崔恩亮 蘇文強
(東北林業(yè)大學,哈爾濱,150040)
原料準備:將原稻草人工剪斷成25~35 mm草片,充分攪拌混合后,利用自然風進行草片風選分級,自低密度部分起,除去風選總量的12%作為備料輕雜質(zhì)損失,再將剩余草片經(jīng)18目篩篩除重雜質(zhì)及谷粒,合格草片充分混勻,平衡水分后裝袋備用。
蒸煮工藝條件:最高溫度160℃,用堿量9%,蒸煮助劑 LPA130 0.015%,LCP894 0.01%,升溫時間70 min,保溫時間 10 min,液比 1 ∶3.5。
藥品:氫氧化鈉、氧化鋁、氧化鎂、氧化鈣皆為天津科密歐公司生產(chǎn),分析純。蒸煮助劑 LPA130、LCP894為工廠提供使用。
儀器設備及主要參數(shù):蒸煮器型號——西北輕工業(yè)學院機械廠生產(chǎn)ZQS1型3L電熱蒸煮鍋。模擬高濃擠壓提取裝置及操作過程——模擬高濃擠壓提取裝置結(jié)構(gòu)見圖1。擠壓裝置為自制,由開口收集筒、圓周外壁和底部都分布有直徑為3 mm排液孔的過濾筒及活塞外徑比過濾筒內(nèi)徑小0.5 mm的擠壓活塞組成。模擬擠壓時,用直徑比過濾筒內(nèi)徑稍大的80目尼龍網(wǎng)袋承裝被擠壓漿料,置于過濾筒中,裝入擠壓活塞,再將過濾筒裝入收集筒,將整套裝置放置在壓力機平臺上,利用壓力機壓頭推動活塞完成擠壓。用量筒收集從排液閥門中流出的黑液。壓力機——為東大人造板機械制造有限公司生產(chǎn)的50 t試驗預壓機,壓頭油缸直徑20 cm;擠壓裝置活塞直徑8.1 cm,壓力放大比6.096 6。擠壓過程以恒溫恒壓為標準。擠壓前預先給定壓力機壓力,啟動壓力機壓頭推動活塞工作,在達到給定壓力后維持給定壓力2 min,完成擠壓操作。擠壓開始溫度(73±5)℃,擠壓全程時間小于5 min。轉(zhuǎn)子黏度計:NDJ-8S數(shù)字顯示黏度計,上海精密科學儀器有限公司生產(chǎn)。
圖1 模擬高濃擠壓提取裝置
XPS黑液硅質(zhì)量分數(shù)檢測及運行參數(shù):測試設備——美國 Thermo Fisher Scientific Co.,Ltd 生產(chǎn)KAlpha型X射線光電子能譜儀(XPS)。樣品室氣壓為5×10-7Pa,能量分析器采用固定透過能方式,儀器采用單色化Al ka射線(1 486.6 eV)激發(fā),X射線源功率為100 W,真空度為 1.0×10-7Pa,掃描束班為400 μm,步長分別為1 eV和0.1 eV。掃描范圍為0~1 100 eV。對分析結(jié)果利用高斯函數(shù)和洛侖茲函數(shù)進行數(shù)值擬合。測試樣品為3 μm×3 μm;照射強度為1 486 eV;測試對象為除H、He外的所有元素;樣品來源為自制稻草漿及蒸煮黑液;取樣方法為隨機取樣;樣品按照 XPS檢測要求進行處理[1-3]。
檢測標準:原料各組分測定及黑液紙漿中硅質(zhì)量分數(shù)測定都采用《中國輕工業(yè)標準匯編》2006年版匯編的國家標準。
稻草原料主要化學組分為:熱水抽出物質(zhì)量分數(shù)16.14%,苯醇抽出物質(zhì)量分數(shù)3.30%,灰分質(zhì)量分數(shù)14.53%,多戊糖質(zhì)量分數(shù)23.66%,綜纖維素質(zhì)量分數(shù)67.53%,酸不溶木素質(zhì)量分數(shù)12.87%??梢姡狙芯克褂玫牡静菰细鹘M分質(zhì)量分數(shù)基本在稻草原料正常范圍之內(nèi)[4]。
添加不同除硅劑對黑液中固形物質(zhì)量分數(shù)的影響見圖2。從圖2中可以看出,除了氧化鈣外,其余兩種除硅劑的加入都使黑液固形物質(zhì)量分數(shù)有不同程度下降,下降幅度在6.3%左右,說明同步除硅造成了來自于原料的可溶性固形物質(zhì)量分數(shù)的減少。當添加量超過5%以后,黑液固形物又有所上升,可能是由于除硅劑添加量過多,部分殘留在黑液中所致。同時在煮漿實驗中發(fā)現(xiàn),添加氧化鈣除硅劑會使紙漿的渣漿率大幅提高,且由于黑液固形物提高可能為后續(xù)的黑液蒸發(fā)帶來困難,所以在下面的試驗中氧化鈣除硅劑不做重點討論。
圖2 不同除硅劑添加量對黑液固形物質(zhì)量分數(shù)的影響
不同除硅劑的加入對黑液黏度的影響見圖3。由圖3可以發(fā)現(xiàn),除硅劑的加入可以明顯降低黑液的黏度。當除硅劑添加量為5%時,黑液黏度比未加除硅劑的黑液黏度降低20%;當加入量超過5%時,加入不同除硅劑的黑液黏度皆有不同程度的上升。結(jié)合圖2,說明黑液中固形物的增加對其黏度升高有一定的影響。
圖3 除硅劑添加量對黑液黏度的影響
添加除硅劑對黑液和紙漿中硅質(zhì)量分數(shù)的影響見圖4和圖5。由圖4、圖5所示的變化規(guī)律可以發(fā)現(xiàn),除硅劑的加入使黑液中的硅質(zhì)量分數(shù)減少,減少幅度達到66.45% ~84.39%,而紙漿中硅質(zhì)量分數(shù)上升。說明在蒸煮過程同步加入除硅劑能夠有效遏制非過程元素硅的溶出,將其保留在紙漿中,從而有效地降低黑液中硅的質(zhì)量分數(shù),降低黑液黏度;同時由于除硅劑減少了來自于原料的可溶性固形物質(zhì)量分數(shù),使得制漿得率有小幅度上升。
圖4 氧化鋁對黑液和紙漿中硅質(zhì)量分數(shù)的影響
圖5 氧化鎂對黑液和紙漿中硅質(zhì)量分數(shù)的影響
以氧化鋁、氧化鎂、氧化鈣為同步除硅劑,在不同的加入量條件下所提取黑液黏度都有所下降,黑液固形物除氧化鈣除硅劑外也都有不同程度的下降,降幅在6.3%左右。說明同步除硅造成了來自原料的可溶性固形物的減少。在蒸煮過程中同步加入3% ~5%除硅劑后,黑液中硅質(zhì)量分數(shù)降低,最大降幅達84.39%;黑液黏度最大降幅為16.7%,紙漿中硅質(zhì)量分數(shù)也有大幅度提升。說明在蒸煮過程中同步加入除硅劑的同步除硅技術(shù)能夠有效地抑制原料中硅元素的溶出,將其保留在紙漿中,使?jié)夂谝褐械墓栀|(zhì)量分數(shù)大幅減少,大大降低黑液黏度。在加入量范圍內(nèi),隨氧化鋁除硅劑加入量的增加,除硅效果明顯,漿中硅質(zhì)量分數(shù)增加,黑液中硅質(zhì)量分數(shù)減少,黑液黏度下降,當使用量超過5%時除硅降黏效果沒有明顯提高;使用MgO除硅劑,當使用量在3%以上時,除硅效果變差,漿中硅質(zhì)量分數(shù)減少,黑液中硅質(zhì)量分數(shù)增加。綜合除硅降黏效果和經(jīng)濟因素考慮,除硅劑用量3%為理想的添加量。
除硅劑同步除硅的作用機理目前尚沒有定論,作者贊同的觀點為:作為除硅劑的氧化物與原料中物質(zhì)發(fā)生反應,形成的不溶物將原料纖維的表皮細胞覆蓋?。?-6],從而抑制了蒸煮過程中非過程元素硅的溶出,降低了黑液中的硅質(zhì)量分數(shù)。
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