趙伯平
(陜西煤化集團(tuán)陜化公司化肥廠,陜西渭南 714100)
三流道單噴嘴多元料漿氣化工藝與傳統(tǒng)煤炭氣化工藝相比,具有氣化原料范圍寬,氣化爐結(jié)構(gòu)簡單,氣化過程碳轉(zhuǎn)化率高(由于受工藝燒嘴結(jié)構(gòu)及氣化原料在氣化爐內(nèi)平均停留時間,微觀混合時間,宏觀混合時間,煤漿霧化程度,氣、固、液三相混合程度等因素的影響,碳轉(zhuǎn)化率一般可達(dá)到95%~99%),操作彈性大,粗煤氣質(zhì)量好,可供選擇的氣化壓力范圍寬,氣化過程污染少的優(yōu)點。三流道單噴嘴多元料漿氣化工藝在國內(nèi)實現(xiàn)工業(yè)化以來,已有多套裝置在不同的煤化工企業(yè)運行。各兄弟廠家的氣化裝置運行過程中出現(xiàn)了許多問題。這些問題可以分為兩類,一類是氣化工藝流程設(shè)計方面存在缺陷,一類是工程材料、工藝操作方面的問題。為了更好地使用此裝置,使其在生產(chǎn)過程中長周期安全穩(wěn)定運行,現(xiàn)對上述裝置在運行過程暴露出的問題作如下分析,并提出解決問題的措施。
使用三流道單噴嘴多元料漿氣化工藝的各兄弟廠家在試車的過程中,氣化爐激冷室均出現(xiàn)不同程度的帶水問題。即合成氣將激冷室的水大量帶到后序的洗滌塔,使激冷室液位逐漸下降,加大進(jìn)水仍無濟于事,有時甚至快到跳車的低限,這種現(xiàn)象隨著壓力與負(fù)荷的升高而加劇。查閱有關(guān)文獻(xiàn)可知,激冷室內(nèi),在熱流強度不高時,氣液之間以自然對流的泡核沸騰方式傳熱,隨著壓力與負(fù)荷的增加,激冷室內(nèi)熱流強度增加。當(dāng)達(dá)到某一臨界值時,氣液之間的傳熱方式轉(zhuǎn)為低效的膜狀沸騰傳熱。粗煤氣將激冷室中的水大量帶至后系統(tǒng),對變換系統(tǒng)造成危害。為避免氣化爐帶水,必須保證一定的換熱面積,使氣化爐的實際熱流強度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于臨界熱流強度。
為使氣化爐平穩(wěn)運行,避免氣化爐出現(xiàn)嚴(yán)重帶水現(xiàn)象,應(yīng)從以下幾個方面予以解決。
(1)在激冷室設(shè)計時,應(yīng)考慮壓力、投煤量的因素,加長激冷室尺寸,保證氣液傳熱面積F,以及氣液的分離空間。
(2)保證激冷水流量。
(3)保證鎖斗的正常運行,避免激冷室液相含固量過高。
(4)使用液位流量串級控制回路,嚴(yán)格控制氣化爐激冷室液位。
(5)在氣化爐與文丘里洗滌器之間增設(shè)旋風(fēng)分離器,并使用流量液位串級控制回路嚴(yán)格控制其液位,以除去粗煤氣中夾帶的液滴和固體顆粒。通過此種工藝流程的改進(jìn),可以使由洗滌塔來的氣化爐激冷水中固體顆粒含量降低,進(jìn)一步降低激冷室液相固體顆粒含量。
(6)在下降管與上升管間的環(huán)隙氣流通道設(shè)置除沫部件。
激冷室下降管掛渣、激冷環(huán)局部堵塞、激冷室內(nèi)件燒穿的原因,一是氣化爐渣口滴渣唇沿?zé)龎模欢羌だ洵h(huán)局部堵塞,水分布不均勻,下降管內(nèi)側(cè)水膜被破壞而缺水;三是操作溫度過低,熔渣粘度太高。
(1)定期檢查磨制料漿原料煤的灰熔點。
(2)在氣化爐與文丘里洗滌器之間增設(shè)旋風(fēng)分離器,并使用流量液位串級控制回路嚴(yán)格控制其液位,以除去粗煤氣中夾帶的液滴和固體顆粒。通過此種工藝流程的改進(jìn),可以使由洗滌塔來的氣化爐激冷水中固體顆粒含量降低,保證有較清潔的激冷水進(jìn)入激冷環(huán),以避免激冷環(huán)堵塞,激冷室內(nèi)件燒穿問題的出現(xiàn)。
(3)嚴(yán)格控制激冷水量及其溫度,以保證灰渣與激冷水膜之間溫差適宜,避免下降管掛渣。
(4)一旦發(fā)現(xiàn)渣口燒壞,立即停爐,清理激冷環(huán),更換渣口耐火磚。
工藝燒嘴是三流道單噴嘴多元料漿氣化爐的核心部件,其功能有二:一是霧化料漿,二是與爐體匹配形成適宜的流場。以期達(dá)到延長物料在氣化爐內(nèi)的停留時間,延長爐內(nèi)物料宏觀混合時間、微觀混合時間,提高爐內(nèi)物料宏觀混合程度、微觀混合程度,從而獲得較高的碳轉(zhuǎn)換率的目的。
(1)最初三流道單噴嘴多元料漿氣化爐工藝燒嘴為三流道部分預(yù)混式噴嘴,中心流道及外流道走氧,中心氧流量約占入爐氧氣總流量的15%,外流道氧流量約占入爐氧氣總流量的85%。第二流道走料漿。中心流道與外流道下端面相距65~70mm,中心流道氧氣與料漿形成預(yù)混,二流道出口氧氣和料漿混合物的表觀出口速率在20m/s以上,噴嘴磨損腐蝕嚴(yán)重。
(2)該工藝燒嘴采用盤管冷卻方式,外流道頭部為冷卻腔室,分別與冷卻水盤管進(jìn)出口相連,如果燒嘴冷卻水供應(yīng)不足、波動過大,長期工作在高溫環(huán)境中工藝燒嘴依然要遭受高溫腐蝕。
(3)三流道單噴嘴氣化爐工藝燒嘴尖端同軸度誤差超標(biāo),環(huán)隙尺寸誤差超過10%~15%,工藝燒嘴尖端龜裂、磨損、開裂,工藝燒嘴尖端回縮量超出偏差值±10%。
(1)采用三流道外混預(yù)膜式單噴嘴工藝燒嘴。由于該工藝燒嘴三個流道的下端面基本在同一水平面上,可控料漿膜厚,料漿的霧化效果好于三流道預(yù)混式單噴嘴工藝燒嘴。
(2)噴嘴本體用高溫下具有較高耐磨性的inconel600特種不銹鋼,頭部用哈氏合金制作,提高燒嘴在高溫環(huán)境中抵抗磨損腐蝕的能力。
(3)開工前,做好工藝燒嘴尖端同軸度誤差、環(huán)隙尺寸誤差、工藝燒嘴尖端回縮量檢測、調(diào)整工作。消除工藝燒嘴尖端出現(xiàn)的龜裂、磨損、開裂等缺陷。
(4)在裝置試車及日常操作中,精心操作。保證工藝燒嘴冷卻水流量穩(wěn)定,水壓穩(wěn)定。工藝燒嘴冷卻水流量調(diào)節(jié)幅度要小。縮短工藝燒嘴插入氣化爐至投料成功的時間。
(5)在日常操作中,穩(wěn)定氣化爐操作壓力,加減負(fù)荷時應(yīng)緩慢進(jìn)行。
(1)多元料漿與氧氣混合物出噴口后的噴射角(亦稱霧化角)決定了火焰的直徑和長度。為了避免氣流與火焰對氣化爐內(nèi)襯的直接沖刷,要求噴出火焰的直徑必須小于氣化爐爐膛直徑,長度必須小于爐膛的有效高度。燒嘴外頭出口處燒縮后,其內(nèi)表面不再平直,變成了弧面,這樣,在環(huán)隙減小、外環(huán)氧出口流速增大的同時,外環(huán)氧噴出方向亦發(fā)生了改變,出口角度大于正常的30°,引起煤漿霧化區(qū)域上移,且向四周噴射速度增大,燃燒的煤漿流直接沖蝕爐磚,出現(xiàn)如前所述的爐磚損壞。
(2)氣化爐燃燒室耐火磚承受高溫高壓的同時,還要承受高溫熔融煤灰的沖刷及侵蝕。
(3)用來制漿的原料煤灰熔點過高。
(4)氣化爐操作溫度過高。
(5)耐火磚質(zhì)量差、耐火磚結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、筑爐質(zhì)量太差。
(1)停爐檢查工藝燒嘴環(huán)隙偏差、同軸度、回縮量誤差,并修復(fù)。如果無法修復(fù),可考慮更換工藝燒嘴。
(2)選用灰熔點較低的原料煤,適當(dāng)降低氣化爐操作溫度。
(3)在氣化爐殼體與耐火磚之間設(shè)置水夾套鍋爐,降低向火面耐火磚表面溫度,使高溫熔融的灰渣在其表面均勻分布結(jié)渣,當(dāng)渣層增厚到一定程度時,高溫熔融灰渣與向火面耐火磚、夾套鍋爐間的傳熱效率下降。熔融灰渣不會再被冷卻粘結(jié)在耐火磚上,而在耐火磚表面形成的均勻渣層就可以保護(hù)向火面耐火磚免受高溫熔融灰渣的沖刷及侵蝕。這樣做,同時還擴大了氣化原料煤的選擇范圍。
(4)使用高質(zhì)量的耐火磚。
(5)改進(jìn)耐火磚的結(jié)構(gòu)設(shè)計,注重筑爐質(zhì)量。
(6)烘爐時嚴(yán)格按照烘爐方案操作,保證烘爐質(zhì)量,延長氣化爐耐火磚的使用壽命。
三流道單噴嘴多元料漿氣化工藝的一個特點是,工藝用水量較大,但約有三分之二的水是自身循環(huán)使用,因此,三流道單噴嘴多元料漿氣化裝置中都設(shè)計有一套黑水閃蒸冷卻、固液沉降分離與灰水阻垢回用的工序。在實際運用中,各裝置都遇到類似的問題,即管道、機泵結(jié)垢與激冷環(huán)堵塞,只是程度不同而已。這種現(xiàn)象的發(fā)生,輕者影響負(fù)荷,嚴(yán)重時則須停車。出現(xiàn)此類問題的主要原因有以下幾個。
(1)制漿用原料煤的灰熔點過高,灰分含量偏高。
(2)助熔劑添加量過大。
(3)循環(huán)黑水堿度過大,分散劑、絮凝劑含量過低,造成循環(huán)黑水固體顆粒含量嚴(yán)重超標(biāo)。
(4)工藝用水水質(zhì)較差。
(5)工藝流程設(shè)計有問題。
(1)選用灰熔點較低,灰分含量較低的原料煤磨制煤漿。
(2)嚴(yán)格控制助熔劑用量。
(3)適時調(diào)節(jié)循環(huán)黑水堿度,做好分散劑、絮凝劑的配制及添加工作,降低循環(huán)黑水中固體顆粒的含量。
(4)改善工藝用水水質(zhì)。
三流道單噴嘴多元料漿氣化爐在試車初期,會出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象。通常在以下部位出現(xiàn)過熱現(xiàn)象:一是測溫測壓孔周圍;二是拱頂與頂部噴嘴法蘭縮口區(qū)域。分析其原因,主要是高溫氣在過熱部位出現(xiàn)流動所致。造成拱頂高溫氣串動的原因,主要是在拱頂背襯磚后高鋁質(zhì)輕質(zhì)保溫澆鑄層的施工出了問題,在該區(qū)域出現(xiàn)了空腔。
(1)將測溫孔與測壓孔用耐火保溫棉填實,防止高溫氣串動;
(2)嚴(yán)把筑爐質(zhì)量關(guān),特別是拱頂保溫層澆鑄施工質(zhì)量;
(3)進(jìn)一步改進(jìn)拱頂保溫層設(shè)計;
(4)筑爐施工結(jié)束后,嚴(yán)格按照技術(shù)要求在15d內(nèi)進(jìn)行烘爐,以保證拱頂澆鑄層的質(zhì)量;
(5)設(shè)計時,不推薦在渦流較強的拱頂設(shè)置測壓與測溫孔。
[1]于遵宏,王輔臣.煤炭氣化技術(shù) [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010,7.
[2]王旭賓.德士古煤氣化裝置運行狀況及問題的探討 [J].煤氣與熱力,1997,20(6):6~9.
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