崔振杰
(華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠節(jié)能環(huán)保部,山東 棗莊 277103)
華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠300MW機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)投入AGC,在電網(wǎng)調(diào)度允許不投入AGC運(yùn)行時(shí),應(yīng)根據(jù)機(jī)組特性分配機(jī)組負(fù)荷,達(dá)到全廠經(jīng)濟(jì)效益最大化的目標(biāo)。目前,300MW機(jī)組經(jīng)濟(jì)帶負(fù)荷的順序是7#機(jī)組、6#機(jī)組。機(jī)組在非供熱期間,250MW以上負(fù)荷工況為定壓運(yùn)行;機(jī)組在供熱期間,抽汽流量為90t/h時(shí),230MW以上負(fù)荷工況為定壓運(yùn)行;低負(fù)荷滑壓運(yùn)行期間,調(diào)門開(kāi)度保持在三閥半的狀態(tài),即第4個(gè)開(kāi)啟的調(diào)門開(kāi)度在20%左右,根據(jù)電、熱負(fù)荷情況調(diào)整主汽壓力。機(jī)組定壓運(yùn)行時(shí),應(yīng)保持主汽參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi)、高壓調(diào)門保持順序開(kāi)啟方式。
根據(jù)山東電力科學(xué)院提供的機(jī)組滑壓運(yùn)行試驗(yàn)報(bào)告,結(jié)合廠機(jī)組運(yùn)行實(shí)際情況,300MW機(jī)組滑壓運(yùn)行推薦壓力值見(jiàn)表1。
表1
加強(qiáng)鍋爐汽溫調(diào)整,尤其在機(jī)組低負(fù)荷工況以及負(fù)荷升降過(guò)程中,主要以燃燒調(diào)整為主,盡量少用過(guò)熱器、再熱器減溫水,以保持熱力系統(tǒng)的最大經(jīng)濟(jì)性。
在主、再汽溫度高、有減溫水投入時(shí),應(yīng)采取增加下層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,降低上層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速(負(fù)荷允許可停止上層給粉機(jī)),通過(guò)調(diào)整燃燒器投運(yùn)方式與二次風(fēng)配比等燃燒調(diào)整手段,降低火焰中心位置,以調(diào)節(jié)主、再汽溫度,同時(shí)還能有效降低鍋爐排煙溫度。
在鍋爐負(fù)荷變化較大,蒸汽溫度波動(dòng)大時(shí),必須控制好鍋爐負(fù)荷、壓力變化速度,及時(shí)調(diào)整減溫水流量,嚴(yán)禁低溫時(shí)段仍有減溫水投入的現(xiàn)象。當(dāng)主、再汽溫偏低時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)提高鍋爐氧量,增加上層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速等手段,盡量使主、再汽溫達(dá)到機(jī)組額定值。
嚴(yán)格執(zhí)行鍋爐定期吹灰制度,在鍋爐運(yùn)行當(dāng)中必須加強(qiáng)對(duì)水平煙道、尾部煙道和鍋爐本體的吹灰,清除受熱面的積灰,以保持鍋爐吸熱面的清潔,提高受熱面的傳熱效率,降低排煙熱損失,提高鍋爐效率,從而提高經(jīng)濟(jì)性。
依據(jù)機(jī)組負(fù)荷與煤質(zhì)情況,保持鍋爐在最佳工況下運(yùn)行,控制機(jī)組鍋爐氧量(3%~4%),保證煤粉完全燃燒的最佳氧量,減少鍋爐排煙熱損失。
(1)在保證汽溫、汽壓的前提下,盡量投用下層給粉機(jī),少用上層給粉機(jī),增加下層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,降低上層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速。(2)盡量使鍋爐上層給粉機(jī)不投用,且對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)不運(yùn)行,應(yīng)關(guān)閉對(duì)應(yīng)的一次風(fēng)擋板。(3)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高、煤質(zhì)差,確需投入頂層給粉機(jī)時(shí),在滿足負(fù)荷要求的前提下,必須控制頂層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速低于其他層。(4)在煤粉管道不堵的條件下,保持較低的一次風(fēng)速。磨煤機(jī)不運(yùn)行,對(duì)應(yīng)排粉機(jī)風(fēng)壓應(yīng)保持在3 500~3 800Pa;磨煤機(jī)運(yùn)行,對(duì)應(yīng)排粉機(jī)風(fēng)壓平均值可控制在3 850Pa左右。(5)利用二次風(fēng)分層可調(diào)的特點(diǎn),高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),在保證氧量變化范圍內(nèi)的同時(shí)增加上層二次風(fēng)量、減少下層二次風(fēng)量;低負(fù)荷時(shí)段,上層給粉機(jī)全層停運(yùn)后,對(duì)應(yīng)層二次風(fēng)及時(shí)關(guān)閉,調(diào)整二次風(fēng)箱壓力和二次風(fēng)速。
運(yùn)行中多用熱風(fēng),停磨期間排粉機(jī)出口溫度保持在140~150℃;開(kāi)磨期間磨煤機(jī)出口溫度保持在69~70℃之間。
嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)組巡回檢查制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)爐膛、煙道、制粉系統(tǒng)漏風(fēng)點(diǎn),并通知檢修人員消除;鍋爐排渣結(jié)束后要及時(shí)關(guān)閉排渣門。
根據(jù)循環(huán)水溫度的變化和機(jī)組負(fù)荷情況,合理確定循環(huán)水泵的運(yùn)行方式,滿足不同季節(jié)汽機(jī)真空對(duì)循環(huán)水量的要求。循環(huán)水泵優(yōu)化運(yùn)行方案如表2所示。
當(dāng)循環(huán)水入口水溫≤14℃,端差不大于9℃;循環(huán)水入口水溫<30℃,端差不大于7℃;循環(huán)水入口水溫≥30℃,端差不大于5℃。當(dāng)凝汽器端差過(guò)大時(shí),應(yīng)考慮進(jìn)行低負(fù)荷凝汽器半邊清理或查漏。
表2
(1)嚴(yán)格真空嚴(yán)密性試驗(yàn)的檢查與監(jiān)督,真空嚴(yán)密性指標(biāo)不合格時(shí),必須及時(shí)進(jìn)行運(yùn)行中的檢漏,或利用停機(jī)機(jī)會(huì)注水查漏。加強(qiáng)凝汽器膠球清洗工作,在條件允許時(shí),必須投入連續(xù)清洗,膠球收球率應(yīng)大于95%。(2)加強(qiáng)對(duì)機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)的檢查,監(jiān)視循環(huán)水進(jìn)出口的壓差變化,監(jiān)視水塔內(nèi)有無(wú)損壞的螺旋紐帶出現(xiàn),若有,應(yīng)利用停機(jī)機(jī)會(huì)進(jìn)行清理并及時(shí)清理凝汽器銅管,減少銅管結(jié)垢現(xiàn)象。
通過(guò)實(shí)施上述節(jié)能降耗技術(shù)措施,兩臺(tái)300MW機(jī)組的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)出歷史最好水平,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)供電煤耗明顯下降,年節(jié)約標(biāo)煤35 000t,減少發(fā)電成本3 000多萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。