◎ 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 金崇官
某高層住宅樓工程,其1~5層的外墻面采用玻璃幕墻及干掛花崗巖,6~26層大面積外墻面采用紅色外墻涂料,女兒墻、陽臺(tái)、凸窗處外墻面采用白色外墻涂料。因現(xiàn)階段外墻涂料工程存在較多質(zhì)量問題,如一些外墻涂料工程剛完工出現(xiàn)了墻體開裂、涂層脫落、起皮等現(xiàn)象。為避免出現(xiàn)類似現(xiàn)象,項(xiàng)目部決定成立QC小組,利用PDCA循環(huán)原理對(duì)外墻涂料質(zhì)量開展技術(shù)攻關(guān)。
1)現(xiàn)狀調(diào)查
QC小組于2008年7月10日~2008年8月25日對(duì)公司正在施工和己施工的涂料工程進(jìn)行調(diào)查,并對(duì)所調(diào)查出影響外墻涂料裝飾質(zhì)量的缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、歸納,如表1。
可以看出,影響外墻裝飾質(zhì)量的主要問題是龜裂、起皮、流墜:線、角不順直。
2)目標(biāo)確定
通過對(duì)分析并結(jié)合公司以往類似工程的施工經(jīng)驗(yàn),QC小組經(jīng)過討論后確定本次活動(dòng)的目標(biāo):主控項(xiàng)目全部符合要求;一般項(xiàng)目合格率在90%以上。
我們采用關(guān)聯(lián)圖對(duì)主要影響因素進(jìn)行分析,如圖1所示。
針對(duì)原因分析關(guān)聯(lián)圖的共15種末端因素,其中要因有7個(gè),分別是:
1)墻面濕度大,PH值高;
2)粉刷層平整度差;
3)膩?zhàn)訉悠秸炔?、砂磨不夠?/p>
4)涂料施工工藝不當(dāng);
5)涂料施工工具陳舊;
6)涂料選用不當(dāng);
7)膩?zhàn)舆x用不當(dāng)。
實(shí)施一:外墻粉刷層施工采用細(xì)拉毛施工工藝
表1 外墻涂料裝飾質(zhì)量缺陷統(tǒng)計(jì)表
QC小組經(jīng)過討論,并經(jīng)過設(shè)計(jì)院同意,決定外墻水平分格條采用鋁合金條,鋁合金采用掛通線進(jìn)行粘貼,鋁合金分格條面與外墻抹灰面平。外墻水泥砂采用分兩次進(jìn)行,底層厚約14mm,面層厚約6m。抹面層水泥砂漿時(shí),用3米靠尺將所抹基層與分格條抹平。
為保證外墻粉刷層的平整度,QC小組召開會(huì)議,討論外墻面粉刷層平整度控制問題。決定將外墻面粉刷層平整度按允許偏差為3mm進(jìn)行控制,合格率控制在90%以上。會(huì)上決定粉刷層施工采用細(xì)拉毛施工工藝。具體做法為:水泥砂漿用木抹子挫平,鐵抹子抹平,待初凝前(約5~6層干時(shí))開始細(xì)拉毛,用毛排刷與墻面放平,順著同一方向從上而下細(xì)搓至表面平整,紋路清晰,粗細(xì)均勻,色澤一致,不顯接茬。在施工區(qū)域內(nèi)不間斷,以免出現(xiàn)接茬和色澤不一致的現(xiàn)象,使整個(gè)墻面平整均勻、質(zhì)感顯著。
為保證水泥砂漿與混凝土面的粘接力,外墻柱梁面均采用聚合物水泥砂漿進(jìn)行噴毛處理。同時(shí)為防止磚墻與混凝土柱、梁交界處出現(xiàn)裂縫,所有柱梁邊均采用鋼絲網(wǎng)進(jìn)行加強(qiáng),鋼絲網(wǎng)用射釘固定在墻上,伸入混凝土面及磚墻面長度均為200mm。
實(shí)施二:加強(qiáng)對(duì)粉刷層及膩?zhàn)訉訚穸燃癙H值檢測(cè)
外墻水泥砂漿粉刷完后專人澆水養(yǎng)護(hù)7天,待水泥砂打底完28天后,進(jìn)行墻面濕度及PH值測(cè)定,墻面濕度采用濕度測(cè)量儀檢測(cè),墻面PH值采用PH試紙進(jìn)行測(cè)定。測(cè)得墻面濕度<8%及PH值<10后才開始刮外墻膩?zhàn)印?/p>
外墻上抗堿封閉底漆前,亦先檢查膩?zhàn)訉訚穸燃癙H值。
實(shí)施三:加強(qiáng)對(duì)膩?zhàn)訉悠秸葯z查
因本工程外墻粉刷層平整度較好,故膩?zhàn)訉硬捎帽∨?。每一層膩?zhàn)庸瓮旰螅M(jìn)行檢查,膩?zhàn)訉悠蕉榷仍试S偏差控制在2mm以內(nèi)。為控制墻面波浪,采用在晚上用碘鎢燈進(jìn)行側(cè)面照射檢查,不符要求的全部返工重做。
實(shí)施四:制定涂料施工工藝流程
施工工藝:粉刷層養(yǎng)護(hù)28天→墻面濕度及PH值檢測(cè)→刮膩?zhàn)印佔(zhàn)訉訖z查→養(yǎng)護(hù)不少于7天→墻面濕度及PH值檢測(cè)→刷抗堿封閉底漆→刷第一遍面漆→刷第二遍面漆→檢查驗(yàn)收→質(zhì)量評(píng)定。
實(shí)施五:明確分工,加強(qiáng)過程檢查
為加強(qiáng)檢查力度,QC小組于2008年9月8日對(duì)施工員進(jìn)行明確分工。每道工序每完成一層均進(jìn)行檢查,嚴(yán)格執(zhí)行工序檢查驗(yàn)收制度。
實(shí)施六:采用專用滾筒,及時(shí)更換
滾筒質(zhì)量直接影響到涂料花紋的均勻性,QC小組決定采用從廠家直接進(jìn)口的專用滾筒,每層投入四把,每施工完三層后更換新滾筒,以防止?jié)L筒過度磨損影響花紋均勻性。
圖1 原因分析關(guān)聯(lián)圖
實(shí)施七:多方選擇,選定涂料
項(xiàng)目經(jīng)理組織人員對(duì)其它工地外墻涂料進(jìn)行考察,向有關(guān)專家進(jìn)行請(qǐng)教,并聽取有關(guān)涂料廠家的產(chǎn)品介紹,并邀請(qǐng)廠家到工地制作樣板間。經(jīng)綜合比較,并考慮設(shè)計(jì)單位、業(yè)主、監(jiān)理的意見,最后選定采用美國美威爾外墻涂料。
實(shí)施八:做相容性試驗(yàn),選定膩?zhàn)?/p>
膩?zhàn)映艘笃渚哂幸着状蚰ネ?,還應(yīng)具備較好的強(qiáng)度、持久性和耐水性。通過與涂料相容性試驗(yàn),并送至省中心檢驗(yàn)所根據(jù)省標(biāo)準(zhǔn)《建筑外墻膩?zhàn)?DBJ13-41-2002)》進(jìn)行檢驗(yàn),最后確定選用某工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的美惠牌外墻膩?zhàn)印?/p>
通過實(shí)施了以上的對(duì)策,本工程外墻涂料的質(zhì)量得到了很大的提高。本工程外墻涂料于2009年4月5日施工完畢。QC小組將6~26層外墻涂料分成12個(gè)驗(yàn)收批,共檢查120處,保證項(xiàng)目均合格,一般項(xiàng)目合格率為92.896%。合格率達(dá)到了90%的預(yù)期目標(biāo)。
1)課題目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn):6層以上涂料施工完后,QC小組于2009年4月10日請(qǐng)市質(zhì)量監(jiān)督站、公司質(zhì)檢站、分公司質(zhì)撿科到工地進(jìn)行外墻涂料檢查,三方均對(duì)外墻裝飾質(zhì)量給予了很高的評(píng)價(jià)。
2)社會(huì)效益:通過開展QC活動(dòng),使外墻涂料裝飾質(zhì)量得到了很大提高,公司多次組織人員到工地參觀,為提高公司聲譽(yù)、承攬業(yè)務(wù)作出了貢獻(xiàn)。
1)將外墻涂料施工工藝及施工中行之有效的施工方法總結(jié)整理后申報(bào)公司工藝標(biāo)準(zhǔn)(M6J2003—07)。
2)將外墻細(xì)拉毛施工工藝申報(bào)公司工藝標(biāo)準(zhǔn)(M6J2003—05)。
1)在太陽光直射下,個(gè)別墻面仍存在一些小波浪現(xiàn)象。
2)部分雨水管后面涂料花紋與大面積墻面不太一致。
以上兩個(gè)遺留問題,留待以后的施工中予以解決。
(1)通過本次活動(dòng),提高了外墻裝飾質(zhì)量,同時(shí)因?qū)Π嘟M實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,增強(qiáng)了班組的質(zhì)量意識(shí)。
(2)通過本次活動(dòng),小組成員對(duì)TQC知識(shí)的掌握更深了一步,同時(shí)提高了小組成員的質(zhì)量意識(shí)、問題意識(shí)、參與意識(shí),增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)精神。