全永光(大慶油田化工集團)
引風機變頻調速節(jié)能技術在化工生產(chǎn)中的應用
全永光(大慶油田化工集團)
大慶油田甲醇廠引進的合成氨裝置引風機啟動力矩大,需配置大功率電動機,能源浪費巨大;風量的調節(jié)靠調節(jié)風機入口擋板的開度來完成,風機振動大。為解決這一問題,在風機上采用了變頻調速技術,引風機風量的調節(jié)方式由節(jié)流調節(jié)改為變頻調節(jié)。變頻器投入使用后引風機的運行狀況得到明顯的改善:低負荷運行時,風機轉速降低,無需再調節(jié)風機入口擋板,解決了風機低負荷運行振動的問題;利用負壓來控制風機的轉速,轉化爐輻射段的負壓非常平穩(wěn),大大提高了原料氣的轉化率,風機在70%負荷運轉時,能耗僅為額定值的34%,節(jié)能效果非常顯著。
引風機 節(jié)流調節(jié) 變頻調節(jié) 經(jīng)濟效益
D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.05.008
大慶油田甲醇廠合成氨裝置是從美國引進的二手裝置,年生產(chǎn)液氨能力為6×104t。該裝置采用凱洛格工藝,即天然氣蒸汽一段轉化、空氣二段轉化、MEA脫碳、高壓合成制氨工藝。
一段轉化爐是該裝置的核心設備,其主要作用是將天然氣轉化為氫氣和一氧化碳。操作壓力為2.2 MPa,操作溫度為1100℃,負壓運行,其負壓操作靠引風機不斷從爐子輻射段抽取煙氣來實現(xiàn)。由于一段轉化爐引風機的輪轂直徑為1.2 m,風機的啟動力矩非常大,因此風機所配置的拖動電動機功率也非常大。在風機正常運行時,電動機處于大馬拉小車狀態(tài),造成極大的能源浪費。另外由于電動機為固定轉速,風量的調節(jié)靠調節(jié)風機入口擋板的開度來完成。小風量時,風機擋板開度很小,造成風機的振動非常大,裝置無法實現(xiàn)低負荷平穩(wěn)運行。鑒于此,對引風機采用變頻調速技術,并建立依照爐膛負壓值來控制電動機轉速的閉環(huán)控制系統(tǒng)。
利用變頻器實現(xiàn)調速節(jié)能運行,是變頻器的一個最典型的例子,其中以風機和泵類機械的節(jié)能效果最為顯著。下面以引風機為例做節(jié)能分析。
風機的機械特性符合下列公式[1]:
式中:T——轉矩;T0——空載轉矩;Kr——比例系數(shù);n——轉數(shù);P——功率;P0——空載功率;kp——比例系數(shù)。
通??刂骑L量的方法有A和B兩種方法:
◇A法是控制輸出或輸入的風門開度;
◇B法是控制旋轉速度。
采用A法時,管路的節(jié)流阻力改變,可得到所需的送風特性,此方法的優(yōu)點是投資少,操作簡單。采用B法時由于功率與速度的3次方成正比,節(jié)能效果十分明顯,加之采用變頻裝置容易操作,并可以實現(xiàn)高功能化,因而采用變頻器驅動的方案開始逐步取代風門控制方案,見圖1[2]。
由圖1可知,當Q=0.7Qn(Q——風量,Qn——額定風量)時,通過調速的方法來調節(jié)風量,消耗的電功率P=0.34Pn(P——電功率,Pn——額定電功率),而直接用風門調節(jié)風量所耗功率則為Px=0.94Pn。可見,用變頻器調速節(jié)能效果十分明顯。
根據(jù)電動機的額定功率、額定頻率、額定轉速、額定電流、額定電壓等特性選擇相應的變頻器。
變頻器連續(xù)運轉時所需的變頻器容量應滿足以下公式[3]:
式中:
Pm——負載所要求的電動機的軸輸出功率,kW;
y——電動機效率(0.85);
cos?——電動機的功率因數(shù)(通常選為0.95);
Um——電動機電壓,V;
Im——電動機電流,A;
k——電流波形修正參數(shù);
Pcn——變頻器的額定容量,kvar;
Icn——變頻器的額定電流,A。
合成氨裝置一段轉化爐引風機運行的自動控制過程是:現(xiàn)場變送器送回的爐膛負壓值與控制室的設定值相比較,再通過PID調整,使其對應變頻器線性輸出20~50 Hz,變頻器的頻率又對應著一定的爐膛負壓,從而達到控制目的。引風機工作時所測數(shù)據(jù)見表1。
表1 引風機工作時所測數(shù)據(jù)
控制系統(tǒng)[4]的結構見圖2。
通過對合成氨裝置一段轉化爐引風機變頻調速系統(tǒng)的研究,得到了系統(tǒng)的設置方案,完成了變頻器的選型,確立了自動控制方案。變頻器選擇德國西門子公司的MIDIMASTER Ecd型變頻器。最大功率為110 kW,頻率調節(jié)范圍為0~50 Hz;負壓變送器采用合資廠生產(chǎn)的3051型智能變送器;頻率表、電壓表、電流表選用國內性能穩(wěn)定的產(chǎn)品,控制部分利用現(xiàn)有裝置的ABB公司DCS控制系統(tǒng)。
安裝、調試,投入運行后引風機的運行狀況得到明顯的改善:低負荷運行時,風機轉速降低,無需再調節(jié)風機入口擋板,解決了風機低負荷運行振動的問題;利用負壓來控制風機的轉速,轉化爐輻射段的負壓非常平穩(wěn),大大提高了原料氣的轉化率,利用變頻器調速后,風機在70%負荷運轉時,能耗僅為額定值的34%,節(jié)能效果非常顯著。裝置運行數(shù)據(jù)見表2。
表2 合成氨裝置一段轉化爐引風機檢測數(shù)據(jù)
風機的額定功率是110 W,沒裝變頻器前日用電量約為2640 kW·h,裝變頻器后能耗僅為額定值的34%,每天節(jié)約的電量為1742.4 kW·h。按化工裝置每年生產(chǎn)運行300 d計算,一年節(jié)約的電量為52.272×104kW·h,按0.50元/(kW·h)計算,每年可節(jié)約26×104元。運行一年即可收回安裝費用。同時又實現(xiàn)了自動調節(jié)控制,使風機運行更加平穩(wěn),裝置操作更加省力,保證了化工裝置的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行。
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全永光,2001年畢業(yè)于天津大學,助理工程師,從事變電運行工作,E-mail:quanyongguang@126.com,地址:大慶市讓胡路區(qū)馬鞍山大慶油田甲醇廠調度室,163000。
2011-05-28)