徐乃華,閆 鏘,張?zhí)靹伲敌熊?/p>
(1.東南大學(xué)火電機(jī)組振動(dòng)國(guó)家工程研究中心,江蘇 南京 210096;2.陽城國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 晉城 048102)
某發(fā)電廠汽輪機(jī)為德國(guó)西門子公司生產(chǎn)的K30-40-16,N30-2×10型亞臨界、反動(dòng)式、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),機(jī)組額定負(fù)荷為350MW。機(jī)組高中壓缸為雙層缸結(jié)構(gòu),采用合缸布置,水平中分式上下缸都為整體鑄件。低壓缸為雙分流設(shè)計(jì),也為雙層缸。汽輪機(jī)采用兩轉(zhuǎn)子三支撐結(jié)構(gòu),高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子都采用合金鋼整鍛轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子之間均采用剛性法蘭式聯(lián)軸器聯(lián)接。高中壓轉(zhuǎn)子由16個(gè)50%反動(dòng)度的反動(dòng)級(jí)組成,中壓轉(zhuǎn)子由13個(gè)50%反動(dòng)度的反動(dòng)級(jí)組成,低壓轉(zhuǎn)子葉片為2×6個(gè)帶50%反動(dòng)度的反動(dòng)級(jí),為了避免沖擊損失,低壓最后三級(jí)設(shè)計(jì)成長(zhǎng)扭葉片,末級(jí)葉片長(zhǎng)976.6mm。為了平衡軸向推力,本機(jī)除了采用對(duì)稱布置外,還設(shè)有平衡盤,余下的由組合式支持推力軸承平衡。本機(jī)組共有六個(gè)軸承,1#軸承為組合式支持推力軸承,其他為橢圓形軸承,各軸承均是單側(cè)供油軸承。汽輪機(jī)的三個(gè)軸承座均為落地式軸承座,與基礎(chǔ)通過地腳螺栓直接固定。軸系支撐方式見圖1。
圖1 350MW汽輪機(jī)軸系圖
汽輪機(jī)投產(chǎn)初期,各軸承振動(dòng)及其他參數(shù)運(yùn)行狀況良好,相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。
2004年3月,機(jī)組檢查性大修后1#瓦相對(duì)軸振開始緩慢增大,且隨機(jī)組負(fù)荷化而波動(dòng),從總體變化趨勢(shì)看負(fù)荷升高時(shí),振動(dòng)略有減小,但沒有嚴(yán)密的對(duì)應(yīng)關(guān)系,機(jī)組啟停過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)相對(duì)軸振值也在不斷增大。正常運(yùn)行中軸振值最大達(dá)180μm,停機(jī)過臨界達(dá)280μm。相關(guān)數(shù)據(jù)見表2。
表1 汽輪機(jī)投產(chǎn)初期振動(dòng)情況
表2 汽輪機(jī)最大軸振數(shù)據(jù)
汽輪機(jī)振動(dòng)產(chǎn)生的機(jī)理和表現(xiàn)形式較復(fù)雜,針對(duì)可能引起機(jī)組振動(dòng)的原因,利用停機(jī)機(jī)會(huì)也做過相關(guān)檢查處理,發(fā)現(xiàn)的問題及主要處理方案有:(1)兩支撐可傾瓦有輕微磨損,修刮處理。(2)1#瓦球面部分與瓦枕接觸不均,自定位性不好,瓦揚(yáng)度與軸頸揚(yáng)度偏差較大,瓦后揚(yáng),軸頸前揚(yáng),軸瓦內(nèi)下油擋磨損。后對(duì)瓦球面接觸部分進(jìn)行研刮處理,調(diào)整軸瓦各插板壓板間隙使符合制造廠標(biāo)準(zhǔn)。(3)調(diào)整高中壓缸與轉(zhuǎn)子中心,使其符合制造廠標(biāo)準(zhǔn),消除可能由于汽隙不均引起的蒸汽激振。(4)對(duì)軸系重新找正,調(diào)整中低對(duì)輪張口為下張口0.025mm。消除軸系對(duì)中不良引起的振動(dòng)。(5)在1#瓦下面適當(dāng)加墊調(diào)整增加1#瓦載荷,消除輕載可能引起的轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性下降造成轉(zhuǎn)子振動(dòng)。(6)查軸頸對(duì)輪晃度都在0.02mm以內(nèi),排除晃度大引起的振動(dòng)。每次檢修后機(jī)組振動(dòng)值略有好轉(zhuǎn),但效果不明顯,隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),振動(dòng)值又開始爬升。
由于1#瓦軸振過大,影響機(jī)組安全運(yùn)行,機(jī)組被迫停機(jī),2010年3月21日嘗試開機(jī),開機(jī)過程中,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)了1#、2#、3#瓦的振動(dòng)情況,表3為升速過程的振動(dòng)數(shù)據(jù),圖2是機(jī)組1#瓦升速過程的波特圖。
表3 機(jī)組升速過程1#瓦振動(dòng)數(shù)據(jù)
圖2 機(jī)組升速過程1瓦的波特圖
從數(shù)據(jù)和波德圖中可以發(fā)現(xiàn),機(jī)組1#瓦X方向軸振明顯過大,且振動(dòng)成分以1倍頻為主。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得的振動(dòng)數(shù)據(jù)可知1#瓦軸振90%是1倍頻成分,從以往檢修后的情況可以排除以下故障:(1)軸瓦的穩(wěn)定性問題。(2)軸頸、對(duì)輪晃度大的問題。
經(jīng)檢測(cè)分析認(rèn)為2號(hào)機(jī)存在不平衡振動(dòng)故障,不平衡故障的來源為高中壓轉(zhuǎn)子或中低靠背輪,可能的原因有兩方面,一是高中壓轉(zhuǎn)子(特別是中壓段)可能存在彎曲或者套裝部件松動(dòng)現(xiàn)象;二是中低靠背輪存在不同心、瓢偏或者滑移等連接缺陷。
以前對(duì)1#瓦振動(dòng)問題進(jìn)行過動(dòng)平衡處理,在1#、2#瓦兩側(cè)平衡槽反對(duì)稱加配重600g,但平衡效果不明顯,1#瓦軸振仍很大。此次分析了以往處理方案及其效果,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)數(shù)據(jù),進(jìn)行第一次試加重,將1#瓦側(cè)平衡槽原有配重全部去掉后加重619.5g∠330°,然后啟機(jī)1#瓦振動(dòng)改善不明顯,第二次在2#瓦側(cè)加重1 147g∠270°,再次啟機(jī)沖轉(zhuǎn),1#瓦軸振過臨界時(shí)降低到249μm∠88°,3 000r/min時(shí)降到127μm∠130°,振動(dòng)雖仍不滿意,根據(jù)加重前后振動(dòng)的相位沒有變化,幅值減小,可以明確加重方向是準(zhǔn)確的,考慮到1、2側(cè)平衡槽加重半徑較小,導(dǎo)致影響系數(shù)偏小,最后決定在缸內(nèi)靠近中壓轉(zhuǎn)子末級(jí)葉輪的平衡槽內(nèi)加重600g∠270°。2010年5月30日啟機(jī)沖轉(zhuǎn),過臨界時(shí)1#瓦軸振降到100μm以內(nèi),此次加重取得了很好的效果。機(jī)組升、降速過程中各軸承的振動(dòng)特性曲線如圖3所示。
圖3 處理后起機(jī)過程1瓦的波特圖
機(jī)組啟機(jī)的升、降速過程以及帶負(fù)荷過程中,各瓦振動(dòng)良好穩(wěn)定,具體數(shù)據(jù)見表4。
表4 最后啟機(jī)過程最大軸振 μm
該汽輪機(jī)1#瓦軸振偏大的振動(dòng)故障來源于高中壓轉(zhuǎn)子的不平衡,通過兩次加重后發(fā)現(xiàn)1、2側(cè)的平衡槽由于直徑只有600mm,使得影響系數(shù)偏小,同時(shí)考慮到不平衡位置對(duì)轉(zhuǎn)子不平衡響應(yīng)的影響,高中壓轉(zhuǎn)子存在較大的不平衡,導(dǎo)致平衡效果較差。最后在缸內(nèi)靠中壓末級(jí)葉輪側(cè)平衡槽加重,平衡槽直徑為1 140mm,加重600g后振動(dòng)取得良好的效果。因此,現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡要達(dá)到滿意的效果,首先要明確不平衡位置,然后決定加重位置,其次是采用合理的動(dòng)平衡方法。
[1]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)分析與工程應(yīng)用[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.
[2]施維新,石靜波.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)及事故[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.