常 樂,錢英豪,周鵬飛,丁 毅,董金善
(1.南京工業(yè)大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇南京 210009;2.江蘇省特種設(shè)備檢測(cè)研究院蘇州分院,江蘇蘇州 215128)
某高壓燃?xì)夤芫€定向穿越公路鋪設(shè)完工使用2年后,由于交通需要,在管道上方架設(shè)立交橋。立交橋基礎(chǔ)邊緣離三通設(shè)置處約0.5 m,管道上方距立交橋底部基礎(chǔ)約0.6 m,如圖1(a)所示。管道規(guī)格 ?168.3 mm ×6.4 mm,材質(zhì)20#鋼,設(shè)計(jì)壓力4.0 MPa,三通管件壁厚8 mm,材質(zhì) L290,熱處理狀態(tài)為回火。橋梁上方經(jīng)常有大型載重車輛通過,給管線施加了較大集中載荷,使用半年后三通發(fā)生斷裂失效。裂紋在直管段為環(huán)向裂紋,并沿著支管軸向發(fā)展,裂紋形貌如圖1(b)所示。為尋找三通斷裂原因,以便采取有效對(duì)策,避免今后類似事故的發(fā)生,對(duì)三通斷裂原因進(jìn)行了分析。
圖1 斷裂三通宏觀照片
首先對(duì)三通的斷口進(jìn)行宏觀分析,然后對(duì)三通進(jìn)行線切割取樣。從三通裂紋源區(qū)進(jìn)行取樣,進(jìn)行微觀斷口分析;在裂紋源區(qū)附近取1個(gè)樣,進(jìn)行金相分析;在裂紋源區(qū)取3個(gè)樣,進(jìn)行拉伸性能試驗(yàn)。
分別采用XJZ-1A型金相顯微鏡對(duì)微觀組織進(jìn)行分析,日本電子公司JSM-5610LV型掃描電鏡對(duì)斷口微觀形貌進(jìn)行觀察,德國(guó)布魯克公司Q8MAGELLAN型直讀光譜儀對(duì)三通材料成分進(jìn)行分析,WDW3100型微控電子萬能試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行拉伸性能測(cè)試。
開裂三通著色探傷照片見圖2(a),可以看出,直管段與支管段過渡區(qū)環(huán)向裂紋深度較大(滲透量大),而支管段軸向裂紋深度較淺(滲透量小),表明裂紋可能起源于直管段與支管段過渡區(qū)。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)主裂紋并非連續(xù)擴(kuò)展,而是呈現(xiàn)多段階梯狀擴(kuò)展,二次裂紋豐富。由于疲勞斷裂一般只有一條主裂紋,且很少見到二次裂紋,因此可以初步排除該三通疲勞斷裂的可能性[1]。
三通原始宏觀斷口形貌見圖2(b),可以清楚看出斷口表面有明顯的人字形花紋,根據(jù)人字方向可以判斷,裂紋是在三通直管段和支管段過渡區(qū)管道外表面形成,隨后沿著支管軸向擴(kuò)展,并同時(shí)向管道內(nèi)表面深度方向擴(kuò)展,直至穿透三通管壁導(dǎo)致天然氣泄漏。
圖2 斷裂三通斷口宏觀照片
圖3示出斷裂三通管裂紋附近金相組織為鐵素體與珠光體組織,并且鐵素體與珠光體都有大量的變形,有明顯的加工流線存在,表明三通在加工后未進(jìn)行正火或者再結(jié)晶退火處理[1-2],三通管的脆性和韌性不能得到恢復(fù),三通管內(nèi)部殘余加工應(yīng)力也無法得到消除,存在安全隱患。
圖3 開裂管線三通金相顯微組織照片
三通開裂方向平行于加工流線方向,裂紋與加工流線中珠光體分布平行。加工流線也稱流紋,在加工時(shí),金屬的脆性雜質(zhì)被打碎,順著金屬主要伸長(zhǎng)方向呈碎粒狀或鏈狀分布;塑性雜質(zhì)隨著金屬變形沿主要伸長(zhǎng)方向呈帶狀分布,這樣熱鍛后的金屬組織就具有一定的方向性。加工流線使金屬性能呈現(xiàn)異向性;沿著流線方向(縱向)強(qiáng)度、塑性較高,而垂直于流線方向(橫向)抗拉強(qiáng)度、塑性較低。
從圖3中還可以看出,二次裂紋也跟加工組織流線保持一致,可見三通管內(nèi)部的加工流線是導(dǎo)致三通管發(fā)生開裂的主要組織原因,而三通成型工藝不當(dāng)導(dǎo)致材料發(fā)生嚴(yán)重的應(yīng)變時(shí)效脆化是三通開裂的重要原因。
在三通裂紋處截取試樣(見圖2(a)),分別進(jìn)行拉伸試驗(yàn)。由于受到三通管尺寸和形狀限制,力學(xué)性能試樣取樣部位位于三通直管段和支管段結(jié)合部,該區(qū)域也是屬于裂紋延伸段范圍,應(yīng)具有較好的代表性;試樣取向?yàn)榇怪庇诹鸭y方向取樣,這樣才能較準(zhǔn)確地反映裂紋區(qū)材料強(qiáng)度和斷裂性質(zhì)。測(cè)得結(jié)果見表1。
表1 三通材料力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果
從表1可以看出,雖然三通管抗拉強(qiáng)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但是塑性指標(biāo)(伸長(zhǎng)率)嚴(yán)重不達(dá)標(biāo),而且塑性也很不均勻,尤其2#試樣,伸長(zhǎng)率僅為2.6%。同時(shí),該三通管屈強(qiáng)比高達(dá)87%,安全塑性裕度也很有限,短暫過載沖擊即可能導(dǎo)致三通發(fā)生開裂。
圖4示出開裂三通的掃描電鏡(SEM)微觀斷口形貌圖??梢钥闯觯ü茉紨嗫诰哂械湫偷拇嘈詼?zhǔn)解理斷口形貌,微觀斷口表面基本由河流花樣組成,僅存在少量韌性撕裂痕跡,表明該三通管局部存在很高的脆性。同時(shí),微觀斷口形貌分析并未發(fā)現(xiàn)疲勞輝紋,表明該三通管斷裂并非疲勞斷裂,而是一次性(或有限次數(shù))脆性斷裂,斷裂周期很短,是由過載沖擊造成的。
圖4 三通管原始斷口SEM照片
(1)該三通屬于過載沖擊造成的脆性斷裂,裂紋源位于三通直管段和支管段過渡區(qū)管道上表面處(應(yīng)力集中處),隨后沿著支管軸向擴(kuò)展,并同時(shí)向管道內(nèi)表面深度方向擴(kuò)展,直至穿透三通管壁導(dǎo)致天然氣泄漏。
(2)三通內(nèi)部的加工流線是導(dǎo)致三通發(fā)生開裂的主要組織原因;三通成型工藝不當(dāng)導(dǎo)致材料發(fā)生嚴(yán)重的應(yīng)變時(shí)效脆化是三通開裂的重要原因。
(3)由于該高壓燃?xì)夤艿郎戏骄嗔⒔粯虻撞炕A(chǔ)約0.6 m,最小覆土厚度不足,在設(shè)計(jì)載荷和車輛載荷作用下,三通上表面處產(chǎn)生較大的局部應(yīng)力,同時(shí)由于該三通管存在很高的脆性,故導(dǎo)致脆性斷裂,斷裂周期很短,系由過載沖擊造成。
(4)建議三通管在擠壓加工過程中應(yīng)嚴(yán)格保證正火熱處理狀態(tài),然后進(jìn)行回火處理,否則加工完成后應(yīng)進(jìn)行正火或再結(jié)晶退火熱處理,以消除加工流線,恢復(fù)塑性和合適的屈強(qiáng)比,保證三通的正常使用壽命。
(5)該高壓燃?xì)夤艿郎戏骄嗔⒔粯虻撞炕A(chǔ)約0.6 m,不符合GB 50028—2006《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》[4]最小覆土厚度要求(不得小于 0.9 m)。建議該高壓燃?xì)夤艿劳庠黾犹坠鼙Wo(hù)或增加管道埋地深度,以減小車輛載荷的影響,確保管道的安全運(yùn)行。
[1]褚武揚(yáng),喬利杰,陳奇志,等.斷裂與環(huán)境斷裂[M].北京:科學(xué)出版社,2000:25-26.
[2]武宏,彭建洪,許云華,等.強(qiáng)烈冷拉塑性變形及退火處理對(duì)珠光體鋼組織性能的影響[J].材料與熱加工,2007,36(16):13 -15.
[3]GB/T 9711.1—1997,石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件[S].
[4]GB 50028—2006,城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范[S].