孟 坦
(國華徐州發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221166)
百萬超超臨界機(jī)組主汽壓力偏差大原因分析及優(yōu)化措施
孟 坦
(國華徐州發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221166)
以一臺(tái)百萬超超臨界機(jī)組為例,詳細(xì)分析了主汽壓力偏差大的原因,并提出了解決方案及優(yōu)化措施。
超超臨界機(jī)組;主汽壓力;偏差;參數(shù)優(yōu)化
某發(fā)電公司百萬超超臨界燃煤機(jī)組選用上海鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界塔式鍋爐及上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超超臨界汽輪機(jī),配100%容量的高旁和65%容量的低旁。1號(hào)機(jī)自2013年首次檢查性大修后,AGC控制方式下,主汽壓力控制品質(zhì)出現(xiàn)惡化,實(shí)際主汽壓力和壓力設(shè)定值偏差經(jīng)常達(dá)到±1.5 MPa,造成機(jī)組高旁打開進(jìn)入溢流模式、機(jī)組跳出協(xié)調(diào)控制方式轉(zhuǎn)入機(jī)跟爐方式,被迫降低升降負(fù)荷速率至8 MW/min,但仍然解決不了問題,機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行受到嚴(yán)重威脅。
該機(jī)組是全滑壓運(yùn)行,主汽壓力設(shè)定值由負(fù)荷指令經(jīng)函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生。經(jīng)過對(duì)歷史曲線和控制邏輯的分析,主汽壓力產(chǎn)生偏差的主要原因是目前實(shí)際燃煤和機(jī)組調(diào)試期間燃煤發(fā)生了較大變化,再加上機(jī)組經(jīng)過一次大修,運(yùn)行特性發(fā)生了一定的變化,原來設(shè)置的控制參數(shù)已不滿足目前工況要求,調(diào)節(jié)品質(zhì)下降,致使機(jī)組運(yùn)行在AGC工況下主汽壓力經(jīng)常偏差過大,主要表現(xiàn)為動(dòng)態(tài)加速過程中水煤加速過調(diào)問題、主汽壓力偏差對(duì)鍋爐主控的修正問題、主汽壓力偏差拉回問題等。
1.1 鍋爐主控設(shè)計(jì)的輸入加速控制OVERLOAD值不合理
機(jī)組在不同負(fù)荷下鍋爐輸入的靜態(tài)平衡是由相應(yīng)的子控制回路的指令信號(hào)維持的,如給水、燃料和風(fēng)量指令信號(hào),但是在負(fù)荷變動(dòng)時(shí),僅有這些是不夠的。直流鍋爐中鍋爐受熱面管內(nèi)的內(nèi)部流體受到外部煙氣的加熱,流體溫度發(fā)生變化,其反應(yīng)時(shí)間常數(shù)隨燃料、給水、負(fù)荷等變化而變化,并且燃料系統(tǒng)中制粉、燃燒也存在大的延遲。即使嚴(yán)密地設(shè)定了給水、燃料、空氣等鍋爐輸入量,負(fù)荷變化時(shí)蒸汽溫度或蒸汽壓力變化也是過渡性地跟進(jìn)。因此,負(fù)荷變化時(shí),如事先將各種鍋爐輸入量控制得比平衡量多些或少些,對(duì)改善蒸汽溫度或壓力的控制會(huì)比較有效,這就是鍋爐輸入加速控制(OVERLOAD)。
經(jīng)過對(duì)鍋爐輸入加速控制歷史曲線進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其是壓力波動(dòng)的根源所在,從輸出波形觀察,其值達(dá)到了±50 MW,同其他1 000 MW機(jī)組比較,最大值偏大了15 MW左右,因此可適當(dāng)設(shè)置系數(shù)(系數(shù)最終由1改為0.75),使其最大輸出控制在±40 MW之內(nèi),為配合此調(diào)整,適當(dāng)對(duì)主汽壓力設(shè)定值的三階慣性環(huán)節(jié)(模擬燃料由熱量轉(zhuǎn)換為蒸汽壓力的慣性時(shí)間)的慣性時(shí)間常數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
OVERLOAD加速在給水控制回路中分為2部分,其中的35%是與給煤指令加速部分同步,另外65%是經(jīng)過二階慣性環(huán)節(jié)與給煤的熱量釋放相配合,因此其中35%的給水加速部分是超前給水量,此部分在AGC模式的三角波及N型波工況下可能會(huì)出現(xiàn)煤水比配合失當(dāng)?shù)膯栴},可適當(dāng)減弱給水超前量,其修正系數(shù)最終由1改為0.82,達(dá)到了煤水比配合比較適當(dāng)、中間點(diǎn)溫度也比較穩(wěn)定的目的。
1.2 鍋爐主控部分壓力快速返回邏輯參數(shù)設(shè)定值不合理
圖1為鍋爐主控壓力快速返回邏輯,在壓力偏差超過一定值時(shí),快速增減鍋爐指令后,慢速恢復(fù),以達(dá)到壓力快速返回的目的,現(xiàn)限值設(shè)置為±0.8 MPa,即只有主汽壓力偏差達(dá)到±0.8 MPa時(shí)才對(duì)鍋爐主控進(jìn)行修正。經(jīng)過分析,設(shè)置在±0.8 MPa有些過大,并且修正量也過大(+15 MW、-12 MW)。因此,可調(diào)整主汽壓力偏差在±0.5 MPa附近開始對(duì)鍋爐指令進(jìn)行修正,并適當(dāng)縮小修正量,最終確定修正量為±12 MW,以減小主汽壓力的偏差。
圖1 鍋爐側(cè)主汽壓力快速返回邏輯
1.3 非線性PD控制邏輯作用弱
非線性PD控制邏輯如圖2所示,作用是只要有主汽壓力偏差,即通過此非線性PD控制邏輯對(duì)鍋爐主控指令進(jìn)行修正,此修正量應(yīng)該和鍋爐側(cè)主汽壓力快速返回對(duì)鍋爐主控指令的修正量配合,不能過大也不能過小。此非線性PD控制邏輯對(duì)鍋爐主控指令的修正比較小,只有2.5 MW,修正效果不理想,造成主汽壓力產(chǎn)生偏差后修正不過來,主汽壓力偏差進(jìn)一步加大后通過鍋爐側(cè)主汽壓力快速返回邏輯進(jìn)行修正。因此,可適當(dāng)加大此非線性PD控制邏輯對(duì)鍋爐主控指令的修正量,以達(dá)到主汽壓力產(chǎn)生小的偏差后及時(shí)進(jìn)行鍋爐主控指令修正的目的,從而控制主汽壓力偏差進(jìn)一步加大。此邏輯與1.2部分配合調(diào)整,比例起主要作用,微分可控制適量,最大輸出控制在±5 MW,保證和鍋爐側(cè)主汽壓力快速返回指令配合較好,以達(dá)到良好效果。最終限制其調(diào)整范圍為±5 MW。
圖2 鍋爐側(cè)主汽壓力非線性PD控制邏輯
1.4 主汽壓力調(diào)節(jié)器的閉鎖增減邏輯不合理
主汽壓力控制調(diào)節(jié)器閉鎖邏輯如圖3所示,其設(shè)計(jì)目的在于在目標(biāo)負(fù)荷和實(shí)際功率偏差超過一定值時(shí),增負(fù)荷時(shí)閉鎖對(duì)鍋爐指令減方向的修正,減負(fù)荷時(shí)閉鎖鍋爐指令增方向的修正。現(xiàn)場查詢?cè)O(shè)置是超過±2 MW就會(huì)觸發(fā),但觀察實(shí)際AGC模式下的曲線,在出現(xiàn)三角波或N型波指令時(shí),會(huì)出現(xiàn)在增負(fù)荷時(shí)壓力高、減負(fù)荷壓力低的工況,若按以上邏輯觸發(fā),將會(huì)使壓力控制出現(xiàn)惡化,因此可適當(dāng)放大設(shè)置值,避免增減負(fù)荷動(dòng)作閉鎖主汽壓力調(diào)節(jié)器的輸出。在穩(wěn)態(tài)及負(fù)荷變動(dòng)時(shí),通過適當(dāng)調(diào)整鍋爐主控PID參數(shù),滿足主汽壓力調(diào)節(jié)品質(zhì)需要。經(jīng)過調(diào)試,最終該限值設(shè)置為±25 MW,避免了增減負(fù)荷動(dòng)作頻繁閉鎖主汽壓力調(diào)節(jié)器的輸出,對(duì)穩(wěn)定主汽壓力起到了一定的作用。
圖3 主汽壓力控制調(diào)節(jié)器閉鎖邏輯
1.5 給水焓值偏差調(diào)節(jié)在變負(fù)荷中單向閉鎖不合理
在調(diào)整過程中,發(fā)現(xiàn)增減負(fù)荷時(shí)會(huì)閉鎖給水焓值偏差PID模塊后的軟手操器的輸出,在增負(fù)荷時(shí)閉鎖焓值校正地減,在減負(fù)荷時(shí)閉鎖焓值校正地增。增減負(fù)荷結(jié)束后,焓值手操器輸出會(huì)立即跳變到焓值偏差調(diào)節(jié)PID控制模塊輸出值,從而造成給水波動(dòng),導(dǎo)致主汽壓力波動(dòng)和中間點(diǎn)溫度波動(dòng)。
通過觀察,焓值偏差調(diào)節(jié)應(yīng)該一直起作用,在焓值出現(xiàn)偏差時(shí)即進(jìn)行調(diào)整,不但可以穩(wěn)定主汽壓力,對(duì)中間點(diǎn)溫度的控制也有很好的作用,進(jìn)而可以穩(wěn)定主汽壓力。因此,最終把給水回路的焓值閉鎖增減功能封鎖住,避免了焓值調(diào)節(jié)手操器輸出的跳變,穩(wěn)定了主汽壓力和中間點(diǎn)溫度。
1.6 汽機(jī)主控部分主汽壓力拉回參數(shù)設(shè)置不合理
汽機(jī)側(cè)負(fù)荷指令控制邏輯中設(shè)置有壓力偏差大拉回,在AGC負(fù)荷控制精度允許的情況下,適當(dāng)根據(jù)壓力偏差修正負(fù)荷,現(xiàn)場查詢其函數(shù)f(x)設(shè)置死區(qū)為±0.5 MPa,超過1 MPa修正量只有7 MW,邏輯如圖4所示,主汽壓力偏差后汽機(jī)主控修正量太小,起不到應(yīng)有的修正拉回作用??蛇m當(dāng)調(diào)整修正死區(qū)為±0.25 MPa,并通過參數(shù)修改,使超過±0.5 MPa時(shí)有8 MW功率的補(bǔ)償,超過1 MPa應(yīng)達(dá)到17 MW以上。即通過調(diào)整汽機(jī)調(diào)門開度,降低主汽壓力偏差。
圖4 汽機(jī)側(cè)主汽壓力拉回邏輯
經(jīng)過調(diào)整測(cè)試,函數(shù)f(x)最終設(shè)置如表1所示,在主汽壓力偏差為1 MPa時(shí)修正汽機(jī)負(fù)荷18 MW,滿足AGC工況下負(fù)荷精度3%的要求。修改后在主汽壓力產(chǎn)生偏差的時(shí)候能及時(shí)通過修正汽機(jī)負(fù)荷來減小主汽壓力偏差。
表1 汽機(jī)側(cè)主汽壓力拉回設(shè)置
通過采取以上措施,該機(jī)組主汽壓力偏差恢復(fù)到了正常范圍,機(jī)組在AGC工況下負(fù)荷升降速率設(shè)置為15 MW/min,主汽壓力最大偏差不超過±0.6 MPa,達(dá)到了預(yù)期效果。
超超臨界機(jī)組一般均采用全滑壓運(yùn)行,主汽壓力受多種因素的影響,在AGC工況下由于經(jīng)常大幅度進(jìn)行負(fù)荷調(diào)整,主汽壓力的偏差控制也成為超超臨界機(jī)組主要參數(shù)控制的難點(diǎn)之一。本文分析了百萬超超臨界機(jī)組主汽壓力偏差產(chǎn)生的原因及采取的措施,盡管某些邏輯在實(shí)際應(yīng)用中也存在不足,但相信隨著超超臨界機(jī)組運(yùn)行數(shù)量的增加,主汽壓力控制相關(guān)邏輯將會(huì)越來越完善。另外,在機(jī)組協(xié)調(diào)控制邏輯設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮到鍋爐主控調(diào)壓、旁路調(diào)壓、汽機(jī)側(cè)調(diào)壓的相互配合和影響,在任何工況下只能有一個(gè)壓力調(diào)節(jié)器進(jìn)行鍋爐壓力調(diào)節(jié),高旁的壓力調(diào)節(jié)級(jí)別高于鍋爐和汽機(jī),當(dāng)高旁調(diào)節(jié)主汽壓力時(shí),汽機(jī)和鍋爐控制器都要退出壓力調(diào)節(jié)。
[1] 劉吉臻,田亮,曾德良,等.660 MW機(jī)組負(fù)荷—壓力非線性特性的分析[J].動(dòng)力工程,2005,25(4):533~536
[2] DL5000—2000 火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程[S]
2014-07-17
孟坦(1976—),男,江蘇徐州人,工程師,從事火力發(fā)電熱控技術(shù)管理工作。