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      鋼廠粉煤灰浮選提碳試驗(yàn)研究

      2011-12-13 00:35:26范桂俠曹亦俊劉炯天李國(guó)勝張姝婷賈艷陽(yáng)
      中國(guó)煤炭 2011年8期
      關(guān)鍵詞:精煤收劑磨礦

      范桂俠 曹亦俊 劉炯天 李國(guó)勝 侯 偉 張姝婷 賈艷陽(yáng)

      (中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,江蘇省徐州市,221116)

      鋼廠粉煤灰浮選提碳試驗(yàn)研究

      范桂俠 曹亦俊 劉炯天 李國(guó)勝 侯 偉 張姝婷 賈艷陽(yáng)

      (中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,江蘇省徐州市,221116)

      針對(duì)貴州六盤(pán)水某鋼廠粉煤灰燒失量高達(dá)27.30%,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室提碳浮選研究。首先研究了粉煤灰的可浮性,找到粉煤灰的優(yōu)化浮選條件,最后進(jìn)行了4種流程探索。試驗(yàn)表明,采用分段加藥一次粗選+一次掃選+掃選精礦再精選流程,可以得到產(chǎn)率38.67%、燒失量56.95%、碳回收率79.85%的產(chǎn)品,尾灰燒失量可降至6.72%。

      粉煤灰 提碳 流程 分段加藥

      目前,我國(guó)粉煤灰每年的排放量約有3億t。大量的粉煤灰存放,不僅會(huì)占用大片農(nóng)田耕地,產(chǎn)生揚(yáng)塵嚴(yán)重污染大氣,而且其灰漿如果排放到江河湖泊,會(huì)污染阻塞河道,直接影響到水生物的生長(zhǎng),破壞生態(tài)平衡。粉煤灰品種有干灰、濕灰和爐底渣3類(lèi),它們的化學(xué)組成相似。粉煤灰在資源化過(guò)程中存在的一個(gè)重要問(wèn)題是碳含量超標(biāo),它制約了粉煤灰在許多領(lǐng)域的應(yīng)用。利用粉煤灰中未燃盡的炭和其它顆粒潤(rùn)濕性的差異,通過(guò)浮選方法來(lái)回收碳是一種有效的方法,用以提高粉煤灰的技術(shù)附加值,充分挖掘粉煤灰的工業(yè)和商業(yè)價(jià)值,提高企業(yè)的最大效益。

      1 粉煤灰的可浮性特征分析

      貴州六盤(pán)水某鋼廠粉煤灰燒失量高達(dá)27.30%,根據(jù)工業(yè)要求,該粉煤灰經(jīng)過(guò)分選之后產(chǎn)品的燒失量要提高到56%~58%;尾灰燒失量在8%以下。浮選提碳試驗(yàn)采用XFD-Ⅲ型1.5L單槽浮選機(jī)、DSA100接觸角儀、激光粒度分析儀、馬弗爐、分析天平等試驗(yàn)設(shè)備和儀器。

      1.1 粉煤灰的粒度特性

      通過(guò)小篩分試驗(yàn)、激光粒度分析儀和馬弗爐燃燒法,測(cè)得各粒級(jí)的產(chǎn)率和燒失量,見(jiàn)表1;使用激光粒度分析儀測(cè)得粒度分布曲線(xiàn),見(jiàn)圖1。

      表1 各粒級(jí)產(chǎn)率及燒失量%

      從表1和圖1可以看出,燒失量隨粒度的增大而增加,但是變化幅度不大。原灰的燒失量較高,說(shuō)明煤粉不完全燃燒。-0.038 mm的產(chǎn)率達(dá)42.12%,碳回收率為34.17%。其余各粒級(jí)產(chǎn)率均勻,碳回收率相對(duì)也均勻??梢?jiàn)各粒級(jí)的提碳都是降低燒失量的關(guān)鍵。

      圖1 粒度分布曲線(xiàn)

      1.2 炭粒的潤(rùn)濕性

      潤(rùn)濕性是表征顆粒表面重要的物理化學(xué)特征之一,是顆??筛⌒宰钪庇^的標(biāo)志。顆粒的潤(rùn)濕程度可以用接觸角的大小來(lái)表示。本試驗(yàn)使用德國(guó)DSA100接觸角儀測(cè)出接觸角。粉煤灰的接觸角為21°,說(shuō)明它的可浮性較差。研究表明,粉煤灰中炭粒表面的潤(rùn)濕性和可浮性與煤炭相近,其接觸角在60°左右,而粉煤灰中其它顆粒的接觸角相對(duì)較小,只有10°左右。因此在泡沫浮選中,由于接觸角的差異,使得炭??梢哉掣皆跉馀萆?,而其他顆粒不能,從而實(shí)現(xiàn)分選。

      2 粉煤灰浮選條件優(yōu)化試驗(yàn)

      2.1 捕收劑用量試驗(yàn)

      根據(jù)前期試驗(yàn)和文獻(xiàn)得到,捕收劑柴油的效果遠(yuǎn)比煤油效果好,這里選用柴油作為捕收劑。起泡劑用新型R-1起泡劑。試驗(yàn)采用的XFD-Ⅲ型1.5L單槽浮選機(jī),入浮礦漿濃度15%,捕收劑攪拌時(shí)間7 min,起泡劑攪拌時(shí)間5 min,充氣量1.67 m3/(m2·min),刮泡時(shí)間為6 min,起泡劑用量固定在800 g/t,捕收劑的用量探索3次,捕收劑的3個(gè)水平分別為600 g/t、1000 g/t和1600 g/t。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 藥劑用量試驗(yàn)結(jié)果

      評(píng)定同一種煤樣在不同工藝條件下的浮選完善程度時(shí),用浮選完善指標(biāo)作為評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),公式為:

      式中:ηwf——浮選完善指標(biāo),%;

      γdj——浮選精煤實(shí)際產(chǎn)率,%;

      Ady——浮選入料灰分,%;

      Adj——浮選精煤灰分,%。

      計(jì)算3組試驗(yàn)的浮選完善指標(biāo)分別為35.12%、39.44%和31.90%,第二組指標(biāo)比較好,所以選擇捕收劑用量1000 g/t。

      2.2 起泡劑用量試驗(yàn)

      試驗(yàn)采用新型R-1起泡劑和R-2起泡劑進(jìn)行試驗(yàn),捕收劑用量1000 g/t,礦漿濃度15%,起泡劑用量對(duì)試驗(yàn)回收率影響如圖2所示。

      由圖2看出,在相同捕收劑用量條件下,隨著起泡劑用量的增加,精煤的產(chǎn)率增加,燒失量降低,碳回收率增加,在同等藥劑用量條件下的試驗(yàn)結(jié)果相比,R-2起泡劑優(yōu)勢(shì)明顯,R-2起泡劑用量在1200 g/t的條件下,一段粗選可以得到燒失量7.53%的合格尾灰產(chǎn)品,所以R-2起泡劑的適宜用量為1200 g/t。

      圖2 兩種起泡劑探索試驗(yàn)

      2.3 礦漿濃度影響研究

      結(jié)合前期試驗(yàn),在捕收劑用量1000 g/t、R-2起泡劑用量為1200 g/t的條件下,礦漿濃度在10%、15%和20%3個(gè)水平下進(jìn)行探索,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

      從試驗(yàn)結(jié)果看,隨著濃度的升高,精煤產(chǎn)率增大,燒失量減小,且尾灰燒失量變小。綜合考慮精煤產(chǎn)率、灰分和粗尾燒失量,最終確定了最佳浮選濃度為15%。

      表3 礦漿濃度浮選試驗(yàn)結(jié)果%

      3 浮選流程探索試驗(yàn)研究

      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)尾灰燒失量在8%以下的具體要求,采用一次粗選,尾灰燒失量可達(dá)7.53%,但精煤燒失量不符合要求。鑒于此,后續(xù)試驗(yàn)的重點(diǎn)是如何在保證精煤燒失量的條件下,提高精煤產(chǎn)率。

      3.1 試驗(yàn)流程設(shè)計(jì)

      試驗(yàn)室設(shè)計(jì)4個(gè)流程進(jìn)行試驗(yàn),其中:流程A為一次粗選+一次精選;流程B為一次粗選+一次精選+精選尾礦再掃選;流程C為一次粗選+一次精選+精選尾礦磨礦再掃選;流程D為分段加藥一次粗選+一次掃選+掃選精礦再精選。試驗(yàn)時(shí)礦漿濃度15%,捕收劑攪拌時(shí)間7 min,起泡劑攪拌時(shí)間5 min,流程圖如圖3所示。

      3.2 浮選試驗(yàn)結(jié)果及分析

      根據(jù)圖3所示的流程,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),最終得到如表4所示的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

      3.2.1 流程A:一次粗選+一次精選流程

      因?yàn)橐淮未诌x得到的精煤灰分較高,所以首先采取對(duì)粗選精煤進(jìn)行精選試驗(yàn)。試驗(yàn)采用粗選和精選,刮泡時(shí)間均6 min,由表4知,此流程可得到碳回收率為75.17%、產(chǎn)率37.40%的產(chǎn)品,此時(shí)精煤燒失量為55.14%,比要求的燒失量低,不是十分理想。

      3.2.2 流程B:一次粗選+一次精選+精選尾礦再掃選流程

      此流程是在A流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,為降低精選精煤灰分,刮泡時(shí)間改為2 min,然后進(jìn)行掃選,掃選刮泡時(shí)間為4 min,此流程可得到碳回收率為74.95%,產(chǎn)率為37.38%,燒失量為55.49%的產(chǎn)品。此流程和A流程類(lèi)似,可以大致看出浮選速度,這個(gè)流程的意義還在于和流程C進(jìn)行比較,得出原灰的一些性質(zhì)。

      圖3 試驗(yàn)流程圖

      3.2.3 流程C:一次粗選+一次精選+精選尾礦磨礦再掃選流程

      流程C比流程B多了一個(gè)磨礦,從試驗(yàn)來(lái)看,磨礦后得到精煤2的灰分與流程B的精煤2相比,灰分升高2.5%,但其產(chǎn)率也大幅降低,比流程B降低約10%,這種規(guī)律與一些試驗(yàn)是相悖的。綜合分析,產(chǎn)率降低的原因是在磨礦過(guò)程中,脈石礦物泥化嚴(yán)重,對(duì)藥劑的吸附量大大增加,使得真正的碳沒(méi)有機(jī)會(huì)與藥劑結(jié)合,不能形成氣泡,從而使精煤2產(chǎn)率大大下降?;曳衷黾拥脑蚴敲}石礦物易粉碎,磨礦過(guò)程加劇了該粉煤灰的泥化程度,導(dǎo)致浮選過(guò)程中的高灰細(xì)泥夾帶現(xiàn)象嚴(yán)重,污染了精煤,致使精煤灰分提高。因此,磨礦工藝不能得到合格的產(chǎn)品。

      表4 流程探索試驗(yàn)結(jié)果

      3.2.4 流程D:分段加藥一次粗選+一次掃選+掃選精礦再精選流程

      為了提高藥劑作用,采用分批加藥方式。在粗選時(shí)減少藥劑量的加入,不僅可以保證精煤1的灰分,同時(shí)后續(xù)流程補(bǔ)加藥劑也可以延長(zhǎng)藥劑的作用時(shí)間,維持浮選整個(gè)過(guò)程的均衡濃度,提高難浮物料的選擇性。在掃選時(shí)加藥得到精煤的灰分比較高,所以采用掃選精煤再精選的流程,這樣不僅可以保證精煤2的灰分,也可以使中煤灰分提高。試驗(yàn)證明,流程可以得到精煤產(chǎn)率為38.67%、燒失量為56.95%的合格產(chǎn)品,同時(shí)碳回收率為79.85%,尾灰燒失量為6.72%,達(dá)到了較好的分選效果。

      4 結(jié)論

      (1)通過(guò)探索,得到粉煤灰的優(yōu)化試驗(yàn)條件為攪拌速度1800 r/min,充氣量為1.67 m3/(m2·min),捕收劑攪拌時(shí)間7 min,起泡劑攪拌時(shí)間5 min,采用分批加藥,一次捕收劑600 g/t、起泡劑600g/t,二次捕收劑400 g/t、起泡劑600 g/t,可得到產(chǎn)率38.67%、燒失量為56.95%、回收率79.85%的產(chǎn)品,產(chǎn)品可作中煤使用,且尾灰也可用于燒磚,達(dá)到綜合利用。

      (2)R-2起泡劑的效果比R-1起泡劑的效果要好。在同等條件下,使用R-2起泡劑比R-1起泡劑得到的產(chǎn)品燒失量提高2%,而產(chǎn)率也可提高一些。

      (3)采用分段加藥的方式,可以維持浮選整個(gè)過(guò)程的均衡濃度,提高難浮物料的選擇性,提高回收率,達(dá)到試驗(yàn)指標(biāo)。

      [1] 付洪波.粉煤灰特性及其在綠色高性能混凝土中的試驗(yàn)研究[J].建筑設(shè)備與建筑材料,2010(2)

      [2] 沈璞利.粉煤灰綜合利用探討[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2010(12)

      [3] 張覃,代文治,卯松等.浮選試驗(yàn)條件對(duì)粉煤灰脫炭的影響[J].礦物學(xué)報(bào),2007(12)

      [4] 邊炳鑫,李哲.粉煤灰分選與利用技術(shù)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2005

      [5] 胡忠于,陳安國(guó).降低粉煤灰中碳含量的全浮選試驗(yàn)研究[J].湖南工程學(xué)院學(xué)報(bào),2004(2)

      [6] 邱躍琴,張覃,唐云等.從粉煤灰中回收碳的浮選試驗(yàn)研究[J].科學(xué)研究,2002(3)

      [7] 李京芳,朱申紅,陳國(guó)棟等.粉煤灰浮選脫碳試驗(yàn)研究[J].科學(xué)研究,2008(2)

      An experimental research on separation of unburned carbon using flotation from fly ash

      Fan Guxia,Cao Yijun,Liu Jiongtian,Li Guosheng,Hou Wei,Zhang Shuting,Jia Yanyang
      (School of Chemical Engineering and Technology,China University of Mining &Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116,China)

      The paper gives the flotation experiment of improving carbon based on the loss on ignition of Guizhou fly ash up to 27.30%.Fly ash's flotability was studied firstly,we find the optimization condition for flotation reagents.At last,experiment is done by four processes,the results show that the product with the productivity of 38.67%,the loss on ignition of 56.95%,the recovery of 79.38%and the tailing with the loss on ignition of 6.72%can be achieved according to the process of one roughing,one scavenging and one refinement.

      fly ash,improve carbon,process exploration,the stage agent addition

      TD943

      A

      范桂俠(1987-),女,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)在讀博士研究生,主要從事礦物加工的研究。

      (責(zé)任編輯 張毅玲)

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