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      淺議提高圓振篩產(chǎn)能的整改措施

      2011-06-23 03:01:48韋振權(quán)
      裝備制造技術(shù) 2011年10期
      關(guān)鍵詞:篩面入料篩網(wǎng)

      謝 飛,韋振權(quán)

      (廣西華銀鋁業(yè)有限公司礦山部,廣西 德保533700)

      華銀鋁礦山破碎系統(tǒng)采用“預(yù)先檢查篩分”工藝,洗后礦堆場的礦石經(jīng)皮帶輸送進入圓振篩進行預(yù)先篩分,篩上礦石返回破碎機進行破碎,破碎后礦石再次進入圓振篩進行篩分形成循環(huán)閉路,篩下礦石為合格鋁土礦。

      在生產(chǎn)中采用YKR3060型號圓振篩2臺,安裝傾角為15°,篩孔尺寸為38 mm×20 mm,入料粒度為≤85 mm,<15 mm的礦石進入堆場,成為合格鋁土礦,>15 mm的礦石返回破碎機進行再次破碎。

      圖1 “預(yù)先檢查篩分”工藝流程圖

      但在一年的生產(chǎn)運行過程中,該篩子的使用效果并不理想,成為生產(chǎn)流程中的瓶頸。導(dǎo)致破碎的生產(chǎn)能力僅有350 t/h,遠遠低于生產(chǎn)設(shè)計500 t/h要求。同時該篩網(wǎng)也極易破損,每套篩網(wǎng)的使用壽命約在15萬t左右,而其它設(shè)備故障又時常發(fā)生,如撓性片斷裂、彈簧損壞、箱體開裂、大梁斷裂等,致使每月的停機維護時間達到8 d以上,不僅影響了正常的生產(chǎn)要求,而且增加了設(shè)備的維護成本,該篩子的產(chǎn)能低下和設(shè)備的高故障率,嚴重影響破碎生產(chǎn)的正常進行。實際情況見表1:

      表1 整改前每生產(chǎn)40萬t的故障次數(shù)和所需配件表

      1 主要原因分析

      從現(xiàn)場監(jiān)測情況分析,導(dǎo)致圓振篩使用效果不理想的主要原因有:

      1.1 篩面受力不均

      (1)入料不均。進入圓振篩的下料漏斗,是一個人字型的漏斗,而入料皮帶時常跑偏和漏斗積泥等原因,導(dǎo)致分料不均,從而致使一邊篩網(wǎng)嚴重過載,而另一邊篩網(wǎng)近乎空載運行,所以常造成篩網(wǎng)磨損不均破損較快。

      (2)篩面受力過大和布料不均。漏斗和圓振篩入料端距離太高,達到400 mm,礦石從漏斗進入圓振篩時,對入料處沖擊力過大,導(dǎo)致入料處大梁斷裂、箱體開裂等問題;礦石進入圓振篩入料端后,分布不均勻,礦石總是往一側(cè)跑,只有一半的篩網(wǎng)起到篩分作用,導(dǎo)致一邊積礦嚴重,篩分效率低。

      圖2 篩面布料不均

      1.2 物料滯留時間過長

      礦石在篩網(wǎng)上移動慢,篩面上積礦過多,達到200 mm厚。通過對篩面上物料移動速度的多次測定,該速度在0.2 m/s左右。礦石移動速度過慢,導(dǎo)致篩面上積礦過多,使圓振篩總是在超負荷的狀態(tài)下運行,從而導(dǎo)致篩網(wǎng)破損快,撓性聯(lián)軸器撕裂、彈簧損壞、大梁斷裂、箱體開裂等一系列故障。

      2 整改措施

      針對以上問題,從以下3個方面進行了整改。

      2.1 增加分料器

      針對漏斗分料不均,對漏斗進行改造,在皮帶下料處增加一個分料器,分料器可以根據(jù)皮帶跑偏的情況左右移動,把礦石均勻分入兩邊漏斗,進入圓振篩,使2邊入料相對均衡,很好地解決入料不均的問題。

      2.2 降低高差,調(diào)整入料漏斗位置

      針對沖擊力過大的問題,通過降低漏斗出料端和圓振篩入料端的高差,由原設(shè)計400 mm降為250 mm,使礦石很平穩(wěn)的流入圓振篩,很大程度上降低了礦石對圓振篩沖擊力,使圓振篩受力較為均衡,有效解決了箱體開裂、縱梁斷裂等問題。

      同時為了解決礦石在入料端口分布不均的情況,在入料口加寬入料漏斗位置,從而使物料均勻地分布于整個篩面,使篩分效率大大提高。

      2.3 增大篩面坡度,提高礦石移動速度

      礦石在篩面上移動速度慢,導(dǎo)致篩面上積礦厚,壓礦嚴重。影響移運速度的主要因素,有圓振篩的振幅和篩網(wǎng)的坡度。調(diào)整振幅是通過添加偏心塊來完成,在生產(chǎn)中通過調(diào)整圓振篩的振幅實踐表明,效果并不明顯。在實際使用中圓振篩的角度可以在15°~35°之間調(diào)整,通過現(xiàn)場調(diào)查分析,決定把圓振篩篩箱的坡度由15°增大至20°。

      在進料量不變的情況下,加大圓振篩的坡度,提高了礦石的運行速度,減少了礦石在篩網(wǎng)上的停留時間。

      整改后,在振幅不變的情況下,通過實際測算20°篩面坡度時物料的運動速度為0.6 m/s,在破碎產(chǎn)能600 t/h時,物料在篩面上沒有積礦、壓礦現(xiàn)象的發(fā)生,并且能夠在篩面上很好的完成松散、分層和篩分的作用,處理能力大幅增加。

      在整改后3個月的運行過程中,破碎機每月平均產(chǎn)能提高到550 t/h,每套篩網(wǎng)可處理40萬t礦石,只需要2 d的維護時間,很好地滿足了生產(chǎn)工藝需求,同時圓振篩故障率和配件損耗率也大幅降低(見下表2)。

      表2 技改后生產(chǎn)40萬t時的故障次數(shù)和所需配件統(tǒng)計表

      3 結(jié)束語

      通過提高圓振篩的處理能力,解決了破碎系統(tǒng)的瓶頸問題,使破碎系統(tǒng)的生產(chǎn)能力大幅提高,平均每小時的處理能力增加200 t,按一年生產(chǎn)300 d,每天20 h計算,每年可多生產(chǎn)120萬t合格鋁土礦,同時降低了圓振篩的故障率,生產(chǎn)成本進一步降低。

      [1]南昌礦山機械有限公司.振動篩使用說明書[K].南昌:南昌礦山機械有限公司,2005.

      [2]李啟衡.碎礦與磨礦[M].北京:治金工業(yè)出版社,1980.

      [3]中南礦冶學(xué)院,東北工學(xué)院.破碎篩分[M].北京:中國工業(yè)出版社,1961.

      [4]段希祥.碎礦與磨礦[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

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