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      西48供熱拉油注水站改造

      2011-12-30 12:48:18王俊玲劉惠敏劉驥飛
      科學(xué)之友 2011年10期
      關(guān)鍵詞:管架注水泵節(jié)省

      王俊玲,劉惠敏,劉驥飛

      (華北油田采油三廠設(shè)計室,河北 河間 062450)

      1 工程概況

      西48斷塊于1992年投入開發(fā),初期建設(shè)規(guī)模1.5×104t/a,集輸系統(tǒng)采用三管伴熱流程,現(xiàn)有油井6口、水井2口(回灌)。斷塊目前日產(chǎn)液量178 t/d,日產(chǎn)油量20 t/d,綜合含水88.8%。斷塊建有西48供熱拉油注水站1座。

      西48供熱拉油注水站于1992年投產(chǎn),初期設(shè)計拉油注水站,站內(nèi)設(shè)原油計量、分離、裝車外運、注水、變配電等設(shè)施,原油拉至河一聯(lián)處理。站內(nèi)有注配間1座,水源井1口,注水規(guī)模130 m3/d。站內(nèi)用電由馬二變至里一聯(lián)35 kV線路接引,輸電線路2 km,站內(nèi)建35 kV臨時變1座。通信采用無線話機與采油三廠相通。

      2 存在的問題

      (1)設(shè)備陳舊老化、腐蝕嚴重、維修困難,運行效率低,管理不方便。

      (2)集輸管網(wǎng)腐蝕嚴重,不僅系統(tǒng)運行、維護費用高,而且存在較多的安全環(huán)保隱患,每年需要投入大量的應(yīng)急維修費用,嚴重影響安全生產(chǎn)及環(huán)境狀況。

      (3)自動化管理和控制水平低,不利于油田的安全生產(chǎn)和關(guān)鍵崗位的同步即時監(jiān)控。

      (4)污水簡易處理回灌不能有效注水,不利于油田開發(fā)。

      (5)油田新增加密井,地面系統(tǒng)須進行調(diào)整改造。

      3 設(shè)計方案優(yōu)化

      針對西48站目前生產(chǎn)狀況及存在的問題,我們通過調(diào)查研究,結(jié)合實際對西48站地面建設(shè)優(yōu)化簡化,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

      3.1 地面適應(yīng)地下,地面工程與地質(zhì)情況緊密結(jié)合

      在設(shè)計中,根據(jù)油田開發(fā)生產(chǎn)狀況,通過工藝數(shù)據(jù)計算,確定生產(chǎn)工藝改造方案,即在保證油田安全平穩(wěn)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,做到簡化優(yōu)化工藝流程,同時優(yōu)化崗位配置,降低勞動強度。

      3.2 改造生產(chǎn)工藝,做到節(jié)能降耗

      在設(shè)計過程中,充分考慮原有工藝及設(shè)備的運行狀況,從工藝流程設(shè)計到設(shè)備選型、節(jié)能新技術(shù)應(yīng)用、修舊利廢等方面,力爭達到節(jié)能降耗。

      3.3 設(shè)計與現(xiàn)場實際緊密結(jié)合

      該工程設(shè)計充分考慮與現(xiàn)場實際相結(jié)合,與有關(guān)部門一起,深入生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)研,與技術(shù)主管、現(xiàn)場負責(zé)人進行詳細的技術(shù)交流,了解現(xiàn)場操作運行情況,調(diào)查現(xiàn)場與原設(shè)計圖紙的符合程度,對原有工藝設(shè)備進行綜合評價,認真聽取現(xiàn)場管理人員建議,方便生產(chǎn),方便管理,做到設(shè)計與現(xiàn)場生產(chǎn)緊密結(jié)合。

      4 設(shè)計內(nèi)容

      4.1 更新油氣分離裝置

      臥式分離緩沖罐92年投用,目前罐內(nèi)、外腐蝕嚴重,日常運行分離效果差,設(shè)計更新分離緩沖罐1具(D2000×6900)及配套工藝管線。分離緩沖罐設(shè)浮子液位調(diào)節(jié)器和自力式壓力調(diào)節(jié)閥。

      4.2 站內(nèi)管網(wǎng)改造

      主要是站內(nèi)油氣水管網(wǎng)全部更新,管線重新布局,油氣水管線管架架設(shè)。污水管線沿線設(shè)雙層管架,污水管線沿低管架敷設(shè),裝車泵回流管線抬至地面低管墩架設(shè),大罐至裝車泵管線埋地敷設(shè)。

      4.3 儲油罐改造

      對于儲油罐難確定油水界面,放底水效果不好的問題,在儲油罐安裝磁控液位界面儀1套(CKY-1),罐前工藝管線抬至地面低管墩架設(shè)。

      4.4 總機關(guān)改造

      原總機關(guān)為6頭總機關(guān),現(xiàn)有9口油井,總機關(guān)頭數(shù)不夠,設(shè)計拆除污水泵房內(nèi)污水泵,拆除污水泵與總機關(guān)隔墻,將原污水泵房與總機關(guān)連為一體,拆除西48站總機關(guān)內(nèi)工藝管線,拆除操作平臺,保留分離器及排油泵,新建9頭總機關(guān),熱回水管線室內(nèi)架空。

      4.5 熱力系統(tǒng)

      (1)10 m3熱回水罐更換,熱水罐安裝磁翻板液位計,熱水系統(tǒng)安裝計量儀表。

      (2)更換12 m3卸油箱1具,卸油箱至燃油泵進口管線更換抬至地面,燃油系統(tǒng)安裝計量儀表,卸油箱安裝頂裝液位計,便于觀察燃油液位。

      (3)2#加熱爐與新建污水處理裝置安全距離不夠,拆移2#加熱爐至1#加熱爐4.5 m處。

      4.6 供注水系統(tǒng)

      (1)為改善污水處理效果,增建污水處理裝置1套,選用QL全方位組合過濾器,設(shè)備選型為:QL-15/0.6(qv=15 m3/h,p=0.6 MPa,P=30 kW)。

      (2)重建注配間:拆除老化陳舊的3臺舊注水泵,更換2臺三柱塞注水泵及配套工藝,增設(shè)喂水泵2臺。

      選用注水泵3H-8/450 II(qv=12.1 m3/h,p=25 MPa,P=110 kW)。

      選用喂水泵IS50-32-125(qv=12.5 m3/h,h=20 m,P=2.2 kW)。

      配水閥組改造為3頭。

      (3)高架污水罐改造:60 m3高架污水罐更換進出口、排污等管線,高架水罐增建液位計和收油工藝。

      (4)更換站內(nèi)水源井供水管線。

      4.7 配電系統(tǒng)

      (1)將5面低壓開關(guān)柜全部更換為MNS開關(guān)柜,變壓器增容S11-M-315/6/0.4,電纜溝進行改造。

      (2)場區(qū)照明系統(tǒng):室內(nèi)照明,場區(qū)安裝可升降式高桿燈。

      4.8 其他輔助工程

      站內(nèi)圍墻按安全規(guī)范要求加高至規(guī)范要求,大門維修3個,站場裝車及巡檢道路修補,站內(nèi)門窗、采暖系統(tǒng)改造維修,房屋屋頂防水處理、房屋內(nèi)外粉刷等。增建污水處理間,原配注間狹窄,改造配注間。

      4.9 單井設(shè)計

      西49-2、西49-3在同一井場,2口井串接三管伴熱流程1 497 m(D60×3.5+2D48×3.5),安裝抽油機 2臺(抽油機CYJS12-5-73HB)及配電。馬 99井出油管線采用三管伴熱流程499 m(D60×3.5+2D48×3.5),安裝抽油機1臺(抽油機CYJS12-5-73HB)及配電。

      5 設(shè)計特點

      5.1 集油系統(tǒng)設(shè)計特點

      (1)單井均采用三管伴熱流程,防止高凝原油管線的阻塞,解決了管線結(jié)蠟問題。單井產(chǎn)量采用計量站總機關(guān)集中計量,既計量準(zhǔn)確,又便于管理,確保了原油集輸工藝的安全生產(chǎn)。

      (2)拉油站應(yīng)用分離緩沖罐、高效節(jié)能加熱爐,保證了原油集輸工藝的正常生產(chǎn)。

      (3)在管線走向設(shè)計中,根據(jù)井站的相對位置,設(shè)計站外管線盡量直線鋪設(shè),節(jié)省投資,便于維修管理。

      (4)多專業(yè)管架共架設(shè)技術(shù),將油、水、熱、電、暖、儀、表等專業(yè)的管線和電纜共同敷設(shè)在油專業(yè)管線管架上,節(jié)省了占地,減少了腐蝕,使站區(qū)更加美觀。

      (5)管架采用了雙層管架,節(jié)省占地,方便管理。

      5.2 供注水系統(tǒng)設(shè)計特點

      (1)站內(nèi)改造后由原來的污水回罐改為污水回注,將沉降分離后的污水進行處理,合格后回注地層。

      (2)注水壓力系統(tǒng)由16 MPa升壓至25 MPa,改污水回罐為污水回注,改善地層條件

      (3)采用組合式污水處理裝置,污水處理效果好。

      (4)注水泵、喂水泵、配水閥組設(shè)在一個房間,節(jié)省空間,便于管理。

      5.3 平面布置特點

      站內(nèi)平面布置與工藝流程相適應(yīng),根據(jù)不同生產(chǎn)功能和特點分別相對集中布置,結(jié)構(gòu)合理,做到了管網(wǎng)短、流程順,便于生產(chǎn)管理和操作維修,節(jié)省占地,節(jié)約投資。

      5.4 自動化控制設(shè)計水平

      (1)自動控制充分考慮油田管理水平,適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件。做到技術(shù)先進、性能可靠、經(jīng)濟合理、維護方便。儀表自控設(shè)計主要采用就地和遠傳兩種方式,重要參數(shù)遠傳至值班室,其他參數(shù)僅采用就地顯示方式。

      (2)原油采用液位計計量,燃油采用流量計計量,清水采用液位計計量,熱水采用流量計計量,單井產(chǎn)量采用計量總機關(guān)分離器集中計量。

      (3)加熱爐進出口溫度檢測采用熱電阻與數(shù)字溫度顯示儀配套,進出口壓力檢測采用壓力變送器與數(shù)字顯示儀配套,數(shù)據(jù)通過加熱爐自帶的自動控制系統(tǒng)遠傳至值班室,有顯示儀表。

      (4)燃油泵房,計量總機關(guān)設(shè)可燃氣體報警裝置,可燃氣體報警控制器安裝在值班室,自動監(jiān)控環(huán)境。

      (5)電氣設(shè)備及正常不帶電的金屬設(shè)備外殼均接地。金屬管線在進出建筑物及起始、末端、分支、拐彎處用-40×4鍍鋅扁鋼與就近接地干線做可靠的接地;閥門、儀表處做跨接。

      (6)注水泵采用變頻調(diào)速控制設(shè)備,提高自動化管理和節(jié)電運行水平。變頻調(diào)速調(diào)節(jié)壓力排量,節(jié)能降耗,平穩(wěn)生產(chǎn),安全可靠。變頻調(diào)速控制設(shè)備,可根據(jù)管線輸油壓力變化,自動調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速,使管網(wǎng)始終保持在恒定的設(shè)定壓力狀態(tài),以滿足最佳工作狀況的要求,自動化程度高,節(jié)能省電,安全可靠。

      6 設(shè)計采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料

      該項工程設(shè)計,采用了多項先進技術(shù),創(chuàng)多項新水平,取得了較好的經(jīng)濟和社會效益,采用主要的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料如下:

      (1)對于儲油罐難確定油水界面,放底水效果不好的問題,在儲油罐安裝磁控液位界面儀1套(CKY-1),CKY-1型磁控液位界面儀是采用兩個比重不同的磁浮子,磁浮子液位和油水分界面,保護管內(nèi)部干簧管在磁浮子的作用下,觸頭閉合或斷開造成傳感器輸出阻值變化,磁浮子1給出液位高度信號,磁浮子2給出油層厚度信號,再將阻值信號轉(zhuǎn)換成電壓信號后,由數(shù)字顯示液位高度及油層厚度。該儀表具有檢測快、誤差小、靈敏度高、檢測準(zhǔn)確的特點,且是防爆產(chǎn)品。

      (2)分離緩沖罐安裝浮子液位調(diào)節(jié)裝置及自力式壓力調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)緩沖罐的自動調(diào)節(jié),避免伴生氣進入沉降罐或原油進入天然氣管線,盡可能控制和降低大罐蒸發(fā)油氣損耗。分離緩沖罐油氣分離效果好,運行平穩(wěn)。

      (3)合理利用分離器、除油器、分液器,使西48站伴生氣充分分離、除油、冷卻、除水、計量后供加熱爐燃燒,安全節(jié)能、環(huán)保。

      (4)加熱爐采用油氣混燒,一般情況下燃用天然氣,在氣量足時開動燃油泵,增加燃料油。加熱爐操作實現(xiàn)自動控制,大大減輕操作工人的勞動強度,配備了熄火、壓力、溫度等報警儀表,實現(xiàn)了報警與停爐聯(lián)動,為安全生產(chǎn)提供了保障。

      (5)站內(nèi)管網(wǎng)由地下和低管墩敷設(shè)改為高管架敷設(shè),多專業(yè)管架共架設(shè),采用雙層管架,節(jié)約占地,節(jié)省投資。

      (6)總機關(guān)改造,管線全部抬至地面,熱回水管線室內(nèi)架空敷設(shè),工藝布局合理美觀,便于管理,操作方便,維修方便。

      (7)采用簡易污水處理回注工藝,實現(xiàn)污水就地回注,節(jié)約運行成本。

      (8)污水處理裝置采用QL型全方位組合裝置,除油、污油回收、過濾及反沖洗全部實現(xiàn)數(shù)字輸入可編程序控制,除油效果好,過濾精度高,出水水質(zhì)穩(wěn)定,反洗采用分層階梯式反洗方式,濾料反沖洗及再生效果好。

      (9)采用整體組合泵頭的3H-8/450型注水泵,極大地提高了注水泵的使用壽命。該注水泵無須手動調(diào)節(jié)回流閥門,極大的減輕了操作工人的勞動強度,提高了工作效率。它啟動噪聲小,在啟動過程中電機從低頻開始緩慢加速,啟動電流很小,延長了電動機的使用壽命,提高了電機的效率,節(jié)約維修成本。

      (10)注水泵采用變頻調(diào)速控制可靠。變頻調(diào)速控制設(shè)備,可根據(jù)管線輸油壓力變化,自動調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速,使管網(wǎng)始終保持在恒定的設(shè)定壓力狀態(tài),以滿足最佳工作狀況的要求??商岣咦詣踊芾砗凸?jié)電運行水平。一般節(jié)電達 25%~60%,同時可減小設(shè)備磨損與維修費用,節(jié)能省電,安全可靠。

      (11)高架污水罐安裝液位界面儀,燃油箱安裝頂裝液位計,液位顯示明顯,便于管理。增建熱水、燃油、燃氣流量計,完善了油氣水計量系統(tǒng)。

      (12)配電柜更換為新型全封閉式,節(jié)能高效,確保供電質(zhì)量。

      (13)場區(qū)照明采用電動升降的廣場高桿燈,節(jié)能高效,方便夜間管理。

      (14)采用高密封,安全可靠,高變壓器,節(jié)能省電。

      (15)污水處理間、配注間墻體采用MU10機制P型多孔磚,減噪省材。

      (16)管線采用聚氨酯泡沫塑料管殼保溫,保溫效果好。

      (17)單井管線串聯(lián),改善流動狀況,節(jié)省管線,節(jié)約投資。

      7 經(jīng)濟效益和社會效益分析

      工程概算總投資:623萬元。

      竣工決算總投資:598萬元。

      7.1 經(jīng)濟效益

      (1)利用分離緩沖罐、高效節(jié)能加熱爐及高性能油氣混燒燃燒器,充分利用油田伴生氣,年節(jié)省燃料油210 t,燃料油價格按3 526元/t(原油價格按3 526元/t(含稅)計算),年節(jié)省費用:210×3 526/10 000=74.046 0萬元。

      (2)注水泵采用變頻調(diào)速控制,使電機的轉(zhuǎn)速根據(jù)水量的變化進行調(diào)節(jié),節(jié)省電能。電費價格按0.73元/kW·h,年節(jié)省費用:110×0.4×24×300×0.73/10 000=23.126 4萬元。

      (3)站內(nèi)系統(tǒng)管網(wǎng)、站內(nèi)容器設(shè)備等更新改造后,大大方便了生產(chǎn)管理,減少管線腐蝕穿孔和容器設(shè)備的跑冒滴漏現(xiàn)象,節(jié)省維修費用5萬元。

      (4)采用污水處理裝置進行合格污水回注,注入污水水質(zhì)得到改善,減少了水井污染,節(jié)省水井解堵、檢管費用20萬元/a。

      (5)在沒有新征地的情況下,最大限度利用了可用空間,增建污水處理裝置,擴建總機關(guān),改造注配間,減少占地,節(jié)省征地費5萬元。

      (6)分離器、干燥器、冷凝器利舊,節(jié)約資金5萬元。

      (7)減少備用注水泵,配水閥組空頭,節(jié)約維修費1萬元。

      (8)停運污油隔油罐1具、污油泵1臺、換熱器1臺,節(jié)約運行維修費用2萬元。

      (9)油井采用串接方式,節(jié)約投資3×14.97=44.91萬元??偣?jié)約投資74+23.1+5+20+5+5+1+2+44.9=180萬元。

      7.2 社會效益

      (1)優(yōu)化簡化流程,方便操作,減輕了工人的勞動強度,安全生產(chǎn)。

      (2)合理利用舊設(shè)施,節(jié)約改造費用,減少油氣揮發(fā)及原油消耗,有利于環(huán)境保護。

      (3)老油田地面工藝系統(tǒng)重新優(yōu)化,減少了浪費,地面工藝系統(tǒng)調(diào)整改造,改善了整個油田的運行環(huán)境,減少了熱能、電能損失。有助于油田精細管理,提高油田管理水平。

      (4)整改后,減小了管理幅度。

      (5)少了設(shè)備、房屋、材料的維修、更換、運行費用,減輕了工人的勞動強度。

      (6)整改后,消除了安全隱患。

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