劉建民 王銀霞
(河南安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司,河南 安陽 455004)
作為150噸轉(zhuǎn)爐/爐卷軋機工程的關(guān)鍵設(shè)備煉鋼主泵房設(shè)備如果不能正常運行,就會使整個煉鋼生產(chǎn)線癱瘓;為此,保證煉鋼泵房設(shè)備正常運行,是工程技術(shù)人員和設(shè)備維護(hù)人員的重要責(zé)任;煉鋼泵房設(shè)備之一的板式換熱器泵組是其中的一組設(shè)備,該泵組擔(dān)負(fù)著煉鋼生產(chǎn)線板式換熱器的降溫工作;板式換熱器如果不能正常工作,會影響到氧槍、副槍正常運行;板式換熱器泵組的底座由于沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,底座的剛性差,底座結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理;至運行以來設(shè)備存在著振動大、噪音大,因振動大,水泵電機發(fā)熱溫度達(dá)到80多度,使設(shè)備不能正常運行,設(shè)備易損壞的狀況;造成維修工頻繁檢修,備件消耗高等問題。
煉鋼主泵房一期工程共分三大循環(huán)水系統(tǒng)
A:軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),主要供氧槍、副槍槍體冷卻。系統(tǒng)內(nèi)共有氧槍泵組,副槍泵組,軟水補水泵組各2臺泵,共6臺泵。
B:凈循環(huán)水系統(tǒng),主要供轉(zhuǎn)爐、精煉爐、VD爐、通風(fēng)設(shè)備及電機等設(shè)備的冷卻。系統(tǒng)共有板式換熱器泵組,過濾器泵組,轉(zhuǎn)爐冷卻泵組,精煉/VD泵組,通風(fēng)設(shè)備泵組,各2臺泵共10臺泵。
C:VD濁循環(huán)系統(tǒng),主要供VD真空泵冷卻,系統(tǒng)共有1個泵組共3臺泵。
其中凈循環(huán)水系統(tǒng)主要供轉(zhuǎn)爐、精煉爐、VD爐、中央空調(diào)、主泵房及煤氣洗滌泵房電機、汽化系統(tǒng)高低壓及給水泵設(shè)備、一二次風(fēng)機房稀油站、液偶、電機等設(shè)備的冷卻;該系統(tǒng)共有5個泵組(B1-B5),各泵組對應(yīng)各部分需要冷卻設(shè)備獨立供水,冷卻設(shè)備后的回水經(jīng)冷卻塔冷卻后,回到凈環(huán)水池循環(huán)使用。
氧槍泵組副槍泵組分別對氧槍、副槍進(jìn)行冷卻,冷卻后溫度較高的回水經(jīng)板式換熱器冷卻后繼續(xù)循環(huán),而板式換熱器泵組負(fù)責(zé)對板式換熱器進(jìn)行冷卻。板式換熱器泵組的工作狀態(tài)直接影響著氧槍副槍的工作狀態(tài),進(jìn)而影響整個煉鋼線是否正常生產(chǎn)。
該板式換熱器泵組屬單級雙吸、臥式中開離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,并且液體的溫度不能高于80°C,是新鄉(xiāng)水泵廠依托90年代新型水力模型引進(jìn)美國PA噸噸ERSON公司的離心泵技術(shù)資料重新設(shè)計優(yōu)化而成。預(yù)期效果可以取替相應(yīng)的多級離心泵,但比多級離心泵運行更加可靠,維修工作量、易損件備件量大大減少,使用壽命可達(dá)到4~6年或更多一點,并且節(jié)能效果好于多級離心泵,可提高效率3%左右。
隨著我廠煉鋼產(chǎn)量、質(zhì)量、環(huán)保及節(jié)能降耗要求的提高,對煉鋼主泵房設(shè)備的正常運行的要求也越來越高,因此煉鋼主泵房板式換熱器泵組的優(yōu)化改造勢在必行。該泵組在150噸轉(zhuǎn)爐/爐卷軋機工程投產(chǎn)不久就出現(xiàn)很多不足之處,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、板式換熱器泵組設(shè)備不能正常使用,進(jìn)而影響到了煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)量的提高;原因:
板式換熱器泵的底座和電機的底座結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,剛性差,使用時振動大,電機發(fā)熱溫度達(dá)到80多度。
2、備件消耗過高,原因:
由于使用時振動大,造成設(shè)備零部件頻繁損壞,更換周期急劇縮短。
3、維修工頻繁檢修,增加了維修工的勞動強度;原因:
由于板式換熱器泵組設(shè)備的經(jīng)常損壞,為了不影響煉鋼的生產(chǎn),維修工就得加班加點對其進(jìn)行檢修,浪費了大量的人力、物力。
為了不影響150噸轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn),煉鋼泵房板式換熱器泵組的改造只能在倒泵間隙進(jìn)行,板換泵組有兩臺設(shè)備,在正常生產(chǎn)中必須最少確保一臺設(shè)備正常運轉(zhuǎn),因此要進(jìn)行設(shè)備的優(yōu)化改造只能分時間利用生產(chǎn)線系統(tǒng)檢修時間進(jìn)行改造,還不能對兩臺設(shè)備同時進(jìn)行改造;改造方案采用了兩個:
第一個方案:對原板換泵底座進(jìn)行加固處理,并重新對板換泵、電機及底座進(jìn)行安裝找正。
第二個方案:對板換泵底座進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計、制作,并重新安裝灌漿。
本次改造由于必須在150噸轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的間隙進(jìn)行,不能單獨給出一定的檢修時間進(jìn)行改造,同時,還存在檢修時間短等不利條件,給改造工作帶來了極大的困難。通過對以上方案進(jìn)行分析,首先實施了第一種方案:2008年5月中旬對板換1#泵底座進(jìn)行了加固,并更換了墊鐵,然后重新對板換泵、電機及底座進(jìn)行安裝找正。改造后通過運行情況發(fā)現(xiàn)效果并不理想,振動大、噪音大的問題未能解決。于是2008年6月開始實施第二種方案。通過查閱資料和大量計算我們繪制出了設(shè)計更加優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更加合理,剛性滿足需要的水泵及電機底座。把原設(shè)計底座更換為機制公司按圖紙加工好的新底座。改造后運行的一個月內(nèi)各項指標(biāo)非常良好。于是決定2008年7月對板式換熱器2#泵也進(jìn)行了同樣的優(yōu)化改造。
1、通過精確計算水泵底板設(shè)計為長640mm,寬640mm。
2、電機底板長1210mm,寬800mm,并通過加裝筋板對底板的剛性進(jìn)行加強。
3、為加大剛性和減少振動在水泵和電機下部設(shè)計一由20mm厚鋼板組成的長2300mm,寬920mm的整體底座。
由于工藝設(shè)計合理,準(zhǔn)備工作充分和過程組織到位,150噸轉(zhuǎn)爐板式換熱器泵組的優(yōu)化改造工程順利一次試車成功,改造完成后,設(shè)備沒有出現(xiàn)原來經(jīng)常出現(xiàn)的問題,且改造后泵的各項指標(biāo)都比改造前更加良好,從而使設(shè)備使用率大大提高,職工勞動強度明顯降低,達(dá)到了改造預(yù)期的目的。
同時為150噸轉(zhuǎn)爐/爐卷軋機工程整個生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)奠定了設(shè)備基礎(chǔ)。
1、板換泵的使用壽命大大延長。
2、備件的使用件數(shù)比往年大大減少,節(jié)約備件費用。
3、徹地解決了該水泵振動大,噪音大,水泵、電機發(fā)熱的現(xiàn)象。
4、降低了檢修工人的勞動強度,減少了檢修工人的檢修加班。
[1]張曉峰.淺談板式換熱器.科技情報開發(fā)與經(jīng)濟,2009年10期.