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      百米鋼軌焊接輸送線監(jiān)控系統(tǒng)的改進

      2011-09-04 08:26:02馮文杰駱德陽張丹妮
      鐵道建筑 2011年1期
      關(guān)鍵詞:輸送線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)滾筒

      馮文杰,張 曦,駱德陽,張丹妮

      (西南交通大學(xué) 焊接研究所,成都 610031)

      隨著我國高速鐵路快速發(fā)展,為大幅度減少鋼軌接頭數(shù)量,提高軌道質(zhì)量,鐵道部要求使用百米定尺軌在基地焊接成500 m長鋼軌。百米定尺鋼軌基地焊接可以大幅度減少接頭數(shù)量,有效提高列車運行平穩(wěn)度[1]。成都鐵路局焊軌段在鐵路的發(fā)展需求之下,將原有的25 m定尺軌焊接生產(chǎn)線改造成4條百米定尺軌焊接生產(chǎn)線。焊軌基地投入生產(chǎn)以來,生產(chǎn)運輸線的穩(wěn)定運行很大程度上關(guān)系到工廠的生產(chǎn)效率。生產(chǎn)運輸線加長以后,為了提高鋼軌焊接輸送線自動化水平,提高生產(chǎn)效率,研制了一套基于力控組態(tài)軟件的PLC監(jiān)控系統(tǒng),對變頻器進行監(jiān)控。使用操作臺按鈕通過PLC、變頻器控制鋼軌輸送??刂葡到y(tǒng)調(diào)試運行以來,穩(wěn)定性不夠高。經(jīng)過多種措施,都不能排除信號干擾,降低故障率。針對這些問題,對監(jiān)控系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和通信進行了改進,通過增加PLC數(shù)量,光纖通信,配置TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,形成了基于工業(yè)以太網(wǎng)和CANopen協(xié)議的現(xiàn)場總線系統(tǒng),克服了由于控制線距離長,電磁場環(huán)境惡劣造成不穩(wěn)定的問題。并對監(jiān)控界面做了立體設(shè)計。

      1 焊接生產(chǎn)輸送線簡介

      成都百米軌焊接基地分為4條生產(chǎn)線,工位布局如圖1所示。鋼軌輸送是由電動機帶動滾筒旋轉(zhuǎn),通過鋼軌與滾筒間的摩擦使鋼軌移動。每條生產(chǎn)線1 400 m,各有196個動力滾筒,每個滾筒由1.1 kW的電動機帶動。每個變頻器控制7個電動機,變頻器均勻分布在各條生產(chǎn)線上。通過變頻器控制電機前進、后退和速度,經(jīng)減速器控制動力滾筒轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)對電動機的無級調(diào)速。

      圖1 成都焊軌基地工位布局簡圖

      2 監(jiān)控系統(tǒng)改進

      2.1 輸送線改進前的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計

      改進前的系統(tǒng)硬件配置和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示。上位機軟件采用力控組態(tài)軟件6.0,PLC為 Modicon M340系列 PLC,其中機架為 BMX XBP 1200(12插槽),主機為 BMX P34 2030,電源模塊為 BMX CPS 2000,編程軟件為 Unity Pro XL3.1。工控機和 PLC之間采用以太網(wǎng)TCP/IP協(xié)議通信。變頻器為施耐德ATV71系列,PLC與變頻器之間采用CANopen現(xiàn)場總線通信[2]。

      圖2 改進前系統(tǒng)硬件配置和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

      監(jiān)控系統(tǒng)原理為,PLC1配置了分布式I/O控制模塊,一方面通過鋼軌輸送線操作臺按鈕給PLC發(fā)送命令,再由PLC通過CANopen現(xiàn)場總線給變頻器傳送信息。通過PLC邏輯控制對變頻器的啟動、停止、正反轉(zhuǎn)進行操作,進而控制電動機運行。另一方面,基于監(jiān)控軟件的工控機和 PLC通信,將速度等參數(shù)傳給PLC,進而控制變頻器;同時可通過PLC和變頻器之間通信,讀取變頻器相關(guān)信息,完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集。由圖2可知,一二線上位機采用1臺工控機作為監(jiān)控主機,分別監(jiān)控兩條線。從站下位機采用4臺PLC,每條生產(chǎn)輸送線采用兩臺PLC分段控制,這兩臺PLC又采用“主站—從站”模式設(shè)計。主PLC1控制焊接工位到長軌存放臺之間的變頻器,從PLC2控制焊接工位到短軌區(qū)的所有變頻器。兩臺PLC通過BMX P3420控制器內(nèi)置的以太網(wǎng)通訊口,實現(xiàn)PLC之間實時數(shù)據(jù)交換。

      2.2 監(jiān)控系統(tǒng)改進設(shè)計

      2.2.1 問題分析

      改進前系統(tǒng)硬件配置和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)都是合理的,調(diào)試和運行階段都能滿足邏輯控制要求,但在強的電磁干擾情況下,就會出現(xiàn)不穩(wěn)定情況。閃光焊機不工作,或者一條線不工作的情況下,另外一條線輸送鋼軌就運行穩(wěn)定。當兩條線都在運行,閃光焊機或其它設(shè)備在工作的時候,就會發(fā)生運行不穩(wěn)定甚至控制失靈的情況。為了提高穩(wěn)定性,通過加中繼器放大信號,提高雙絞線質(zhì)量,屏蔽層接地克服干擾等措施,都收效甚微。這樣,在充分利用原有硬件的基礎(chǔ)上,改進網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是非常必要的。

      2.2.2 改進思路與方法

      圖3 改進后系統(tǒng)硬件配置和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

      1)對于控制線長,信號衰減嚴重,采用基于以太網(wǎng)和現(xiàn)場總線的總線集散控制(即 FCS)方法[3],將原來2臺PLC增加到4臺,分別控制一段變頻器,縮短控制距離。并分布到配軌、除銹、焊接和熱調(diào)四個工位。

      2)PLC之間采用光纖通信,光纖具有損耗低,抗干擾能力強、保真度高的特點。

      3)采用以太網(wǎng)進行信號傳送,以太網(wǎng)成本低,易于組網(wǎng),技術(shù)成熟,接口方便[4]。以太網(wǎng)的 TCP/IP協(xié)議應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場,使得工廠的管理可以深入到控制現(xiàn)場,可以利用 Internet延伸到現(xiàn)場設(shè)備,并通過Internet遠程監(jiān)控工業(yè)生產(chǎn)過程,遠程系統(tǒng)調(diào)試和設(shè)備故障診斷。

      根據(jù)以上三點設(shè)計理念,重新設(shè)計了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),如圖3。

      2.2.3 以太網(wǎng)通信

      以太網(wǎng)具有傳輸速度高、低耗、易于安裝和兼容性好等方面的優(yōu)勢,幾乎支持所有流行的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,在商業(yè)系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。進入控制領(lǐng)域以來,以太網(wǎng)的TCP/IP協(xié)議的開放性使得它在工控領(lǐng)域通訊中具有很大的優(yōu)勢[5],所以PLC之間采用工業(yè)以太網(wǎng)通信。

      圖4 PLC之間通信程序圖

      BMW P 34 2030處理器支持以太網(wǎng),使用 Unity Pro實現(xiàn)以太網(wǎng)通信。打開Unity軟件,進入項目瀏覽器、通訊、網(wǎng)絡(luò),新建一個以太網(wǎng)絡(luò)。對新建立的以太網(wǎng)進行配置,包括型號系列和IP地址配置。將建立好的以太網(wǎng)連接到CPU的端口上。編寫以太網(wǎng)通信程序,部分通信程序如圖4所示。通過調(diào)用 WRITE_VAR指令將主PLC參數(shù)寫入從PLC中,該程序段表示將主PLC從300到315這16個內(nèi)部字(%mw)的值寫入從PLC相應(yīng)的內(nèi)部字中。通過調(diào)用MOVE指令將輸入值分配給輸出,輸入值和輸出值的數(shù)據(jù)類型必須是相同的。

      3 鋼軌輸送線監(jiān)控界面改進

      按照焊軌基地實際圖形,通過力控組態(tài)軟件將原來的主界面進行了立體化,圖5為改進前的平面簡圖,圖6為改進后監(jiān)控系統(tǒng)主畫面,直觀反映了成都焊軌基地現(xiàn)場的布局。藍頂房屋表示工位,長軌區(qū)灰色矩形表示變頻器柜。增加了滾筒前進后退方向指示、時間顯示等。工位之間的藍色長方體表示滾筒,每一個矩形對應(yīng)實際50 m滾筒線,由一臺變頻器控制,滾筒顏色的變化直觀反映出變頻器當前的狀態(tài)。當滾筒顏色變化為黃色時,表示變頻器左行;當顏色為紅色時,表示發(fā)生故障。畫面最下方為相關(guān)窗口轉(zhuǎn)換圖標,用鼠標單擊任意一個圖標,可以進入相應(yīng)界面。如需要調(diào)節(jié)滾筒速度時,點擊速度控制進入圖7畫面。將速度設(shè)置功能單獨成為一個界面,可以防止誤操作造成的故障,畫面加了面板,清晰明白。

      圖5 改進前鋼軌輸送動主畫面

      4 結(jié)論

      圖6 改進后鋼軌輸送動主畫面

      圖7 速度設(shè)置畫面

      改進后的鋼軌焊接輸送線監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)試和運行后,穩(wěn)定性比改進前顯著提高,達到了控制的目的。系統(tǒng)采用以太網(wǎng)和CANopen現(xiàn)場總線集散控制方式,通過光纖通信,大幅度提高了抗干擾能力。立體界面便于查看,配置更加合理。

      [1]張潘,郭建文.百米定尺軌焊軌基地工藝設(shè)計[J].鐵道標準設(shè)計,2009(9):17-19.

      [2]任好娟,駱德陽,呂其兵,等.CANopen總線在焊軌輸送線控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].PLC&FA,2009(9):64-67.

      [3]薛輝.DCS PLC現(xiàn)場總線在電廠的應(yīng)用與發(fā)展[J].新疆化工,2009(3):8-10.

      [4]李靜.工業(yè)以太網(wǎng)在工業(yè)自動化系統(tǒng)中應(yīng)用及前景[J].承鋼技術(shù),2008(1):30-32.

      [5]劉婷婷.工業(yè)以太網(wǎng)在列車網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的應(yīng)用前景[J].內(nèi)燃機車,2009(4):40-42.

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