章良
(上海上電電力工程有限公司,上海 200025)
上海外高橋電廠#1機組的燃煤鍋爐為上海鍋爐廠制造的300 MW亞臨界控制循環(huán)汽包爐,一次再熱、四角擺動噴嘴,切向燃燒、露天布置,原配有2臺3電場靜電除塵器(型號2FFA3X45m-2X80-135-A2),用于捕捉鍋爐所產(chǎn)生的煙塵,除塵效率在99.17%以上。煙氣中煙塵實測質(zhì)量濃度為100 mg/m3,遠高于國家新標準。為此,在2010年4月機組改造檢修過程中,將原靜電除塵器改成純布袋除塵器。
新除塵器為SCLM-37060型(行噴吹)長袋低壓脈沖袋式除塵系統(tǒng),利用原來2臺電除塵器的4個通道,改造成4個獨立的袋式除塵單元,并聯(lián)運行;每個單元進出口設(shè)煙道擋板閥門,實現(xiàn)了在線檢修;袋式除塵器設(shè)置旁路系統(tǒng),不設(shè)噴霧降溫裝置;濾袋材料為PTFE基布+PPS纖維針刺氈。
新安裝的布袋除塵器隨機組于2010年6月12日投入使用,至今運行良好。目前,在機組滿負荷情況下,標準工況下煙塵排放質(zhì)量濃度約為15.2 mg/m3,除塵器阻力為600~900 Pa,滿足了煙氣排放要求。
布袋除塵器具體參數(shù)見表1和表2。
上海外高橋電廠#1機組鍋爐裝有1套2臺并聯(lián)運行的長袋低壓脈沖袋式除塵系統(tǒng)。除塵器采用雙列對稱布置方式,每臺除塵器箱體分為2個大室,每個大室又左、右對稱布置了12組噴吹模塊。每個模塊布置11~13根噴吹管,每根噴吹管吹掃16條布袋,共計576根噴吹管、9216條布袋。
表1 布袋除塵器性能參數(shù)
續(xù)表
表2 除塵器材質(zhì)及分項質(zhì)量
上海外高橋電廠#1機組投產(chǎn)以來,排煙溫度較為穩(wěn)定,此次改造未增加噴水降溫系統(tǒng),如出現(xiàn)超溫情況,可自動切換到旁路煙道,防止濾袋因煙溫過高而燒壞。布袋除塵器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
每臺除塵器設(shè)置一路旁路煙道,分別從除塵器進口隔絕門前接入,再接至除塵器出口隔絕門后,進口設(shè)置雙電動隔絕閥,從工藝上確保含塵煙氣零泄漏。
凈氣室為大凈氣室結(jié)構(gòu),無需再加裝防雨頂棚,所有檢修工作均在凈氣室內(nèi)進行,凈氣室頂蓋為帶保溫結(jié)構(gòu)的坡頂,取消了有很多小密封蓋結(jié)構(gòu)的常規(guī)設(shè)計,方便安裝和施工,同時也降低了檢修的勞動強度,提高了工作效率,改善了檢修工作環(huán)境。
氣流分布板采用16Mn耐磨材料,為增加氣流分布板耐磨的一致性,分布板厚度采用梯度設(shè)計,中心高速氣流部分厚5 mm,周邊厚3 mm,從而使氣流分布板從整體上獲得較好的損耗速度。同時,在濾袋前部設(shè)置擋風板,一方面防止高速煙塵氣體沖刷磨損濾袋,另一方面將煙氣導流至除塵器下部,有利于大顆粒粉塵沉降和氣流均布。
進氣方式和氣流分布直接影響到袋式除塵器的運行阻力和濾袋壽命,氣流分布所遵循的基本原則如下:
(1)氣流流動順暢、平緩;(2)流程短,局部阻力小;(3)組織氣流自上而下進入袋束,促進粉塵沉降;
(4)重點防范含塵氣流對濾袋的直接沖刷;
(5)設(shè)置導流板和流動通道,組織氣流向濾袋倉室均勻輸送和分配;
(6)降低各部位的氣流速度:通道內(nèi)的流速、濾袋束下部空間的流速、濾袋之間的水平流速、濾袋之間的上升流速;
(7)盡量保持各灰斗存灰量均勻;
(8)避免灰斗空間產(chǎn)生渦流,消除粉塵二次飛揚;
(9)煙氣量分配與氣流分布主要技術(shù)措施;
(10)喇叭口內(nèi)設(shè)置氣流分布板;
(11)設(shè)置導流板和導流通道,疏導氣流,流向預定空間。
圖1 布袋除塵器示意圖
采用直進直出的進氣方式,其顯著特征是流程短、流動順暢和阻力小。將濾袋布置在單元內(nèi)部的中部,側(cè)面留有通道供煙氣向尾部區(qū)域的濾袋流動,避免全部煙氣都從前部的袋束通過。前部濾袋的處理煙氣直接從進口喇叭氣流分布板中通過。
設(shè)置導流板形成側(cè)面流通夾道;設(shè)置氣流分布板,最終實現(xiàn)各區(qū)域合理的風量分配和風速控制。氣流分布計算機模擬試驗及氣流分布實驗室模擬試驗裝置如圖2所示。
除塵器的花板作為除塵器凈氣室和過濾室的分隔,用于懸掛濾袋組件,同時可作為除塵器濾袋組件的檢修平臺?;ò灞诤駷? mm,材料為 Q235-B。除塵器花板采用數(shù)控激光切割或數(shù)控沖壓方法加工花板孔,保證花板及花板孔的形位公差要求?;ò蹇讻_壓位置準確,與理論位置的偏差小于±0.05 mm,確保2個孔洞的中心距誤差為±1.00 mm?;ò蹇锥粗瞥珊笄謇砀骺椎匿h利邊角和毛刺,在焊接加強肋板時,肋板布置應合理。焊接后通過整形確?;ò迤秸瑹o撓曲、凹凸不平等缺陷,花板平面度<1/1000,對角線長度誤差<3mm,內(nèi)孔加工表面粗糙度Ra=2。濾袋與花板的配合合理,濾袋安裝后嚴密、牢固不掉袋,裝拆方便。在花板、袋口、袋籠安裝時,要有不劃傷濾袋的防護措施且能保證安裝嚴密,實現(xiàn)灰塵零泄漏。
設(shè)計過濾速度為0.89 m/min,花板采用數(shù)控激光切割,保證加工精度;滿負荷工況(100%ECR工況)過濾風速不大于1.00 m/min。
原有灰斗完全能滿足改造后的需要,無需進行更換或改造,但需要將灰斗內(nèi)原有的擋板裝置拆除,同時進行消缺補漏,對其他裝置不予改動。
每通道分別設(shè)置1臺粉塵濃度儀,具有顯示和破袋報警功能;原有擋板門移至除塵器出口,進口增設(shè)隔離門,泄漏率為0。
采用可編程控制器(PLC)控制系統(tǒng),配備溫度、壓差、壓力等檢測器件及各種軟件,實現(xiàn)以下自動監(jiān)測和保護功能:
(1)袋式除塵器的清灰控制(定壓差、定時、單倉清灰3種控制方式);
(2)袋式除塵器的阻力監(jiān)測和控制;
(3)噴吹裝置故障診斷、識別、報警;
(4)煙氣異常高溫或異常低溫時的報警;
(5)噴粉系統(tǒng)的運行控制;
(6)除塵器進、出口擋板閥控制;
(7)壓縮空氣系統(tǒng)的控制。
確保布袋在異常情況下保護不受損壞,自動退出除塵系統(tǒng)切換到旁路煙道。
濾袋型號為PUNATER PPS/TF1584-3-MPS,選用進口優(yōu)質(zhì)PPS濾布制造濾袋,制造商承諾允許布袋除塵器每年2次在160~180℃的鍋爐煙氣溫度下運行30 min(不走旁路),且保證成批濾袋運行壽命不小于30000 h。
布袋底部采用3層包邊縫制,無毛邊裸露,底部采用加強環(huán)布,濾袋合理剪裁,盡量減少拼縫。拼接處重疊搭接寬度不小于10 mm,提高袋底強度和抗沖刷能力。濾袋上端采用彈簧漲圈形式,密封性能好、安裝可靠性高,換袋快捷。濾袋主要性能參數(shù)見表3。
袋籠采用承插式可拆裝袋籠,袋籠堅實,換袋、維修方便,袋籠長8 m,分為上、下兩節(jié),相互間有簡單的鎖扣裝置,拆卸、組裝和運輸都十分方便。所有的肋線點焊連接,形成袋籠并去除毛刺,避免損傷濾袋。袋籠用經(jīng)過有機硅防腐處理的#20冷拔鋼絲制作。袋籠采用表面高溫有機硅涂料處理,具有良好的耐高溫和耐腐蝕性能,壽命一般大于2個濾袋更換周期。采取以下措施確保濾袋使用壽命:
圖2 氣流分布計算機模擬試驗及氣流分布實驗室模擬試驗裝置
表3 濾袋主要性能參數(shù)
(1)控制袋束的迎風速度,設(shè)置濾袋防磨隔板,避免粉塵對濾袋的沖刷;
(2)當鍋爐煙氣出現(xiàn)突發(fā)性高溫時,啟用緊急旁路系統(tǒng),避免濾袋燒壞;
(3)精心制造和安裝噴吹系統(tǒng),確保噴嘴同濾袋的同心度和清灰效果;
(4)嚴把安裝質(zhì)量關(guān),使每條濾袋均垂直懸掛,相互不接觸摩擦,減少磨損。
此次改造安裝了2組空氣壓縮機及后處理設(shè)備,1組正常運行,1組備用??諝鈮嚎s機為SM132固定式,體積流量為21.4m3/min,排氣壓力為0.80 ~0.85 MPa,額定功率為132kW;后處理設(shè)備為SLAD-20ZF型組合式低露點壓縮空氣干燥機;另外設(shè)置1個容積為12m3的儲氣罐,通過系統(tǒng)母管引至2臺除塵器的4個通道,再引至48個噴吹模塊。
為減少清灰壓縮空氣與煙氣的溫差,在該工程設(shè)計中將進入氣包的壓縮空氣管路首先經(jīng)過凈氣室的高溫煙氣預熱,從而使脈沖閥氣包內(nèi)的噴吹氣體與煙氣溫度基本接近,大大減少了由于溫差太大對濾袋可能造成的損害。
長袋低壓脈沖除塵器在目前常見的袋式除塵器中清灰能力是最強的,運行阻力可以控制在較低的水平。脈沖閥采用沃森7.62 cm淹沒式,膜片壽命達100萬次,使用壽命超過5年。噴吹氣流對濾袋進行清灰作業(yè),壓縮空氣利用效率較高,空氣壓縮機可在低能耗狀態(tài)下運行。
布袋除塵器使用前先進行濾袋的預涂灰,目的是對濾袋進行保護,防止鍋爐投油助燃點火時油污對濾袋的污染。對濾袋進行充分的預涂粉并達到合格,是袋式除塵系統(tǒng)帶負荷的必要條件。
(1)準備自帶壓力的灰罐車(0.8 MPa)并事先裝好40 t左右的粉煤灰;
(2)打開需要預涂粉倉室的進口和出口擋板閥門,關(guān)閉其他倉室進口和出口擋板閥門;
(3)啟動鍋爐吸、送風機(風機風量約為額定風量的25%,單臺風機功率為額定功率的50%~60%);
(4)將灰罐車接頭與輸灰管路接頭相對接,打開輸灰管路手動對夾閥開始進行預涂灰;
(5)保持風機閥門不動,當倉室阻力比涂粉前增加300~500 Pa時,暫時停止送風機和引風機,盡快打開箱體人孔門進入袋內(nèi),用手電照明以觀察粉塵預涂灰的厚度(約2 mm)及均勻性。若達不到要求,則適當增大壓差再次涂灰,直至合格為止;若達到預涂灰質(zhì)量要求,則本倉室預涂粉結(jié)束,關(guān)閉本倉室進口和出口擋板閥門,開啟下一個倉室進口和出口擋板閥門,按上述要求依次進行后面3個通道的預涂灰操作。
(6)當4個倉室都完成預涂粉后,開啟4個倉室的進口和出口擋板閥門,允許鍋爐點火。
(7)根據(jù)工程實際,預涂灰厚度及均勻性的檢查也可在所有通道預涂灰完畢后進行。
布袋除塵器自2010年6月12日投運以來,壓差控制清灰的效果良好,4個通道的清灰周期在50 min左右,清灰時間為6~7min,當1個通道清灰時,相鄰通道會受到影響,造成積灰時間延長。在線濃度儀的準確性受環(huán)境影響較大,在雨天易產(chǎn)生偏差。經(jīng)試驗驗證,改造后出口煙塵質(zhì)量濃度達到了15.2 mg/m3,取得了理想的改造效果。