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      1036 MW機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)實時優(yōu)化

      2011-06-06 06:34:02盧懷鈿馮庭有陳凡夫
      電力建設(shè) 2011年10期
      關(guān)鍵詞:主汽指令鍋爐

      盧懷鈿,馮庭有,陳凡夫

      (華能海門電廠,廣東省 汕頭市,515071)

      0 引言

      華能海門電廠一期4臺1036 MW燃煤汽輪發(fā)電機組,鍋爐主設(shè)備由東方鍋爐(集團)股份有限公司、BHK、BHDB制造;汽輪機為超超臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、沖動凝汽式,設(shè)計額定功率為1036.5 MW。目前,國內(nèi)火電機組的自動發(fā)電控制(automation generation control,AGC)策略主要采用國外各大分散控制系統(tǒng)(distribution control system,DCS)廠商提供的組態(tài)邏輯,采用了負荷指令前饋+比例積分微分(proportional integral derivative,PID)反饋的調(diào)節(jié)方案,其核心思路在于:盡可能將整個控制系統(tǒng)整定成開環(huán)調(diào)節(jié)的方式,反饋調(diào)節(jié)僅起小幅度的調(diào)節(jié)作用[1-6]。這種方案要求前饋控制回路的參數(shù)必須整定得非常精確,對于煤種穩(wěn)定、機組設(shè)備穩(wěn)定、機組運行方式成熟的國外機組,這種方案是比較有效的,因此一直以來都是國外DCS廠商的推薦方案。但是對于煤種多變、機組控制及測量設(shè)備不精確、運行參數(shù)經(jīng)常與設(shè)計參數(shù)存在較大偏差的國內(nèi)機組,則控制效果會明顯變差。針對現(xiàn)代火電機組存在負荷升降速率低、關(guān)鍵參數(shù)波動大及系統(tǒng)不能很好適應(yīng)煤種變化等實際問題,通過有機融合預(yù)測控制技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)技術(shù)及自適應(yīng)控制技術(shù)而設(shè)計研發(fā)的先進AGC優(yōu)化控制系統(tǒng),采用Infit系統(tǒng),使機組能在調(diào)度要求的AGC變負荷速率下以更優(yōu)的控制品質(zhì)穩(wěn)定運行,全面提高機組自動控制水平。

      1 組合預(yù)測控制技術(shù)

      隨著對預(yù)測控制技術(shù)的研究不斷深入,研究領(lǐng)域的不斷擴大,以及其他一些先進控制策略(例如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊控制、灰色理論、模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等)的出現(xiàn)與發(fā)展,有關(guān)將這些理論同預(yù)測控制相結(jié)合的研究也越來越多,形成了一些新型的組合式預(yù)測控制方法。主要涉及如下幾個方面:模糊預(yù)測控制、混雜預(yù)測控制、灰色預(yù)測控制、變結(jié)構(gòu)預(yù)測控制、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測控制和基于小波理論的預(yù)測控制。這類組合式預(yù)測控制方法充分發(fā)揮了各自的優(yōu)點,有效地拓寬了模型預(yù)測控制(model predictive control,MPC)算法的適用范圍。基本網(wǎng)絡(luò)模型見圖1,圖中LMS為最小均方(least mem square)。

      圖1 自適應(yīng)、前饋、LMS學(xué)習(xí)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型Fig.1 The adaptive,feedforward and LMS learning type neural network model

      模糊控制和預(yù)測控制都是對不確定系統(tǒng)進行控制的有效方法,而模糊預(yù)測控制作為兩者相結(jié)合的產(chǎn)物,更符合人類的控制思想,可進一步提高控制效果。目前的模糊預(yù)測控制算法基本上有2種思路:(1)以過程預(yù)測信息處理為核心,將模糊辨識與建模方法引入常規(guī)的MPC中來;(2)以模糊決策優(yōu)化為核心,利用MPC的相關(guān)原理、方法以及自校正原理對傳統(tǒng)模糊控制器的隸屬度函數(shù)、控制規(guī)則等進行優(yōu)化或直接修正控制策略使得某一性能測量指標趨于最優(yōu)。

      神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(neural network,NN)具有表達任意非線性映射的能力,能夠?qū)Ψ蔷€性系統(tǒng)進行建模。利用NN的這一特點建立動態(tài)模型,作為MPC的預(yù)測,可用于過程的預(yù)測和優(yōu)化。另外,NN的高速運算能力進一步解決了MPC高速運算問題,可充分體現(xiàn)MPC方法的優(yōu)勢。近年來,許多學(xué)者從不同角度研究了NN和MPC相結(jié)合的問題。

      2 原協(xié)調(diào)控制策略

      2.1 概述

      機組協(xié)調(diào)控制(coordinated control system,CCS)策略簡圖見圖2,屬于典型的鍋爐主要調(diào)壓,汽機主要調(diào)功的間接能量平衡原理的協(xié)調(diào)系統(tǒng)類型。正常協(xié)調(diào)方式下機、爐均接收負荷指令信號及主汽壓力指令信號,共同完成負荷調(diào)節(jié)和主汽壓力調(diào)節(jié)。其中機主控以功率調(diào)節(jié)為主,并受壓力拉回函數(shù)修正和壓力優(yōu)先回路限制;爐主控則以鍋爐能量調(diào)節(jié)為主,并受功率導(dǎo)前微分的超前校正,以防止由于調(diào)節(jié)壓力而使機組負荷響應(yīng)太慢。爐主控作為鍋爐能量指令的統(tǒng)一發(fā)令者,同時將能量指令分配至給水、燃料子系統(tǒng),并將指令變化前饋分送至水、燃料、風(fēng)、汽溫等各子控制系統(tǒng),在完成對負荷響應(yīng)的同時維持鍋爐燃燒的穩(wěn)定及其經(jīng)濟性。對于直流爐要實現(xiàn)鍋爐燃燒穩(wěn)定性及經(jīng)濟性,必須保證水煤比及風(fēng)煤比在正常范圍。2號機組水煤比控制在干態(tài)時,采用的是基于分離器出口過熱度控制,由負荷指令1、一減噴水開度、高過出口溫度偏差、手動偏置量4個信號疊加形成分離器出口過熱度設(shè)定值。風(fēng)煤比調(diào)節(jié)采用的是基于煙氣氧量的風(fēng)跟煤方式,同時兩者之間交叉限制。機組壓力控制采用定滑定方式。設(shè)計有負荷閉鎖功能及快減負荷功能。

      圖2 2號機組協(xié)調(diào)控制簡圖Fig.2 Sketch of CCS in 2nd unit

      圖2中N代表機組功率,P代表機前主汽壓力,D代表主蒸汽流量,u代表汽機調(diào)門開度,B代表鍋爐的燃燒率,下標sp代表參量的設(shè)定值。

      利用機組負荷指令前饋信號來強化鍋爐指令,使鍋爐的輸入能量能夠快速與外界負荷的要求相一致。能否盡快地響應(yīng)電網(wǎng)對機組的負荷要求,在內(nèi)、外擾動作用下,機爐控制系統(tǒng)能否協(xié)調(diào)工作,并能否使汽壓偏差和功率偏差盡可能減少是對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的基本要求。2號機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)存在一定弊端:負荷設(shè)定及主汽壓力設(shè)定存在純延時環(huán)節(jié),這些導(dǎo)致變負荷過程的設(shè)定壓力變化較慢,汽機調(diào)門的開度波動較大,使機組的中間點溫度、主汽溫度出現(xiàn)波動。

      2.2 鍋爐主控輸入函數(shù)

      表1為現(xiàn)2號機組鍋爐主控輸入函數(shù)。由表1可以看出,壓力波動死區(qū)為±0.1 MPa,鍋爐主控不參與調(diào)節(jié)。當實際壓力高于設(shè)定值時,即ΔP為負值,鍋爐主控輸入降低,以改變對應(yīng)煤、水、風(fēng)子控制器。壓力波動越小,調(diào)節(jié)幅度(斜率)越大。一般情況下,壓力波動均在 ±1.5 MPa以內(nèi),而 ±0.1 MPa至±1.5 MPa只是2點直線調(diào)節(jié),過于簡單,應(yīng)細化±1.5 MPa以內(nèi)函數(shù)點值。目前,1號機組已經(jīng)進行了細化:±0.1 MPa至 ±0.7 MPa放快調(diào)節(jié),±0.7 MPa至±1.5 MPa稍放慢調(diào)節(jié),把 ±0.7 MPa以內(nèi)的壓力波動控制好,當壓力大于±0.7 MPa波動時,下面機主控控制回路中引入了壓力修正回路f(x2)將發(fā)揮作用,進行必要的調(diào)門限制,以拉回汽壓。

      表1 現(xiàn)2號機組鍋爐主控輸入函數(shù)Tab.1 The main control input function of the boiler for 2nd unit

      2.3 壓力拉回修正函數(shù)

      該主控控制回路中引入了壓力修正回路,見圖2。圖2中壓力偏差修正函數(shù)f(x2)一路,此路對爐調(diào)壓、機調(diào)功類型的協(xié)調(diào)回路起著很重要的作用。機主控的輸入值可近似等于∑ =[(Nsp-N)-f(x-ΔP)]。其中,1號機實際f(x-ΔP)的函數(shù)關(guān)系如表2所示。

      表2 機組協(xié)調(diào)壓力偏差修正函數(shù)Tab.2 The coordinate pressure errors correcting function in CCS

      這個函數(shù)應(yīng)起的作用為:實際壓力偏低時,壓力偏差修正函數(shù)f(x2)輸出正方向增大,從而機主控的輸入值∑減小,調(diào)門關(guān)小;實際壓力偏高時,壓力偏差修正函數(shù)f(x2)輸出負方向減小,從而機主控的輸入值∑增大,調(diào)門開大,起到穩(wěn)定汽壓作用,避免機爐能量的過多失衡,使機組的負荷調(diào)節(jié)變差。然而1000 MW機組在變負荷時響應(yīng)能力要求很高,這個回路的限制作用有限,所以一旦機組變負荷后主汽壓力實際值始終跟不上,并且需要較長時間穩(wěn)定。

      2.4 壓力優(yōu)先控制回路

      當壓力高于26.3 MPa或一次調(diào)頻動作時,機主控PID比例系數(shù)由0.22變?yōu)?.35,積分時間由50 s變?yōu)?5 s,及時開大調(diào)門以穩(wěn)定汽壓或頻率。防止機前壓力超壓,導(dǎo)致機爐能量的過多失衡。

      3 Infit系統(tǒng)實時優(yōu)化控制策略及特點

      (1)采用預(yù)測控制技術(shù)作為機組閉環(huán)控制的核心環(huán)節(jié)。Infit系統(tǒng)在整體控制結(jié)構(gòu)上仍采用前饋+反饋的控制模式,但與常規(guī)DCS控制策略不同的是在其反饋控制部分應(yīng)用了目前國際上最前沿的解決大滯后對象控制問題的預(yù)測控制技術(shù),取代了原有的PID控制。采用這種技術(shù)能夠提前預(yù)測被調(diào)量(如主汽壓力、汽溫等參數(shù))的未來變化趨勢,而后根據(jù)被調(diào)量的未來變化量進行控制,有效提前調(diào)節(jié)過程,從而大幅提高了機組AGC控制系統(tǒng)的閉環(huán)穩(wěn)定性和抗擾動能力。

      (2)對機組運行特性參數(shù)進行全工況實時校正。常規(guī)DCS的控制回路,其控制參數(shù)一經(jīng)整定結(jié)束就不會改變,對于日后機組工況的變化無能為力;Infit系統(tǒng)采用競爭型的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法來實時校正機組運行中與控制系統(tǒng)密切相關(guān)的各種特性參數(shù)(包括燃料熱值、汽耗率、機組滑壓曲線、中間點溫度設(shè)定曲線、制粉系統(tǒng)慣性時間等),并根據(jù)這些特性參數(shù)實時計算AGC控制系統(tǒng)的前饋和反饋回路中的各項控制參數(shù),使得整個系統(tǒng)始終處于在線學(xué)習(xí)的狀態(tài),控制性能不斷向最優(yōu)目標逼近。

      (3)對AGC運行模式進行了特別優(yōu)化。常規(guī)DCS控制方案對于機組運行在CCS方式還是AGC是不加區(qū)分的,Infit系統(tǒng)中包含AGC運行模式下的特別優(yōu)化模塊:采用智能預(yù)測算法,一方面根據(jù)機組當前AGC指令、實發(fā)功率、電網(wǎng)頻率等參數(shù)實時預(yù)測“調(diào)度EMS系統(tǒng)AGC指令”在未來時刻的變化趨勢;另一方面根據(jù)機組的燃料量、風(fēng)量、給水流量等參數(shù)實時預(yù)測表征鍋爐做功能力的“鍋爐熱功率信號”在未來時刻的變化值,并依據(jù)這兩者間的匹配程度來修正鍋爐指令的變化量。實際應(yīng)用表明,增加AGC模式特別優(yōu)化模塊后,可在保證AGC負荷響應(yīng)的基礎(chǔ)上使機組燃料量、風(fēng)量、給水流量、減溫水流量的波動幅度減小60%以上,對于延長鍋爐管材壽命,減少爆管極為有利。

      4 改進前后控制效果

      改造前機組協(xié)調(diào)主要存在幾個問題:

      (1)消除擾動能力差,易出現(xiàn)參數(shù)大幅波動及調(diào)節(jié)振蕩情況。這是目前機組運行中最普遍出現(xiàn)的情況,機組在大幅度變負荷、啟停制粉系統(tǒng)、吹灰等擾動工況下,控制系統(tǒng)常會出現(xiàn)控制不穩(wěn)定或溫度、壓力大幅偏離設(shè)定值的情況,嚴重影響運行安全性。

      (2)煤種變化對控制系統(tǒng)影響大。在燃煤品質(zhì)變差時,控制系統(tǒng)缺乏自適應(yīng)手段,控制性能也隨之變差。運行人員為保證機組安全,只能采用很低的變負荷率運行。

      (3)主汽溫、分離器過熱度等關(guān)鍵參數(shù)調(diào)節(jié)存在一定滯后。圖3是投用原DCS協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的運行曲線,同時結(jié)合未投用Infit系統(tǒng)的機組運行曲線可以看出,原DCS協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在升降負荷過程中很容易出現(xiàn)1.0 MPa的壓力控制偏差、分離器出口過熱度波動大于10℃,且引發(fā)控制振蕩,需要較長的時間才能穩(wěn)定。

      圖3 投用原DCS系統(tǒng)12 MW/min AGC的運行曲線Fig.3 The operation curve with 12 MW/min in original DCS after revamping AGC

      Infit系統(tǒng)經(jīng)過細化調(diào)試后,正常投用AGC控制。圖4是投用Infit系統(tǒng)進行正常AGC變負荷的運行曲線,由圖4可以看出機組運行十分平穩(wěn),穩(wěn)態(tài)下主汽壓力調(diào)節(jié)幾乎完全無差,而在進行800 MW→690 MW→800 MW的雙向變負荷時,機組運行同樣非常穩(wěn)定,主汽壓力偏差僅為0.34 MPa,同時負荷跟蹤情況也很好,曲線中幾次由調(diào)度實測的AGC速率分別為 13.83,16.86,17,18,14.25,9.7 MW/min。

      上述結(jié)果表明,投用Infit系統(tǒng)后,可在目前2號機組的運行環(huán)境下,使機組AGC速率更高,壓力及汽溫控制更穩(wěn)定。

      5 結(jié)論

      Infit系統(tǒng)投入后,機組運行穩(wěn)定性及經(jīng)濟性都有所提高,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

      (1)獲得更高的AGC響應(yīng)速率和調(diào)節(jié)精度。

      圖4 投用Infit系統(tǒng)12 MW/min AGC的運行曲線Fig.4 The operation curve with 12 MW/min in Infit after revamping AGC

      (2)機組運行更加平穩(wěn)。機組運行中主汽壓力、中間點溫度的波動幅度可減小至:穩(wěn)態(tài)工況±0.1 MPa、±2.0 ℃,變負荷工況 ±0.4 MPa、±6.0 ℃。

      (3)機組更節(jié)能。由于變負荷時各參數(shù)波動較小,顯然機組能耗隨之降低。特別是機組煤耗、廠用電率等。

      通過智能預(yù)測算法使機組在AGC運行中的燃料、給水等控制量的波動幅度明顯減少,可對主汽壓力、主汽溫度、分離器過熱度等重要參數(shù)控制提前反應(yīng),及時有效地進行提前干預(yù)調(diào)節(jié)。通過采用預(yù)測控制技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)技術(shù)及自適應(yīng)控制技術(shù)而設(shè)計研發(fā)的先進AGC優(yōu)化控制系統(tǒng),對協(xié)調(diào)優(yōu)化,使機組具有更加穩(wěn)定、可靠的運行品質(zhì)。

      [1]金以慧.過程控制[M].北京:清華大學(xué)出版社,1993.

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