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      淺析二次絮凝在煤泥水處理中的應(yīng)用

      2012-01-17 08:51:18
      山西焦煤科技 2012年11期
      關(guān)鍵詞:濃縮機(jī)入料排料

      馬 騰

      (同煤集團(tuán)永定莊選煤廠,山西 大同 037002)

      煤泥水處理對(duì)每個(gè)選煤廠都是非常重要的一個(gè)工藝環(huán)節(jié),它和煤炭的洗選加工密切相關(guān),它的發(fā)展變化也緊密伴隨著分選加工的發(fā)展變化,目前,煤泥水處理已經(jīng)成為整個(gè)選煤工藝中涉及面最廣、投資最大、最復(fù)雜、最難管理的環(huán)節(jié)。

      1 煤泥水系統(tǒng)存在的問題

      同煤集團(tuán)永定莊選煤廠年設(shè)計(jì)能力210萬t,洗選工藝采用兩產(chǎn)品重介旋流器及螺旋分選機(jī)聯(lián)合分選,細(xì)煤泥由加壓過濾機(jī)回收。該廠從調(diào)試到正常生產(chǎn)已有一年,近期由于入廠原煤煤質(zhì)的變化,導(dǎo)致濃縮機(jī)煤泥水沉降效果差。濃縮機(jī)的工作原理:利用煤泥水中固體顆粒的自然沉降特性,需要濃縮的煤泥水首先進(jìn)入自由沉降區(qū),水中的顆??孔灾匮杆俪两担?dāng)下降到壓縮區(qū)時(shí),煤漿已匯聚成緊密接觸的絮團(tuán),迅速下降到濃縮物區(qū)。由于刮板的運(yùn)轉(zhuǎn),使?jié)饪s物區(qū)形成一個(gè)錐型表面,濃縮物受刮板的壓力進(jìn)一步被壓縮,擠出其中的水分,最后由卸料口排出,即濃縮機(jī)的底流產(chǎn)物。煤漿由自由沉降至濃縮物區(qū)時(shí),中間還要經(jīng)過過渡區(qū)。在過渡區(qū),一部分煤粒因自重而下沉,另一部分煤粒因受到密集煤粒的阻礙而不能下沉,形成了介于自由沉降區(qū)、濃縮物區(qū)之間的過濾區(qū)。當(dāng)原生煤泥及細(xì)粒級(jí)煤泥含量較多時(shí),加壓過濾機(jī)又無法正常壓出煤泥(排料周期較長(zhǎng),最長(zhǎng)達(dá)635 s),導(dǎo)致濃縮機(jī)內(nèi)物料越積越多,不同粒度級(jí)的煤泥無法按照濃縮機(jī)的工作原理進(jìn)行沉降,最終導(dǎo)致惡性循環(huán),如此以來煤泥水沉降效果會(huì)更差,對(duì)整個(gè)洗選系統(tǒng)及產(chǎn)量都有極大影響。

      2 煤泥粒度組成分析

      在煤泥水系統(tǒng)不正常的情況下進(jìn)行取樣,對(duì)602濃縮機(jī)底流進(jìn)行細(xì)煤泥篩分試驗(yàn),得出數(shù)據(jù)與正常時(shí)進(jìn)行對(duì)比分析來查找原因,見表1,表2。

      表1 不正常情況下的煤泥細(xì)篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      表2 正常情況下的煤泥細(xì)篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      從表1,表2中可以看出,<0.075 mm(200網(wǎng)目)以下的由31.57%增加到了50.63%,而 <0.045 mm(325網(wǎng)目)粒度的增加尤為明顯,煤泥灰分有所提高。同時(shí)該廠對(duì)入廠原煤進(jìn)行了原生煤泥的測(cè)定:<0.5 mm以下的含量占到9.27%,正常情況下含量為5.72%。由于原生煤泥量及超細(xì)顆粒的增多使煤泥水受到了極大的影響,而加壓過濾機(jī)對(duì)入料粒度的要求很嚴(yán)格,該廠只有加壓過濾機(jī)回收煤泥,沒有板框壓濾機(jī),所以,只能從其他方面尋求解決方法。

      3 實(shí)施方案比較

      1)在出現(xiàn)煤泥水沉降效果差時(shí),通過加大進(jìn)入濃縮機(jī)的絮凝劑藥劑量,試驗(yàn)煤泥的沉降沒有效果,加壓過濾機(jī)的排料周期沒有變化,周期較長(zhǎng)。

      2)將濃縮機(jī)內(nèi)的煤泥水由601導(dǎo)入602,并加入適量的絮凝劑藥量,但在實(shí)踐中此方法對(duì)煤泥水沉降無效果,加壓過濾機(jī)排料周期依然較長(zhǎng),此方法也行不通。

      3)采用二次絮凝的方法。二次絮凝是將絮凝劑加入加壓過濾機(jī)入料桶內(nèi),使入料桶內(nèi)的煤泥水濃度提高,顆粒變大,有利于煤泥成餅、脫水。該廠采用二次加藥前后數(shù)據(jù)對(duì)比見表3,各表4。

      表3 二次絮凝前早、夜班數(shù)據(jù)

      表4 二次絮凝后二、夜班數(shù)據(jù)

      通過表3,表4數(shù)據(jù)對(duì)比,二次絮凝起到的作用相當(dāng)明顯,使加壓過濾機(jī)的排料周期縮短,加大了處理能力,濃縮機(jī)內(nèi)煤泥的進(jìn)出也能達(dá)到平衡狀態(tài),從而確保了正常生產(chǎn)。

      4 總結(jié)

      通過二次絮凝的方法使該廠煤泥水系統(tǒng)運(yùn)行良好,在礦方外運(yùn)需求緊張的情況下,確保了洗煤廠能夠?yàn)槠涮峁┳銐虻木毫?。因此,該廠結(jié)合實(shí)際情況對(duì)二次絮凝的使用進(jìn)行了規(guī)范:

      1)生產(chǎn)運(yùn)行中濃縮機(jī)的行走阻力若持續(xù)升高,在阻力升高到1.0 MPa以上,濃縮機(jī)底流濃度能夠滿足加壓過濾機(jī)的入料要求,但是排料周期若超過200 s,需要開啟二次加藥。

      2)當(dāng)濃縮池的沉降效果不好,清水層有降低的跡象,加大濃縮池的加藥量后,煤泥沉降正常,統(tǒng)計(jì)出濃縮池的噸煤加藥量超過15 g,須開啟二次加藥系統(tǒng)。

      3)濃縮池煤泥水的顏色一般情況呈黃色,若出現(xiàn)呈灰色的異常情況,有可能是煤質(zhì)發(fā)生變化,及時(shí)做小篩分實(shí)驗(yàn)分析,密切觀察濃縮池清水層的情況,開啟二次加藥,盡快清理濃縮池中的煤泥。

      4)通過小篩分的試驗(yàn)分析,如果<0.075 mm細(xì)粒級(jí)的含量超過15%,細(xì)顆粒的產(chǎn)率升高,密切注意清水層的變化,適當(dāng)提高濃縮池的加藥量,同時(shí)開啟二次加藥,將排料周期降到150 s以下,盡快將濃縮池的煤泥處理掉。

      5)加壓過濾機(jī)的產(chǎn)品灰分較平時(shí)(30%左右)升高5%以上,須開啟二次加藥將排料周期降到150 s以下,盡快將濃縮池的煤泥處理掉。

      6)若濃縮池底流濃度過低(低于150 g/L),濃縮池的行走阻力<1 MPa時(shí),可以開啟二次加藥,合理調(diào)整加壓過濾機(jī)的入料濃度,保證加壓過濾機(jī)產(chǎn)品水分。在開啟二次同時(shí),觀察加壓過濾機(jī)的運(yùn)行情況,如果排料周期開始運(yùn)行正常,過一段時(shí)間后又再次變長(zhǎng),需要對(duì)328入料桶放底流檢查濃度,若濃度過低,可將入料桶中的物料放掉,重新加入濃縮池底流物料。

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