王少武
(山東鋁業(yè)公司,山東淄博255051)
氯堿廠燃?xì)湔羝仩t工藝的設(shè)計和運行總結(jié)
王少武
(山東鋁業(yè)公司,山東淄博255051)
介紹了以燒堿裝置富余氫氣為燃料,建設(shè)燃?xì)湔羝仩t的工藝方案及運行情況。
燒堿裝置;氫氣;燃?xì)湔羝仩t
山東鋁業(yè)公司氯堿廠燒堿分2期建設(shè),分別于2005年和2008年投產(chǎn),燒堿產(chǎn)量16萬t/a,產(chǎn)出氫氣4 000 t/a,除去高純鹽酸耗氫,氫氣剩余約3 500 t。由于沒有氫氣利用項目,只能放空,造成氫氣資源的浪費,也存在著安全隱患,而氯堿廠用蒸汽自外部采購。為降低生產(chǎn)成本,于2009年底在氯堿廠增設(shè)1臺燃?xì)湔羝仩t,滿足裝置自用蒸汽,既解決了蒸汽供應(yīng)的問題,又充分利用了氫氣資源,達到節(jié)能減排,增加企業(yè)效益的目的。
根據(jù)氫氣鍋爐廠家要求,為確保氫氣燃燒穩(wěn)定,氫氣壓力應(yīng)為0.05~0.20 MPa,純度必須達到質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥92%,顯然,電解產(chǎn)出再經(jīng)過洗滌、壓縮后的氫氣純度達不到要求,必須進行降溫除去水蒸氣。為此,在氫壓機后增設(shè)1臺列管式氫氣冷卻器,采用8℃水冷卻,將氫氣溫度由50℃左右冷卻到16℃以下,然后通過水霧分離器除去水霧,送往燃?xì)溴仩t燃燒。
氫氣鍋爐工藝流程圖見圖1。
氫氣壓縮后由管道輸送至氫氣鍋爐底部的燃燒器進口燃燒,純水通過給水泵加壓,除氧器除氧,送入鍋爐頂?shù)氖∶浩鲀?nèi)進行預(yù)加熱,然后進入鍋爐列管中進行加熱,產(chǎn)生的蒸汽進入鍋爐頂部的爐外汽水分離罐,通過總汽包后送至廠區(qū)低壓蒸氣管網(wǎng),供氯堿生產(chǎn)、保溫、生活等崗位使用。氮氣主要用于開停車進行空氣置換,防止氫氣爆炸。
氫氣作為鍋爐燃料,與常規(guī)氣體燃料如天然氣、城市煤氣、液化石油氣等相比,易爆是其最大的特點,氫氣爆炸濃度界限寬達4.1%~74.2%,因此,無論對鍋爐本體結(jié)構(gòu)、燃燒系統(tǒng)、自動控制還是安裝、運行操作等方面都提出了更高的要求。
1.3.1 鍋爐設(shè)計中采用的防爆措施
(1)鍋爐本體采用立式布置,對流傳熱部分為單程,減少爐內(nèi)煙氣流程內(nèi)的死角及保證煙氣排放暢通,降低煙氣阻力,避免未燃?xì)錃庠跔t內(nèi)積聚,產(chǎn)生爆鳴。
(2)燃料氫氣采用擴散式燃燒方式,燃燒時不會產(chǎn)生回火現(xiàn)象,確保氫氣燃燒可靠穩(wěn)定。
(3)鍋爐采用3次點火方式。先將液化氣點燃后再將氫氣點燃,使氫氣在點火燃燒時更安全。鍋爐點火、負(fù)荷調(diào)節(jié)、火焰觀察、鍋爐水位及連鎖控制等操作均由可編程序控制器(PLC)完成,安全可靠。
(4)燃燒室內(nèi)直徑與高度均大于火焰直徑與高度,保證氫氣完全燃燒后,煙氣進入對流段燃?xì)溴仩t燃燒室,對流室分別設(shè)有防爆門,與其他鍋爐相比,防爆面積大,安全可靠。
(5)燃?xì)湔羝仩t采用多重連鎖保護裝置,當(dāng)鍋爐運行時,任何異常波動均會自動報警直至連鎖停車。
(6)鍋爐及所有輔機均露天設(shè)置,防止泄漏氫氣在廠房內(nèi)積聚。
1.3.2 工藝設(shè)計中采用的防爆措施
(1)點火系統(tǒng)
氫氣鍋爐在點火前必須對燃燒室進行可燃?xì)怏w檢測分析,確保爐膛內(nèi)不含任何氫氣。燃?xì)溴仩t的點火分自動點火和手動點火2種方式。
a.自動點火
爐膛經(jīng)可燃?xì)怏w檢驗合格后,鍋爐進入自動點火操作程序。首先,系統(tǒng)進行氫氣管路自動檢漏分析,當(dāng)檢測到氫氣無泄漏時,系統(tǒng)再進行爐膛吹掃,然后,由高能點火器接通線路,在其頂端發(fā)出脈沖火花,此時,液化氣閥門自動打開,液化氣將點火燒嘴點燃,經(jīng)穩(wěn)定燃燒后,氫氣閥門自動打開,主燃燒嘴被正式點燃。點火燒嘴或主燒嘴是否被點燃,均可通過火焰監(jiān)測器來觀察,如果點火燒嘴或主燒嘴沒被點燃,操作順序均會自動停止,氮氣閥門會自動打開再執(zhí)行爐膛吹掃順序,當(dāng)爐膛可燃?xì)怏w再次檢測分析合格后,才執(zhí)行上述點火操作步驟。
b.手動點火
手動點火操作順序與自動點火基本一致,只是每一步操作步驟由手動按鈕操作完成。如果操作步驟執(zhí)行錯誤,則點火操作系統(tǒng)自動被鎖定,點火程序停止執(zhí)行。
(2)燃燒控制系統(tǒng)
燃燒控制系統(tǒng)是燃?xì)溴仩t裝置的關(guān)鍵技術(shù),氫氣流量、壓力波動、鍋爐水位、蒸汽用量等將直接影響氫氣燃燒的穩(wěn)定性及鍋爐的正常運行??紤]到以上因素的影響,氫氣和空氣閥門設(shè)置比例調(diào)節(jié),鍋爐操作控制采用控制室集中顯示、控制,其中點火控制系統(tǒng)采用PLC可編程序控制器。
項目所需純水、氮氣、儀表風(fēng)、動力電等量均較小,公司現(xiàn)有公用工程的富余量即可滿足本項目的需求,只需將管道與現(xiàn)有裝置連接即可。公用工程消耗情況見表1。
表1 公用工程消耗情況
主要設(shè)備見表2。
表2 主要設(shè)備一覽表
燃?xì)湔羝仩t于2008年12月30日正式開車,當(dāng)日并網(wǎng)給氯堿廠供汽。正常運行參數(shù)如下:氫氣流量:1 000~3 000 m3/h;蒸汽壓力:0.4~0.9 MPa;蒸汽溫度170~180℃,蒸汽流量:5~8 t/h,蒸汽產(chǎn)量根據(jù)裝置需求隨時調(diào)整,完全滿足生產(chǎn)需求。
2009年產(chǎn)出蒸汽4.64萬t,以蒸汽無稅價121元/t計,年節(jié)約蒸汽費561萬元,一年內(nèi)收回全部投資,創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟效益。
(1)燃燒氫氣制取蒸汽在技術(shù)上是安全可行的,項目投資小,見效快。
(2)氯堿裝置產(chǎn)生的氫氣純度高,最佳利用途徑是做為精細(xì)化工原料。但在氫氣利用項目未考慮成熟期間和氫氣有富余的情況下,燃燒生產(chǎn)蒸汽供裝置自用是最佳的節(jié)能增效措施。
Chlor-alkali steam boiler by hydrogen as fuel design and operation of summary
WANG Shao-wu
(Shandong Aluminum Company,Zibo 255052,China)
The design and operation of using chlor-alkali plants hydrogen as fuel to build hydrogen fuelsteam boilers was introduced.
caustic soda device;hydrogen;burning hydrogen steam boiler
TK22
B
1009-1785(2011)04-0043-02
2011-02-16