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      淺談火力發(fā)電廠煤炭摻燒后鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整

      2011-10-08 12:11:24熊良成
      關(guān)鍵詞:制粉煤種煤質(zhì)

      熊良成

      (國(guó)電成都金堂發(fā)電有限公司,四川 成都 610000)

      一、我廠鍋爐制粉系統(tǒng)及燃用煤種介紹

      1、我廠鍋爐設(shè)備為DG2028-/17.57-Ⅱ5型鍋爐,是東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司制造的亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、前后墻對(duì)沖燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼構(gòu)架的型汽包爐,再熱汽溫采用煙氣擋板調(diào)節(jié),空氣預(yù)熱器置于鍋爐主柱內(nèi)。制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹式系統(tǒng),磨煤機(jī)為上海重型機(jī)器廠生產(chǎn)的HP1003型中速磨煤機(jī),共6臺(tái),其中一臺(tái)備用。

      我廠地處成都市金堂縣境內(nèi),由于四川地區(qū)煤炭資源不足,特別是枯水期火電發(fā)電用煤量大,區(qū)域內(nèi)電煤供應(yīng)異常緊張,煤質(zhì)下降。公司不斷努力外拓資源,內(nèi)挖潛力,以保證電煤供應(yīng)及鍋爐的穩(wěn)定燃燒,因此不得不面對(duì)多煤種的情況。由于燃煤供應(yīng)緊張,根據(jù)市場(chǎng)的情況,在以后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期,供應(yīng)我廠的煤種是比較雜亂的。因此,我廠需要長(zhǎng)期燃用大量偏離設(shè)計(jì)煤種參數(shù)的煤種,特別是需要燃用陜西煙煤為代表的低灰份、高揮發(fā)份的煤種和川內(nèi)中、高灰份的煤,它們對(duì)鍋爐的燃燒和設(shè)備的安全有著很大的影響,因此,結(jié)合制粉系統(tǒng)的調(diào)整,鍋爐變煤種摻燒試驗(yàn)就顯得非常重要。我廠從2008年開(kāi)始就相繼進(jìn)行了煤種摻燒以及摻燒后的鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),取得了良好效果,不但降低了生產(chǎn)成本,又保證了鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      我廠主要燃用煤炭情況:將大壩神華煤、免西煤的煤質(zhì)劃分為優(yōu)B煤。將惠農(nóng)神華、威遠(yuǎn)煤的煤質(zhì)劃分為B煤。將永浪、普濟(jì)、三江壩的煤質(zhì)劃分為A煤。將格里坪、黃洋、何市壩的煤質(zhì)劃分為A-煤。將廣安、高興的煤質(zhì)劃分為C煤或C+煤。各種煤種成分介紹如下:

      ?

      二、我廠入爐煤摻配方式簡(jiǎn)介

      鍋爐是根據(jù)給定的煤種設(shè)計(jì)制造的,設(shè)計(jì)煤種不同,鍋爐的爐型、結(jié)構(gòu)、燃燒器及燃燒系統(tǒng)的形式將不同,有的甚至影響燃料輸送系統(tǒng)、鍋爐輔機(jī)和附屬設(shè)備的選型。當(dāng)實(shí)際燃用煤種與設(shè)計(jì)煤種偏差較大時(shí),對(duì)鍋爐出力和效率影響較大,給設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)各種各樣的問(wèn)題。我廠2008年因長(zhǎng)期燃用偏離設(shè)計(jì)煤種導(dǎo)致出現(xiàn)的問(wèn)題有:

      鍋爐出力下降,機(jī)組不能滿發(fā)。

      鍋爐效率降低,發(fā)電煤耗增加。(熱效率↑4%-5%,節(jié)煤率達(dá)5%)。煤種多變、煤質(zhì)劣化,使得鍋爐助燃油量增加。

      鍋爐爐膛結(jié)渣,受熱面超溫。

      燃料費(fèi)用和發(fā)電成本增加。

      煤炭摻燒可以調(diào)節(jié)入爐煤特性,所以合理的摻燒可以保證機(jī)組安全高效潔凈運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)電廠節(jié)能減排。主要方面有:

      均勻煤質(zhì),使煤質(zhì)盡量接近設(shè)計(jì)值、保證主輔機(jī)在最佳狀態(tài)運(yùn)行,提高效率。降低爐內(nèi)沾污、結(jié)渣趨勢(shì),降低排煙溫度。提高燃燒的穩(wěn)定性,減少助燃油量。

      降低飛灰可燃物,提高鍋爐燃燒效率。

      降低硫、NOx排放。

      目前我廠鍋爐混煤燃燒一般采取如下三種摻燒方式:

      1、間斷摻燒(或周期性摻燒),這種摻燒危害較大。我廠在2008年供煤緊張時(shí)采用的這種方式。一般對(duì)來(lái)煤隨到隨燒。煤種切換過(guò)程中出現(xiàn)新的燃燒尖峰溫度,極其容易造成結(jié)渣,危及設(shè)備及機(jī)組運(yùn)行的安全。

      2、爐前預(yù)混摻燒,目前我廠基本采用這種方式,在入爐煤上煤過(guò)程中摻配,這種摻燒對(duì)防治結(jié)渣較為有效。引起注意的是由于摻燒煤熱值等參數(shù)相差較大,應(yīng)注意混合均勻性。

      3、分磨入爐摻燒,這種摻燒方式不需要專用混煤設(shè)備,易實(shí)現(xiàn),摻燒比例控制靈活,煤種性能差異較大時(shí)燃燒穩(wěn)定性易掌握.這種方式的應(yīng)用在我廠啟停機(jī)過(guò)程中常用。在停機(jī)過(guò)程中,下層磨(A,C磨)上優(yōu)B煤,中上層磨上摻燒煤(優(yōu)B+A,C;3:1:1),能很好的控制燃燒,節(jié)約燃油,當(dāng)時(shí)工況下,將各煤斗煤粉燒空停爐,只用了燃油2T多.在正常運(yùn)行中這種方式摻燒方式對(duì)前后墻對(duì)沖燃燒方式作用有限。摻燒需要注意的是煤種主要成分接近可以摻燒,相差太大時(shí)就不宜摻燒,這可采取分倉(cāng)上煤的摻燒方式。

      三、煤炭摻燒后鍋爐的燃燒優(yōu)化調(diào)整

      1、對(duì)鍋爐氧量的合理控制

      運(yùn)行中氧量(總風(fēng)量)的變化直接影響排煙熱損失Q2與機(jī)械未完全燃燒熱損失Q4,排煙熱損失Q2是鍋爐各項(xiàng)熱損失中最大的(占5%~7%),排煙溫度每升高10℃排煙損失約增加0.5%~0.7%,機(jī)組發(fā)電煤耗升高1.7~2.2 g/kWh。過(guò)高的排煙溫度對(duì)鍋爐電除塵及脫硫設(shè)備的安全運(yùn)行也構(gòu)成威脅。氧量的確定主要取決于鍋爐燃燒的經(jīng)濟(jì)性。氧量過(guò)大,使排煙熱損失增加,過(guò)小又會(huì)使機(jī)械未完全燃燒熱損失增加。排煙熱損失和機(jī)械不完全燃燒熱損失之和為最小時(shí)的安全運(yùn)行氧量即為最佳氧量。從輔機(jī)電耗方面考慮,在滿足爐內(nèi)燃燒的前提下,降低總風(fēng)量,可以大幅降低引、送風(fēng)機(jī)電耗,增加風(fēng)機(jī)裕量,降低廠用電率。從污染物排放方面考慮,采用較小的總風(fēng)量,保證爐內(nèi)燃燒前期的還原性氣氛,可以有效抑制熱力型NOx的生成,減少煙氣中NOx排放,減輕尾部煙氣脫硫脫硝裝置的運(yùn)行壓力,得到良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

      2、控制入爐煤煤粉細(xì)度

      煤粉越細(xì),表面積越大,在其它條件相同的情況下,加熱時(shí)溫升越快,揮發(fā)份的析出、著火及化學(xué)反應(yīng)速度也就越快,因而越容易著火。煤粉細(xì)度越細(xì),所需燃燒時(shí)間越短,燃燒也就越完全。運(yùn)行中煤粉經(jīng)濟(jì)細(xì)度的定義為:鍋爐不完全燃燒損失和制粉系統(tǒng)電耗之和及(q4+qzf)為最小的煤粉細(xì)度。根據(jù)中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《大容量煤粉鍋爐選型導(dǎo)則》(DL/T831—2002),煤粉細(xì)度按下列公式選取:

      式中:K——系數(shù),對(duì)于Vdaf>25%的煤質(zhì),K=4;對(duì)于 Vdaf=15%~25%的煤質(zhì),K=2;對(duì)于 Vdaf<15%的煤質(zhì),K=0。

      運(yùn)行中煤粉細(xì)度的變化直接影響機(jī)械未完全燃燒熱損失Q4。機(jī)械不完全燃燒熱損失是燃煤鍋爐的主要損失之一,通常僅次排煙熱損失,一般約占0.5%~5%。當(dāng)燃煤灰分含量約20%、低位發(fā)熱量約22 MJ/kg時(shí),通常飛灰可燃物含量每增加11個(gè)百分點(diǎn),機(jī)械不完全燃燒損失增加約0.3~0.4個(gè)百分點(diǎn),鍋爐熱效率降低約0.3~0.4個(gè)百分點(diǎn),機(jī)組發(fā)電煤耗升高約1.0~1.3 g/kWh。煤粉細(xì)度不但影響煤粉的著火和燃燒條件,而且對(duì)燃燒的經(jīng)濟(jì)性也將產(chǎn)生直接的影響。此外還對(duì)NOx的生成有一定程度的影響。煤粉越細(xì),燃燒越快越完全,不完全燃燒損失越低。燃燒細(xì)的煤粉時(shí)還可降低爐膛過(guò)剩空氣系數(shù),使排煙熱損失減少,但磨制細(xì)的煤粉需要消耗較多的電能,增加制粉系統(tǒng)的磨損。反之煤粉越粗,制粉電耗和制粉系統(tǒng)磨損可降低,但不完全燃燒損失就會(huì)增大。如何達(dá)到經(jīng)濟(jì)細(xì)度,煤中揮發(fā)份的含量是決定煤粉細(xì)度的主要因素。當(dāng)燃煤揮發(fā)份含量較大時(shí),由于相對(duì)容易燃燒,故煤粉可適當(dāng)粗一些。當(dāng)煤粉中灰分含量較高時(shí),由于灰分會(huì)阻礙燃燒,此時(shí)就要求煤粉能適當(dāng)細(xì)一些。

      3、合理控制空預(yù)器出口一次風(fēng)熱風(fēng)母管壓力

      在保證磨機(jī)通風(fēng)量的前提下,降低一次風(fēng)壓在混合風(fēng)門(mén)開(kāi)度保持不變的情況下,熱風(fēng)調(diào)門(mén)自動(dòng)開(kāi)大,冷風(fēng)調(diào)門(mén)自動(dòng)關(guān)小,可以有效的降低一次風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)流阻力,能夠大幅度的降低一次風(fēng)電耗,加大一次風(fēng)機(jī)裕量以及減小空預(yù)器一次風(fēng)側(cè)漏風(fēng)率。由于一次風(fēng)壓的設(shè)置應(yīng)有效保證整個(gè)制粉系統(tǒng)中所有運(yùn)行磨煤機(jī)所需要克服的最大系統(tǒng)阻力為原則,所以一次風(fēng)壓的控制,應(yīng)該取決于整個(gè)制粉系統(tǒng)的最大阻力的那臺(tái)運(yùn)行磨機(jī),也就是說(shuō)一次風(fēng)壓的設(shè)定應(yīng)為所有運(yùn)行磨機(jī)中當(dāng)前最大出力磨機(jī)的給煤量函數(shù)關(guān)系,這樣的一次風(fēng)壓設(shè)置能夠有效保證所有運(yùn)行磨機(jī)所需要克服的最大系統(tǒng)阻力。而我廠關(guān)于一次風(fēng)的控制中,基本上為以機(jī)組負(fù)荷為函數(shù)關(guān)系或是在不同負(fù)荷下采用恒定的一次風(fēng)壓粗獷的控制模式,給整個(gè)制粉系統(tǒng)帶來(lái)較大的浪費(fèi)。合理的一次風(fēng)壓控制曲線應(yīng)該根據(jù)合理的一次風(fēng)煤比下,不同磨機(jī)出力下通過(guò)試驗(yàn)方式獲得,然后根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,修改一次風(fēng)壓控制模式以及曲線,長(zhǎng)期應(yīng)用取得良好的節(jié)能效果。

      4、合理控制空預(yù)器出口二次風(fēng)母管壓力

      在保持總風(fēng)量不變的前提下,通過(guò)改變?nèi)紵鞫物L(fēng)箱兩側(cè)風(fēng)門(mén)的開(kāi)度,來(lái)降低爐膛風(fēng)箱壓差,其目的是保證爐內(nèi)燃燒的前提下降低風(fēng)機(jī)電耗以及增強(qiáng)二次風(fēng)配風(fēng)的均勻性,控制原則是:在保證各層風(fēng)量配比大致相等的前提下,將各層風(fēng)門(mén)同比開(kāi)大,保證各層燃燒器理論進(jìn)風(fēng)量不變的前提下盡量開(kāi)大風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度,以降低節(jié)流損失。一般來(lái)說(shuō),對(duì)于我廠這種墻式旋流燃燒器的助燃二次風(fēng)為燃燒區(qū)域風(fēng)量的主要來(lái)源,由于旋流燃燒器采用風(fēng)箱兩側(cè)進(jìn)風(fēng)的分布方式,造成二次風(fēng)箱內(nèi)壓力場(chǎng)分布的不均勻,所以在每只燃燒器的旋流葉片以及風(fēng)量套筒開(kāi)度一致的情況下,進(jìn)入每一層燃燒器的風(fēng)量以及旋流強(qiáng)度是不一致的。燃燒器的旋流強(qiáng)度以及風(fēng)量沿爐膛寬度方向的差異化分布對(duì)燃燒器區(qū)域的熱負(fù)荷以及燃燒狀況沿爐膛寬度方向分配影響較大,在較低氧量運(yùn)行方式下,容易產(chǎn)生局部缺氧導(dǎo)致燃燒惡化,而在富氧區(qū)域的燃燒又容易產(chǎn)生較高的熱力型NOx。所以對(duì)旋流燃燒器的旋流強(qiáng)度以及風(fēng)量開(kāi)度的調(diào)節(jié),對(duì)于均勻爐內(nèi)燃燒所需的二次風(fēng)量和優(yōu)化燃燒以及降低污染物排放有著積極的意義。通過(guò)我廠的實(shí)踐表明,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的熱態(tài)運(yùn)行后的旋流燃燒器的旋流強(qiáng)度以及套筒開(kāi)度往往較難調(diào)節(jié),尤其是它對(duì)負(fù)荷和煤種的適應(yīng)性較差,而且操作控制都在就地,熱態(tài)下參與燃燒調(diào)節(jié)極其不方便,所以一般情況下,根據(jù)特定煤種下燃燒優(yōu)化調(diào)整結(jié)果對(duì)其調(diào)整設(shè)置后在平時(shí)的運(yùn)行中一般不對(duì)其進(jìn)行調(diào)節(jié)。每層兩側(cè)的二次風(fēng)入口風(fēng)箱擋板為控制該層燃燒器燃燒所需要的二次風(fēng)量,該風(fēng)量的精確測(cè)量和控制對(duì)解決燃燒器區(qū)域高度方向上的風(fēng)量分布精確控制有重要的意義。在各層二次風(fēng)能夠精確測(cè)量的基礎(chǔ)上,將每層二次風(fēng)量加入對(duì)應(yīng)的磨煤機(jī)出力的控制邏輯,使得每臺(tái)磨對(duì)應(yīng)的二次風(fēng)量精確可控。

      5、合理控制空預(yù)器進(jìn)口煙溫

      由于我廠鍋爐設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)爐膛沾污系數(shù)估算不準(zhǔn),使得受熱面布置不合理,導(dǎo)致空預(yù)器入口煙溫偏高,從而使得排煙溫度升高,雖然通過(guò)采取增加省煤器管排的方式,來(lái)增加省煤器的吸熱量,降低空預(yù)器入口煙溫,從而降低排煙溫度,取得了一定的效果。針對(duì)我廠目前設(shè)備的狀況,正常投入和及時(shí)維護(hù)鍋爐吹灰系統(tǒng),減少受熱面積灰對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)性、安全性的影響。鍋爐受熱面定期吹灰不僅能避免受熱面積灰引起的受熱面超溫爆管,同時(shí)使各受熱面可減少換熱溫差,所以在運(yùn)行中應(yīng)格外重視吹灰系統(tǒng)的正常投入和及時(shí)維護(hù)。有統(tǒng)計(jì)表明,鍋爐事故的70%為四管泄露事故,所以應(yīng)該引起高度的重視。一方面保證受熱面的及時(shí)定期吹灰,盡量避免受熱面的超溫爆管,另外加強(qiáng)受熱面防磨工作,對(duì)易磨損部位受熱面采取防磨措施或更換耐磨金屬材料,利用停爐的機(jī)會(huì)加強(qiáng)對(duì)受熱面的檢查,及時(shí)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)采取措施,以免鍋爐在運(yùn)行中因受熱面泄露被迫停爐。

      結(jié)束語(yǔ)

      在能源日益緊張燃料價(jià)格不斷上漲的情況下,火電廠的配煤摻燒工作顯得特別重要,為了保證火力發(fā)電廠的運(yùn)行安全,只有采用科學(xué)的配煤摻燒方式才能保證最大的安全經(jīng)濟(jì)效益,通過(guò)近幾年來(lái)的摻燒我們積累了大量的經(jīng)驗(yàn),并不斷拓寬摻燒范圍,因此在設(shè)計(jì)煤種供應(yīng)緊張的情況下有效地緩解了燃料的壓力,進(jìn)而最大限度地保證了機(jī)組的連續(xù)安全運(yùn)行,沒(méi)有發(fā)生因燃料緊缺而被迫停機(jī)的現(xiàn)象。因此通過(guò)對(duì)各煤種的科學(xué)論證并采取適當(dāng)?shù)膿脚浞桨富鹆Πl(fā)電廠摻燒非設(shè)計(jì)煤種是完全可行的。我廠通過(guò)不同煤種的參燒,大大降低了燃煤成本,通過(guò)合理的燃燒調(diào)整,既保證了鍋爐的安全運(yùn)行又保證了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

      [1]李恩辰.鍋爐設(shè)備運(yùn)行[M].北京:水力電力出版社,1991.

      [2]陳學(xué)俊.鍋爐原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1981.1

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