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      中儲式鋼球磨制粉系統(tǒng)節(jié)能及智能控制方法

      2011-06-04 10:16:44中石化集團公司巴陵石化分公司熱電事業(yè)部
      自動化博覽 2011年4期
      關鍵詞:給煤機制粉磨煤機

      中石化集團公司巴陵石化分公司熱電事業(yè)部 劉 一

      由于鋼球磨煤機具有可磨煤種多、可靠性高、使用時間長、維護量小等優(yōu)點,已廣泛應用于國內(nèi)外的火力發(fā)電廠中。但鋼球磨煤機也存在缺點,主要為鋼球消耗量大、無法直接監(jiān)測磨煤機負荷從而造成耗電量大等。據(jù)統(tǒng)計,鋼球磨的用電量約占廠用電量的15%左右,是電廠的耗電大戶之一,同時也是潛在的節(jié)能大戶之一。各電廠均把如何減少鋼球磨單位電耗作為一個重要的技改方向。要降低制粉系統(tǒng)的制粉單耗,必須盡量維持制粉系統(tǒng)運行在最優(yōu)的工況上,這必須同時解決兩個相關的問題:研究并確定制粉系統(tǒng)最優(yōu)的參數(shù)化工況;以及采用先進的控制技術對制粉系統(tǒng)的參數(shù)進行有效控制,確保制粉系統(tǒng)運行在最優(yōu)的工況點上。

      為研究中儲式鋼球磨制粉系統(tǒng)的節(jié)能及智能控制方法,2009年中石化巴陵石化分公司正式批準“鍋爐制粉系統(tǒng)節(jié)能與控制方法研究”為科技開發(fā)項目,并委托巴陵石化熱電事業(yè)部和東南大學聯(lián)合研制。

      研究工作在熱電事業(yè)部9號爐中儲式鋼球磨制粉系統(tǒng)上進行,為獲得制粉系統(tǒng)的最優(yōu)運行參數(shù),首先采用了神經(jīng)網(wǎng)絡技術建立制粉系統(tǒng)的運行工況模型,并通過非線性優(yōu)化技術確定使制粉單耗最低的運行參數(shù);在此基礎上,進一步采用模仿人操作行為的智能控制技術對整個制粉系統(tǒng)進行自動控制,確保制粉系統(tǒng)運行在最佳的工況上。實際應用表明,通過對制粉系統(tǒng)的智能控制,有效降低了磨制粉單耗和鍋爐飛灰含碳量,提高了煤粉均勻性指數(shù)。本文主要闡述在9號爐上實施的制粉系統(tǒng)節(jié)能和控制方法,為其它電廠鋼球磨制粉系統(tǒng)的節(jié)能改造提供思路和方法。

      1 確定制粉系統(tǒng)的最優(yōu)運行參數(shù)

      1.1 制粉系統(tǒng)的電耗模型

      制粉系統(tǒng)的電耗主要來自磨煤機和排粉機的電耗,而磨煤機和排粉機的電耗又直接正比于各自電流的大小,制粉系統(tǒng)的運行參數(shù)如:磨入口溫度(℃)、磨入口負壓(Pa)、磨出口溫度(℃)、磨進出口差壓(Pa)及給煤指令(rpm)對磨煤機和排粉機的電流有直接影響,可以表示為:

      式中,I1,I2分別為磨煤機和排粉機電流;T1,T2,P,ΔP分別為磨入口溫度(℃)、磨出口溫度(℃)、磨入口負壓(Pa)及磨進出口差壓(Pa);n0為給煤機的轉(zhuǎn)速指令(rpm)。

      F1(?)F2分別為磨煤機電流和排粉機電流的非線性模型。傳統(tǒng)的方法很難建立此模型,本文利用制粉系統(tǒng)的實際運行數(shù)據(jù),采用文[1]所提出的補償遞歸模糊神經(jīng)網(wǎng)絡,可方便獲得磨煤機和排粉機的電流模型。補償遞歸模糊神經(jīng)網(wǎng)絡模型[1]如圖1所示。

      圖1 補償遞歸模糊神經(jīng)網(wǎng)絡模型

      對該網(wǎng)絡模型的說明如下:

      第一層:輸入層。該層神經(jīng)元的主要作用就是將輸入數(shù)據(jù)傳給第二層神經(jīng)元。

      第二層:模糊化和遞歸層。該層的每一個神經(jīng)元包含如下計算過程,首先將前一時刻保存的該神經(jīng)元的輸出值乘以一定的比例系數(shù)加到當前時刻的輸入中,然后根據(jù)隸屬度函數(shù)進行輸入變量的模糊化。隸屬度函數(shù)采用高斯函數(shù),該層的輸出為:

      式中,Ofij(k)是當前時刻連接第i個輸入和第j條模糊規(guī)則的模糊神經(jīng)元的輸出;而Ofij(k-1)則為該神經(jīng)元在前一時刻的輸出;cij、σij、ij分別是該神經(jīng)元的結(jié)構參數(shù),即為中心值、寬度值和遞歸環(huán)節(jié)的反饋系數(shù)。

      第三層:模糊推理層。該層主要根據(jù)模糊規(guī)則庫進行模糊推理,每一個神經(jīng)元代表一條模糊規(guī)則,用來匹配模糊規(guī)則的前件,完成模糊運算。模糊規(guī)則的形式如下:

      第j條規(guī)則:If x1is F1j, x2is F2j,……,xnis Fnj,Then yjis wj.j = 1,2,…,L

      該層的運算結(jié)果為:

      式中,Opj(k)是第j條模糊規(guī)則的推理結(jié)果,n為輸入向量的維數(shù)。

      第四層:補償運算層。該層對模糊規(guī)則的輸出進行補償運算。消極推理的結(jié)果Up和積極推理的結(jié)果Uo分別為:

      式中,Ocj(k)為該層的輸出,γj為第j條模糊規(guī)則對應的補償系數(shù)。因此,模糊規(guī)則演變?yōu)椋?/p>

      第j條規(guī)則:[If x1is F1j,x2is F2j,……,xnis Fnj]1-γj+γj/n,Then yjis wj. j = 1,2,…,L.

      第五層:歸一化層。該層神經(jīng)元將補償之后的輸出結(jié)果進行歸一化運算,并輸出:

      式中,Onj(k)為該層的輸出。

      第六層:輸出層。計算歸一化之后所有輸出之和。

      式中,wj,j=1,2,…,L為該層的加權系數(shù)。

      對上面補償遞歸模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練,主要分為兩步[1]:一是結(jié)構辨識,二是參數(shù)逼近。結(jié)構辨識的主要任務是確定模糊規(guī)則的條數(shù)及其各個高斯函數(shù)的中心c和寬度σ的初始值。結(jié)構辨識后,將最小二乘算法和傳統(tǒng)BP算法有機結(jié)合起來,從而對網(wǎng)絡進行快速學習,最終獲得相關的網(wǎng)絡參數(shù)模型。

      為建立磨煤機電流和排粉機電流的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡模型,選取磨入口溫度(℃)、磨入口負壓(Pa)、磨出口溫度(℃)、磨進出口差壓(Pa)及給煤機轉(zhuǎn)速指令(%)為網(wǎng)絡的輸入?yún)?shù)并進行歸一化。針對巴陵石化熱電事業(yè)部的9號爐,在一段時間內(nèi)記錄上述數(shù)據(jù)后,通過結(jié)構辨識,得到7條模糊規(guī)則,再采用改進的BP算法對網(wǎng)絡參數(shù)進行進一步的逼近,最終可計算出磨煤機電流和排粉機電流的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的模糊化層的中心c、寬度σ值。

      1.2 運行參數(shù)的非線性優(yōu)化

      針對所建立的磨煤機電流和排粉機電流模型,采用非線性粒群優(yōu)化方法[2]求解制粉系統(tǒng)的最優(yōu)運行參數(shù)。

      定義能反映制粉系統(tǒng)制粉單耗的指標函數(shù):

      式中,I1為磨煤機的電流;I2為排粉機電流;N0給煤機的轉(zhuǎn)速指令。很明顯,上述指標盡管不是制粉系統(tǒng)的制粉單耗,但可以反映制粉單耗的大小??刹捎梅蔷€性粒群優(yōu)化方法[2]進行優(yōu)化求解,從確保制粉系統(tǒng)安全運行的角度考慮,優(yōu)化過程中,制粉系統(tǒng)的運行參數(shù)還應限制在允許的范圍內(nèi)。因此,問題就歸結(jié)為如下帶約束條件的優(yōu)化問題:

      約束條件: 280℃≤磨入口溫度≤335℃,-0.4kPa≤磨入口負壓≤-0.1kPa,80℃≤磨出口溫度≤90℃,-2.0kPa≤磨進出口差壓≤-1.2kPa,300rpm≤給煤機的轉(zhuǎn)速指令≤380rpm。

      針對上述優(yōu)化指標和前面的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡模型,采用粒群優(yōu)化后的最優(yōu)制粉運行工況如表1所示。

      表1 優(yōu)化所獲得的制粉系統(tǒng)運行參數(shù)

      經(jīng)與運行人員討論后認為,上述優(yōu)化后的運行參數(shù)比較合適,確實反映了制粉系統(tǒng)的實際情況。

      2 制粉系統(tǒng)的智能控制

      2.1 磨煤機冷、熱風門的多變量智能控制系統(tǒng)

      在制粉系統(tǒng)運行時,為保證磨煤機的通風量和干燥出力,必須將磨煤機的入口負壓和入口溫度維持在允許的范圍內(nèi)。由于當通過改變熱風流量維持磨入口負壓時,同時會影響磨煤機的入口溫度。而冷風量同樣會對磨煤機入口負壓有較大的影響,因此,常規(guī)控制方案會造成兩個單回路控制系統(tǒng)之間的交叉影響。另一方面,冷風流量改變到引起磨煤機入口溫度變化是一個大慣性的過程,可以通過相位補償降低等效對象模型的階次。

      針對上面常規(guī)控制系統(tǒng)存在的缺點,提出改進的控制系統(tǒng)如圖2所示。

      多變量解耦控制的設計原則是:

      (1)當開大熱風門時,通過解耦環(huán)節(jié)及時開大冷風門,使磨煤機入口的溫度基本保持不變;反之,當關小熱風門時,應同時關小冷風門開度;

      圖2 磨煤機入口負壓和入口溫度控制策略

      (2)當開大冷風門時,則通過解耦環(huán)節(jié)及時關小熱風門,以保證磨煤機入口負壓基本保持不變;反之,當關小冷風門時,應同時適當開大熱風門開度。

      由于溫度側(cè)的對象特性很慢,系統(tǒng)中加入了相位補償環(huán)節(jié),以補償溫度被控對象的慣性時間。

      另外,為了防止磨煤機出口溫度的超溫,設計了冷風門的強開保護回路,當磨出口溫度超過某一限值時,強開磨冷風門。磨出口溫度回落后,溫風門恢復正常調(diào)節(jié)??筛鶕?jù)磨出口溫度來修正磨入口負壓的定值,以便當磨出口溫度偏高后能通過改變磨入口風壓來關小熱風門。

      2.2 給煤機轉(zhuǎn)速的智能控制系統(tǒng)

      給煤機轉(zhuǎn)速控制包括正常工況和非正常工況的控制,非正常工況包括給煤機斷煤、磨煤機預堵煤及已堵煤工況。各種情況的控制方案應分別處理。

      2.2.1 給煤機斷煤工況的判別與控制

      斷煤判別條件:

      式中,ΔP是磨煤機進出口差壓;T2是磨煤機出口溫度;ΔPLL,T2HL分別是磨進出口差壓低限和磨出口溫度高限,應根據(jù)制粉系統(tǒng)的實際情況確定。

      若上面條件成立,則可判斷出給煤機出現(xiàn)斷煤,可采用如下斷煤時的控制方法:

      (1)保持給煤機轉(zhuǎn)速不變;

      (2)關小磨煤機入口熱風門開度且開大入口冷風門開度,確保磨出口溫度不再升高;

      (3)待斷煤狀態(tài)消除后,冷、熱風門先恢復到斷煤前的位置,后參與正常調(diào)節(jié)。

      2.2.2 磨煤機預堵煤工況的判別與控制

      預堵煤是指磨煤機雖然沒有堵煤但有堵煤的趨勢,一般可根據(jù)磨煤機的進出口差壓來判別,判別條件:

      式中,ΔPHL1為磨進出口差壓的高I值,應根據(jù)制粉系統(tǒng)的實際情況確定。

      若上面條件成立,則可判斷出磨煤機處預堵煤工況,可采用如下控制策略:

      (1)快速減給煤機轉(zhuǎn)速一定值(如減給煤機轉(zhuǎn)速40rpm);

      (2)待磨進出口差壓正常后,給煤機轉(zhuǎn)速正常調(diào)節(jié)。

      2.2.3 磨煤機已堵煤工況的判別與控制

      已堵煤是指磨煤機確實已堵煤的工況,一般可根據(jù)磨煤機的進出口差壓來判別,判別條件:

      式中,ΔPHL2為磨進出口差壓的高II值,應根據(jù)制粉系統(tǒng)的實際情況確定。

      若上面條件成立,則可判斷出磨煤機處已堵煤工況,可采用如下控制策略:

      (1)快速減給煤機轉(zhuǎn)速到100rpm以下,若磨堵煤嚴重,則可停給煤機;

      (2)堵粉消除后,快速增加給煤機的轉(zhuǎn)速至接近堵粉前的轉(zhuǎn)速,后給煤機轉(zhuǎn)速正常調(diào)節(jié)。

      2.2.4 正常工況下給煤機轉(zhuǎn)速控制

      (1)判斷磨煤機進出口差壓是否在允許范圍內(nèi),若進出口差壓低于允許低限,則自動加煤;若進出口差壓高于允許高限,則自動減煤,否則執(zhí)行第(2)步;

      (2)判斷磨煤機出口溫度是否在允許范圍內(nèi),若出口溫度超出允許高限,則自動加煤;若出口溫度低于允許低限,則自動減煤,否則執(zhí)行第(3)步;

      (3)磨煤機出口溫度在允許范圍內(nèi),通過微調(diào)給煤量,確保磨出口溫度維持在最優(yōu)定值上,具體為:若磨煤機出口溫度與最優(yōu)定值之間的偏差在規(guī)定的死區(qū)范圍內(nèi)(一般死區(qū)為0.5℃),保持給煤量不變;若偏差超出死區(qū)且出口溫度大于定值,則適當加煤;若偏差超出死區(qū)且出口溫度小于定值,則適當減煤。

      2.3 制粉系統(tǒng)的程控啟??刂葡到y(tǒng)

      由于投入了程控啟??刂葡到y(tǒng),實現(xiàn)了一鍵啟動或停止制粉系統(tǒng),不僅有效減輕了運行人員的操作強度,而且減小了由于制粉系統(tǒng)啟、停所造成的爐膛負壓的波動,確保了鍋爐的安全、穩(wěn)定運行。

      制粉系統(tǒng)的程控啟動過程如下:

      (1)第1步的動作過程

      切磨煤機冷風門到手動,并逐步關閉冷風門;將給煤機指令逐步減小到0%;當冷風門的開度已小于4%時,自動啟動排粉機,排粉機啟動10秒后,則自動轉(zhuǎn)入第2步。

      (2)第2步的動作過程

      在磨煤機入口負壓不小于-2.1 kPa的情況下,逐步開大排粉機的入口擋板。當磨煤機入口負壓不滿足條件時,保持排粉機入口擋板的開度,該步最多使排入口擋板開到35%;同時,在磨煤機入口負壓不大于-0.1 KPa的情況下,逐步開大磨煤機的熱風門。當磨煤機入口負壓不滿足條件時,保持熱風門的開度,熱風門最多開到60%;在此過程中,對磨煤機進行暖磨,當滿足啟磨條件(磨出口溫度大于85℃、排粉機入口擋板的開度大于30%),則自動轉(zhuǎn)入第3步。

      (3)第3步的動作過程

      啟動磨煤機,在磨煤機入口負壓不大于-0.1 kPa的情況下,繼續(xù)開大磨煤機的熱風門。當磨煤機入口負壓不滿足條件時,保持熱風門的開度,熱風門最多開到60%;同時,在磨煤機入口負壓不小于-2.1 kPa的情況下,繼續(xù)開大排粉機的入口擋板。當磨煤機入口負壓不滿足條件時,保持排粉機入口擋板的開度,該步最多可使排入口擋板開到60%;當磨煤機已啟動10秒后且排粉機入口擋板的開度已大于35%,啟動給煤機,并將給煤機的轉(zhuǎn)速指令逐步提高到24%;滿足條件(排粉機入口擋板的開度已大于50%、給煤機的轉(zhuǎn)速指令已大于23%),則自動轉(zhuǎn)入第4步。

      (4)第4步的動作過程

      在磨煤機入口負壓不大于-0.1 KPa的情況下,繼續(xù)開大磨煤機的熱風門。當磨煤機入口負壓不滿足條件時,保持熱風門的開度,熱風門最多開到60%;在磨煤機入口負壓不小于-2.1 kPa的情況下,繼續(xù)開大排粉機的入口擋板。當磨煤機入口負壓不滿足條件時,保持排粉機入口擋板的開度,該步最多可使排入口擋板開到60%;當排粉機入口擋板的開度已大于53%時,則自動轉(zhuǎn)入第5步。

      (5)第5步的動作過程

      繼續(xù)開大排粉機入口擋板60%;投制粉系統(tǒng)的聯(lián)鎖。

      3 結(jié)語

      (1)本文將制粉系統(tǒng)優(yōu)化運行工況的研究與制粉系統(tǒng)的自動控制有機地聯(lián)系起來,從制粉系統(tǒng)整體優(yōu)化的角度去研究、設計及實施制粉控制系統(tǒng),降低了制粉電耗,具有明顯的創(chuàng)新性。

      (2)能使整個制粉系統(tǒng)甲、乙兩側(cè)的10套自動控制系統(tǒng)全部長期、穩(wěn)定地投入運行,并具有制粉系統(tǒng)斷煤或堵煤時的自動處理功能。

      (3)采用了多變量智能控制技術,對磨煤機入口負壓、進出口差壓、進口及出口溫度等參數(shù)進行有效控制,維持制粉系統(tǒng)良好的運行工況。

      (4)采用了自適應智能控制方法對給煤機轉(zhuǎn)速進行了有效控制,有效減少了磨煤機滿煤情況的發(fā)生次數(shù),并提高了制粉系統(tǒng)的出力,降低了制粉單耗。

      (5)實現(xiàn)了制粉系統(tǒng)的自動啟停,減少了啟、停制粉系統(tǒng)對鍋爐爐膛負壓的影響,提高了鍋爐運行的安全性,有效減輕運行人員的操作強度。

      [1] 吳波,吳科,呂劍虹. 一種補償遞歸模糊神經(jīng)網(wǎng)絡及其學習算法[J]. 中國科學, 2009, 39(7):694-703.

      [2] Coello C A C, Pulido, G T, Lechuga M S. Handling multiple objectives with particle swarm optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2004, 8(3):256 – 279.

      [3] 呂劍虹,郭穎,吳科. 中儲式鋼球磨制粉系統(tǒng)的自適應模糊控制[J]. 熱能動力工程, 2007,22(4):418-422.

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