賈俊樂,楊軍偉,胡海濤,丁建忠
(中平能化氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南平頂山467000)
液氯納西姆泵減速機(jī)的改造
賈俊樂,楊軍偉,胡海濤,丁建忠
(中平能化氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南平頂山467000)
介紹了納西姆機(jī)減速箱冷卻系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及其改造方法。
液氯;減速機(jī);改造冷卻系統(tǒng)
中平能化集團(tuán)氯堿發(fā)展公司目前的生產(chǎn)能力為雙30萬t/a燒堿和PVC樹脂。配套液氯工序壓縮工藝采用常溫高壓法。雙10萬t/a生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí),液氯工序裝配2臺(tái)佶締納士機(jī)械有限公司的規(guī)格型號(hào)為2BW6 231-8ZA96-Z的納西姆壓縮機(jī)組,配套減速機(jī)為天津約翰克蘭有限公司生產(chǎn)。納西姆機(jī)組正常生產(chǎn)時(shí),開1備1。雙20萬t/a生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí),液氯工序加裝1臺(tái)同等規(guī)格型號(hào)的納西姆壓縮機(jī)組,并實(shí)現(xiàn)30萬t/a燒堿生產(chǎn)線配套液氯裝置的聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行,正常生產(chǎn)時(shí),納西姆壓縮機(jī)組開2備1。在所加裝的3#納西姆壓縮機(jī)運(yùn)行初期,出現(xiàn)了機(jī)組減速箱溫度過高的現(xiàn)象,經(jīng)過技術(shù)改造后,運(yùn)行效果良好,解決了因減速箱油溫過高可能帶來的一系列問題。
液氯工序工藝流程見圖1。
圖1 液氯工序工藝流程圖
來自氯處理崗位的氯含量97%以上,含氫小于0.4%的高純氯氣自氯氣分配臺(tái)進(jìn)入液氯工序氯氣分配臺(tái),匯同98%硫酸一起被吸入納西姆壓縮機(jī)。經(jīng)過壓縮后的氯氣進(jìn)入酸霧捕集器脫酸,然后進(jìn)入氯氣液化器,被循環(huán)水冷卻液化,大部分氯氣被冷凝為液態(tài)氯。液態(tài)氯通過氣液分離器底部管線進(jìn)入液氯儲(chǔ)槽,分離器上部的氯氣和液化器內(nèi)未被液化的氯氣一道經(jīng)尾氯閥調(diào)節(jié)后,送往氯化氫合成工序做為氯化氫合成爐的原料氣。液氯儲(chǔ)槽內(nèi)的成品液氯通過屏蔽泵包裝出售。
納西姆減速機(jī)箱的主要作用是把電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速降低到需要的轉(zhuǎn)數(shù),并提高輸出扭矩。減速箱內(nèi)部充裝抗耐磨320號(hào)潤滑油,箱體內(nèi)通有1根直徑為20 mm的盤管式循環(huán)冷卻水管,換熱面積很小,改造前工藝流程如圖2所示。
圖2 改造前的工藝流程圖
因?yàn)槔鋮s水由循環(huán)涼水塔提供,循環(huán)冷卻水的溫度隨季節(jié)和天氣的變化波動(dòng)比較大,由于本地區(qū)夏季的濕球溫度一般為31℃左右,此時(shí)的循環(huán)冷卻水溫度一般在為35℃左右;冬季,利用調(diào)整冷卻風(fēng)機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷可以把循環(huán)冷卻水的溫度較平穩(wěn)地控制為8℃左右。減速機(jī)的溫度控制指標(biāo)如表1所示。
表1 減速機(jī)的溫度控制指標(biāo)℃
納西姆壓縮機(jī)組在開機(jī)空載運(yùn)行時(shí),減速箱的溫度已呈梯形上升趨勢(shì),機(jī)組運(yùn)行約50 min時(shí),箱體溫度已達(dá)95℃,減速機(jī)前端軸承溫度達(dá)80℃,后端軸承溫度達(dá)85℃,由此可以推斷箱體內(nèi)潤滑油溫度更高。此種情況下,潤滑油的分子間距增大,引力變小,黏度下降,流動(dòng)性增加,軸承各運(yùn)動(dòng)部件配合間隙的泄油量加大,使膜性變薄,成膜性變差,運(yùn)動(dòng)部件的磨損量急劇加大。當(dāng)潤滑油的溫度超過100℃后,氧化生成的膠質(zhì)物、油泥慢慢增多,這就會(huì)對(duì)潤滑油的老化變質(zhì)起嚴(yán)重的惡化作用,增加耗油量。此故障嚴(yán)重時(shí),將造成因減速機(jī)軸承和齒輪溫度高而引發(fā)設(shè)備損壞和跳停。一旦納西姆機(jī)組跳停,將會(huì)引起用氯崗位的氯氣壓力異常上升和電解工序的壓力波動(dòng)。氯化氫合成工序如果處理不及時(shí)會(huì)引起合成爐過氯操作,可能引起氯乙烯轉(zhuǎn)化工序的緊急停車或者設(shè)備爆炸事故。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和分析,測(cè)量箱體內(nèi)冷卻水管的長度以后,計(jì)算出箱體內(nèi)冷卻水管的換熱面積約為0.8 m2。由于箱體內(nèi)冷卻水的換熱面積較小,致使設(shè)備在運(yùn)行過程中出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象,針對(duì)這種情況,經(jīng)過和減速機(jī)廠家協(xié)商以后,決定采取將內(nèi)置冷卻器改為外置冷卻器的處理辦法,該處理方案可以有效增加潤滑油的換熱速度和面積,充分降低潤滑油的工作溫度。
改造后工藝流程如圖3所示。
圖3 改造后的工藝流程圖
在減速箱的外部加裝1臺(tái)油泵和1臺(tái)外置列管式油冷卻器,換熱面積2 m2。機(jī)組在運(yùn)行時(shí),箱體內(nèi)潤滑油被油泵抽出后進(jìn)入外部冷卻器,經(jīng)充分換熱后返回箱體。循環(huán)冷卻水由涼水塔提供,溴化鋰機(jī)組8℃冷卻水為備用,以防止在夏季循環(huán)涼水塔溫度過高時(shí),對(duì)潤滑油冷卻效果的嚴(yán)重影響。
經(jīng)過上述技術(shù)改造以后,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),箱體溫度能穩(wěn)定在35~45℃,減速機(jī)前后端軸承溫度穩(wěn)定在50℃左右。冷卻效果顯著,減少了機(jī)械磨損,降低了潤滑的消耗,提高了生產(chǎn)的安全系數(shù)并且節(jié)約了生產(chǎn)成本和維修費(fèi)用。改造效果比較理想。
Reducer transformation of liquid chlorine naxi tim pump
JIA Jun-le,YANG Jun-wei,HU Hai-tao,DING Jian-zhong
(Zhongping Nenghua Chlor-alkali Chemical Co.,Ltd.,Pingdingshan 467000,China)
The problems and transformantion of naxi tim pump cooling system were introduced.
liquid chlorine;reducer;transformation cooling system
TQ051.21
B
1009-1785(2011)03-0035-02
2010-12-14