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      定子冷卻水處理方式的探索與應(yīng)用

      2012-04-29 18:20:54李化霜
      科技資訊 2012年29期
      關(guān)鍵詞:水質(zhì)

      李化霜

      摘要:綜合比較了定子冷卻水的多種處理方法,總結(jié)了各種處理方法的優(yōu)缺點(diǎn),提出了“發(fā)電機(jī)定冷水弱堿化處理”方法是一種既經(jīng)濟(jì)、安全、又操作簡單的最優(yōu)的處理方法。發(fā)電機(jī)定冷水弱堿化處理方式:發(fā)電機(jī)定冷水部分水經(jīng)“發(fā)電機(jī)定冷水弱堿化處理系統(tǒng)”處理后,pH值提高到7.5~8.5、DD降低到0.5us/cm以下后回到內(nèi)冷水箱,系統(tǒng)內(nèi)整個(gè)水質(zhì)能同時(shí)滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T1039—2007(pH=7~9,DD≤2.0us/cm,Cu2+≤40ug/L)的要求。發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水弱堿化處理裝置配裝的是經(jīng)特殊工藝深度再生后按特殊配方填裝的進(jìn)口樹脂,運(yùn)行周期長(大于2年)。樹脂失效后無需再生,直接更換新樹脂即可,操作簡單、維護(hù)量小。

      關(guān)鍵詞:定子冷卻水 水質(zhì) 弱堿化

      中圖分類號:TM311 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)10(b)-0103-02

      1 發(fā)電機(jī)定子冷卻水的品質(zhì)要求

      發(fā)電機(jī)定子繞組和轉(zhuǎn)子繞組等部件在運(yùn)行中所產(chǎn)生的交換熱量必須由冷卻介質(zhì)帶走,通常是選用二級除鹽水進(jìn)行冷卻,由于發(fā)電機(jī)冷卻水是在高壓電場中作冷卻介質(zhì),對它的各項(xiàng)控制指標(biāo)的要求必須保證以發(fā)電機(jī)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為前提。因此對發(fā)電機(jī)定子冷卻水的水質(zhì)須有以下要求。

      1.1較好的絕緣性(即較低的電導(dǎo)率)

      以防止發(fā)電機(jī)繞組對地短路而導(dǎo)致泄漏電流和泄漏損耗增加。

      1.2不結(jié)垢

      1.3對發(fā)電機(jī)銅導(dǎo)線和內(nèi)冷水系統(tǒng)須無侵蝕性

      因?yàn)殂~導(dǎo)線的腐蝕產(chǎn)物會在空心銅導(dǎo)線內(nèi)沉積,造成導(dǎo)線內(nèi)部冷卻水流通截流面積減小,阻力加大,甚至完全堵塞;結(jié)果使發(fā)電機(jī)運(yùn)行中線棒溫度上升,嚴(yán)重的甚至導(dǎo)致發(fā)電機(jī)線圈燒毀。

      2 定冷水處理方法的探討和分析總結(jié)

      四川廣安發(fā)電有限公司自1998年9月第一臺300MW的機(jī)組投運(yùn)以來,到2007年最后一臺600MW的機(jī)組建設(shè)完工投運(yùn),發(fā)電機(jī)的定子冷卻水處理系統(tǒng)先后采用了小混床處理法、加銅緩蝕劑法、凝結(jié)水和除鹽水交替補(bǔ)充的開放式運(yùn)行法;在使用過程中分別發(fā)現(xiàn)上述方法或多或少均存在不同的問題,現(xiàn)將問題分析總結(jié)如下。

      2.1小混床處理法

      經(jīng)了解,國內(nèi)大多數(shù)300MW及以上機(jī)組設(shè)計(jì)中發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的處理方法均為“小混床處理法”(廣安公司的全部六臺機(jī)組均設(shè)計(jì)為“小混床處理法”),小混床內(nèi)裝有陰陽兩種離子交換樹脂(設(shè)計(jì)的罐體容積為91L,樹脂的裝填容積70L左右),分別用來除去水中的陰離子和陽離子,達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。1999年至2001年廣安公司一期兩臺機(jī)組采用小混床處理法運(yùn)行了近三年時(shí)間,分析、運(yùn)行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)小混床運(yùn)行中存在諸多問題。

      2.1.1出水水質(zhì)不穩(wěn)定

      小混床本身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,存在一些缺陷,如偏流、漏樹脂、運(yùn)行周期不穩(wěn)定等問題,導(dǎo)致出水水質(zhì)不穩(wěn)定。

      2.1.2系統(tǒng)內(nèi)存在酸性腐蝕

      小混床內(nèi)裝普通型樹脂,樹脂中常泄漏大量低分子聚合物,對系統(tǒng)存在污染并使小混床出水pH偏低,系統(tǒng)pH≤6.5,不符合國標(biāo)規(guī)定pH≥7.0的要求。水質(zhì)呈酸性,定冷水系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上存在銅腐蝕(四川某電廠曾經(jīng)因?yàn)殚L期采用小混床處理方法運(yùn)行了近15年,最終導(dǎo)致發(fā)電機(jī)端部線圈腐蝕穿孔,引發(fā)發(fā)電機(jī)定子短路燒損事故),小混床內(nèi)的樹脂將系統(tǒng)內(nèi)腐蝕下來的銅離子的置換了下來,表面上將銅離子含量控制在標(biāo)準(zhǔn)的合格范圍內(nèi)。此外,若定冷水的溫度控制不好,一超溫(超過定冷水最高的溫度48℃)的就會引發(fā)樹脂的分解而產(chǎn)生有機(jī)酸,更加的降低系統(tǒng)內(nèi)的pH值,加劇系統(tǒng)的腐蝕。

      2.1.3運(yùn)行周期短

      普通樹脂交換容量小,需每隔1~2個(gè)月抽出樹脂一次進(jìn)行體外再生(相應(yīng)的須建一套體外再生裝置),不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且要求的再生技能較高,樹脂的分層困難,混脂的效果不易控制,一次性再生成功的幾率較低,且再生費(fèi)用不菲。

      2.1.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在的問題

      系統(tǒng)設(shè)計(jì)中缺少一些必要的在線儀表,無法連續(xù)檢測系統(tǒng)水質(zhì),樹脂捕捉器的設(shè)置和內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理,樹脂裝入后混脂不均勻,影響出水質(zhì)量,還存在樹脂漏入發(fā)電機(jī)現(xiàn)象等問題。

      由于小混床系統(tǒng)存在上述的不完善的技術(shù)問題,大多數(shù)的時(shí)候就沒有投運(yùn)小混床。自2001年4月開始開始廣安公司就在#31、#32機(jī)組上放棄了使用小混床處理方法,改為在定冷水內(nèi)加緩蝕劑的處理方法。

      2.2加銅緩蝕劑法

      向冷卻水中加入一定量的銅緩蝕劑,如MBT、BTA、TT等,其作用是銅緩蝕劑與水中銅離子絡(luò)合生成難溶沉淀,覆蓋在銅表面,形成暫時(shí)保護(hù)膜,以緩解銅基體的腐蝕。

      經(jīng)過近兩年的運(yùn)行觀察、監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)向水中加入緩蝕劑雖然可以減輕銅腐蝕但也存在較多的問題。

      2.2.1緩蝕效果欠佳

      銅緩蝕劑在銅表面形成的保護(hù)膜層為單分子膜,膜層薄,易破損,防護(hù)性差,因此必須連續(xù)保持水中有一定量的緩蝕劑,否則水中銅離子含量會很快升高。緩蝕劑加入后定冷水的電導(dǎo)率會升高,易造成電導(dǎo)超標(biāo)問題,加入MBT后電導(dǎo)率經(jīng)常超過5μs/cm,如果按標(biāo)準(zhǔn)DD≤2μs/cm控制要求,內(nèi)冷水DD指標(biāo)難以合格。因此在2002年1月就放棄使用MBT緩蝕劑。隨后采用在定冷水中加BTA類緩蝕劑,雖然能基本滿足電導(dǎo)率DD≤2μs/cm標(biāo)準(zhǔn),但緩蝕效果差,未加藥前Cu2+=200~400μg/L,加入BTA后降為100~200μg/L,離現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求的Cu2+≤40μg/L仍有很大差距。此外,BTA加入后水的pH會進(jìn)一步降低,緩蝕效果難以達(dá)到最佳,如再加入堿性物質(zhì)提高pH,又將使電導(dǎo)率升高,水質(zhì)難以合格。

      2.2.2安全隱患大

      無論加何種緩蝕劑均難使電導(dǎo)率、pH和Cu2+幾項(xiàng)指標(biāo)同時(shí)合格,運(yùn)行控制難度極大,系統(tǒng)中腐蝕依然較嚴(yán)重,并易生成銅的腐蝕產(chǎn)物,主要為銅的氧化物顆粒,機(jī)組大修期間檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)冷水水流較緩慢的區(qū)域發(fā)現(xiàn)了緩蝕劑析出或形成的粘泥,這些粘泥和腐蝕產(chǎn)物易在空心的銅導(dǎo)線中沉積形成污垢,嚴(yán)重時(shí)阻塞管道,使線棒超溫,最終燒毀線棒。有報(bào)道1998年華能某電廠一臺360MW機(jī)組因發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水BTA產(chǎn)生的沉積污垢導(dǎo)致線棒堵塞而導(dǎo)致燒損事故發(fā)生,損失巨大。

      2.2.3新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對加緩蝕劑的限制

      DL/T801-2002《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》(適用于200MW及以上水內(nèi)冷繞組的汽輪發(fā)電機(jī))及DL/T1039-2007《發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理導(dǎo)則》(適用于125MW及以上汽輪發(fā)電機(jī)和水輪發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水的處理)都規(guī)定:允許運(yùn)行時(shí)在水中加緩蝕劑,但必須控制pH大于7.0。

      基于以上多種原因,加緩蝕劑的方法實(shí)際應(yīng)用上存在諸多問題,廣安公司于2004年1月放棄了在定冷水系統(tǒng)添加緩蝕劑的處理方法。

      2.3開放式運(yùn)行方式

      開放式運(yùn)行方式即向發(fā)電機(jī)冷卻水箱中連續(xù)大量補(bǔ)充二級除鹽水,并輔助補(bǔ)充凝結(jié)水調(diào)節(jié)pH值,并保持大量溢流排水的運(yùn)行方式。廣安電廠二期機(jī)組在2003年至2005年期間采用這種運(yùn)行方式,補(bǔ)水量約為5t/H·臺機(jī)。雖然這種方式可以滿足定冷水所有的指標(biāo),但也存在一些無法解決的問題。

      2.3.1存在引發(fā)停機(jī)的安全隱患

      連續(xù)大量補(bǔ)水的運(yùn)行方式存在較大的安全隱患,二級除鹽水一旦受到污染或者凝汽器發(fā)生泄漏,電導(dǎo)率不穩(wěn)定或者超標(biāo)而引起保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)的事故,運(yùn)行狀況極不安全。

      2.3.2操作繁瑣、復(fù)雜,工作量大,需要專人值守

      由于廣安公司爐內(nèi)及精處理值班點(diǎn)只設(shè)一人值班,在人員的安排上不可行。

      2.3.3二級除鹽水浪費(fèi)大

      連續(xù)補(bǔ)水,除鹽水浪費(fèi)極大,每年每臺機(jī)消耗除鹽水約4萬噸,經(jīng)濟(jì)性差,雖然排水可回收到凝汽器,但腐蝕下的銅增加了凝結(jié)水、給水的雜質(zhì)。

      由于存在上面的缺陷,廣安公司2005年在二期機(jī)組定冷水系統(tǒng)上放棄了采用“開放式補(bǔ)水運(yùn)行方式”的方法。

      依據(jù)離子的交換理論,廣安公司在實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)過改變陰陽樹脂的配比(陰陽樹脂比例為2.5~3.5∶1)和RNa+ROH配套RH+ROH的雙套小混床處理法,試驗(yàn)的效果不甚理想,后由于尋求到了新型的、價(jià)格便宜、操作簡單、運(yùn)行穩(wěn)定的定冷水弱堿化處理方法,就沒有繼續(xù)試驗(yàn)下去。2005年底開始對公司的全部發(fā)電機(jī)的定冷水處理系統(tǒng)逐步的實(shí)施了改造。

      2.4發(fā)電機(jī)定冷水弱堿化處理方法

      2.4.1發(fā)電機(jī)定子冷卻水超凈化微堿處理的工作過程

      發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水弱堿化處理系統(tǒng)的工作過程為:發(fā)電機(jī)定冷水的部分定冷水(一般為5%~10%左右)通過旁路流經(jīng)“發(fā)電機(jī)定冷水弱堿化處理系統(tǒng)”中的超凈化裝置處理后,出水的DD控制在0.2us/cm以下,同時(shí)微堿化加堿裝置向其出自動(dòng)加堿,將出水pH值提高到7.5~8.5左右、DD控制在0.5us/cm以下后回到內(nèi)冷水箱,將整個(gè)定冷水系統(tǒng)的水質(zhì)質(zhì)量提高到同時(shí)滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T1039—2007的要求:pH=7~9,DD≤2.0us/cm,Cu2+≤40ug/L。定冷水弱堿化處理系統(tǒng)由超凈化處理裝置、特種樹脂、自動(dòng)調(diào)節(jié)加堿裝置、在線監(jiān)測儀表等部分組成,并配備相應(yīng)的儀表和儀表柜。其中填裝的樹脂是經(jīng)特殊工藝處理的進(jìn)口樹脂,運(yùn)行周期長(大于兩年),出水水質(zhì)穩(wěn)定。實(shí)效后不須再生更換即可。

      2.4.2超凈化微堿處理系統(tǒng)的主要設(shè)備及配置

      (3)該系統(tǒng)主要設(shè)備配置如下。

      超凈化處理裝置。

      超凈化裝置為容積為800L的不銹鋼裝置,能盛裝600L的樹脂,具獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),其作用為除去定冷水中的各種離子,確保出水水質(zhì)的DD在0.2us/cm以下;罐體并布置有正、反洗進(jìn)水門和排水門、排污門,投入或退出運(yùn)行操作簡單。

      (2)弱堿化裝置。

      裝置中加堿微電機(jī)通過PID接受超凈化裝置出口管道上的DD表控制,將系統(tǒng)的出水的pH值控制在7~9的范圍內(nèi)。

      工作原過程為:全自動(dòng)調(diào)節(jié)加堿裝置的自動(dòng)啟停由超凈化裝置出水電導(dǎo)率控制,設(shè)定裝置啟動(dòng)電導(dǎo)為0.4μs/cm,停止電導(dǎo)為1.8us/cm;由PID調(diào)節(jié)器根據(jù)超凈化裝置出水電導(dǎo)率大小,自動(dòng)控制電磁計(jì)量泵運(yùn)行頻率,調(diào)整加藥量,將裝置出水電導(dǎo)率控制到設(shè)定值0.55μs/cm(此狀態(tài)下內(nèi)冷水系統(tǒng)pH為8.0~8.3),電導(dǎo)率上下浮動(dòng)不大于±0.03μs/cm,運(yùn)行穩(wěn)定。

      該裝置具有三重安全保護(hù)功能。若交換器電導(dǎo)率超標(biāo),即電導(dǎo)大于2.0μs/cm,全自動(dòng)調(diào)節(jié)加堿裝置會自動(dòng)切斷電磁計(jì)量泵電源,停止加藥;若內(nèi)冷水系統(tǒng)電導(dǎo)率超標(biāo),即電導(dǎo)大于2.0μs/cm,全自動(dòng)調(diào)節(jié)加堿裝置會自動(dòng)切斷電磁計(jì)量泵電源,停止加藥;若裝置出水電導(dǎo)率高于設(shè)定值(0.55μs/cm)的20%,PID調(diào)節(jié)器會將電磁計(jì)量泵運(yùn)行頻率設(shè)定為0次,即加堿裝置也會停止加藥。

      此控制方法安全、穩(wěn)定。多年運(yùn)行證明,能完全滿足定冷水系統(tǒng)的運(yùn)行技術(shù)要求,無任何安全隱患。

      (3)在線儀表。

      每套超凈化微堿處理裝置配置2套在線pH儀表、2套電導(dǎo)率表??芍苯语@示弱堿化裝置進(jìn)出水的pH值及電導(dǎo)率,方便連續(xù)檢測,提高了運(yùn)行的監(jiān)控水平。

      (4)樹脂捕捉器。

      在弱堿化裝置的出入口各安裝1套樹脂捕捉器,確保在各種工況下均不漏樹脂,保證內(nèi)冷水系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

      2.4.3定冷水弱堿化處理方法的優(yōu)點(diǎn)

      自2005年廣安公司第一臺一期300MW的發(fā)電機(jī)的定冷水處理系統(tǒng)進(jìn)行“超凈化微堿處理”技改以來,一直運(yùn)行良好,平時(shí)的維護(hù)工作就是在線儀表的維護(hù)和每隔5個(gè)月左右時(shí)間添加一次微堿化裝置的堿液,維護(hù)工作量小,運(yùn)行可靠,系統(tǒng)內(nèi)幾乎無腐蝕(Cu2+的含量一般在5ug/L以下)。

      運(yùn)行的各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的控制值(如表1)。

      運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,出水水質(zhì)能長期保持穩(wěn)定。

      出水pH的提高,能夠徹底解決因水質(zhì)不合格引起的腐蝕產(chǎn)物在空心導(dǎo)線中沉積、線棒超溫等問題。

      系統(tǒng)采用全密閉方式運(yùn)行,可以節(jié)約大量的除鹽水,另外也減輕了煩瑣的補(bǔ)水工作。

      內(nèi)冷水弱堿化處理系統(tǒng)是原系統(tǒng)的旁路處理系統(tǒng),與原系統(tǒng)的隔離簡便。即使在該系統(tǒng)故障或更換樹脂時(shí),該系統(tǒng)可方便與原系統(tǒng)解列,以便維護(hù)。同時(shí)解列后,內(nèi)冷水系統(tǒng)可通過換水或以原運(yùn)行方式運(yùn)行,維持水質(zhì)在合格范圍內(nèi)。

      3 結(jié)語

      經(jīng)過較長時(shí)間的摸索和實(shí)際應(yīng)用,我們認(rèn)為定冷水微堿化處理模式是目前比較安全可靠、較經(jīng)濟(jì)的一種定子冷卻水的處理方式,系統(tǒng)出水水質(zhì)不但能同時(shí)滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,而且操作簡單,運(yùn)行、維護(hù)的工作量小,可以在行業(yè)中推廣應(yīng)用。

      參考文獻(xiàn)

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