哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司 王學(xué)善
對(duì)多達(dá)400臺(tái)的大中型汽輪發(fā)電機(jī)組在過去的5年運(yùn)行期間內(nèi)的運(yùn)行事故,進(jìn)行了調(diào)查分析。其中涉及到轉(zhuǎn)子勵(lì)磁繞組線圈引線部件的熔化事故的調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下:導(dǎo)電螺栓的熔化事故發(fā)生了25次,緊固螺栓熔化事故發(fā)生在21根電流母線上;電流引線的熔化事故,發(fā)生了19次,緊固螺栓端頭斷裂發(fā)生了7次,導(dǎo)電銅桿螺紋孔內(nèi)的錐形螺紋熔化發(fā)生了2次,轉(zhuǎn)子主軸燒毀發(fā)生了5次。研究結(jié)果表明,引起轉(zhuǎn)子線圈電流引線銅排部件損壞事故的原因,涉及多種方面,其中包括:電機(jī)的型號(hào)、螺栓的種類、負(fù)荷的性質(zhì)、運(yùn)行工況、運(yùn)行時(shí)間、轉(zhuǎn)子振動(dòng)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安裝工藝、運(yùn)行操作、檢修經(jīng)驗(yàn)、定期維護(hù)等。
在過去的5年運(yùn)行期間內(nèi),對(duì)多達(dá)400臺(tái)的大中型汽輪發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行事故進(jìn)行了調(diào)查分析。其中涉及到轉(zhuǎn)子勵(lì)磁繞組線圈引線部件的熔化和損壞事故的調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下:①導(dǎo)電螺栓的熔化事故,平均一年總共發(fā)生了25次;② 緊固螺栓熔化事故總共發(fā)生了21次;③電流引線的熔化事故,總共發(fā)生19次;④緊固螺栓端頭熔化或斷裂發(fā)生了7次;⑤導(dǎo)電銅桿螺紋孔內(nèi)的錐形螺紋熔化發(fā)生了2次;⑥轉(zhuǎn)子主軸燒毀發(fā)生了5次。
調(diào)查統(tǒng)計(jì)與分析研究結(jié)果表明,轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流引線事故的發(fā)生原因,與電機(jī)的型號(hào)、運(yùn)行的時(shí)間、螺栓的種類、負(fù)荷的性質(zhì)等各種因素有關(guān)。在已經(jīng)投入運(yùn)行的單機(jī)容量為120MW及以下的氫氣內(nèi)部冷卻型式汽輪發(fā)電機(jī)中,采用螺栓端頭外部表面帶有十字花形狀凹槽的小號(hào)導(dǎo)電螺栓者,大約占3/4。由于這種導(dǎo)電螺栓頭部下面用于壓緊被連接零件的環(huán)形接觸面積比較小,它在導(dǎo)電過程中的電流密度就比較大,很容易發(fā)生過熱,而被熔化。上述產(chǎn)品完成大修以后投入運(yùn)行的2年內(nèi),這種產(chǎn)品中發(fā)生小號(hào)導(dǎo)電螺栓斷裂的就占有66.7%。其中由于疲勞斷裂引起的占42.8%,由于微小裂紋引起的占57.2 %。這些微小裂紋在電流引線裝配時(shí)就已經(jīng)存在,只是在運(yùn)行中 受到轉(zhuǎn)軸端部振動(dòng)增大和集電環(huán)溫度升高等外部作用力和熱負(fù)荷作用下而導(dǎo)致斷裂。這種早期采用的結(jié)構(gòu)后來已經(jīng)被逐步更換為螺栓端頭外部表面帶有“一”字形狀凹槽的單槽式大號(hào)導(dǎo)電螺栓。
試驗(yàn)研究結(jié)果表明,引起轉(zhuǎn)子線圈電流引線銅排部件損壞事故的原因涉及多種方面,其中包括:運(yùn)行工況、運(yùn)行時(shí)間、轉(zhuǎn)子振動(dòng)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安裝工藝、運(yùn)行操作、檢修經(jīng)驗(yàn)、定期維護(hù)等。
電流引線的破壞事故,通常發(fā)生在發(fā)電機(jī)帶有負(fù)荷運(yùn)行時(shí)。對(duì)120MW發(fā)電機(jī)來說,當(dāng)有功功率為29.1 %~83.3%時(shí),轉(zhuǎn)子電流引線常常在66.8% 這種功率下發(fā)生電流引線事故。由此可見,事故發(fā)生以前,發(fā)電機(jī)是在功率因數(shù)接近額定值情況下的無功功率工況下運(yùn)行。
在運(yùn)行的一年中,電流引線事故中總數(shù)的一半發(fā)生在冬季;在一晝夜的運(yùn)行中,多數(shù)事故發(fā)生在夜間的22時(shí)30分~4時(shí)30分這個(gè)時(shí)間段。分析結(jié)果證明:不管是冬季還是夜間,這兩個(gè)事故高發(fā)期都有一個(gè)共同的特點(diǎn),那就是處在發(fā)電機(jī)負(fù)荷比較低的運(yùn)行時(shí)期,此時(shí)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速呈現(xiàn)某種程度的增加,因而離心力便增加在,這種比較大的離心力作用下,電流引線緊固部件的壓緊力便被減小,從而使通過接觸表面的電流阻力增加和電流密度增大,最終導(dǎo)致緊固零件熔化。
在轉(zhuǎn)子勵(lì)磁繞組線圈回路的一條支路中,如果轉(zhuǎn)子電流引線采用兩個(gè)平行導(dǎo)電銅桿的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),它的緊固零件從來就沒有發(fā)生過熔化現(xiàn)象。實(shí)踐證明了這種引線結(jié)構(gòu)的引線可靠性。
當(dāng)緊固零件熔化和勵(lì)磁電流中斷時(shí),保護(hù)裝置便自行動(dòng)作,并在信號(hào)盤上自動(dòng)顯示出“欠勵(lì)工況”字樣,然而操作人員竟然沒有判斷出來發(fā)電機(jī)運(yùn)行中斷的原因,反而增大了勵(lì)磁電流,促使事故進(jìn)一步惡化。
在一臺(tái)120MW發(fā)電機(jī)上發(fā)生的電流母線撓性銅排熔化事故的部位,是在銅排與其相鄰接的導(dǎo)電螺栓接觸表面之間。事故原因是在大修時(shí)檢修,人員在導(dǎo)電螺栓接觸表面與鎖緊墊圈之間裝設(shè)了一塊金屬板。在固定緊固螺栓以后,導(dǎo)致接觸壓力的重新分布,減小了電流通過的截面,并使電流密度增大了將近7倍,導(dǎo)致銅排局部過熱并最終造成熔化事故。
在一次大修中更換導(dǎo)電螺栓與固螺栓時(shí),發(fā)現(xiàn)母線銅排與導(dǎo)電螺栓上的通孔不符。為了使緊固螺栓能夠插入導(dǎo)電螺栓的孔中予以擰緊,檢修人員采用扁鏟鑿孔,使母線銅排上的開孔延長(zhǎng)成為橢圓形。然而卻使母線銅排開孔的邊緣局部增厚,導(dǎo)致了母線銅排與導(dǎo)電螺栓之間接觸壓力的重新分布,引起了局部勵(lì)磁電流的增大和母線銅排的局部溫度升高。由此曾經(jīng)導(dǎo)致下述兩種后果:①在轉(zhuǎn)子軸上軸向凹槽內(nèi),發(fā)熱的母線銅排在發(fā)電機(jī)高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下被壓緊時(shí),甚至出現(xiàn)了屈服現(xiàn)象。在發(fā)電機(jī)停機(jī)和母線銅排冷卻以后,發(fā)現(xiàn)母線銅排長(zhǎng)度已經(jīng)被縮短了12mm。②最終造成與導(dǎo)電螺栓接觸處母線銅排的熔化事故。
由于裝在轉(zhuǎn)子軸上的凹槽內(nèi)和導(dǎo)電銅桿的錐形螺紋孔中的導(dǎo)電螺栓傾斜, 就會(huì)導(dǎo)致母線銅排熔化,這種故障帶有普遍性。在預(yù)防事故的調(diào)查報(bào)告中,已經(jīng)明確指出:用于線圈電流引線的導(dǎo)電銅桿中的錐形螺紋孔中,出現(xiàn)任何橢圓或多邊形狀的變形,都會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)電螺栓固定的松動(dòng)和在轉(zhuǎn)子軸上凹槽內(nèi)扭曲,以及它們相互之間接觸緊密程度的破壞。
用于導(dǎo)通勵(lì)磁電流的導(dǎo)電銅桿的螺紋孔變形,是因?yàn)閷?dǎo)電螺栓振動(dòng)引起的。引起的原因主要有以下兩個(gè)方面:①在安裝時(shí),如果導(dǎo)電螺栓相對(duì)于轉(zhuǎn)子軸上軸向凹槽的中心線錯(cuò)位,而使導(dǎo)電螺栓的安裝位置緊貼在槽壁上;②加工螺紋時(shí)的攻絲深度不夠,也會(huì)引起它的振動(dòng)。當(dāng)發(fā)電機(jī)運(yùn)行中轉(zhuǎn)子以高速旋轉(zhuǎn)時(shí),在重力的作用下,轉(zhuǎn)子中心線會(huì)有些彎曲,當(dāng)電流引線的母線銅排和導(dǎo)電螺栓的安裝、固定為正常的情況下,是不會(huì)發(fā)生導(dǎo)電螺栓振動(dòng)和導(dǎo)電銅桿螺紋孔損壞的。如果轉(zhuǎn)子軸上軸向凹槽內(nèi)的母線銅排,沒有采用槽楔予以緊密固定,導(dǎo)電螺栓便會(huì)以50Hz的頻率振動(dòng),并引起摩擦腐蝕,并最終導(dǎo)致母線銅排折斷。
如果導(dǎo)電螺栓扭曲,就會(huì)引起母線銅排的不均勻拉伸,使母線銅排端頭的直角變成11°斜角,并使緊固螺栓與導(dǎo)電螺栓一起傾斜。由于導(dǎo)電螺栓的傾斜,便使導(dǎo)電銅桿孔中的螺紋產(chǎn)生局部彎曲和扭曲,并導(dǎo)致缺陷部位的電流密度增大和導(dǎo)電螺栓及其螺紋的異常發(fā)熱。在將導(dǎo)電螺栓插入導(dǎo)電銅桿的螺紋孔中時(shí),如果它們不同心,就會(huì)使轉(zhuǎn)子軸上凹槽內(nèi)的導(dǎo)電螺栓緊緊貼在槽壁上,并使導(dǎo)電螺栓被扭曲。
采用導(dǎo)電螺栓將母線銅排壓緊時(shí),導(dǎo)致其間壓緊密度降低的主要原因如下:①緊固螺栓的長(zhǎng)度與導(dǎo)電螺栓端頭上的鉆孔深度不相符;②緊固螺栓過分扭曲和過度拉伸;③在大修期間, 更換和安裝新的緊固螺栓和導(dǎo)電螺栓時(shí),沒有達(dá)到與其螺紋孔的配合緊密,又沒有予以校正,有時(shí)與導(dǎo)電螺栓相配合的鉆孔深度不足,竟然超過7mm以上。在將導(dǎo)電螺栓插入導(dǎo)電銅桿的螺紋孔中時(shí),導(dǎo)電螺栓的端頭接觸表面會(huì)出現(xiàn)凹凸不平,突起部分會(huì)高達(dá) 2.5mm,引起突起部位的接觸壓力增加、電流密度增大;而非突起部位的接觸壓力則減小,甚至減小到零。由于電流密度增大和發(fā)熱增加,最終導(dǎo)致母線銅排熔化。
為了避免或減小導(dǎo)電螺栓上的圓形頭部外表面上的(十字花形的雙槽式或“一”字形的單槽式)凹槽內(nèi)部變形,必須采用刃口完好的螺絲刀子類扳手。如果這種凹槽的幾何形狀出現(xiàn)變形,就會(huì)減小螺絲刀子類扳手與凹槽內(nèi)部表面的接觸面積,在擰緊過程中可能會(huì)進(jìn)一步損壞導(dǎo)電螺栓,所以必須采用新的導(dǎo)電螺栓予以更換。檢修人員不得采取諸如使用錘子并通過沖子敲擊,來打扁突起部分那類維修方法,因?yàn)榇蚵涞你~屑,會(huì)落在母線銅排平坦的接觸表面上,形成新的突起不平,會(huì)再次導(dǎo)致事故發(fā)生 。
用于制造緊固螺栓的銅材力學(xué)性能如下:屈服極限為60MPa~70MPa,抗張強(qiáng)度(通常取為屈服極限的1/3)為20MPa~23.3MPa。如果按照某些技術(shù)文件的規(guī)定,采用55N-m的扭轉(zhuǎn)力矩,則緊固螺栓的拉伸應(yīng)力大約為92.7MPa,當(dāng)量應(yīng)力為 116.4MPa。與銅材強(qiáng)度相比它幾乎比屈服極限大了一倍,但是卻比瞬時(shí)抗張強(qiáng)度小了一半。如果規(guī)定采用40~44N-m的扭轉(zhuǎn)力矩,緊固螺栓就達(dá)到了材料的屈服極限,螺紋部分就會(huì)產(chǎn)生塑性變形,并使母線銅排上緊固螺栓緊靠導(dǎo)電螺栓端頭的壓緊力減小大約2/3。如果接觸表面狀態(tài)正常,這種緊固螺栓壓緊力的減小就不會(huì)引起接觸表面的過熱;如果接觸表面存在缺陷,其間的接觸電阻和溫度就會(huì)明顯增大。由于壓緊力不足,而繼續(xù)增加扭轉(zhuǎn)力矩,不但不會(huì)使壓緊力增加,反而會(huì)使緊固螺栓被拉伸延長(zhǎng),最終導(dǎo)致緊固螺栓的端頭斷掉。
采用的緊固螺栓不是標(biāo)準(zhǔn)件,它的螺紋是直接從零件上車削出來的。計(jì)算結(jié)果表明緊固螺栓螺紋的切向應(yīng)力,小于銅材的屈服極限。進(jìn)行的驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果表明:它的切斷與擠壓應(yīng)力,沒有超過切斷與擠壓應(yīng)力容許值。它的螺紋絲扣切斷應(yīng)力也在切斷應(yīng)力的容許范圍內(nèi)。但是,在擰緊緊固螺栓時(shí),用力過大或扭矩過度時(shí),就會(huì)由于超過材料的屈服極限,而導(dǎo)致錐形螺紋絲扣切斷。
根據(jù)事故分析調(diào)查報(bào)告,必須吸取下述幾方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
在轉(zhuǎn)子勵(lì)磁繞組線圈電氣回路的一個(gè)支路中,如果采用設(shè)置有兩對(duì)平行的導(dǎo)電螺栓的引線結(jié)構(gòu),它的運(yùn)行安全可靠性要比只有兩個(gè)導(dǎo)電螺栓的引線結(jié)構(gòu)高得多。在過去的5年運(yùn)行期間,采用前者結(jié)構(gòu)的汽輪發(fā)電機(jī),一次也沒有發(fā)生過其轉(zhuǎn)子線圈引線接觸零件熔化的事故,而后者卻發(fā)生了19次這種事故。
采用單槽式結(jié)構(gòu)的導(dǎo)電螺栓時(shí),引線部件結(jié)構(gòu)的運(yùn)行安全可靠性要比雙槽式結(jié)構(gòu)高得多。引起轉(zhuǎn)子線圈電流引線銅排熔化的原因,主要是因?yàn)橛糜趬壕o銅排的導(dǎo)電螺栓與銅排之間的接觸面積,如同雙槽式結(jié)構(gòu)那樣被局部減小,從而導(dǎo)致接觸部位的電流密度增大,并使引線銅排熔化。
有些汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線圈引線上導(dǎo)電螺栓和導(dǎo)電銅桿的螺紋被熔化,那是因?yàn)閷?dǎo)電銅桿螺紋孔中的導(dǎo)電螺栓扭曲,從而使接頭處的接觸面積被局部減小和電流密度增大引起的。
如果匯流母線銅排表面上用于緊固導(dǎo)電螺栓的接觸表面不平,而把銅排放在導(dǎo)電螺栓的端頭上予以固定,這是不允許的。因?yàn)檫@樣做就會(huì)使導(dǎo)電螺栓熔化。不僅要保證接觸表面的平整,還要確保兩個(gè)接觸表面之間的平行度。在將導(dǎo)電螺栓旋入導(dǎo)電銅桿上的螺紋孔內(nèi)以后,如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電螺栓與轉(zhuǎn)子軸上的凹槽不同心,就要測(cè)量導(dǎo)電螺栓與轉(zhuǎn)子軸表面之間的不平行度。如果這個(gè)不平行度大于5°,就要擰出導(dǎo)電螺栓,并修理導(dǎo)電銅桿上的螺紋孔。
在旋緊連接螺栓和導(dǎo)電螺栓時(shí),不要用力過大,以至超過規(guī)定的扭轉(zhuǎn)力矩。 最好采用專用的力矩扳手。
在大中型汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行事故的調(diào)查報(bào)告中,發(fā)生轉(zhuǎn)子線圈電流引線銅排損壞事故的比率相當(dāng)高,經(jīng)濟(jì)損失也很大,必須引起高度重視。
引起轉(zhuǎn)子線圈電流引線銅排部件損壞事故的原因涉及多種方面,其中包括:運(yùn)行工況、運(yùn)行時(shí)間、轉(zhuǎn)子振動(dòng)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安裝工藝、運(yùn)行操作、檢修經(jīng)驗(yàn)、定期維護(hù)等。
本文提供的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)來自于運(yùn)行實(shí)踐,付出了很大代價(jià),對(duì)于相關(guān)部門會(huì)有重大啟發(fā)。