我公司甲醇合成氣壓縮機(jī)(K01301)為阿特拉斯多軸式壓縮機(jī),共兩段六級(jí),一級(jí)入口濾網(wǎng)為80目錐形直通型濾網(wǎng)。自轉(zhuǎn)化爐經(jīng)過冷卻和分離的轉(zhuǎn)化氣至K01301,提壓后送入合成塔合成甲醇。
轉(zhuǎn)化工段至壓縮機(jī)管線為碳鋼,長期受酸性帶液介質(zhì)沖刷,使碳鋼表面無法形成鈍化層。若在停車檢修時(shí)管線內(nèi)進(jìn)入空氣,即造成鐵氧化,開車后氧化層脫落,造成壓縮機(jī)入口濾網(wǎng)堵塞。經(jīng)分析,堵塞物鐵含量在98%以上。
2010年7月在開車10天后入口濾網(wǎng)壓差升至0.2MPa,停車清理。
2011年3月開車后10天由于濾網(wǎng)壓差升高,兩次停車清理。
2011年8月在開車后3天即出現(xiàn)濾網(wǎng)壓差過高,不得不停車清理,但此次清濾網(wǎng)后壓差仍慢慢上漲,再次停車清理前濾網(wǎng)壓差達(dá)到了0.9MPa。拆開發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)已經(jīng)受壓變形破裂,大量氧化鐵屑進(jìn)入壓縮機(jī)并進(jìn)入合成塔催化床層,對(duì)合成催化劑活性造成影響。
多次停車給公司造成極大損失。
為解決此問題,提出兩套方案。
(1)將轉(zhuǎn)化分離器至壓縮機(jī)全部碳鋼管線更換為不銹鋼管線。
(2)在壓縮機(jī)入口加裝雙濾網(wǎng),在一個(gè)濾網(wǎng)堵塞的情況下,實(shí)現(xiàn)在線切換。
考慮成本問題,最終定第二套方案實(shí)施技改。
此技改共投資50萬元,于2012年2月底完工。為此制定了相應(yīng)的濾網(wǎng)倒換方案:規(guī)定壓差達(dá)到0.1MPa后即擇機(jī)實(shí)施濾網(wǎng)倒換清理。
切換、泄壓要求
(1)置換前要啟動(dòng)廠房換氣扇并打開周圍窗戶,防止毒氣、可燃?xì)夥e聚。
(2)均壓、置換時(shí)先全開均壓一次閥、再緩慢微開均壓二次閥。
(3)分析置換氣中氧含量<0.5%,方可切換。
(4)投用時(shí)先開濾網(wǎng)后閥再開濾網(wǎng)前閥。
(5)停運(yùn)濾網(wǎng)的前后閥、均壓一二次閥關(guān)閉、全開導(dǎo)淋泄壓。
2012年4月17日在壓差漲至0.15MPa時(shí)成功實(shí)施濾網(wǎng)切換,切換后壓差0.004MPa。對(duì)堵塞濾網(wǎng)進(jìn)行了清理,備用。
此項(xiàng)技改的成功,解決了制約天野甲醇裝置長周期運(yùn)行的一個(gè)瓶頸問題,也保護(hù)了合成催化劑,保證了壓縮機(jī)的安全運(yùn)行,為公司創(chuàng)造了效益,對(duì)今后處理類似問題亦提供了可借鑒的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),意義重大。