王天廣
摘 要:本文以天柱鋼鐵320m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾布袋除塵器為例,對(duì)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題做了深入合理的分析,提出了有效的解決辦法,并應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐。希望借此機(jī)會(huì)貢獻(xiàn)本人微薄之力,助力環(huán)保設(shè)備的超低排放,為藍(lán)天白云盡自己的一份環(huán)保職責(zé)。
關(guān)鍵詞:燒結(jié);布袋除塵器;骨架;花板
1 布袋除塵基本原理
脈沖布袋除塵器由灰斗、上箱體、中箱體、下箱體等部分組成,上、中、下箱體為分室結(jié)構(gòu)。工作時(shí),含塵氣體由進(jìn)風(fēng)道進(jìn)入灰斗,粗塵粒直接落入灰斗底部,細(xì)塵粒隨氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入中、下箱體,粉塵積附在濾袋外表面,過濾后的氣體進(jìn)入上箱體至凈氣集合管-排風(fēng)道,經(jīng)排風(fēng)機(jī)排至大氣。清灰過程是先切斷該室的凈氣出口風(fēng)道,使該室的布袋處于無(wú)氣流通過的狀態(tài)(分室停風(fēng)清灰)。然后開啟脈沖閥用壓縮空氣進(jìn)行脈沖噴吹清灰,切斷閥關(guān)閉時(shí)間足以保證在噴吹后從濾袋上剝離的粉塵沉降至灰斗,避免了粉塵在脫離濾袋表面后又隨氣流附集到相鄰濾袋表面的現(xiàn)象,使濾袋清灰徹底,并由可編程序控制儀對(duì)排氣閥、脈沖閥及卸灰閥等進(jìn)行全自動(dòng)控制。
2 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司320m2燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵介紹
河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司位于唐山市豐潤(rùn)區(qū),成立于2003年,是中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和河北省冶金協(xié)會(huì)正式會(huì)員單位,是中國(guó)綠色發(fā)展聯(lián)盟理事單位。2016年天柱鋼鐵集團(tuán)響應(yīng)環(huán)保文件要求對(duì)機(jī)尾電除塵做了改造,將原來(lái)的電除塵改造為布袋除塵器。處理煙氣量800000m3/h;處理煙氣溫度≤120℃;清灰方式離線脈沖式;總過濾面積18000m2;排放濃度≤10mg/Nm3;風(fēng)機(jī)風(fēng)量800000 m3/h;風(fēng)機(jī)全壓5500Pa。
3 機(jī)尾除塵布袋袋口噴吹磨損
機(jī)尾除塵通過4個(gè)月的在運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)有個(gè)別布袋在袋口位置出現(xiàn)了磨損,布袋被磨損成網(wǎng)狀,經(jīng)推斷破損形式為從內(nèi)向外。從現(xiàn)場(chǎng)看反吹管出現(xiàn)了一定程度的偏離,反吹管的固定螺栓出現(xiàn)了松動(dòng),反吹壓力偏高。反吹氣流吹在了布袋口的側(cè)壁上,久而久之一個(gè)點(diǎn)被吹破。此時(shí)含塵煙氣沿著破損處進(jìn)入,磨削性很強(qiáng)的燒結(jié)礦顆粒物部分落于花板并對(duì)反吹嘴造成了一定程度的沖刷磨損。反吹時(shí)壓縮空氣攜帶燒結(jié)礦顆粒物繼續(xù)沖刷布袋,袋籠,造成以上部件的進(jìn)一步磨損。針對(duì)此問題做了以下措施:更換了新布袋;按脈沖閥的技術(shù)要求調(diào)整反吹壓力至0.3-0.4MPa;反吹管的固定端只有一臺(tái)單獨(dú)的螺栓固定,在反吹過程中承受巨大沖擊力,螺栓逐漸松動(dòng),松動(dòng)后的螺桿對(duì)螺孔產(chǎn)生碰撞。久而久之螺孔逐漸變大,反吹管偏離了布袋中心位置,為減少此類問題發(fā)生的幾率,使用了雙螺母加固,并在反吹管末端與除塵箱體加固筋之間增加了活動(dòng)支撐。此防脫落措施經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,取得了良好的使用效果。原有的布袋進(jìn)口文氏管基于傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路,在保護(hù)布袋口的磨損措施上存在一定程度的欠缺,主要是長(zhǎng)度不夠。為有效避免由于文氏管缺陷帶來(lái)的不到磨損問題,經(jīng)過精確計(jì)算增加了文氏管的長(zhǎng)度5cm,并對(duì)文氏管口直徑增加了4cm,通過此次改進(jìn)即使反吹口出現(xiàn)少許偏差也可有效避免高壓氣流直接作用與袋口。改進(jìn)型的文氏管導(dǎo)流口從一定程度上消除了布袋磨損的部分因素。通過以上措施的實(shí)施解決了布袋袋口的磨損問題,保證了良好的除塵效果,確保排放達(dá)標(biāo)。
4 除塵箱體四周布袋磨損
在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)個(gè)別箱體周邊布袋出現(xiàn)了摩擦性的磨損,經(jīng)確認(rèn)此磨損為當(dāng)含塵氣流經(jīng)過箱體時(shí),布袋由于氣流作用出現(xiàn)了一定幅度的擺動(dòng),布袋與箱體摩擦導(dǎo)致了布袋的磨損。這類磨損是袋籠變形或?yàn)V袋安裝偏小,濾袋直徑偏大或松弛,引起濾袋與濾袋、濾袋與除塵器箱體構(gòu)件之間接觸。由于增大布袋與箱體之間的距離運(yùn)行階段不具備可行性。針對(duì)此問題通過以下措施得到了有效解決:由于破損總是重復(fù)性的出現(xiàn)在個(gè)別布袋上,布袋骨架垂直度出現(xiàn)了一定程度的偏差。布袋與除塵器本體的鋼結(jié)構(gòu)梁之間距離偏小,在反吹時(shí)由于布袋的膨脹,頻繁接觸除塵器結(jié)構(gòu)梁,從而導(dǎo)致了布袋的固定位置磨損。為有效解決此問題,綜合考慮可行性與經(jīng)濟(jì)性,拆除了靠近支撐梁的破損布袋,并對(duì)花板做了封堵。整個(gè)除塵設(shè)備(5800條布袋)減少了幾條布袋,此措施理論上是可行的。從實(shí)際的使用效果來(lái)看未對(duì)排放結(jié)果產(chǎn)生影響。為避免此類問題的在此發(fā)生,從設(shè)計(jì)時(shí)著手,在以后的除塵改造中我們都對(duì)布袋與箱體的距離做了特殊要求并收到了良好的使用效果。
5 布袋底部磨損
濾袋底部外側(cè)磨損:破損表面有明顯磨損痕跡。底部縫紉線、濾料基布被磨斷,嚴(yán)重時(shí)袋底破損或整體脫落。這類磨損是由于灰斗內(nèi)料位過高,氣流揚(yáng)起塵粒直接沖刷袋底,造成磨損。此問題做了多次改進(jìn)后始終未找到理想的解決方案,最終通過一系列的改進(jìn)收到了良好的效果。首先通過管理加大灰斗卸灰量、調(diào)整除塵器灰斗卸灰工作制度,避免粉塵堆積過高,可避免灰斗內(nèi)形成渦流磨損濾袋。其次在各箱體進(jìn)風(fēng)口增加了氣流均布裝置避免氣流過于集中高速?zèng)_刷布袋;另外在個(gè)別吸塵罩的源頭采取了防止大顆粒進(jìn)入的擋料板;其中最為有效的利用原有的電除塵箱體做為沉降裝置將磨削性強(qiáng)的大顆粒沉降下來(lái)。
通過以上技術(shù)措施機(jī)尾除塵器布袋磨損的問題得到了有效解決,污染物達(dá)標(biāo)排放。
6 結(jié)論
解決布袋除塵器布袋磨損問題是排放達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵。首先要選擇合適的布袋并控制反吹壓力至合理的工作范圍,并配備防止磨損的袋口保護(hù)裝置(改進(jìn)型文氏管);最外側(cè)布袋與箱體的距離要大避免布袋與箱體摩擦。布袋底部與灰斗要保持足夠的高度,保證氣流在進(jìn)入布袋前均布于各個(gè)布袋。對(duì)于磨削性強(qiáng)的燒結(jié)礦顆粒要采取防吸入與進(jìn)入布袋前的沉降措施。
參考文獻(xiàn):
[1]向曉東.現(xiàn)代除塵理論與技術(shù).北京:冶金工業(yè)出版社,2004:107-145.
[2]孫一堅(jiān).工業(yè)通風(fēng).第二版 北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1985:154-182.
[3]田園.除塵設(shè)備設(shè)計(jì)安裝運(yùn)行維護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作指南.2003:637-641.