu)簡單,分布合理,減少了繁瑣零部件的數(shù)量,降低了維修的成本,提高了裝配精度和工作效率,省工省料,提高了設(shè)備的使用率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。從使用一年半后情況來看,改造后設(shè)計(jì)安裝達(dá)到了原設(shè)計(jì)的技術(shù)要求,在托輪備件的二次拆裝維修過程中,由原來的需要2個(gè)人5小時(shí)完成的工作,縮短為1個(gè)人2小時(shí)就能完成此項(xiàng)工作,為生產(chǎn)贏得時(shí)間,為企業(yè)創(chuàng)造了更大的效益。
總之,通過多年的工作實(shí)踐,是我深刻認(rèn)識(shí)到,機(jī)械設(shè)備的合理使用,而且能延長使用壽命,以提高設(shè)備利用率和完好率為手段,達(dá)到設(shè)備的更換方便,設(shè)計(jì)合理,降低成本為目的。