陳文瑞
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
電除塵器增設(shè)SO3煙氣調(diào)質(zhì)提效改造實(shí)例
陳文瑞
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
以華潤(rùn)登封電廠#2爐電除塵器增設(shè)SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)作為提效改造方案為例,詳細(xì)介紹了該改造項(xiàng)目產(chǎn)生的背景,SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的工作原理、工藝流程、改造實(shí)施過(guò)程、改造后的效果及方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,對(duì)今后該技術(shù)的推廣具有借鑒作用。
電除塵器;比電阻;低硫煤;三氧化硫;煙氣調(diào)質(zhì)
華潤(rùn)登封電廠地處登封市郊,離鄭州市65km,離國(guó)家著名風(fēng)景名勝嵩山少林寺僅15km,環(huán)保要求非常嚴(yán)格。加之該廠新增設(shè)了濕法煙氣脫硫裝置,為保證脫硫效率和脫硫設(shè)備的正常運(yùn)行,也對(duì)電除塵器出口粉塵濃度提出了要求(脫硫入口要求粉塵濃度≤160mg/Nm3)。鑒于該項(xiàng)目已投產(chǎn)發(fā)電,且電除塵器本身各部件狀況良好,業(yè)主需要采取一個(gè)技術(shù)上可行、投資低、改造工期短的決策方案,經(jīng)多方考察和論證,決定采取增設(shè)SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)來(lái)提高電除塵器除塵效率的改造方案。
華潤(rùn)電力登封有限公司一期2×320MW機(jī)組分別于2004年7月和9月投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)煤種為Sar=0.29%的登封石淙一礦貧煤,校核煤種為Sar=0.22%的登封天河及向陽(yáng)礦貧煤,為典型的特低硫煤,設(shè)計(jì)煤種、校核煤種及實(shí)際燃用煤質(zhì)和灰分分析分別見表1和表2。鍋爐預(yù)熱器出口配置蘭州電力修造廠生產(chǎn)的兩臺(tái)臥室雙室四電場(chǎng)電除塵器,型號(hào)RWD/KFH-DE-264-4×4-2,單臺(tái)電除塵器有效斷面264m2,設(shè)計(jì)除塵效率99.5%,主要技術(shù)參數(shù)見表3。
受燃煤資源供應(yīng)緊張的影響,該廠鍋爐自投運(yùn)以來(lái),實(shí)際燃用煤種遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離設(shè)計(jì)煤種,從表1、表2可以看出,煤質(zhì)變化對(duì)電除塵器除塵效率的不利影響。
表1 煤質(zhì)分析
表2 灰分分析
表3 電除塵器主要技術(shù)參數(shù)(單臺(tái))
(1)實(shí)際燃用煤種灰分Aar=33.46%遠(yuǎn)高出設(shè)計(jì)煤種灰分值(19.15%),而其熱值Qnet,ar=19,100kJ/kg卻遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)煤種(24,065kJ/kg)。可見,實(shí)際燃用煤種要比設(shè)計(jì)煤種差得多,實(shí)際電除塵器進(jìn)口粉塵濃度達(dá)36g/Nm3,是設(shè)計(jì)值(17.987g/Nm3)的兩倍多,電除塵器嚴(yán)重超負(fù)荷運(yùn)行。
(2)實(shí)際燃用煤種含硫量Sar=0.24%,雖偏離設(shè)計(jì)煤種(Sar=0.29%)不大,但同屬特低硫煤,按煤燃燒后煙氣中SO2轉(zhuǎn)換成SO3的轉(zhuǎn)化率取0.4%估算,煙氣中SO3濃度僅為0.88ppm,作為對(duì)電除塵器收塵的有利成分,單位粉塵所占SO3的比例微乎其微,粉塵比電阻大。粉塵比電阻在140℃時(shí)高達(dá)8.2×1012cm。
(3)實(shí)際煤灰中SiO2和Al2O3含量合計(jì)為87.95%(>85%),SiO2粉塵較硬且不易荷電,而Al2O3是很細(xì)的飄塵,兩者均難以被電除塵器捕集。而作為能夠有效降低粉塵比電阻的堿金屬含量卻很低,Na2O含量?jī)H為0.25%,K2O含量?jī)H為1.71%,粉塵粒子活性弱,體積導(dǎo)電性弱。粉塵比電阻在140℃時(shí)高達(dá)7.4×1013cm。
(4)經(jīng)計(jì)算,實(shí)際煤灰粉塵比電阻在140℃時(shí)達(dá)1.2×1012cm。超過(guò)電除塵器對(duì)粉塵的最佳收塵范圍:1×106~5×1010cm。從實(shí)際運(yùn)行情況看,電場(chǎng)內(nèi)部反電暈現(xiàn)象嚴(yán)重,表現(xiàn)為二次電壓大大降低,二次電流大增,伏安特性曲線出現(xiàn)明顯拐點(diǎn),除塵效率大幅度降低。
(5)由于燃燒劣質(zhì)煤,電除塵器進(jìn)口實(shí)際煙氣溫度>140℃(設(shè)計(jì)為122℃),處理煙氣量大大超標(biāo),實(shí)測(cè)煙氣量約為215×104m3/h(設(shè)計(jì)為162×104m3/h)。排煙溫度升高,使煙氣量增大,電場(chǎng)風(fēng)速提高,除塵效率呈指數(shù)關(guān)系下降;同時(shí)電場(chǎng)擊穿電壓下降,粉塵比電阻增大,易形成反電暈,也使得除塵效率下降。
綜合以上分析,該電廠實(shí)際燃用煤種嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種,實(shí)際煤種屬特低硫煤,灰分高、熱值低,電除塵器入口粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo),電除塵器超負(fù)荷運(yùn)行;煤燃燒后產(chǎn)生的粉塵呈典型的高比電阻特性,電除塵器難以收集該類粉塵。以上是導(dǎo)致電除塵器效率下降,排放不達(dá)標(biāo)的主要原因。電除塵器實(shí)際比集塵面積僅為66m2/m3/s,出口粉塵排放濃度高于500mg/Nm3,除塵效率僅為98.5%。
粉塵比電阻ρ可以看成是由體積比電阻ρv和表面比電阻ρs“并聯(lián)”所成的等效電阻,其關(guān)系式為:1/ρ=1/ρv+1/ρs。當(dāng)溫度大于200℃時(shí),體積比電阻占主導(dǎo)作用;溫度低于150℃時(shí),表面比電阻占主導(dǎo)作用。由于常溫電除塵器的工作溫度<160℃,所以表面比電阻成為決定粉塵比電阻的主要因素。表面導(dǎo)電主要是通過(guò)粉塵顆粒表面吸附的水膜或化學(xué)物質(zhì)(化學(xué)膜)來(lái)進(jìn)行的,通常燃煤電廠煙氣中含有3%~10%的水分,當(dāng)煙氣溫度較低時(shí),這些水汽可以吸附在粉塵表面形成具有低比電阻的導(dǎo)電通道,這就是水調(diào)質(zhì)的原理。但由于煙氣的水露點(diǎn)往往較低,當(dāng)煙氣溫度較高時(shí),水分吸附作用將大大降低。然而,當(dāng)煙氣中出現(xiàn)足夠的SO3時(shí),一方面具有SO3極強(qiáng)的活性,與煙氣中水分結(jié)合形成的煙酸氣溶膠極易吸附在粉塵表面,形成低電阻導(dǎo)電通道;另一方面,煙氣中SO3含量增加,煙氣酸露點(diǎn)提高,即使煙氣溫度高于露點(diǎn)很多,被吸附的酸膜也會(huì)沉積在粉塵表面形成表面導(dǎo)電通道。SO3調(diào)質(zhì)的機(jī)理如圖1。SO3煙氣調(diào)質(zhì)實(shí)質(zhì)上是降低粉塵的表面比電阻,即將少量(5~25ppm)可控制的SO3噴射到煙氣中,SO3與煙氣中的水分結(jié)合生成硫酸氣溶膠吸附在粉塵顆粒表面,形成一個(gè)低比電阻導(dǎo)電通道,使粉塵更易收集,從而提高電除塵器除塵效率。
圖1 粉塵表面酸膜形成機(jī)理
當(dāng)鍋爐燃燒高硫煤(Sar>3%)時(shí),煙氣中就會(huì)產(chǎn)生足夠多的SO3,此類煤中的有機(jī)硫燃燒后產(chǎn)生的SO3實(shí)際上本身就起到煙氣調(diào)質(zhì)的效果。在我國(guó)西南地區(qū)一些燃用高硫煤的電廠,盡管電除塵器選型規(guī)格不大,但運(yùn)行效果卻非常好,其原因就在于此。
根據(jù)工程實(shí)踐,當(dāng)煙氣中含有10~25ppm的SO3時(shí),粉塵高比電阻值可以降低兩個(gè)數(shù)量級(jí)以上,調(diào)質(zhì)效果明顯。然而,當(dāng)燃燒低硫煤時(shí),自然產(chǎn)生的SO3就很少,不能產(chǎn)生足夠的酸膜以降低粉塵比電阻,高比電阻的飛灰就難以被電除塵器捕集。以華潤(rùn)登封電廠實(shí)際煤種(Sar=0.24%,Qar.net=19.100MJ/kg)為例,當(dāng)煙氣中SO2轉(zhuǎn)變SO3的轉(zhuǎn)化率為1%時(shí),SO3濃度也僅為2.2ppm。而當(dāng)假定含硫量Sar=3%、其它參數(shù)不變時(shí),煙氣中SO3濃度可達(dá)到27.5ppm。因而可見,煤中含硫量對(duì)粉塵比電阻尤其是表面比電阻的影響非常大。
根據(jù)美國(guó)南方研究所關(guān)于煤灰比電阻的測(cè)算,得出該項(xiàng)目粉塵比電阻與SO3注入率及煙氣溫度的關(guān)系曲線如圖2。
從圖2可以得出,當(dāng)煙氣溫度為140℃時(shí),往煙氣中注入10ppm的SO3,粉塵比電阻可由1.2×1012cm降為2×109cm,調(diào)質(zhì)效果顯著。需要說(shuō)明的是,該曲線完全是根據(jù)理論公式得出的,未考慮粉塵濃度、酸膜與粉塵混合均勻性、粉塵對(duì)酸膜吸附敏感性等因素的影響。一般來(lái)說(shuō),粉塵濃度越高,需要注入的SO3也越高;SO3與粉塵的混合也不可能是絕對(duì)均勻;粉塵酸堿性不同,對(duì)SO3的敏感性也不同;同時(shí),煙氣溫度在不同煙道支管及煙道內(nèi)不同位置時(shí)也不一致,煙氣溫度越多,需要注入的量也越大。以上眾多原因?qū)е聦?shí)際SO3注入率通常要比理論計(jì)算值大。
SO3煙氣調(diào)質(zhì)的效果也與飛灰親水性(浸潤(rùn)性)及粉塵的酸堿度密切相關(guān)。當(dāng)飛灰親水性(浸潤(rùn)性)強(qiáng)時(shí),對(duì)SO3吸附性好,調(diào)質(zhì)效果好。本項(xiàng)目煤灰經(jīng)酸堿度測(cè)試,平均pH值為10.64,顯弱堿性,對(duì)SO3較為敏感。在國(guó)外,比如印度和澳洲某些電廠,由于煤灰pH值呈中性或弱酸性,它們采用堿性物質(zhì)NH3作為調(diào)質(zhì)劑,即所謂的氨調(diào)質(zhì)。
綜合以上分析認(rèn)為,華潤(rùn)登封電廠技改項(xiàng)目煤灰采用SO3煙氣調(diào)質(zhì)是完全可行的。鑒于該項(xiàng)目已投產(chǎn)發(fā)電,電除塵器本身各部件狀況良好,且受場(chǎng)地限制,電除塵器增加電場(chǎng)擴(kuò)容改造無(wú)法實(shí)施,故業(yè)主需要采取一個(gè)技術(shù)上可行、投資低、改造工期短的決策方案,經(jīng)多方考察和論證,決定采取增設(shè)SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)作為電除塵增效改造的方案。
圖2 粉塵比電阻與SO3注入率、煙氣溫度的關(guān)系曲線
華潤(rùn)登封電廠技改項(xiàng)目項(xiàng)目電除塵器增設(shè)SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)提效改造工程由福建龍凈環(huán)保股份有限公司總承建。調(diào)質(zhì)技術(shù)從德國(guó)Pentol公司引進(jìn),設(shè)計(jì)理念為設(shè)備高度集成化,減少現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量,改造周期短;投資??;節(jié)能降耗、低運(yùn)行成本。
按照工藝流程,將設(shè)備分為三大單元,三大單元均在廠家車間內(nèi)生產(chǎn)和調(diào)試,現(xiàn)場(chǎng)只需將三大單元用管道連接起來(lái)即可,典型的現(xiàn)場(chǎng)安裝周期為10天。SO3煙氣調(diào)質(zhì)設(shè)備工藝過(guò)程及主要設(shè)備見圖3。
液態(tài)儲(chǔ)硫罐和硫磺泵為一大單元,其作用是熔硫,儲(chǔ)硫罐中設(shè)有蒸氣盤管,通過(guò)蒸氣換熱將罐中的固態(tài)硫磺熔化成液態(tài)硫,然后通過(guò)硫磺泵將其送入燃硫爐中燃燒。第二大單元即高度集成的SO3生成器,包括風(fēng)機(jī)、電加熱器、燃硫爐、轉(zhuǎn)化塔及電控部分,空氣由風(fēng)機(jī)送入電加熱器加熱成所需的溫度,然后送入燃硫爐供燃燒液態(tài)硫,生成的SO2在催化劑轉(zhuǎn)化塔中被催化氧化成SO3。最后一個(gè)單元即注入裝置,其作用是將SO3均勻地注入到電除塵器進(jìn)口與鍋爐預(yù)熱器出口之間的煙道中,與煙氣中的水分結(jié)合形成酸膜附著在粉塵表面,實(shí)現(xiàn)其調(diào)質(zhì)作用。
由于硫磺燃燒和SO2的催化轉(zhuǎn)化均屬于發(fā)熱反應(yīng),系統(tǒng)充分利用該熱量,通過(guò)可控硅控制電加熱器功率形成一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)。實(shí)際運(yùn)行中,系統(tǒng)還可以根據(jù)鍋爐負(fù)荷、濁度和煙氣溫度等信號(hào)確定最佳的SO3注入量,具有節(jié)能降耗的優(yōu)點(diǎn)。
圖3 SO3煙氣調(diào)質(zhì)工藝過(guò)程及主要設(shè)備
2008年7月,河南電力試驗(yàn)研究院對(duì)該項(xiàng)目改造后進(jìn)行電除塵器性能測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4。
表4 改造后試驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,SO3煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)對(duì)電除塵器提效效果相當(dāng)顯著。該電廠實(shí)際燃用煤種含硫量Sar=0.24%,灰分Aar=33.46%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)煤種的灰分值(Aar=19.15%)。實(shí)際煙氣溫度140℃,煙氣量比設(shè)計(jì)值高出33%;入口粉塵濃度>35g/Nm3,是設(shè)計(jì)值的兩倍多。在每臺(tái)除塵器各停一個(gè)電場(chǎng)、SO3注入率20ppm的條件下,測(cè)試除塵效率大于99.8%,平均排放濃度66.3mg/Nm3。通過(guò)SO3煙氣調(diào)質(zhì),有效降低粉塵比電阻,粉塵比電阻降低了2個(gè)數(shù)量級(jí)。電除塵器二次電壓平均提高15~20kV,平均電流下降300mA,可節(jié)約電耗約15%。
增設(shè)煙氣調(diào)質(zhì)的優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)為:
(1)煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)設(shè)備相對(duì)獨(dú)立,操作靈活,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較低。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與燃用煤質(zhì)緊密聯(lián)系,電除塵與煙氣調(diào)質(zhì)一體化,電除塵器是基礎(chǔ),調(diào)質(zhì)劑投入量可靈活掌握,當(dāng)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行或燃用易收塵煤種時(shí),調(diào)質(zhì)設(shè)備可不投用或在較低的注入率(≤10ppm)運(yùn)行;當(dāng)機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行或燃用收塵困難煤種時(shí),注入率的大小可根據(jù)煤種變化、負(fù)荷大小和濁度全自動(dòng)控制,注入率的可調(diào)節(jié)性與電除塵器節(jié)能控制系統(tǒng)、減功率斷電振打程序控制系統(tǒng)相結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)電除塵器與煙氣調(diào)質(zhì)最節(jié)能減耗運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)最經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(2)電除塵器增設(shè)煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng),并未對(duì)原電除塵器作結(jié)構(gòu)改進(jìn),故保留了原電除塵器低阻力、高可靠性、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
(3)節(jié)能。通過(guò)SO3煙氣調(diào)質(zhì),可有效降低粉塵比電阻,消除反電暈現(xiàn)象,因而電除塵器還可降低電耗。
(4)煙氣調(diào)質(zhì)高集成化、施工周期短。SO3煙氣調(diào)質(zhì)的主要設(shè)備在廠內(nèi)集成調(diào)試完畢,現(xiàn)場(chǎng)只需連接管道。正常只需要停爐7天,在煙道中安裝注入器時(shí)甚至可以不停爐。
(5)不影響原電除塵器占地面積、不影響原風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。原電除塵器采用增設(shè)煙氣調(diào)質(zhì)改造,是采用改變煙氣性質(zhì)、降低比電阻的提效方法,無(wú)需增加原有電除塵器占地面積,無(wú)需對(duì)原風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造。煙氣調(diào)質(zhì)為老電除塵器的提效改造提供了高效、簡(jiǎn)捷的技術(shù)手段,特別適合老電除塵器提效改造且無(wú)擴(kuò)容空間場(chǎng)合,原電除塵器不需改造,只需增設(shè)調(diào)質(zhì)設(shè)備即可大大提高除塵效率。
(6)新上機(jī)組電除塵器直接配套煙氣調(diào)質(zhì),可降低總體投資費(fèi)用。新上大型機(jī)組多煤種燃煤結(jié)構(gòu)可按比電阻低易除塵的煤種進(jìn)行電除塵器選型,配套調(diào)質(zhì)設(shè)備以應(yīng)對(duì)高比電阻粉塵的煤種,可顯著降低電除塵器規(guī)格,減少投資,且適應(yīng)煤種多變的工況。
煙氣調(diào)質(zhì)的缺點(diǎn)表現(xiàn)為:SO3煙氣調(diào)質(zhì)的效果與多種因素有關(guān),特別是與煤灰的成分、比電阻、酸堿度、吸濕性及煙氣溫度、煙氣濕度等密切相關(guān),故要求技術(shù)人員對(duì)煤灰、煙氣特性及原電除塵器狀況作充分的了解和把握。
一次性投資:煙氣調(diào)質(zhì)作為電除塵器的提效手段,其工藝設(shè)備獨(dú)立于電除塵器。對(duì)于300MW和600MW機(jī)組,設(shè)備一次性投資總體相當(dāng),其區(qū)別表現(xiàn)為原料硫磺的用量不同而已,故機(jī)組容量越大,設(shè)備的相對(duì)一次性投資經(jīng)濟(jì)性越高。本項(xiàng)目單臺(tái)爐一次性設(shè)備投資約750萬(wàn)元。
運(yùn)行費(fèi):煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)主要表現(xiàn)在原料硫磺及電耗費(fèi)用上。以本項(xiàng)目一臺(tái)爐320MW機(jī)組為例,按滿負(fù)荷年運(yùn)行300天 ,SO3注入率取20ppm計(jì)算,硫磺耗量為40.6kg/h,年消耗硫磺為29.2t,則每年硫磺費(fèi)用為29.2萬(wàn)元(硫磺單價(jià):0.1萬(wàn)元/t)。煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)電耗為50kW,年耗電量為360000kW·h,則每年電費(fèi)為9萬(wàn)元(電費(fèi)單價(jià):0.25元/kW·h)。故該項(xiàng)目320MW機(jī)組煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)的年運(yùn)行費(fèi)用為38.2萬(wàn)元。
對(duì)于電除塵器的提效改造,其它的方案措施有:1)電場(chǎng)擴(kuò)容改造;2)改為布袋除塵器;3)改為電袋除塵。
優(yōu)點(diǎn):增加收塵面積即比集塵面積,保留了電除塵器低阻力、低運(yùn)行費(fèi)、壽命長(zhǎng)、可靠性高、運(yùn)行維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),不必更換原有引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。
缺點(diǎn):改造費(fèi)用大;需增加占地面積;增加高壓電源,運(yùn)行費(fèi)用增加;無(wú)法改變粉塵比電阻等特性,電除塵器依舊被動(dòng)適應(yīng)粉塵及煙氣工況。對(duì)于高比電阻粉塵,眾多電除塵器單純采用擴(kuò)容改造的效果并不理想。
布袋除塵器優(yōu)點(diǎn):1)除塵效率高,可達(dá)99.9%以上,出口含塵濃度可保證50mg/Nm3甚至30mg/Nm3以下;2)附屬設(shè)備少,一次性投資較電除塵器低,技術(shù)要求沒有電除塵器那樣高;3)能捕集高比電阻粉塵及微細(xì)粉塵。
布袋除塵器缺點(diǎn):1)運(yùn)行阻力較大,一般壓力損失為1000~1500Pa,故運(yùn)行費(fèi)用高;2)濾袋作為布袋除塵器的核心,其成本約占整體成本的1/3以上,濾袋對(duì)煙氣溫度、濕度、含氧量及硫氧化物含量有一定的要求,使用條件較苛刻。濾袋壽命短,需要定期換袋,維護(hù)成本高;3)電除塵器改成布袋除塵器,原電除塵器部件利用率低,改造成本高。
近年來(lái),電袋除塵器的應(yīng)用呈逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)。電袋除塵器是通過(guò)電除塵器與布袋除塵器有機(jī)結(jié)合的一種新型除塵器,它充分發(fā)揮電除塵器和布袋除塵器各自的除塵優(yōu)勢(shì),彌補(bǔ)了電除塵器和布袋除塵器的除塵缺點(diǎn)。理論上,該復(fù)合型除塵器效率較高、濾袋阻力較但因布袋除塵器低,壽命也較長(zhǎng)。但實(shí)際應(yīng)用中也時(shí)常有除塵效率出現(xiàn)波動(dòng)及破袋情況出現(xiàn),一旦破袋,除塵效率急劇下降。對(duì)于電袋除塵器的大型化,也存在氣流分布不均等一些技術(shù)難點(diǎn)。
(1)SO3煙氣調(diào)質(zhì)能夠有效解決由于燃燒低硫高灰分煤而引起飛灰比電阻升高、電除塵除塵效率下降這一難題,調(diào)質(zhì)后可使飛灰比電阻降低2~3個(gè)數(shù)量級(jí)。
(2)煙氣調(diào)質(zhì)為老電除塵器的提效改造提供了高效、簡(jiǎn)捷的技術(shù)手段,特別適合老電除塵器提效改造且無(wú)擴(kuò)容空間場(chǎng)合,原電除塵器無(wú)需改造,只需增設(shè)調(diào)質(zhì)設(shè)備即可大大提高除塵效率。相比其它改造方案,具有安裝周期短、投資小、運(yùn)行成本低等特點(diǎn)。
(3)電除塵器增設(shè)煙氣調(diào)質(zhì),從改變粉塵比電阻等特性的源頭入手,改變了傳統(tǒng)電除塵器完全被動(dòng)適應(yīng)粉塵及煙氣工況的情況,是一種全新的除塵技術(shù)方案。
(3)本工程改造項(xiàng)目的成功,也從另一方面說(shuō)明了對(duì)于高比電阻粉塵,“SO3煙氣調(diào)質(zhì)+電除塵器”作為新上項(xiàng)目的除塵方案,可以大幅度降低電除塵器的設(shè)計(jì)規(guī)格,電除塵器可以按調(diào)質(zhì)后易收塵粉塵作為選型依據(jù),從而大大降低設(shè)備總體的一次性投資。
(略)
Retrofitting Project Using SO3Flue Gas Conditioning for Improving ESP’s Efficiency
CHEN Wen-rui
X701.2
A
1006-5377(2011)08-0026-05