鄭國(guó)江,朱鵬,李金莊
新一代Sinoflame型大推力燃燒器的使用
Use of the New Sinoflame High-thrust Burner
鄭國(guó)江1,朱鵬2,李金莊1
常德中材牛力水泥有限公司2008年底投產(chǎn)運(yùn)行的2500t/d生產(chǎn)線,原使用國(guó)內(nèi)某公司燃燒器,使用一年后,燃燒器本體磨損嚴(yán)重,無(wú)任何修復(fù)價(jià)值,實(shí)際使用效果也不佳,火力不集中,主要表現(xiàn)在使用端頭壽命短、窯內(nèi)長(zhǎng)厚窯皮、熱耗大及熟料質(zhì)量差等方面。鑒于以上原因,業(yè)主想重新選擇性能優(yōu)越的燃燒器來(lái)滿足自己對(duì)產(chǎn)量、質(zhì)量更高的要求以及對(duì)使用無(wú)煙煤的需求,通過(guò)多方考察和調(diào)研,最終選擇了中材裝備集團(tuán)新一代Sinoflame型大推力燃燒器。
對(duì)熟料燒成系統(tǒng)而言,燃燒器的選擇十分重要,而如何把設(shè)備的性能發(fā)揮到極致并根據(jù)生產(chǎn)中的工況變化對(duì)燃燒器作必要的、合理的調(diào)整也是必需的。下面就針對(duì)2011年2月21日生產(chǎn)中對(duì)Sinoflame型燃燒器的調(diào)整做一回顧,以便讓大家對(duì)此類燃燒器有進(jìn)一步的了解。
(1)Sinoflame型煤粉燃燒器為四風(fēng)道結(jié)構(gòu)型式(頭部結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1);風(fēng)道順序?yàn)椋海ㄓ赏庵羶?nèi))冷卻風(fēng)、軸流風(fēng)、煤風(fēng)、旋流風(fēng)。
(2)操作原理:通過(guò)以上各個(gè)主風(fēng)道的合理匹配設(shè)計(jì),可以實(shí)現(xiàn)噴煤管頭部較大的負(fù)壓卷吸區(qū),可有效卷吸高溫的二次風(fēng),確保窯頭煤粉的穩(wěn)定著火燃燒。
(3)冷卻風(fēng)道可有效防止燃燒器的頭部磨損及保持一定形狀的火焰,防止出現(xiàn)局部高溫及燒損窯皮。
(4)Sinoflame型燃燒器由于通道風(fēng)速較高,燃燒器的推力達(dá)1800m/s.%以上,可滿足各種燃料的充分燃盡,對(duì)提高劣質(zhì)煤的利用十分有利。
(5)燃燒器各風(fēng)道壓力參數(shù)控制如下:
軸流風(fēng)風(fēng)道風(fēng)壓:50~70kPa旋流風(fēng)風(fēng)道風(fēng)壓:17~25kPa冷卻風(fēng)風(fēng)道風(fēng)壓:0.5~1kPa冷卻點(diǎn)火油管風(fēng)道:保持閥門(mén)開(kāi)度在10%~20%之間。
2011年2月21日發(fā)現(xiàn)如下情況:
(1)通過(guò)窯頭向窯內(nèi)觀看火焰,火焰有點(diǎn)散亂、發(fā)飄,窯內(nèi)溫度較低而且飛砂較大;從筒體溫度上看窯皮延伸到24m左右,16~19m之間窯皮較薄不太牢固,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)局部高溫點(diǎn)現(xiàn)象,最高的時(shí)候曾達(dá)400℃(見(jiàn)圖2)。
(2)熟料煅燒情況也不好,飽和比高時(shí)游離鈣合格率低;二次風(fēng)溫很低,一般在930℃左右波動(dòng)(儀表不準(zhǔn)),三次風(fēng)溫在750℃左右(大窯頭罩設(shè)計(jì))。
表1入窯煤粉(煙煤)的工業(yè)分析
表2入窯煤粉(煙煤:無(wú)煙煤=1:1)的工業(yè)分析
表3熟料目標(biāo)率值及強(qiáng)度
(3)燃燒器端頭外風(fēng)孔眼周?chē)Y(jié)焦嚴(yán)重,崗位工每個(gè)班需清理多次。
(4)軸流風(fēng)壓力 40kPa、旋流風(fēng)壓力8kPa、冷卻風(fēng)壓力2kPa。
燃燒器使用了很低的風(fēng)壓,主要是顧慮不小心損傷窯襯(窯內(nèi)燒成帶、過(guò)渡帶的耐火磚已臨近更換周期),在這樣的操作參數(shù)下,難免會(huì)出現(xiàn)火焰拉長(zhǎng)、活力不集中、窯溫及二次風(fēng)溫低,導(dǎo)致長(zhǎng)窯皮、窯內(nèi)飛砂大及游離鈣合格率低的現(xiàn)象,由于燃燒器使用風(fēng)壓低,對(duì)燃燒器頭部的結(jié)焦也會(huì)有促進(jìn)作用;同時(shí)由于窯溫偏低,掛上的窯皮不牢固,又趕上當(dāng)時(shí)石灰石品位低,導(dǎo)致入窯飽和比很低,個(gè)別部位窯皮抗物料波動(dòng)能力差,致使局部高溫點(diǎn)出現(xiàn)。之所以出現(xiàn)以上問(wèn)題,是因?yàn)槿紵鳑](méi)有在正常的工作參數(shù)下運(yùn)行,沒(méi)有發(fā)揮出大推力燃燒器的高風(fēng)速、大速差和高卷吸率的特色,當(dāng)時(shí)的性能發(fā)揮和原低風(fēng)速燃燒器差不多。
調(diào)整思路非常明確,使燃燒器在正常的參數(shù)下煅燒,把火焰調(diào)到正常的長(zhǎng)度范圍內(nèi),真正發(fā)揮燃燒器的特性,而這時(shí)已使用了無(wú)煙煤,搭配比例逐漸過(guò)渡到1:1,同時(shí)考慮窯內(nèi)耐火磚已到使用末期,調(diào)節(jié)上初步把軸流風(fēng)壓力定為68kPa、旋流風(fēng)壓力14kPa、冷卻風(fēng)壓力0.8kPa。調(diào)整前17m處存在高溫點(diǎn),筒體掃描儀顯示410℃(現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際390℃)。
(1)窯皮情況:到調(diào)整后的第2個(gè)班,窯內(nèi)窯皮開(kāi)始發(fā)生變化,窯口圈垮掉,同時(shí)20m以后的原來(lái)的窯皮也大量脫落,整個(gè)燒成帶的溫度上升約30℃左右,17m處的高溫點(diǎn)在360~370℃之間波動(dòng),比較穩(wěn)定,以上這些變化都是由于調(diào)整后火焰形狀收攏,火焰長(zhǎng)度變短造成窯皮的熱震。圖3是筒體掃描儀溫度圖。
(2)因二次風(fēng)溫不準(zhǔn),從三次風(fēng)溫上看,三次風(fēng)溫從750℃提高到890℃,由此來(lái)看二次風(fēng)溫還是有顯著提高的。
(3)到第三個(gè)班物料逐漸穩(wěn)定下來(lái),熟料飽和比基本穩(wěn)定在0.89~0.9之間,一個(gè)班下來(lái)游離鈣基本全部合格,局部高溫點(diǎn)也有下降趨勢(shì),最低時(shí)曾降到330℃左右,二、三次風(fēng)溫大幅度提升,三次風(fēng)溫提高到900℃左右。
燒成帶末端約17m左右,溫度持續(xù)穩(wěn)定在350~360℃之間,一般來(lái)講這個(gè)溫度屬于正常溫度,主要考慮對(duì)使用末期窯襯的保護(hù),將軸流風(fēng)調(diào)整到60kPa,調(diào)整目的為適當(dāng)延長(zhǎng)火焰,穩(wěn)定17~19m處的窯皮。
(1)調(diào)整后兩個(gè)班下來(lái),燒成帶筒體溫度降低約20℃左右,主窯皮末端17~19m的筒體溫度整體有下降趨勢(shì),主窯皮有所延伸。
(2)根據(jù)窯尾煙室的負(fù)壓和三次風(fēng)管的負(fù)壓,參考煙室溫度和分解爐的燃燒狀況,把三次風(fēng)閘板下調(diào)50mm左右,同時(shí)燃燒器位置下調(diào)15mm左右,調(diào)整后一個(gè)班左右,16~19m溫度整體有下降趨勢(shì),局部高溫點(diǎn)下降到320℃左右。圖4是調(diào)整后的筒體溫度圖。
(3)調(diào)整后游離鈣煅燒方面沒(méi)有任何影響,對(duì)于飽和比0.92左右的物料游離鈣合格率很高。從窯頭觀察近端窯皮厚度約300mm左右,窯皮比較平整,窯內(nèi)溫度正常。
在使用中材裝備集團(tuán)新一代Sinoflame型大推力燃燒器后,各生產(chǎn)的相關(guān)指標(biāo)大幅度提升,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗、熟料游離鈣合格率都大有好轉(zhuǎn),窯的熱工制度相對(duì)比較穩(wěn)定。具體情況如下:
(1)窯產(chǎn)量從原來(lái)的109t/h提升到122t/h,最高達(dá)到127t/h,致使窯臺(tái)產(chǎn)在原燃材料不變的情況下上升13t/h,而且還有潛力可挖。
(2)熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗從原117kg/t下降到112kg/t,入窯二次、三次風(fēng)溫比較穩(wěn)定,大大減少了不完全燃燒,窯系統(tǒng)生產(chǎn)工藝狀況非常好,減少了結(jié)圈、結(jié)皮次數(shù)。
(3)熟料游離鈣合格率從原來(lái)的65%提升到82%,燃燒器火焰比較集中,內(nèi)外風(fēng)調(diào)節(jié)方便,燒成帶溫度易于控制。
(4)熟料28d強(qiáng)度從原來(lái)的55MPa提升到57MPa。
TQ172.625.3
B
1001-6171(2012)05-0078-02
通訊地址:1中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司,天津 300400;2常德中材牛力水泥有限公司,湖南 常德 415700;
2012-02-07;
趙 蓮