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      國投鄭煤教學(xué)三礦泵房自動化系統(tǒng)設(shè)計

      2012-06-01 06:58:12國投煤炭鄭州能源開發(fā)有限公司教學(xué)三礦都世鋒
      電子世界 2012年3期
      關(guān)鍵詞:閘閥泵房組態(tài)

      國投煤炭鄭州能源開發(fā)有限公司教學(xué)三礦 都世鋒

      中國礦業(yè)大學(xué)信電學(xué)院 景曉軍

      徐州致安自動化設(shè)備有限公司 査 偉

      國投鄭煤教學(xué)三礦泵房自動化系統(tǒng)設(shè)計

      國投煤炭鄭州能源開發(fā)有限公司教學(xué)三礦 都世鋒

      中國礦業(yè)大學(xué)信電學(xué)院 景曉軍

      徐州致安自動化設(shè)備有限公司 査 偉

      針對我礦排水系統(tǒng)運行工藝,結(jié)合現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)和最優(yōu)控制理論,設(shè)計了一套現(xiàn)代化自動排水系統(tǒng)。能夠?qū)崿F(xiàn)遠程動態(tài)觀測水文信息和設(shè)備工況,綜合實現(xiàn)自動排水。井下控制設(shè)備采用S7-300系列PLC,結(jié)合各種傳感器自動控制閘閥的開關(guān)。上位機采用Ifix組態(tài)軟件對監(jiān)控系統(tǒng)進行設(shè)計??梢暬O(jiān)控畫面有利于管理人員實時遠程監(jiān)控,而且具有報警、顯示實時趨勢曲線等功能,可方便地生成各種報表。系統(tǒng)具有以下特點:水位實時在線檢測與顯示;水泵自動啟動與停止;多臺水泵實行“輪班工作制”,提高水泵使用壽命;有可擴展的工業(yè)以太網(wǎng)接口,便于系統(tǒng)集成。

      水泵房;PLC;If i x組態(tài)軟件;遠程監(jiān)控

      1.引言

      國投鄭煤教學(xué)三礦位于登封市徐莊鄉(xiāng),礦井水泵房仍然采用傳統(tǒng)的人工操作排水系統(tǒng)。這種排水系統(tǒng)由于自動化程度低,還做不到根據(jù)水位或其它參數(shù)自動開停水泵,嚴重影響井下主排水泵房的管理水平[1]。為建設(shè)成高水平的數(shù)字化礦井,設(shè)計對登封教學(xué)三礦井下泵房的排水系統(tǒng)進行自動化改造。本系統(tǒng)基于西門子S7-300PLC來實現(xiàn),Ifix組態(tài)軟件編寫的上位機界面可以很方便地實現(xiàn)對水泵的自動控制,且具有查看歷史數(shù)據(jù),打印報表等功能。各臺水泵相互連接、數(shù)據(jù)共享,地面統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一控制。數(shù)據(jù)傳輸使用以太網(wǎng)方式,多個泵房可以相互連接。電動閘閥改造采用高集成度的方案,將閘閥配電部分集成到PLC隔爆控制箱內(nèi),以減少布線,提高集成度。

      2.系統(tǒng)整體設(shè)計

      井下礦用隔爆兼本安型可編程控制器通過礦下工業(yè)以太網(wǎng),信號高速傳輸,實現(xiàn)地面集控中心與井下設(shè)備信號采集。系統(tǒng)整體設(shè)計框架如圖1。

      圖1中,地面集控中心采用Ifix編寫的上位機軟件,可視化界面有利于管理者了解各種系統(tǒng)運行參數(shù),及時對排水系統(tǒng)進行監(jiān)控。控制信號通過井下光纖以太環(huán)網(wǎng),傳到井下PLC控制箱,在各個管道分支巷道安裝電動閘閥控制單元,通過礦用隔爆兼本安型可編程控制器實現(xiàn)閘閥的閉合斷開操作。另外流量、壓力和溫度等各種傳感器信號通過Profibus-DP總線接口傳輸?shù)絇LC控制箱內(nèi),PLC負責采集壓力傳感器、管道流量計等設(shè)備的運行狀態(tài)和參數(shù)。系統(tǒng)供電引自就近的變電所。

      3.井下設(shè)備改造

      3.1 井下排水系統(tǒng)要求

      目前泵房工作方式為手動操作方式,安排有值班運行人員,操作、跟蹤泵的運行[2]。

      井下排水系統(tǒng)信號傳輸和控制系統(tǒng)改造應(yīng)滿足信息化的整體設(shè)計要求:

      (1)實現(xiàn)井下排水泵房無人值守自動控制運行,具備網(wǎng)絡(luò)測控功能。

      (2)系統(tǒng)具備遠程控制、就地自動控制、就地手動控制三種操作方式。

      (3)對電機和水泵的運行參數(shù)及保護參數(shù)進行實時的監(jiān)測和傳送,這些參數(shù)包括:電機溫度、泵體溫度、水位、真空度、電壓、電流、水泵出水口壓力、各種閘閥、電磁閥的位置信號、過轉(zhuǎn)矩信號等。

      (4)整個系統(tǒng)做到可靠運行、維護方便、修改靈活[3]。

      3.2 設(shè)備改造

      根據(jù)教學(xué)三礦的現(xiàn)場情況,結(jié)合自動化系統(tǒng)設(shè)計要求,進行以下改造:井下監(jiān)控單元由井下監(jiān)控主控站(PLC)及信號采集裝置、傳感器等組成,主控制站作為井下控制部分的通信核心,完成分站監(jiān)控信息與地面控制中心的監(jiān)控信息交互傳遞。同時,通過在現(xiàn)場的操作顯示屏,為井下巡檢人員提供整個系統(tǒng)的運行情況。另外,增加兩臺真空泵和真空泵控制箱,互為備用,兩臺真空泵進氣管處安裝電動球閥,并聯(lián)手閥;安裝真空支管以實現(xiàn)3臺泵的抽真空引水。每臺泵抽真空支管設(shè)置一臺電動球閥,并聯(lián)一臺手動閥門,以實現(xiàn)自動控制,同時不影響現(xiàn)場操作。在真空管路安裝負壓傳感器,檢測真空度,由此判斷引水是否完成。在水泵出水口安裝正壓傳感器,檢測正壓值,由此判斷是否可以開啟閥門,增加閘閥電動裝置和控制箱以實現(xiàn)上述功能[4]。

      表1 PLC硬件組態(tài)表

      圖1 系統(tǒng)整體設(shè)計圖

      圖2 PLC控制程序流程圖

      圖3 調(diào)度室監(jiān)控軟件界面

      4.軟件設(shè)計

      4.1 PLC軟件設(shè)計

      本系統(tǒng)采用S7-300PLC,附加一個模擬量輸入模塊,一個數(shù)字量輸入輸出模塊,一個CP341通訊模塊,硬件組態(tài)如表1所示。

      系統(tǒng)采用STEP7軟件編程,STEP7是用于SIMATIC S7,SIMATIC M7和SIMATIC C7可編程序控制器的標準工具軟件,與其它PLC所用的IEC編程語言是相似的。STEP 7可以在Windows下運行,有友好的用戶界面,可以容易地利用這些系統(tǒng)的資源。STEP 7以塊的形式管理用戶編寫的程序和數(shù)據(jù),在一個塊中調(diào)用另一個塊的可能性,既使是子程序,用戶程序結(jié)構(gòu)化仍成為可能。這將顯著增加PLC程序組織的清晰性,可理解性和易維護性[5]。

      PLC程序采用模塊化編程方法,選用梯形圖編程。按功能可劃分為6子程序,且全部使用功能塊來進行編寫。6個子程序為:initialize(初始化程序),read(獲取數(shù)據(jù)程序),write(發(fā)送數(shù)據(jù)程序),ve-rify(選擇比較程序),XMT complete(信息接收控制中斷程序),RCV complete(轉(zhuǎn)碼中斷程序)[6]。由于本系統(tǒng)的PLC程序設(shè)計較為復(fù)雜,限于篇幅不能逐一介紹。故只對其中最為重要的主程序作較為詳細的分析說明。

      主程序是整個程序的管理調(diào)度者。PLC的CPU循環(huán)掃描程序,根據(jù)井下水泵的具體運行要求調(diào)用其他相關(guān)的任務(wù),并與其它任務(wù)一起共同完成整個系統(tǒng)的程序控制[7]。系統(tǒng)運行主程序首先要進行一系列的初始化工作,并使擴展模塊(通訊模塊等)等設(shè)備與PLC的數(shù)據(jù)傳輸正常。初始化設(shè)置的通信口0為自由口通信協(xié)議,速率為9600bit/s,通過傳送器測得數(shù)據(jù)保存在PLC的緩存中,然后依次通過發(fā)送子程序?qū)?shù)據(jù)送至控制中心[8]??刂浦行慕邮招畔⒑髮?shù)據(jù)送至PLC中,通過PLC程序處理,輸出啟動/停止信號,達到遠程控制水泵的功能[9]。設(shè)備控制程序流程如圖2所示。

      4.2 上位機軟件設(shè)計

      采用美國GE Fanuc公司的Ifix組態(tài)軟件對監(jiān)控系統(tǒng)進行設(shè)計,方便地構(gòu)成監(jiān)控畫面,且具有報警、實生成曲線報表等功能[10]。

      上位機軟件可以實現(xiàn)以下功能:

      (1)自動采集、顯示水泵的各種運行參數(shù);

      (2)根據(jù)水倉水位、生產(chǎn)工作制及負荷情況控制水泵自動工作;

      (3)根據(jù)監(jiān)測到的信號判斷水泵的工作情況,故障時能及時發(fā)出報警信號,并根據(jù)工作類型停泵;

      (4)可自動、手動控制水泵的啟停及電動閘閥的開、關(guān)及開度,地面監(jiān)控中心可完成對水泵控制的各種操作;

      (5)系統(tǒng)能與礦井綜合調(diào)度系統(tǒng)無縫連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享。

      上位機軟件界面如圖3所示。

      調(diào)度室監(jiān)控軟件有以下功能:依據(jù)水倉的液位數(shù)據(jù)實現(xiàn)對井下水泵的遠程自動控制。系統(tǒng)根據(jù)教學(xué)三礦現(xiàn)場具體情況以及時間、水位、煤礦用電負荷等參數(shù)自動開啟、停止水泵的運轉(zhuǎn),并能實現(xiàn)泵閥的聯(lián)鎖起動,對運行中的各種參數(shù)進行實時控制,且能實現(xiàn)超限報警,實時顯示歷史曲線,生成和打印報表等功能。

      5.總結(jié)

      泵房自動化系統(tǒng)涉及到遠程監(jiān)控技術(shù)及工業(yè)以太網(wǎng)組網(wǎng)技術(shù),本文從教學(xué)三礦的實情出發(fā),提出了遠程監(jiān)控系統(tǒng)的總體設(shè)計方案。隨后又對方案進行細化,分井下設(shè)備改造和調(diào)度室上位機軟件編寫兩部分對整個系統(tǒng)進行改造。

      本系統(tǒng)井下使用S7-300 PLC實現(xiàn)對泵房運行狀態(tài)信息的監(jiān)控,將泵房各種狀態(tài)信息和報警信息通過光纖以太網(wǎng)發(fā)送到調(diào)度室的上位機,信息通過OPC服務(wù)器發(fā)布,Ifix組態(tài)軟件使用OPC客戶端驅(qū)動對數(shù)據(jù)進行訪問,管理人員在上位機讀取狀態(tài)和報告信息存儲到本地數(shù)據(jù)庫中。系統(tǒng)仍有許多需要改進的地方,如增加電動閘閥監(jiān)控對象,備用泵的投切運行等,井下供水管網(wǎng)的整體監(jiān)控等。

      [1]王華,王言堂,劉猛.礦井中央水泵房自動化排水系統(tǒng)的設(shè)計[J].煤炭機電,2010,10(5):27-32.

      [2]蒯多磊,石必明,周地權(quán),等.五溝礦沿空掘巷煤自燃規(guī)律及數(shù)值模擬研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2011,39(10):65-68.

      [3]季厭浮,胥良,王宇,等.礦井交流提升機雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2011,39(10):77-79.

      [4]胡亞旻.基于CC—LINK總線的礦井自動排水系統(tǒng)[J].煤炭技術(shù),2010,29(11):31-33.

      [5]韓兵.PLC與工控系統(tǒng)安全自動化技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2011.

      [6]費杰,王翠玲.沉井施工技術(shù)在煤礦工程建設(shè)中的應(yīng)用[J].山東煤炭科技,2011,1:41-43.

      [7]文嘉革.給水集中監(jiān)控系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[D].上海:華東理工大學(xué),2003.

      [8]丘彪.新方煤礦二水平排水系統(tǒng)的設(shè)計[J].煤礦機械,2011,32(3):223-226.

      [9]文嘉革.水泵站自動設(shè)計軟件研究與開發(fā)[D].河海大學(xué),2005.

      [10]王云花,李大鋒,楚凡.基于PLC的礦井中央泵房自動控制排水系統(tǒng)[J].煤礦機電,2011,1:83-85.

      都世鋒(1978—),男,河南鄭州人,畢業(yè)于河南理工大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè),國投煤炭鄭州能源開發(fā)有限公司教學(xué)三礦機電礦長,主要從事煤礦機電運輸管理等工作。

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