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      西曲礦主井皮帶電控系統(tǒng)改造

      2011-08-15 00:51:02陰麗娟
      山西焦煤科技 2011年5期
      關鍵詞:皮帶機減速器電控

      陰麗娟

      (山西西山煤電股份公司西曲礦,山西 古交 030200)

      山西西山煤電股份公司西曲礦主井皮帶擔負著全礦原煤運輸任務,主要設備建礦投產(chǎn)運行以來,未進行過更新改造,整機設備、部件嚴重老化。主要設備均為煤安非防爆標志設備,供電高開柜仍使用GL型動圈式反時限過流繼電器,皮帶保護裝置不齊全,存在諸多安全隱患問題。一旦皮帶機不能正常工作,將造成全礦停產(chǎn)。因此,該礦對電控系統(tǒng)及驅(qū)動裝置進行了技術升級改造。

      1 原系統(tǒng)概況

      1)主井皮帶型號為 TD-75,從井口至井下502.5 m,輸送能力1 000 t/h,輸送塊度0~400 mm,運輸角度8°,帶速2.5 m/s,帶寬1 200 mm,配備3 臺6 kV高壓電動機,整套系統(tǒng)工作由3臺220 kW/6 kV高壓繞線式異步電動機并聯(lián)拖動。其中,1#、2#兩臺電機同軸拖動1#卸載滾筒,3#電機單獨拖動3#驅(qū)動滾筒。

      2)高壓供電由GG-1A型高開柜直接供給3臺JR136-4型電動機,為繞線式異步電動機的轉(zhuǎn)子中串入頻敏電阻直接起動方式。起動時驅(qū)動裝置的電機電流、機械沖擊、機械噪音大,節(jié)能效果較差。

      3)電動機經(jīng)多次修復后,損壞較頻繁,1#、2#驅(qū)動裝置運行時振動嚴重,電機運行溫度高,減速器漏油,聯(lián)軸器尼龍柱銷剪切損壞頻繁。調(diào)速系統(tǒng)在解決3臺電機同步,以及出力不均的問題時能力明顯不足。機械磨損和老化問題日趨嚴重,性能逐年降低,故障率增加,設備維修難度大;電動機效率低,損耗大。整個系統(tǒng)效率低,無軟啟動裝置,運行穩(wěn)定性差。

      4)皮帶保護裝置不齊全,沿線無拉線急停、語音通話閉鎖、膠帶防撕裂及鋼絲繩在線監(jiān)測等保護裝置。無遠程視頻監(jiān)測功能,不能實時監(jiān)測設備運轉(zhuǎn)狀況。

      2 技術改造方案

      2.1 皮帶機的工作原理和特點

      皮帶機通過驅(qū)動輪鼓,靠摩擦牽引皮帶運動,皮帶通過張力變形和摩擦力帶動物體在支撐輥輪上運動。皮帶是彈性儲能材料,在皮帶機停止和運行時都儲存有大量勢能,這就決定了皮帶機的啟動時應該采用軟啟動的方式。采用液力耦合器實現(xiàn)皮帶機的軟啟動時,調(diào)整液力耦合器的機械效率為零,使電機空載啟動。雖然采用了轉(zhuǎn)子串接電阻改善啟動轉(zhuǎn)矩和降壓空載啟動等方法,但電機的啟動電流仍然很大,不僅會引起電網(wǎng)電壓的劇烈波動,還會造成電機內(nèi)部機械沖擊和發(fā)熱等現(xiàn)象。同時采用液力耦合器軟起動皮帶時,由于啟動時間短、加載力大容易引起皮帶斷裂和老化,要求皮帶的強度高。加之液力耦合器長時間工作會引起其內(nèi)部油溫升高、金屬部件磨損、泄漏及效率波動等情況發(fā)生,不僅會加大維護難度和成本、污染環(huán)境,還會使多機驅(qū)動同一皮帶時難以解決功率平均和同步問題。

      2.2 PLC電控、變頻調(diào)速系統(tǒng)特性

      具有大的I/O容量,當控制要求發(fā)生變化時,只需改變程序即可。因此,能靈活方便地進行系統(tǒng)配置,組成不同規(guī)模、不同功能的控制系統(tǒng),適應能力非常強,既可控制一臺單機,又可控制一條生產(chǎn)線;既可現(xiàn)場控制,又可遠距離控制??梢院芊奖愕剡M行程序修改來適應現(xiàn)場設備運行的要求。

      2.3 系統(tǒng)與裝置的改造

      針對上述情況,原有的驅(qū)動及控制已經(jīng)不能滿足礦井安全生產(chǎn)的需要,必須立即進行改造。

      2.3.1 電控系統(tǒng)的改造

      在主井皮帶機頭西側場地新建配電室及控制室,開設電纜溝至選煤廠101#皮帶機尾室。更新高、低壓開關柜并加裝直流操作電源,增設低壓所用變壓器,采用新型PLC電控、變頻調(diào)速系統(tǒng)。重新布置雙回路高壓電纜,對配電室、控制室內(nèi)進行規(guī)范布線,并開設新電控系統(tǒng)保護接地網(wǎng)。

      2.3.2 驅(qū)動裝置的改造

      原有并聯(lián)拖動方式不變,仍為1#、2#兩臺電機同軸拖動1#卸載滾筒,3#電機單獨驅(qū)動3#驅(qū)動滾筒。更新3套驅(qū)動裝置:防爆電機、減速器(帶逆止器)、制動器,并將原減速器輸入、輸出軸端尼龍柱銷式聯(lián)軸器改為蛇形彈簧聯(lián)軸器工藝。減速器、電機底座均利用原位置聯(lián)接螺栓,加工制作3套新電機、減速器配套底座并重新安裝固定。

      2.3.3 在線監(jiān)測監(jiān)控裝置的改造

      增設遠程視頻監(jiān)測系統(tǒng),在配電室、機頭卸載滾筒、3套驅(qū)動裝置、機尾3臺給煤機溜煤口、選煤廠101#皮帶機尾等9處安裝防爆攝像頭,視頻采集輸出至控制室顯示器,可實時監(jiān)測設備運轉(zhuǎn)狀況。加裝電機繞組溫度、前后軸承溫度及垂直、水平振動傳感器;加裝減速器潤滑油溫度、前后軸承溫度及垂直、水平振動傳感器、瓦斯監(jiān)控裝置,實現(xiàn)對驅(qū)動裝置運行工況數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控。并可同時實現(xiàn)在上位機實時監(jiān)控電機電流、功率、電壓、井巷瓦斯?jié)舛燃案髌ПWo裝置運行狀態(tài),達到實時報警、停機功能。

      2.3.4 皮帶保護裝置的改造

      更新皮帶堆煤、防跑偏、超溫灑水、煙霧報警裝置,增設防撕裂、張力下降、溫度保護、皮帶打滑等保護裝置,并加裝皮帶鋼絲繩芯探傷掃描儀,對整機安全保護裝置進行補充完善。

      2.3.5 供電、監(jiān)測監(jiān)控線纜更新

      將高壓供電電纜及皮帶保護、監(jiān)測監(jiān)控線纜更新為有煤安標志的礦用阻燃電纜。

      3 效果

      經(jīng)過改造后,主井皮帶將原來GG-1A-96和HGQI-50/62-G1無保護的高開柜改為KYN12手車式、帶綜智保護的高壓開關柜,將原串頻敏電阻起動改為PLC控制變頻調(diào)速運行。改造為PLC控制變頻調(diào)速后,可根據(jù)皮帶荷載同步無極調(diào)速,改變了以前電機工頻恒速運行的模式,節(jié)約了能源;高壓變頻器的使用實現(xiàn)了皮帶機能量回饋功能,使皮帶啟動更加平穩(wěn),有效提高了設備的使用壽命,降低了皮帶機的能耗;同時增加了溫度在線監(jiān)控裝置以及部分皮帶保護裝置,實現(xiàn)了對皮帶運行狀況的智能化實時監(jiān)控,提高了皮帶運行的可靠性,既保證了安全供電又達到了節(jié)能降耗。

      [1] 張晉勝.可編程序控制器在礦井中的應用前景[J].煤礦機電,1996(6):2-3.

      [2] 田玉麗,張會娜,曹留柱.平煤天安股份六礦主斜井電控系統(tǒng)改造[J].機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2009(5):73.

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