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      溫控加熱系統(tǒng)在解決閥門冰堵上的運(yùn)用

      2011-06-04 10:16:58朱輝平王有利吳貴平杭州卷煙廠浙江杭州310008
      自動(dòng)化博覽 2011年5期
      關(guān)鍵詞:外壁冷凝水冰塊

      朱輝平,謝 峰,王有利,吳貴平,秦 華(杭州卷煙廠,浙江 杭州 310008)

      1 引言

      杭州卷煙廠制絲膨脹線自投產(chǎn)以來,在設(shè)備運(yùn)行中,經(jīng)常出現(xiàn)高、低壓罐回收二氧化碳?xì)怏w時(shí)間過長或者閥門開啟、關(guān)閉不到位的現(xiàn)象,造成冷端設(shè)備因故障報(bào)警導(dǎo)致停機(jī),影響了設(shè)備正常運(yùn)行,降低了設(shè)備的效率。

      2 存在問題

      在高、低壓罐回收閥門出現(xiàn)故障后,對(duì)其進(jìn)行維修時(shí)發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)和閥門內(nèi)腔中存有一定量的冰塊,由此判斷它是導(dǎo)致閥門開啟和閉合受阻的主要物質(zhì)。如圖1管道內(nèi)被清理出的冰塊、圖2閥門被冰塊卡住的情況。

      圖1 管道內(nèi)被清理出的冰塊

      圖2 閥門被冰塊卡住的情況

      3 原因分析

      根據(jù)高、低壓罐回收閥冰堵現(xiàn)象,對(duì)高、低壓罐回收管道溫度的變化、管道內(nèi)冷凝水的產(chǎn)生、冷凝水結(jié)成冰塊的過程和回收閥門產(chǎn)生報(bào)警的各種原因進(jìn)行分析。

      3.1 高、低壓罐回收管道溫度的變化

      二氧化碳?xì)怏w在高、低壓回收過程中,溫度較低的二氧化碳?xì)怏w在管道內(nèi)高速流動(dòng),導(dǎo)致回收管道溫度下降,最后達(dá)到-15℃左右。

      3.2 管道內(nèi)冷凝水的產(chǎn)生

      浸漬器在裝填和排出煙絲工序中須打開上下蓋,不可避免地使部分空氣進(jìn)入回收管道內(nèi)。煙絲在浸漬中也會(huì)有部分水份被析出,回收管道內(nèi)水汽遇到溫度較低的管道壁形成冷凝水。

      3.3 冷凝水結(jié)成冰塊的過程

      在生產(chǎn)過程中,當(dāng)高、低壓罐回收二氧化碳?xì)怏w時(shí),二氧化碳?xì)怏w在20Bar左右的壓差下,氣體在高速流動(dòng)中會(huì)帶走閥門架上的T10高壓罐回收閥(1008)、T8低壓罐回收閥(0804)以及連接管道上的熱量,管壁溫度隨即快速下降,冷凝水在持續(xù)低溫下結(jié)成冰塊并附著在管道、管壁和高、低壓罐回收閥體上。

      3.4 回收閥門產(chǎn)生報(bào)警

      隨著生產(chǎn)批次不斷增加,回收二氧化碳?xì)怏w次數(shù)同步增加,這樣形成的冰塊逐漸積聚增多,并附著在管道、管壁、高、低壓罐回收閥體上,這是引起高、低壓罐回收閥冰堵的主要原因。在回收閥門受冰堵后,會(huì)造成回收二氧化碳?xì)怏w的時(shí)間超長,超出程序設(shè)定的時(shí)間,閥門關(guān)閉不到位引起報(bào)警,造成停機(jī)。

      4 故障狀態(tài)

      在回收管道內(nèi),閥門球體因有積冰造成旋轉(zhuǎn)不靈活或卡死。造成閥門故障報(bào)警。故障報(bào)警處理方法:將閥門(1008或0804)拆下,清除閥門與管道內(nèi)的冰塊;或是等上一段時(shí)間,管道和閥門內(nèi)壁的溫度上升,使冰塊融化,如圖3所示。

      圖3 回收管道與閥門被冰堵位置示意圖

      5 解決方法

      根據(jù)分析,可以通過對(duì)回收閥門和管道進(jìn)行加熱,提高回收閥門和管道溫度,消除回收閥門和管道內(nèi)的冰塊,就可以消除故障。

      5.1 方案一:蒸汽加熱

      在閥門架上的T10高壓罐回收閥(1008)、T8低壓罐回收閥(0804)以及連接管道上繞上銅管,通入蒸汽,使得回收閥以及連接管道溫度升高。

      5.2 方案二:電熱帶加熱

      在閥門架上的T10高壓罐回收閥(1008)、T8低壓罐回收閥(0804)以及連接管道上安裝電熱帶,當(dāng)溫度低于設(shè)定值時(shí),啟動(dòng)電熱帶工作,使得回收閥以及連接管道溫度升高。

      5.3 方案比較

      方案一:蒸汽加熱。此方案不但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本較高,而且溫度不易得到控制,蒸汽溫度與管道溫度相差太大,長時(shí)間會(huì)影響閥門球體密封和動(dòng)作。

      方案二:電熱帶加熱。此方案設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)簡單,安全可靠成本較低,而且溫度容易得到控制。通過比較,選擇了第二個(gè)方案進(jìn)行實(shí)施。

      5.4 方案實(shí)施

      在閥門架上的T10高壓罐回收閥(1008)、T8低壓罐回收閥(0804)以及連接管道上安裝CWH2-J-30W型電熱帶,同時(shí)在管道合適位置安裝PT100溫度傳感器,在本地I/O箱內(nèi)安裝PAXT溫度控制器和電氣制線路。安裝線路圖如圖4所示,實(shí)物圖如圖6所示,在中控室界面上如圖5所示。

      圖4 加熱帶電氣控制線路圖

      圖5 紅色表示電熱帶纏繞部位

      圖6 電熱帶纏繞部位現(xiàn)場實(shí)圖

      安裝完畢后,對(duì)PAXT溫度控制器進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。PT100把測到回收管道壁溫度信號(hào)反饋給溫度控制器,當(dāng)管道壁溫度低于15度時(shí),溫度控制器內(nèi)部繼電器工作,觸點(diǎn)閉合,從而使接觸器線圈工作,接觸器常開觸點(diǎn)吸合,這時(shí)電熱帶得電工作。當(dāng)管道壁溫度高于15度時(shí),溫度控制器內(nèi)部繼電器工作觸點(diǎn)斷開,接觸器線圈失電,電熱帶斷電。這樣控制加熱帶的工作溫度,使管道上、閥門處,在絕大部分時(shí)間里保持有冰點(diǎn)以上的溫度,水份以液態(tài)方式存在,不會(huì)造成管道被冰堵塞以及閥門被冰塊卡死,從而保證設(shè)備正常工作。

      6 改進(jìn)效果

      對(duì)改進(jìn)前后管道外壁溫度與時(shí)間的變化以及冰堵故障停機(jī)率的比較后,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)效果明顯。

      6.1 改進(jìn)前后管道外壁溫度與時(shí)間的變化

      圖7 改進(jìn)前后管道外壁溫度與時(shí)間的變化

      如圖7所示,紅、藍(lán)色曲線分別為改進(jìn)前和改進(jìn)后溫度與時(shí)間的變化。

      改進(jìn)前在回收管外測得管壁溫度為-2℃左右,當(dāng)浸漬器V23與高壓罐T10進(jìn)行高壓平衡,到浸漬器V23與低壓罐T8低壓平衡結(jié)束大約為50秒左右時(shí)間,這時(shí),回收管外壁與閥門連接處的溫度急劇下降到-17℃左右。當(dāng)回收完成后回收管外壁溫度緩慢上升到-2℃左右,然后等待下一個(gè)循環(huán)。改進(jìn)后回收管外壁與閥門連接溫度在28℃左右,同樣當(dāng)浸漬器V23與高壓罐T10進(jìn)行高壓平衡,到浸漬器V23與低壓罐T8低壓平衡結(jié)束大約為50秒左右時(shí)間,這時(shí),回收管外壁與閥門連接處的溫度急劇下降到-9℃左右。當(dāng)PT100測得回收管外壁溫度低于15℃時(shí),已經(jīng)對(duì)回收管外壁與閥門連接處進(jìn)行加熱,使回收管外壁和閥門連接處溫度逐漸升高,在6分鐘左右使回收管外壁和閥門連接處溫達(dá)到15℃以上(當(dāng)電熱帶斷電后,由于有一個(gè)緩沖的過程,電熱帶溫度還可以持續(xù)上升最高達(dá)到28℃左右),通過金屬熱傳遞,從而使回收管內(nèi)外壁與閥門連接處內(nèi)外壁溫度趨于一致。

      6.2 改進(jìn)前后故障停機(jī)率的變化

      通過對(duì)回收管道增設(shè)電加熱系統(tǒng),使直管道和閥門的壁體溫度高于原來的溫度,進(jìn)一步改善閥門內(nèi)部球體的旋轉(zhuǎn),(打開和關(guān)閉)動(dòng)作的可靠性、正確性,解決了二氧化碳干冰膨脹線閥門架管道冰堵的問題。

      圖8 改進(jìn)前與改進(jìn)后一個(gè)季度故障停機(jī)率

      如圖8所示,顯示了改進(jìn)前后一個(gè)季度的停機(jī)率,總停機(jī)率由改進(jìn)前的1.3%下降到0.6%,冰堵故障停機(jī)率由改進(jìn)前的0.7%下降到0,冰堵故障徹底消除,提高了設(shè)備工作效率。

      7 結(jié)論

      通過對(duì)制絲膨脹線閥門架管道冰堵故障的解決,消除了設(shè)備因?yàn)楸鶋K而造成停機(jī)的情況,解決了實(shí)際問題,取得了較好效果。作為一名維修工,要在工作中不斷思考,積極進(jìn)取,進(jìn)一步地學(xué)習(xí)和探索,提高技術(shù)含金量。

      [1] 郝世林, 王迎彬等. CO2回收冷卻系統(tǒng)的改進(jìn)[J]. 煙草科技, 2007(3): 27-29.

      [2] 周榮根, 周健佳等. 干冰法膨絲線CO2回收系統(tǒng)的改進(jìn)[J]. 煙草科技,2004(12): 8-9.

      [3] 資文華, 王慧等. 干冰膨脹煙絲加工過程參數(shù)優(yōu)化研究[J]. 煙草科技,2008(1): 8-11.

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