楊建華 楊蘇南
(1.中原油田分公司采油二廠;2.重慶大學(xué)城重慶科技學(xué)院石油與天然氣工程學(xué)院)
低滲油藏壓裂改造工藝的研究與應(yīng)用
楊建華1楊蘇南2
(1.中原油田分公司采油二廠;2.重慶大學(xué)城重慶科技學(xué)院石油與天然氣工程學(xué)院)
濮城油田W42、W43斷塊屬于典型的低孔、低滲、非均質(zhì)油藏,采取常規(guī)開(kāi)發(fā)方案無(wú)法對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)有效的開(kāi)采。通過(guò)油藏地質(zhì)特征、開(kāi)發(fā)歷程及現(xiàn)狀分析,區(qū)塊油井普遍存在“四低”現(xiàn)象(產(chǎn)能低、液面低、含水低、采出程度低)。從油藏壓裂改造工藝研究出發(fā),對(duì)油藏油水井相繼實(shí)施壓裂改造,實(shí)施油水井均取得了良好的開(kāi)發(fā)效果,區(qū)塊油藏開(kāi)發(fā)指標(biāo)得到明顯改善。
濮城油田 低滲油藏 壓裂改造 效果
濮城油田W42、W43斷塊區(qū)油藏區(qū)域構(gòu)造位于東濮凹陷中央隆起帶北部,文、衛(wèi)、濮構(gòu)造的結(jié)合部。西以衛(wèi)東斷層為界,東部為濮衛(wèi)次洼。斷塊平面上呈北北東-南南西向延伸的長(zhǎng)條狀,含油面積5.4 km2,探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量226×104t,油藏平均有效厚度13.5 m,平均孔隙度11.2%~14%。沙三中3油藏空氣滲透率為(0.56~1.7)×10-3μm2,沙三中4油藏空氣滲透率為(0.49~1.44)×10-3μm2,該區(qū)屬于低孔低滲型儲(chǔ)層。W42塊儲(chǔ)層縱向分布比較集中,含油井段僅60~90 m,這是該區(qū)儲(chǔ)層發(fā)育的最大特點(diǎn)。W43塊儲(chǔ)層平面上、縱向上都表現(xiàn)出較強(qiáng)的非均質(zhì)性,平面上儲(chǔ)層物性表現(xiàn)為由西向東、由北向南逐漸變差。
W42、W43斷塊區(qū)構(gòu)造處于衛(wèi)東斷層下降盤,主要表現(xiàn)為由衛(wèi)東斷層及其伴生的西傾斷層構(gòu)成反“Y”型結(jié)構(gòu)而形成的若干反向屋脊,構(gòu)造走向北北東。
W42、W43斷塊區(qū)儲(chǔ)層巖性為砂巖,油藏油層埋深3 150~3 600 m,儲(chǔ)集類型為孔隙型,該塊儲(chǔ)層處于衛(wèi)城上鹽與下鹽之間,油層縱向上分布比較集中,含油井段僅60 m,該區(qū)儲(chǔ)層在平面上由西向東發(fā)育變差,在構(gòu)造高部位發(fā)育較好,向低部位變差,砂巖連通狀況中等,砂層厚度連通率50.1%~83.2%,砂層層數(shù)連通率62.0%~77.1%。
W42塊主要含油層位于沙三中3-4砂組和沙三中8-10。沙三中3-4砂組儲(chǔ)層發(fā)育較好,物源來(lái)自北東方向,由北東向南西方向砂巖發(fā)育程度逐漸變差;沙三中8-10儲(chǔ)層主要分布在W42井附近,向南砂巖逐漸尖滅。
W43塊主要含油層位于沙三中3-4、沙三中8-10。沙三中3-4油藏為構(gòu)造油藏,沙三中8-10油藏屬于構(gòu)造-巖性油藏。
W42、W43斷塊區(qū)沙三中3-4砂層組平均孔隙度為14.0%,平均空氣滲透率為3.5×10-3μm2,碳酸鹽含量14.6%,泥質(zhì)含量10.2%,屬于低孔、低滲型儲(chǔ)層。
儲(chǔ)層物性在平面上、縱向上都表現(xiàn)出非均質(zhì)性,物性的好壞與物源方向及埋深有關(guān)。平面上儲(chǔ)層物性表現(xiàn)為由西向東逐漸變差的特點(diǎn)??v向上物性變化規(guī)律不明顯。該塊流體分布受斷層、構(gòu)造、地層、巖性等因素的控制。平面上油層富集于構(gòu)造高部位。剖面上衛(wèi)城上鹽形成良好的蓋層,油氣富集井段較為集中。
據(jù)試油資料分析,地面原油密度0.851 4 g/cm3,黏度9 mPa·s,含硫0.31%,凝固點(diǎn)33.7℃;地層水總礦化度27×104mg/L,氯離子16.7×104mg/L,水型CaCl2。
據(jù)RFT測(cè)壓資料,油藏原始地層壓力34.5~41.8 MPa,壓力系數(shù)一般在1.0~1.24之間,油藏溫度l14~128℃。
W42、W43塊的開(kāi)發(fā)經(jīng)過(guò)了試油、試采、試注和滾動(dòng)開(kāi)發(fā)等四個(gè)階段[1]。
W42、W43塊從1984年就開(kāi)始了勘探工作,到1992年先后部署了3口探井,逐步落實(shí)了油藏構(gòu)造形態(tài)、油層分布及儲(chǔ)層物性。W42、W350井試油獲工業(yè)油流。W42井于1984年11月試油,射孔沙三中4,抽汲求產(chǎn),日產(chǎn)油3.8 t,壓裂改造后,日產(chǎn)油12 t;W350井1992年4月試油,射孔沙三中4,井段3 575.5~3 585.5 m,砂層厚度4.5 m/2層,地層測(cè)試日產(chǎn)油1.84 t,通過(guò)壓裂改造后,抽汲求產(chǎn),日產(chǎn)油9.77 t。
從試油試采資料表明,W42塊油層物性差,單井產(chǎn)能低,單井日產(chǎn)油均在4 t以下,要獲得工業(yè)油流必須通過(guò)壓裂改造。
1991—2000年,W320、濮82井等相繼投產(chǎn)試采。W320井投產(chǎn)初期日產(chǎn)能力低,僅2~4 t,濮82井日產(chǎn)油為20 t,產(chǎn)能相對(duì)較高,但產(chǎn)量下降較快,僅3個(gè)月后日產(chǎn)油就下降到3 t。由于該塊井較少,資料缺乏,無(wú)法進(jìn)一步深入細(xì)致的研究,加上構(gòu)造和儲(chǔ)層分布不均。因此,W42、W43塊作為難采儲(chǔ)量長(zhǎng)期未能投入開(kāi)發(fā)。
2000年,W42-5水井試注,初期油壓為38 MPa,日注水量44 m3,對(duì)應(yīng)油井W42-3、W 42-2。由于儲(chǔ)層物性差,井下虧空大,對(duì)應(yīng)油井沒(méi)有明顯的見(jiàn)效現(xiàn)象。W42-5井于2000年9月轉(zhuǎn)抽,階段累計(jì)注水量2 994 m3,從而了解了水井的注水情況,為以后水井的正式注水創(chuàng)造了條件。
隨著濮城油田老區(qū)采出程度越來(lái)越高,尋找新的產(chǎn)能接替區(qū)塊顯得越來(lái)越重要。文衛(wèi)濮結(jié)合部地震資料的錄取和地震數(shù)據(jù)處理工作的完成、三維地震資料解釋系統(tǒng)的引進(jìn)為結(jié)合部的滾動(dòng)勘探開(kāi)發(fā)創(chuàng)造了條件。多年來(lái)從地質(zhì)及油藏工程方面不斷深入研究,特別是油層大型壓裂改造工藝技術(shù)的進(jìn)步,給W42、W43塊油藏的開(kāi)發(fā)帶來(lái)了曙光。2007年在構(gòu)造的相對(duì)高部位部署了一口開(kāi)發(fā)井W42-1井,在鉆井和投產(chǎn)過(guò)程中,采用了大量的新技術(shù)、新工藝:降低鉆井泥漿密度,減少油層污染;改用新型射孔槍,提高對(duì)地層穿透能力;提高壓裂排量和規(guī)模,造寬縫長(zhǎng)縫;采用全陶粒充填,改進(jìn)支撐能力,有效提高了井的完善程度,增加了油層的導(dǎo)流能力,解放了生產(chǎn)層;同時(shí)加深泵掛,放大生產(chǎn)壓差,該井投產(chǎn)射開(kāi)沙三中3-4,18.4 m/12層壓裂,日產(chǎn)油20 t以上,比該塊日產(chǎn)水平有了很大程度的提高。
通過(guò)滾動(dòng)開(kāi)發(fā),W42、W43塊難動(dòng)用儲(chǔ)量得到了動(dòng)用,動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量226×104t,動(dòng)用含油面積5.4 km2,為濮城油田的穩(wěn)產(chǎn)起到了積極的作用。
截至2009年12月,W42、W43斷塊共有油水井27口,其中油井19口、水井8口,注采井?dāng)?shù)比1∶2.38,油井實(shí)際開(kāi)井16口,日產(chǎn)液水平84 t,日產(chǎn)油水平59 t,綜合含水30%,平均單井日產(chǎn)液水平5.3 t,平均單井日產(chǎn)油水平3.7 t,折算年采油速度1.25%,折算年采液速度4.8%,地質(zhì)采出程度只有6.8%,水井開(kāi)井6口,單元日注水平522 m3,單井日注水平87 m3。
該油藏油井存在著“四低”現(xiàn)象,即產(chǎn)能低、液面低、含水低、采出程度低。針對(duì)這一狀況,有必要采取壓裂改造方法來(lái)滿足當(dāng)前該油藏開(kāi)發(fā)的需要,進(jìn)一步提高油藏開(kāi)發(fā)效果。
采取壓裂改造有以下理由:
◇油藏儲(chǔ)層物性差,只有進(jìn)行壓裂改造才能充分釋放油層潛力;
◇油井單井產(chǎn)能低,只有進(jìn)行壓裂改造才能提高油井產(chǎn)能;
◇油藏采油速度低,采出程度低,開(kāi)發(fā)效果差,只有進(jìn)行壓裂改造才能提高油藏整體開(kāi)發(fā)效果;
◇油藏注采井網(wǎng)基本完善且構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單,儲(chǔ)層縱向和平面上分布穩(wěn)定,油水井連通性好,能量供給充分,非常適合壓裂改造引效;
◇油藏儲(chǔ)量規(guī)模小,豐度高,油水井?dāng)?shù)少,壓裂規(guī)模小,投入少,見(jiàn)效快;
◇目前壓裂工藝技術(shù)得到了長(zhǎng)足發(fā)展和完善,能夠較好地滿足該油藏油水井壓裂改造的需要,并從以往的壓裂效果也得到了證實(shí)。
1)針對(duì)油藏地質(zhì)條件,遵循少投入、多產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)原則,采用先進(jìn)可行的工藝技術(shù)。
2)最大限度地提高單井產(chǎn)量,并使壓后產(chǎn)量保持較長(zhǎng)時(shí)期的增產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),以保證產(chǎn)能建設(shè)和配產(chǎn)任務(wù)的完成,并盡可能地減少井?dāng)?shù),降低開(kāi)發(fā)費(fèi)用,增加效益。
3)與井網(wǎng)部署相結(jié)合,優(yōu)化裂縫方位和縫長(zhǎng),最大限度地提高水驅(qū)效果,改善產(chǎn)油剖面,以提高最終采收率。
4)在對(duì)油藏整體壓裂后的一次采油和二次采油動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,對(duì)油田注水和油藏壓力保持水平提出要求。
壓裂改造其直接對(duì)象是油藏,整體壓裂設(shè)計(jì)的首項(xiàng)工作便是全面了解油藏地質(zhì)特征,以使整體壓裂設(shè)計(jì)建立在較為可靠的地質(zhì)基礎(chǔ)之上。油藏地質(zhì)研究主要包括儲(chǔ)量(剩余儲(chǔ)量)分析、油層展布及連通和隔層情況等。
4.2.1 油藏地質(zhì)研究
該區(qū)塊含油面積5.4 km2,探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量226×104t,標(biāo)定可采儲(chǔ)量47×104t。截至2009年12月底累計(jì)產(chǎn)油13.21×104t,地質(zhì)采出程度只有5.85%,剩余可采儲(chǔ)量達(dá)33.79×104t,占可采儲(chǔ)量的71.9%,平均單井(油井)剩余可采儲(chǔ)量達(dá)2.25×104t,而且油井平均含水只有33.8%,有很好的儲(chǔ)量挖潛基礎(chǔ)。從油水井連通狀況看,油水井砂層厚度連通率平均達(dá)70%以上,油水井對(duì)應(yīng)關(guān)系好,能量供給充分,隔層以泥巖為主,隔層厚度大,非常適合壓裂引效。
4.2.2 壓裂改造工藝研究
壓裂方式的選擇:要根據(jù)油層套管結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)層縱向分布特點(diǎn)、固井質(zhì)量、井況以及施工壓力而確定。W42、W43塊套管為P110×139.7 mm×9.17 mm和N80×139.7 mm×9.17 mm,P110×139.7 mm×10.54 mm和N80×139.7 mm×10.54 mm,其內(nèi)徑為121.36 mm和118.62 mm。由于該塊破裂壓力一般大于60 MPa,所以主要采用油管注入合層壓裂和卡封壓裂方式。對(duì)于固井質(zhì)量不好的井以油管注入卡封壓裂方式;對(duì)油層跨度大、縱向非均質(zhì)而且隔層條件較好的井,則采用卡雙封分壓的方式;對(duì)于新井及壓裂層段跨度不大的井則采用油管注入合層壓裂的方式。
壓裂液選擇:由于該區(qū)塊高溫高鹽,深層低滲,建議壓裂液使用高溫低傷害羥丙基胍膠+有機(jī)硼膠聯(lián)劑+膠囊破膠劑的水基壓裂液體系,壓裂液耐溫130℃,破膠水化時(shí)間4 h,能夠滿足深層低滲油藏壓裂施工的需要,要求壓裂液黏度控制在140~170 mPa·s左右,破膠后水化液黏度低,壓裂液殘?jiān)?,壓裂液與地層配伍性好。
支撐劑選擇:由于該區(qū)塊閉合壓力在50 MPa以上,建議支撐劑使用粒徑0.45~0.90 mm高強(qiáng)度陶粒以及0.09~0.224 mm高強(qiáng)度陶粒,陶粒在69 MPa下破碎率5%。
2010—2011年5月,濮城油田W42、W43塊共實(shí)施油水井壓裂18井次,完成計(jì)劃井次的100%。其中新井4井次,老井13井次,工藝成功率100%,見(jiàn)表1。4口新井壓后初期日產(chǎn)液92.7 t,日產(chǎn)油74.0 t,平均單井日產(chǎn)液23.2 t,平均單井日增油11.75 t,含水49.3%,截至目前已累計(jì)增油2 940 t。
表1 W42、W43塊油水井壓裂改造實(shí)施效果
13口老井壓后有效13口井,有效率100%,壓后日增液199.8 t,日增油133.3 t,平均單井日增液15.4 t,平均單井日增油10.25 t,含水下降了10個(gè)百分點(diǎn),截至目前已累計(jì)增油10 548 t,平均單井累計(jì)增油811 t,平均單井有效期159 d。
13口老井共用前置液量1 597.9 m3,攜砂液量為1 509 m3,頂替液337.2 m3;支撐劑為0.45~0.90 mm的陶粒,總體積457.1 m3,平均單井加砂35.2 m3,平均砂比30.3%。4口新井共用前置液量425 m3,攜砂液量323 m3,頂替液152 m3;支撐劑為0.45~0.90 mm的陶粒,總體積98 m3,平均單井加砂24.5 m3,平均砂比30.3%。
該塊共壓裂注水井1口,壓裂時(shí)采用卡雙封壓裂。第一層設(shè)計(jì)縫長(zhǎng)100 m,縫高24.3 m,加0.45~0.90 mm的陶粒20 m3,平均砂比30.1%;第二層設(shè)計(jì)縫長(zhǎng)90 m,縫高11.6 m,加0.45~0.90 mm的陶粒15 m3,平均砂比30.1%;施工時(shí)兩層的破裂壓力分別為74.5 MPa和73.3 MPa,攜砂壓力為63.5 MPa和64.9 MPa,施工順利。
壓前該井由于注水壓力偏高,注不進(jìn)水,壓后注水壓力降為40 MPa,配注60 m3,實(shí)際日注69 m3,日增注量69 m3,對(duì)應(yīng)油井42-1井日產(chǎn)油量也由最初的2.7 t上升到6.1 t,取得了較好的壓裂效果。
該塊壓裂增產(chǎn)效果好的原因除剩余油富集、地層能量充沛外,大量壓裂新工藝、新技術(shù)的推廣應(yīng)用是很重要的一個(gè)方面。
從區(qū)塊近兩年的開(kāi)發(fā)形勢(shì)看,W42、W43塊日產(chǎn)液量、日產(chǎn)油量穩(wěn)步上升,綜合遞減、自然遞減不斷下降。日產(chǎn)液水平由2009年12月份的84 t逐步上升到目前的148 t,上升了64 t,上升幅度達(dá)88.9%;日產(chǎn)油水平由2009年12月份的59 t逐步上升到目前的106 t,上升了47 t,上升幅度達(dá)85.5%;綜合含水由2009年12月份的30%下降到目前的23.08%,保持了穩(wěn)定并略有下降。
通過(guò)壓裂改造和治理,區(qū)塊開(kāi)發(fā)指標(biāo)明顯改善,年產(chǎn)液比2009年增加了0.47×104t,年產(chǎn)油比2009年增加了0.87×104t,年均含水下降了14個(gè)百分點(diǎn),采油速度由2009年的0.98%提高到1.37%,提高了0.37百分點(diǎn),綜合遞減由2009年的18.9%下降到2011年的-28.4%,下降了47.3個(gè)百分點(diǎn),自然遞減由2002年的20.38%下降到2003年的12.7%,下降了7.68個(gè)百分點(diǎn),同時(shí),增加可采儲(chǔ)量8.99×104t。
區(qū)塊壓裂17口井,累計(jì)增油13 488 t,共投入壓裂費(fèi)用850×104元,若每噸原油價(jià)格按4 000元人民幣折算,則產(chǎn)出效益為5 395.2×104元,投入產(chǎn)出比為1∶6.35。
1)區(qū)塊壓裂改造是改善深層低滲油藏開(kāi)發(fā)效果的有效方法,尤其適用于小斷塊油藏。
2)區(qū)塊壓裂改造需要建立在注采較為完善的基礎(chǔ)上,以確保有充足的地層能量,延長(zhǎng)有效期。
3)搞清楚剩余油分布以及儲(chǔ)層能量情況是提高壓裂效果的重要技術(shù)前提。
[1]劉一江.壓裂工藝技術(shù)的發(fā)展和提高壓裂工藝效果的對(duì)策.中原油田采油新技術(shù)文集[C].北京:石油工業(yè)出版社,2000:234-240.
[2]徐樹(shù)漢.低滲透油藏提高開(kāi)發(fā)效果配套技術(shù)研究與應(yīng)用.濮城油田高含水期開(kāi)發(fā)技術(shù)論文集[C].北京:石油工業(yè)出版社,2002:63-68.
[3]劉月臣.濮城油田壓裂改造工藝配套技術(shù).中原油田科技論文集[C].北京:石油工業(yè)出版社,2002:285-288.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.08.006
楊建華,1987年畢業(yè)于重慶石油學(xué)校,工程師,從事采油技術(shù)研究管理工作,E-mail:Yangyang8058@sina.com,地址:河南省范縣中原油田分公司采油二廠工藝研究所,457532。
2011-08-04)