摘要:該文通過在邊角塊段、頂板易用冒落的11煤層中成功實施了矸石充填,生產(chǎn)中采用調(diào)整支護方式、縮小充填寬度、嚴格施工工序等方法,解決了頂板冒落的問題,為矸石充填順利進行奠定的基礎(chǔ),總結(jié)了生產(chǎn)中的不足,提出了相關(guān)注意事項,為進一步擴大矸石充填范圍,實施綠色開采提供了借鑒,提高了資源回收率。
關(guān)鍵詞:工作面 矸石充填 綠色開采
中圖分類號:TD823.7文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2011)10(b)-0000-00
汶河礦業(yè)位于新汶煤田中部,始建于1982年,85年正式投產(chǎn),92年經(jīng)改擴建后生產(chǎn)能力達到15萬噸/年,核定生產(chǎn)能力為15萬噸/年,礦井西與山東良莊礦業(yè)有限公司、東與新礦集團孫村礦為鄰,井田面積2.05平方公里,礦井為斜井開拓,采用雙回路供電,中央并列抽出式通風,單鉤串車提升,四級接力排水。共有6個可采煤層,剩余可采儲量325萬噸,現(xiàn)開采水平為-450水平。
1 問題提出
隨著“綠色開采”的大力推廣,矸石充填技術(shù)因簡單易行、以矸換煤、提高資源回收率等原因,得到了廣泛應(yīng)用。經(jīng)過對周邊礦井的咨詢,絕大多數(shù)礦井將矸石充填面布置在頂板穩(wěn)定的13煤層中,采用液壓支柱帶帽支護頂板,充填距離一次達至6米左右,并利用一整套充填設(shè)備,實施矸石充填。汶河礦業(yè)由于井田狹長、生產(chǎn)能力較小,矸石產(chǎn)生量小,無法采用大規(guī)模矸石充填,而礦井13煤層未有準備工作面,為滿足矸石充填需要,礦井決定利用邊界附近兩斷層間的塊段在11層煤布置充填面,在易冒落頂板煤層中進行矸石充填試驗。
2 11煤層概況
本煤層位于太原組的中部,煤厚1.52~2.05m,平均1.85m。煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在煤層上部及下部含有1~2層高嶺土巖夾石,厚0.1~0.2m,富含黃鐵礦石,以暗煤為主,層狀分布。基本頂為粉砂巖組成,局部出現(xiàn)粉砂巖與泥巖互層,厚度13m左右,層理發(fā)育,上覆灰白色中砂巖,厚度平均6m。
根據(jù)礦壓觀測材料分析,該煤層頂板易冒落,頂板初次跨落步距為11.5m,周期來壓步距為10.5m,正常推采過程中,支柱栽荷平均值170kn,最大210 kn。
3 工作采面設(shè)計
3.1 11煤層工作面概況
該工作面上、下巷沿煤層頂板掘進,凈高2.2m,凈寬2.4m,采用錨網(wǎng)支護頂板。上回風巷回風、運矸石,下進風巷進風、運輸煤。采面設(shè)計傾向長50米,走向長150米,傾角22°,預(yù)計充矸1.5萬m3,產(chǎn)煤2萬噸。
3.2 矸石充填方案
1)工作面支護參數(shù):工作面采用液壓支柱配鉸接項梁支護頂板,頂梁為HDJ-1200型,支護方式排距1.2m,柱距0.7m,支回方式為“見五回二”,最大控頂距6米,最小控頂距3.6米,循環(huán)進度1.2m。頂梁采用齊懸梁倒懸梁式,即頂梁分割為 “二十”分割方式(朝向采空為十,朝向煤壁為二)。附矸石充填示意圖
2) 初采切眼與上回風巷貫通后,與初采切眼留設(shè)5米煤柱向上掘第一進風切眼,并與初采切眼貫通。
3)貫通后即進行推采,當采寬達到6米時,即停止推采進行矸石充填。當矸石充填至第一切眼時,再掘進第二切眼并進行矸石充填,以次類推。
4)充填過程中,采用由下而上、由已充填區(qū)至煤壁的順序進行充填,以兩個排距柱一個柱距形成的空間為單位進行充填。附充填單位分配示意圖
4 矸石充填施工方法
1)由于該采面較小、矸石充填量小、采面傾角22~25°、設(shè)備安裝移動困難,不易采用機械充填,采用人工放矸、矸石水沖自溜實現(xiàn)充填。
2)充填前首先在待充填單位靠近煤壁排支柱的內(nèi)側(cè)敷設(shè)竹笆,用于擋矸,并將大塊矸石壘砌矸石帶,防止矸石垣塌,并利于支護頂板。
3)隨充填矸石聚頂接近頂梁時,即可回撤頂梁?;爻讽斄呵埃獙⒎笤O(shè)竹笆排支柱提前加密支柱,防止因回撤頂梁造成矸石垣塌。隨充填進度隨更換、加密支柱。
4)采用飽和充填法配備矸石量。因礦井采用炮掘方式,一般上半班打眼放炮,下半班出矸支護。因此采面充填時要提前備好矸石,用上半班矸石充填,而下半班充填、回采間隔進行,確保充填與回采保持同速。
5 矸石充填安全措施
1)嚴格執(zhí)行好“多次注液”制度,確保支柱初撐力不低于12Mpa。
2)回撤支柱時嚴格執(zhí)行“三角回柱法”,做到先填后回。
3)矸石充填、回采間隔進行,不得平行作業(yè);充填矸石時,采面嚴禁人員停留,并站好崗,防止矸石竄矸傷人。
4)敷設(shè)竹笆必須超前不少于10米,用于擋矸,防止矸石崩落,增加工作量。要根據(jù)充填距離,增設(shè)擋矸設(shè)施,防止矸石滑行速度過快。
5)采用側(cè)卸式礦用車輛裝矸,充填時便于放矸,放矸量時必須均勻。
6)加強礦壓觀測,檢測充填效果。
6 總結(jié)
6.1 不足之處
充填上回風巷及以下5米處采用人工充填增加了勞動強度,可采面小型拋矸機拋矸,以減少人力勞動和提高充填密實性。
6.2 充填效果及經(jīng)驗
(1)在傾角大于20°時采用水沖矸石自溜法,矸石充填密實度達到要求。
(2)采面支柱初撐力平均為 17~18Mpa,未發(fā)現(xiàn)壓力異常;下巷斷面變形觀測結(jié)果表明,上幫巷道變形量未超過100mm,充填過程中未發(fā)現(xiàn)有頂板冒落現(xiàn)象,充填效果良好。
(3)通過調(diào)整支護方式、縮小充填寬度、嚴格施工工序等方法,在易冒落頂板煤層中安全實施了矸石集中充填,為同類地質(zhì)條件下布置矸石充填面提供了借鑒。