聶鵬飛,馬磊,張鵬
(河北大唐國(guó)際王灘發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 唐山 063611)
目前,石灰石-石膏濕法脫硫(FGD)技術(shù)在燃煤電廠煙氣脫硫中廣泛應(yīng)用,具有技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠、脫硫效率高等優(yōu)點(diǎn)。但是,濕法FGD系統(tǒng)龐大,影響其運(yùn)行的因素也較為復(fù)雜。因此,河北大唐國(guó)際王灘發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱王灘發(fā)電公司)自脫硫系統(tǒng)投產(chǎn)之初,就把如何提高濕法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化水平擺在很重要的位置。本文對(duì)王灘發(fā)電公司石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)(噴淋塔)優(yōu)化運(yùn)行的一些經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析。
王灘發(fā)電公司#1,#2機(jī)組為600MW燃煤發(fā)電機(jī)組,各采用1套石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置,無煙氣換熱器(GGH)及球磨機(jī)系統(tǒng),外購(gòu)石灰粉。其中,工藝水系統(tǒng)、石灰石制漿系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、事故漿液罐、壓縮空氣系統(tǒng)為公用系統(tǒng)。2套系統(tǒng)于2006年6月投入運(yùn)行,系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 王灘發(fā)電公司脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)
根據(jù)王灘發(fā)電公司#1,#2濕法脫硫系統(tǒng)工藝、設(shè)備及運(yùn)行情況,檢測(cè)運(yùn)行參數(shù)及試驗(yàn)?zāi)M。通過測(cè)定煙氣中HCl,HF,SO3的質(zhì)量濃度及煙氣濕度,了解吸收塔內(nèi)Cl-,F(xiàn)-等離子組分的狀況,測(cè)定石灰石成分,研究飛灰、亞硫酸對(duì)石灰石溶解活性的影響,定期測(cè)定漿液及石膏成分,分析吸收塔運(yùn)行情況。統(tǒng)計(jì)2臺(tái)機(jī)組吸收塔相關(guān)運(yùn)行參數(shù),通過繪制曲線分析各參數(shù)之間的關(guān)系。
脫硫系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化包括煤質(zhì)、漿液循環(huán)量、石灰粉粒度、吸收塔石膏漿液品質(zhì)等方面,下面主要針對(duì)煙氣、石灰石漿液的品質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析。
某時(shí)段機(jī)組負(fù)荷為550MW,入口SO2質(zhì)量濃度為2500 mg/m3,#1,#2機(jī)組脫硫系統(tǒng)出、入口煙氣參數(shù)見表2。
表2 #1,#2機(jī)組脫硫系統(tǒng)出、入口煙氣參數(shù) mg/m3
由表2可知,原煙氣攜帶的Cl-及F-的質(zhì)量濃度較高。經(jīng)過脫硫后的凈煙氣帶走大量水分,而原煙氣中的大部分離子被漿液吸收并在吸收塔中富集。
圖1 石灰石活性試驗(yàn)裝置示意圖
石灰石溶解活性試驗(yàn)考察了煙氣中含塵量對(duì)吸收塔中石灰石溶解性的影響(試驗(yàn)裝置如圖1所示),試驗(yàn)采用連續(xù)恒定加酸的方式,通過酸液的加入模擬煙氣中二氧化硫進(jìn)入吸收塔的過程,酸液進(jìn)入石灰石漿液與石灰石反應(yīng),過量的酸使?jié){液pH值進(jìn)一步降低,當(dāng)pH值降至4.5時(shí),停止加酸。pH值降至4.5所用時(shí)間越長(zhǎng),說明石灰石活性越高。石灰石溶解活性試驗(yàn)結(jié)果見表3,飛灰對(duì)石灰石溶解活性影響見表4。
表3 石灰石溶解活性試驗(yàn)結(jié)果 min
從表3、表4中可以看出:
(1)煙氣中含少量飛灰時(shí),由于飛灰提供的堿度對(duì)脫硫系統(tǒng)有積極作用,當(dāng)加入1.0 g,1.5 g飛灰時(shí),達(dá)到相同的脫硫效果可以節(jié)約 2.63%和4.39%的石灰石用量。
(2)當(dāng)飛灰達(dá)到一定濃度時(shí),堿度對(duì)脫硫系統(tǒng)的積極作用已經(jīng)不明顯,而飛灰中一些成分對(duì)脫硫反應(yīng)的抑制作用開始顯現(xiàn)。當(dāng)飛灰加入量超過1.5 g(如 2.0 g,3.0 g)時(shí),達(dá)到相同的中和效果,需要增加0.90%,2.80%的石灰石使用量,而當(dāng)加入3.5 g飛灰時(shí),需要增加的石灰石用量高達(dá)10.00%。
(3)簡(jiǎn)言之,飛灰對(duì)石灰石利用率的影響有一個(gè)閾值,在閾值之前,飛灰有著積極的作用,而且飛灰量越大,積極作用越大;當(dāng)飛灰量超過閾值時(shí),飛灰會(huì)抑制石灰石活性,而且飛灰量越大,活性降低越快。
(4)建議控制吸收塔入口含塵量在80 mg/m3以下。
統(tǒng)計(jì)分析某段時(shí)間連續(xù)2d內(nèi)脫硫效率與入口含塵量之間的關(guān)系,如圖2所示。
由圖2可知:當(dāng)入口煙氣含塵量低于80 mg/m3時(shí),脫硫效率達(dá)到94%以上,說明含塵量低有利于SO2的去除;當(dāng)入口煙氣含塵量高于80 mg/m3時(shí),脫硫效率有所降低,一般在92%以下。通過控制電除塵系統(tǒng)可將含塵量降到80 mg/m3以下,此時(shí)可獲得較高的脫硫效率。
圖2 脫硫效率與入口含塵量之間的關(guān)系
從吸收塔內(nèi)取一定量石膏漿液進(jìn)行活性試驗(yàn),在恒定pH值條件下測(cè)定石灰石的反應(yīng)活性。將一定吸收塔中漿液置于玻璃釜式反應(yīng)器中,在恒溫且不斷攪拌的情況下,用一定濃度的亞硫酸以連續(xù)固定加酸率向反應(yīng)器中加酸,隨著加酸的進(jìn)行,漿液的pH值逐漸下降,利用自動(dòng)滴加儀加入適量的石灰石漿液,維持pH值恒定。石灰石活性試驗(yàn)裝置如圖3所示,試驗(yàn)結(jié)果分析見表5。
圖3 石灰石活性試驗(yàn)裝置
表5 試驗(yàn)結(jié)果分析
從表5可以看出:
(1)當(dāng)控制 pH 值為4.5,5.0 和 5.5 時(shí),相同亞硫酸通入量下,所需的補(bǔ)漿量分別為 100.11g,237.84 g和459.41 g,固硫率分別為 90%,94% 和98%。
(2)維持的pH值越高,所需的補(bǔ)漿量越大,石灰石漿液的利用率越低,但固硫率越高,反之亦然。
(3)存在一個(gè)合適的pH值范圍,建議控制pH值在 4.9 ~5.3。
(4)當(dāng)增加補(bǔ)漿量也無法提高脫硫率時(shí),可先降低pH值一段時(shí)間,然后再正常運(yùn)行。
(2)石膏分析項(xiàng)目:CaCO3,CaSO3·1/2H2O 及CaSO4·2H2O的質(zhì)量濃度。
(3)石膏庫取樣測(cè)固體石膏含水率。
石灰石及漿液粒徑分布如圖4所示。從圖4中可以看出:吸收塔石膏漿液中粒徑較大的顆粒占漿液比重比石灰石大,吸收塔漿液中也有較多粒徑較小的顆粒。
通過漿液及石膏的分析,計(jì)算得出影響脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的主要參數(shù)。
(1)鈣硫比(bCa/bS)。用石膏中各物質(zhì)的組分進(jìn)行計(jì)算(單位為mol/g)。
圖4 石灰石及漿液粒徑分布
計(jì)算平均值為1.028,接近設(shè)計(jì)值1.020。
(2)吸收劑利用率。數(shù)值是鈣硫比(bCa/bS)的倒數(shù),計(jì)算平均值為97.27%,說明石灰石的利用率較高。
(3)液氣比。機(jī)組負(fù)荷560 MW時(shí)
計(jì)算平均值為9 L/m3。計(jì)算值較設(shè)計(jì)值偏低,可能會(huì)影響脫硫效率,可以通過調(diào)整漿液循環(huán)泵運(yùn)行數(shù)量增加液氣比可以提高脫硫效率。
(4)漿液固體停留時(shí)間(min)。
計(jì)算值為4.52 min,推薦值為 3.00 ~7.00 min,5.00 min為最佳值,可以通過調(diào)節(jié)吸收塔液位和循環(huán)漿液量來控制。
脫硫效率與入口SO2質(zhì)量濃度之間的關(guān)系如圖5所示。由圖5可知:當(dāng)入口 SO2質(zhì)量濃度為2100~2 700 mg/m3時(shí),脫硫效率在94%以上;當(dāng)SO2質(zhì)量濃度大于2700 mg/m3時(shí),脫硫效率降低到92%以下。
若在高濃度下仍想達(dá)到較高的脫硫效率,可采取增大補(bǔ)漿量、增大液氣比、改變機(jī)組負(fù)荷等措施來實(shí)現(xiàn)。
脫硫效率與入口煙溫之間的關(guān)系如圖6所示。由圖6可知:當(dāng)入口煙溫低于125℃時(shí),脫硫效率普遍偏低(90% ~92%),低于脫硫效率的平均值;當(dāng)入口煙溫高于135℃時(shí),脫硫效率沒有明顯升高的趨勢(shì),甚至有所降低。上述現(xiàn)象說明,將入口煙溫控制在合理范圍(125~135℃),能獲得較為理想的脫硫效率。
吸收塔漿液氯離子濃度與漿液中CaCO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)的關(guān)系如圖7所示。從統(tǒng)計(jì)的角度看,圖7中大多數(shù)點(diǎn)處隨著氯離子質(zhì)量濃度的升高,石膏中CaCO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨之升高,隨著氯離子質(zhì)量濃度的降低,石膏中CaCO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨之降低。
吸收塔漿液氯離子濃度與石膏含水率的關(guān)系如圖8所示。圖8中大多數(shù)點(diǎn)處隨著氯離子質(zhì)量濃度升高,石膏含水率隨之升高,隨著氯離子質(zhì)量濃度降低,石膏含水率也隨之降低。
圖8 吸收塔漿液氯離子濃度與石膏含水率關(guān)系
通過對(duì)脫硫系統(tǒng)中煙氣成分、吸收塔漿液性質(zhì)及石膏成分的檢測(cè)分析,并模擬飛灰對(duì)石灰石反應(yīng)活性的影響,結(jié)合脫硫系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論:
(1)吸收塔內(nèi)氯離子濃度過高,會(huì)影響石灰石利用率及石膏脫水效果,需要加強(qiáng)外排脫硫廢水以降低氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù),盡量控制在1.5%以下;
(2)飛灰含量大時(shí),會(huì)抑制石灰石反應(yīng)活性并降低脫硫效率,通過調(diào)節(jié)電除塵效果降低含塵量,盡量控制吸收塔入口含塵量在80 mg/m3之下;
(3)鈣硫比(bCa/bS)反映吸收劑利用效果,需要定期測(cè)定石膏中CaCO3,CaSO4及CaSO3的質(zhì)量濃度,同時(shí)定期(每天)統(tǒng)計(jì)石灰石粉消耗量;
(4)吸收塔液氣比設(shè)計(jì)值偏低,當(dāng)脫硫效率不能滿足要求時(shí),可以通過調(diào)節(jié)增壓風(fēng)機(jī)開度及循環(huán)漿液量適當(dāng)增加液氣比;
(5)入口SO2質(zhì)量濃度對(duì)脫硫效率有影響,需要加強(qiáng)各種煤種的摻燒,盡量控制脫硫系統(tǒng)入口SO2質(zhì)量濃度在一個(gè)穩(wěn)定的范圍內(nèi);
(6)入口煙溫高低會(huì)影響脫硫效率,需將入口煙溫控制在合理范圍(125~135℃)內(nèi);
(7)脫硫吸收塔pH值應(yīng)控制在一個(gè)合適的范圍(4.9 ~5.3)內(nèi)。
王灘發(fā)電公司通過運(yùn)行優(yōu)化試驗(yàn)研究得到的參數(shù)是在該廠條件下得到的,各廠應(yīng)根據(jù)各自的條件確定最佳值,本文提供的試驗(yàn)方法可供相關(guān)技術(shù)人員參考。
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