王劍鋒
(大唐國(guó)際陡河發(fā)電廠,河北 唐山 063028)
石灰石濕法煙氣脫硫FGD(Flue Gas Desulphuration)裝置的脫硫效率取決于多種因素,其化學(xué)反應(yīng)眾多且復(fù)雜。對(duì)于一個(gè)已投運(yùn)的FGD系統(tǒng)而言,實(shí)際運(yùn)行工況經(jīng)常偏離設(shè)計(jì)工況(鍋爐燃煤、負(fù)荷、煙氣溫度、煙塵濃度、吸收劑的品質(zhì)等參數(shù)是經(jīng)常變化的),因此,應(yīng)根據(jù)各個(gè)系統(tǒng)的具體情況進(jìn)行實(shí)時(shí)優(yōu)化,使FGD處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。
當(dāng)煙氣中的SO2質(zhì)量濃度較低時(shí),由于吸收塔出口SO2濃度不會(huì)低于其平衡濃度,因此不會(huì)獲得很高的脫硫效率。實(shí)際上,對(duì)于固定的脫硫設(shè)施來(lái)說(shuō),隨著SO2質(zhì)量濃度的增加,脫硫效率會(huì)獲得一個(gè)峰值,亦即在某一SO2質(zhì)量濃度值下脫硫效率達(dá)到最高。超過(guò)此值時(shí),脫硫效率隨著SO2質(zhì)量濃度的增加而降低。煙氣中SO2質(zhì)量濃度與脫硫效率的關(guān)系如圖1所示。
圖1 煙氣中SO2質(zhì)量濃度與脫硫效率的關(guān)系
1.2.1 石灰石的純度
石灰石純度太低由于雜質(zhì)較多會(huì)給脫硫塔的運(yùn)行帶來(lái)一些問(wèn)題,造成吸收劑的耗量及生產(chǎn)費(fèi)用增加,影響石膏的純度和脫硫效率的提高。
1.2.2 石灰石的反應(yīng)活性
吸收劑的反應(yīng)活性表示吸收劑在一種酸性環(huán)境下的轉(zhuǎn)化特性,如果其他因素相同,活性高的石灰石在保持相同石灰石利用率的情況下,可以獲得較高的SO2脫除率。石灰石活性的另一重要影響是對(duì)石膏純度的影響。
1.2.3 石灰石粒徑(細(xì)度)
石灰石的細(xì)度決定了石灰石的比表面積。而FGD系統(tǒng)中溶解固體石灰石的總表面積直接影響漿液pH值和吸收塔內(nèi)溶解的石灰石總量,這些變化決定了脫硫效率。
運(yùn)行因素主要包括漿液pH值、漿液飽和度、液氣比、漿液量及停留時(shí)間等,本文著重介紹漿液pH值。
漿液pH值是石灰石濕法脫硫系統(tǒng)的重要運(yùn)行參數(shù),從反應(yīng)方程來(lái)看,較高的pH值意味著漿液中石灰石的濃度很高,有利于SO2的吸收。為了保證較高的SO2吸收速率,必須保證較高的pH值,吸收塔中的pH值通過(guò)不斷加石灰石進(jìn)行補(bǔ)充控制,但也不是pH值越高越好。pH值高的漿液有利于SO2的吸收,而pH值的低漿液則有助于Ca2+的溶出,二者相互對(duì)立。因此,漿液pH值既不能太高也不能太低,一般情況下,應(yīng)控制吸收塔漿液的pH值在5.0 ~6.0。
1.4.1 煙氣分析儀
煙氣分析儀的準(zhǔn)確性不僅影響參數(shù)的準(zhǔn)確性,同時(shí)影響運(yùn)行人員對(duì)于工況的分析判斷,從而嚴(yán)重干擾脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)整,因此,必須對(duì)煙氣分析儀定期校驗(yàn)。
1.4.2 煙氣含塵影響
電除塵裝置效率降低,大量飛灰進(jìn)入脫硫系統(tǒng),對(duì)脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生有害影響,主要包括降低石膏品質(zhì)、加劇設(shè)備磨損、增加脫水難度、“封閉”吸收劑使其失去活性及增加廢水排放量等。
1.4.3 Cl-影響
Cl-是脫硫系統(tǒng)中難以脫除的成分,因此,脫硫塔在運(yùn)行一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生Cl-的大量積聚。其負(fù)面影響主要表現(xiàn)在造成設(shè)備腐蝕、脫水困難及增加廢水排放等方面。
脫硫系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化的目的是在滿足環(huán)保要求的前提下實(shí)現(xiàn)安全、經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)以上分析提出了相應(yīng)的運(yùn)行優(yōu)化策略。
液、氣比決定吸收酸性氣體所需的吸收面積。在其他參數(shù)一定的情況下,提高液、氣比相當(dāng)于增大了吸收塔內(nèi)的噴淋密度,使氣液間的接觸面積增大,吸收過(guò)程的推動(dòng)力增大,脫硫效率也增大。但液、氣比超過(guò)一定程度,吸收率將不會(huì)顯著提高,而吸收劑及動(dòng)力的消耗急劇增大。液、氣比對(duì)脫硫效率的影響如圖2所示。
圖2 液、氣比對(duì)脫硫效率的影響
吸收塔的液、氣比隨鍋爐負(fù)荷的改變而改變。根據(jù)鍋爐負(fù)荷和煙氣量及煙氣中SO2含量等參數(shù)變化,決定漿液循環(huán)泵的開、啟數(shù)量和組合方式(主要有#1/#2/#3,#1/#2,#1/#3,#2/#3 4種組合方式),在不降低脫硫效率的情況下,降低耗電量。同時(shí),循環(huán)泵投入減少,脫硫系統(tǒng)阻力降低,相應(yīng)增壓風(fēng)機(jī)功耗降低。
對(duì)于設(shè)計(jì)余量相對(duì)較低的脫硫機(jī)組,循環(huán)泵的優(yōu)化組合比較困難,特別對(duì)于燃煤硫分及機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)較大的工況,運(yùn)行人員的選擇余地會(huì)大大減小。對(duì)此,根據(jù)運(yùn)行試驗(yàn)給出如下優(yōu)化建議:
(1)低負(fù)荷及低硫分工況,選擇下面2層循環(huán)泵運(yùn)行,穩(wěn)定pH值在5.6以下;
(2)高負(fù)荷及高硫分工況,選擇3臺(tái)循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行,控制較高的pH值(6.2以下),必要時(shí)選擇添加增效劑;
(3)低負(fù)荷及高硫分工況,選擇上、中2層循環(huán)泵運(yùn)行,控制適當(dāng)?shù)膒H值;
(4)高負(fù)荷及低硫分工況,選擇上、下2層循環(huán)泵運(yùn)行,控制適當(dāng)?shù)膒H值。
2.2.1 吸收塔漿液pH值控制的難點(diǎn)
(1)過(guò)程本身具有嚴(yán)重的非線性。
(2)少量的雜質(zhì)會(huì)使過(guò)程特性發(fā)生嚴(yán)重畸變,難以建立準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型。
(3)pH傳感器的動(dòng)態(tài)特性易受外界環(huán)境(如溫度、壓力、電極的清潔度等)變化的影響。
(4)其實(shí)際反應(yīng)大多發(fā)生在容器和循環(huán)管路中,且反應(yīng)過(guò)程中還存在著混合和測(cè)量等滯后因素,因而系統(tǒng)存在較大時(shí)滯,增加了pH值控制的難度。
2.2.2 解決辦法
(1)解決pH值控制的關(guān)鍵在于解決復(fù)雜的非線性控制問(wèn)題。
(2)合理控制石灰石的濃度。(3)添加緩沖劑。
2.2.3 運(yùn)行控制優(yōu)化策略
吸收塔供漿液流量的控制目標(biāo)是既達(dá)到預(yù)期的脫硫效率又獲得吸收劑的最佳利用率,同時(shí)還要考慮pH值的穩(wěn)定性,防止對(duì)副產(chǎn)品石膏品質(zhì)產(chǎn)生影響及對(duì)設(shè)備造成腐蝕。
(1)供漿控制,采取小流量連續(xù)供漿方式,在SO2質(zhì)量濃度設(shè)計(jì)范圍內(nèi),保持pH值穩(wěn)定可控,避免大幅波動(dòng)(pH值控制在5.0~6.0較適宜)。
(2)在SO2質(zhì)量濃度偏高時(shí)(超越設(shè)計(jì)值/實(shí)際控制能力),增加供漿量,適當(dāng)提高pH值(≤6.2),高pH值不宜保持時(shí)間過(guò)長(zhǎng),否則會(huì)造成亞硫酸鹽質(zhì)量濃度升高、漿液質(zhì)量下降、脫硫塔內(nèi)反應(yīng)惡化、脫硫效率下降,同時(shí)導(dǎo)致設(shè)備結(jié)垢。
(3)供漿自動(dòng)調(diào)節(jié)。漿液流量控制回路中,以吸收塔漿液pH值作為反饋控制信號(hào),采用吸收塔入口SO2負(fù)荷信號(hào)(入口煙氣體積流量與入口SO2質(zhì)量濃度的乘積)作為前饋信號(hào)。目前,大多采用煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CEMS(Continuous Emission Monitoring System)來(lái)獲得入口SO2體積流量和質(zhì)量濃度這一前饋信號(hào),從而改善調(diào)節(jié)回路的響應(yīng)時(shí)間。pH值調(diào)節(jié)器和石灰石流量調(diào)節(jié)器構(gòu)成串級(jí)回路,在這種調(diào)節(jié)方式中,吸收塔供漿流量的設(shè)定值與吸收塔入口SO2負(fù)荷成正比。根據(jù)吸收塔漿液pH值來(lái)微調(diào)漿液供給量。
這種調(diào)節(jié)方式可以迅速跟蹤鍋爐負(fù)荷和燃煤含硫量的變化,獲得較好的響應(yīng)時(shí)間,同時(shí)可以使循環(huán)漿液的pH值保持在合適的變化范圍內(nèi)。由于選用了吸收塔漿液流量為副調(diào)節(jié)參數(shù),減少了漿液流量波動(dòng)對(duì)pH值的影響。如果考慮入口煙氣參數(shù)對(duì)煙氣流量的影響,可以根據(jù)入口煙氣的溫度、壓力和濕度來(lái)修正入口煙氣流量。
根據(jù)煙氣中SO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù),按SO2吸收率計(jì)算石灰石(CaCO3)用量(漿液石灰石質(zhì)量分?jǐn)?shù)按25%計(jì))來(lái)調(diào)節(jié)石灰石漿流量
式中:qVCaCO3為石灰石漿液體積流量,m3/h;qVG為煙氣體積流量,m3/h;φ(SO2)為SO2體積分?jǐn)?shù),%;X為SO2吸收率,%;100/64為SO2和 CaCO3的相當(dāng)量;25%為質(zhì)量分?jǐn)?shù);ρ為漿液質(zhì)量濃度,kg/m3;η1為石灰石純度,0.80~0.92;η2為石灰石利用率0.90 ~0.98。
(1)pH值修正(設(shè)煙氣流量修正系數(shù)為α)。5.0 <pH 值 <5.6,正常,無(wú)需修正;pH 值 >5.6,偏高,α 取0.9;pH 值 <5.0,偏低,α 取 1.1。
(2)煙氣流量修正(設(shè)煙氣流量修正系數(shù)為 β)。
[273/(273+t)]× qV1β =273/(273+t),式中:t為增壓風(fēng)機(jī)入口煙溫,110~160℃;qV1為煙氣流量。
經(jīng)過(guò)修正,吸收塔供漿調(diào)節(jié)閥流量設(shè)定值
合理的石膏漿液密度,可大大提高石灰石的利用率,從而提高SO2的吸收率,同時(shí)有利于石膏品質(zhì)的提高??刂仆緩接?種:一種是控制漿液停留時(shí)間,另一種是控制吸收漿液的過(guò)飽和度。
漿液停留時(shí)間長(zhǎng)有利于石灰石與SO2完全反應(yīng)并使亞硫酸鹽充分氧化,形成高品質(zhì)石膏。漿液停留時(shí)間取決于吸收塔的體積,石灰石濕法脫硫工藝停留時(shí)間一般控制在12~24 h。
吸收塔漿液過(guò)飽和度主要通過(guò)以下途徑控制:增加氧化風(fēng),強(qiáng)制氧化,促進(jìn)氧化進(jìn)程;啟動(dòng)初期及運(yùn)行中向循環(huán)漿液中添加CaSO4·2H2O晶種,降低CaSO4的過(guò)飽和度;增加添加劑。
在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,SO2質(zhì)量濃度及機(jī)組負(fù)荷大幅波動(dòng)及電除塵故障等因素,常會(huì)使脫硫系統(tǒng)出現(xiàn)異常(如石灰石盲區(qū)、漿液中毒、漿液大量起泡等),在運(yùn)行中適當(dāng)投入添加劑可有效緩解。
(1)短時(shí)無(wú)法正常供漿及吸收塔漿液有“中毒”現(xiàn)象,pH值無(wú)法保持時(shí),適量添加氫氧化鈣(若漿液中毒嚴(yán)重,必須同時(shí)采取換漿措施)。
(2)供漿正常、pH值維持正常,循環(huán)泵全部投入或不能正常投入,脫硫效率難以控制,適量添加增效劑。
(3)消泡劑每天添加1.25 L/(臺(tái)·次),當(dāng)機(jī)組連續(xù)或頻繁投油時(shí),應(yīng)及時(shí)增加消泡劑。
化驗(yàn)項(xiàng)目及周期見(jiàn)表1。
(1)通過(guò)對(duì)石灰石純度、細(xì)度、活性的檢測(cè),可以從源頭上控制石灰石的品質(zhì),從而配制高品質(zhì)的吸收漿液,同時(shí)對(duì)于因石灰石品質(zhì)及活性降低影響脫硫效率的工況能夠及時(shí)做出調(diào)整。
(2)由于pH計(jì)、密度計(jì)受介質(zhì)及環(huán)境等因素的影響,在線監(jiān)測(cè)會(huì)產(chǎn)生偏差,因此,定期化驗(yàn)指標(biāo),可以校正在線參數(shù),從而提高在線監(jiān)測(cè)儀表的準(zhǔn)確性,對(duì)于工況分析及運(yùn)行調(diào)整都是必要的。
表1 化驗(yàn)項(xiàng)目及周期
續(xù)表
(3)通過(guò)漿液化驗(yàn)指標(biāo)分析,可以直接發(fā)現(xiàn)脫硫塔內(nèi)反應(yīng)的好壞及異常情況,從而指導(dǎo)運(yùn)行調(diào)整。若發(fā)現(xiàn)漿液中酸不溶物超標(biāo)或氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)嚴(yán)重,必須增加廢水排放,必要時(shí)置換漿液。
(4)通過(guò)石膏成分分析,發(fā)現(xiàn)石膏品質(zhì)好壞并能據(jù)此做出有效調(diào)整。
脫硫過(guò)程包含一系列復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)進(jìn)程,從反應(yīng)介質(zhì)、反應(yīng)過(guò)程到終產(chǎn)物化學(xué)參數(shù)的監(jiān)測(cè)對(duì)于脫硫系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運(yùn)行起到十分重要的作用,同時(shí),也是運(yùn)行優(yōu)化的依據(jù)。因此,在日常工作中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)脫硫過(guò)程化學(xué)參數(shù)的定期檢測(cè),以此來(lái)調(diào)整FGD裝置的運(yùn)行工況。
脫硫運(yùn)行優(yōu)化基于每套脫硫系統(tǒng),分析決定性的化學(xué)成分,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行運(yùn)行優(yōu)化。實(shí)踐證明,通過(guò)運(yùn)行優(yōu)化可以達(dá)到控制環(huán)保指標(biāo)、降低腐蝕及結(jié)垢、提高經(jīng)濟(jì)性的目的。
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