張乃良,尹華雷,崔凱鵬
(勝利發(fā)電廠,山東 東營 257087)
近年來,由于雙進雙出球磨機正壓直吹式制粉系統(tǒng)(簡稱雙進雙出制粉系統(tǒng))具有系統(tǒng)簡單、占用空間小、初投資少、檢修維護工作量少等優(yōu)點,已廣泛應用于300 MW以上的大型機組。然而,該系統(tǒng)不像中間儲倉式制粉系統(tǒng)可以將原煤中的雜物攔截下來,長時間運行后易造成制粉系統(tǒng)堵塞,使煤粉通道減小,流通受阻,回粉量加大,制粉出力和煤粉粗細均勻度下降,電耗增加,飛灰可燃物增大,煤耗上升。堵塞嚴重時,爐膛四角各層送粉不均或斷續(xù)送粉,會導致鍋爐滅火,嚴重威脅機組運行安全。為解決原煤中的雜物問題,研制了雙進雙出制粉系統(tǒng)煤粉雜物分離清除器。
雜物分離清除器安裝在球磨機出口與煤粉分離器入口之間的管道上,主要由方形外殼(煤粉通道)、梳子型篩、推桿機構等組成。梳子型篩由可前后伸縮移動的一排平行的棒材連結而成,篩網(wǎng)一側設置可以沿篩網(wǎng)縱向移動的清理組件,清理組件與傳動絲杠或電動推拉桿連接,當操作傳動絲杠或電動推拉桿時,清理組件可以在篩網(wǎng)上往復移動。
當煤粉中的雜物隨著煤粉氣流向上運動時,遇到棒材連結成的梳子型篩網(wǎng)就會纏繞集結其中。由于采用正壓制粉,即使停止運行制粉系統(tǒng)后,雜物也不會自由回落到球磨機中。當篩網(wǎng)上的雜物積累到一定程度后,可以在系統(tǒng)運行時將雜物推向加裝在煤粉通道外側的雜物臨時存儲室,然后再進行清理或焚燒處置,可有效攔截煤粉中的雜物,保證篩網(wǎng)不堵,確保整個制粉系統(tǒng)中煤粉氣流暢通無阻。
雜物分離清除器研制后,在某電廠4號爐上進行了試驗。該電廠4號爐是1 025 t/h亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)鍋爐的4D磨煤機。實驗時間為100天,對同臺磨2臺分離器(4D1煤粉分離器前安裝了試驗裝置,4D2煤粉分離器則未安裝試驗裝置)進行比較。停機檢查后發(fā)現(xiàn):安裝試驗裝置的4D1分離器內(nèi)筒未見雜物,4D2分離器內(nèi)筒則有雜物掛結。4D1分離器清理出的雜物僅為4D2分離器清出雜物的1/4,可見雜物分離清除器的分離器效率較高,能有效攔截煤粉中的雜物。清理出的雜物包括尺寸為300×400 mm的焊工面罩1件,塑料瓶十幾個,鐵絲、塑料泡沫及塑料布若干,有效避免了制粉系統(tǒng)的堵塞。與其他未裝雜物分離清除器的制粉系統(tǒng)相比,試驗期間4 A、4B磨4臺分離器共堵塞12次,回粉管堵塞6次,內(nèi)筒堵塞10次,停磨清理6次。
經(jīng)過1年多的應用實踐,安裝雜物分離清除器后制粉系統(tǒng)阻力比未安裝前降低了400~800 Pa。與未安裝雜物分離清除器的同型號的4號爐組相比,在相同負荷工況下,一次風機電耗降低3 000~5 000 kWh/日,鍋爐飛灰可燃物含量同比降低1 %~2 %,節(jié)能降耗效果顯著。該裝置實現(xiàn)了制粉系統(tǒng)雜物在線分離和定期清理,有效解決了制粉系統(tǒng)雜物堵塞造成的出力下降、送粉不均、鍋爐飛灰可燃物大、燃燒不穩(wěn)、滅火等問題,從而保證了鍋爐的安全經(jīng)濟運行。