陳方前
(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)
2010-07-13,某電廠2 號機組2A 一次風(fēng)機出口擋板門突發(fā)關(guān)閉信號,造成2A 一次風(fēng)機故障跳閘,觸發(fā)機組RB 動作。在機組RB 動作過程中,由于控制邏輯中的一系列問題造成鍋爐主、再熱蒸汽溫度大幅度下降,超過了10 min 下降50 ℃的緊急停機值。事故發(fā)生后,進行了專題分析,對機組RB 邏輯中存在的一系列問題提出了修改建議。
某電廠2 臺600 MW 超臨界燃煤機組于2007年7月、10月相繼投產(chǎn),鍋爐為上海鍋爐廠有限公司引進美國ALSTOM 技術(shù)生產(chǎn)的單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)固態(tài)排渣超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,型號為SG-1913/25.42-M967。
事故前運行方式:2 號機AGC 負荷585 MW,CCS、AGC、RB、一次調(diào)頻均投入;鍋爐煤量264.56 t/h,6 臺磨運行,鍋爐風(fēng)量2 034 t/h;給水量1 835 t/h,水煤比7.4,過熱度37 ℃,主/再汽溫度563 ℃/565 ℃。
2010-07-13 T15:04,運行人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn),2號機組2A 一次風(fēng)機跳閘,RB 動作。CCS 切除,機組切為TF 運行方式,F(xiàn),E,D 磨相繼動作跳閘,負荷最低降至287 MW,2B 一次風(fēng)機動葉自動開足至90 %后切至手動控制,一次風(fēng)壓母管壓力最低降至5.6 kPa。運行人員檢查AB 層油槍自動投入,其中1 號角油槍未著火;快速將等離子電源切至2 號爐拉弧成功;關(guān)閉跳閘磨煤機D、E 冷風(fēng)調(diào)整門,維持一次風(fēng)壓母管壓力正常8.0 kPa。
巡檢人員就地檢查一次風(fēng)機A 出口門在全開位置(CRT 顯示為關(guān)閉狀態(tài)),一次風(fēng)機A 倒轉(zhuǎn),就地手動搖關(guān)一次風(fēng)機A 出口擋板與冷風(fēng)插板門。RB 動作后,由于爐膛負壓過大,導(dǎo)致送風(fēng)自動切除。RB 動作后,F(xiàn),E,D 磨煤機相繼跳閘,煤量迅速降低,給水調(diào)整滯后,水煤比嚴重失調(diào)(最大至15.34),導(dǎo)致主/再汽溫度下降較多(主/再汽溫度機側(cè)最低至461/494 ℃),鍋爐轉(zhuǎn)為濕態(tài)運行,分離器水位達7.9 m,HWL1A,HWL2A 動作調(diào)節(jié)。
15:03:50,一次風(fēng)機A 出口擋板狀態(tài)為開。
15:03:51,一次風(fēng)機A 出口擋板狀態(tài)為關(guān)。
15:03:51,一次風(fēng)機A 跳閘,首發(fā)原因為出口擋板關(guān)閉。
查閱該一次風(fēng)機出口擋板大修中的開關(guān)全行程,校驗動作時間約60 s,而此次開關(guān)行程時間只有1 s,事故發(fā)生后就地檢查在全開狀態(tài),判斷為誤動作。熱控專業(yè)人員檢查后判斷為執(zhí)行機構(gòu)電路板有問題,重新更換后,開關(guān)試驗正常,將原電路板寄回廠家查驗。
由于該控制系統(tǒng)中風(fēng)機與水泵的進(出)口擋板關(guān)閉信號單一,為杜絕該種執(zhí)行器關(guān)閉信號的誤發(fā),熱控專業(yè)人員對原有邏輯進行了調(diào)整(見圖1),即開信號消失10 s 內(nèi)收到關(guān)到位信號就判斷為誤發(fā),進而發(fā)出報警信號,由運行人員聯(lián)系熱控人員確認處理復(fù)位。
圖1 整改后的風(fēng)機跳閘控制邏輯
此外,熱控專業(yè)人員自查時發(fā)現(xiàn):①A/B 送風(fēng)機跳閘邏輯中出口擋板關(guān)閉信號均取自2 塊擋板中的一塊;②A/B 引風(fēng)機跳閘邏輯中進(出)口擋板關(guān)閉信號也均取自2 塊擋板中的一塊。事實上,2 塊擋板關(guān)閉任意一塊對送、引風(fēng)機的安全運行并無多大影響,卻增加了風(fēng)機跳閘RB 動作的可能性?,F(xiàn)將邏輯判斷中進(出)口擋板關(guān)閉信號修改為2塊擋板關(guān)閉信號同時滿足后觸發(fā)跳閘指令。
15:03:54,一次風(fēng)機A 跳閘,RB 信號觸發(fā),2B 一次風(fēng)機動葉超馳開啟(由53 %開至上限90 %)。
15:03:54,F(xiàn) 磨跳閘,磨冷/熱風(fēng)門、出口門聯(lián)動關(guān)閉。
15:04:08,RB 信號復(fù)位。
15:04:09,E 磨跳閘,磨熱風(fēng)門聯(lián)動關(guān)閉。
15:04:23,D 磨跳閘,磨熱風(fēng)門聯(lián)動關(guān)閉。
15:03:59,一次風(fēng)母管壓力驟然降低至5.58 kPa(5.3 kPa 延時20 s 跳閘所有磨煤機)。
一次風(fēng)機A 跳閘后,其出口擋板未關(guān)閉是一次風(fēng)壓下降的主要原因。但E,D 磨冷風(fēng)隔絕門與出口門未聯(lián)動關(guān)閉,導(dǎo)致2 臺磨各有80 ~90 t/h的冷一次風(fēng)送入爐膛,既加速了一次風(fēng)母管壓力的降低,又降低了爐膛溫度。磨煤機冷風(fēng)隔絕門關(guān)閉的邏輯是:磨煤機停止信號與上RB 信號才能觸發(fā)冷風(fēng)隔絕門關(guān)閉指令。因為RB 在觸發(fā)后14 s 就已經(jīng)復(fù)位了(BM 輸出指令達到130 t/h 后RB 信號復(fù)位),這相當(dāng)于RB 發(fā)了一個14 s 的脈沖信號,而當(dāng)DCS 接收到E 磨和D 磨停止,信號開始反饋的時候(觸發(fā)RB 時間隔10 s 跳閘上層磨煤機保留下三層磨),RB 的脈沖已經(jīng)結(jié)束,RB 信號和磨停止這2 個信號之間存在時間差,導(dǎo)致冷風(fēng)隔絕門沒有聯(lián)關(guān)。為避免類似情況的再次發(fā)生,熱控專業(yè)人員對此邏輯回路也進行了整改(見圖2),延長送入磨煤機冷風(fēng)隔門關(guān)閉回路的RB 信號為30 s。
圖2 整改后的控制邏輯回路
15:04:02,送風(fēng)機自動切除,鍋爐送風(fēng)量維持在1 996 t/h。
15:16:39,運行人員手動調(diào)整A/B 送風(fēng)機動葉至27 %/25 %,鍋爐風(fēng)量降至1 480 t/h。
經(jīng)檢查確認,送風(fēng)自動切除的原因為2A 送風(fēng)機出口壓力測點超量程。在機組RB 動作后,鍋爐熱負荷急劇下降,爐膛負壓瞬間最大至-882 Pa,引起A 空預(yù)器出口壓力由0.56 kPa 降至量程低限0 以下(-0.063 kPa),導(dǎo)致送風(fēng)自動切除。7月23日,熱控將1,2 號爐A/B 送風(fēng)機出口壓力測點變送器輸出量程由0~5 kPa 調(diào)整為-2~3 kPa,降低了送風(fēng)機出口壓力導(dǎo)致送風(fēng)自動切除的可能性。此外,運行人員對鍋爐風(fēng)量調(diào)整不及時,也加劇了此次主/再汽溫度的下降速率。
15:03:54,2A 一次風(fēng)機跳閘,RB 信號觸發(fā)。
15:04:14,汽機主控TF 指令由612 MW 滑升至632 MW,持續(xù)時間263 s。
15:05:27,RB 動作結(jié)束后,鍋爐煤量計算煤量穩(wěn)定在130 t/h,此時給水量為1 409 t/h,水煤比10.8(機組正常運行時水煤比約在6.8 ~7.2 之間),鍋爐進入濕態(tài),分離器見水最高7.9 m。
15:08:32,機前壓力與設(shè)定值(22.74/16.37 MPa)達最大偏差值6.37 MPa,高調(diào)門GV4 由21 %開至40.9 %。
15:10:39,主汽溫度最低至446.98 ℃,再汽溫度低至487 ℃。
RB 動作后,給水自動控制在投入狀態(tài),給水指令與給水量一直存在較大偏差,給水調(diào)節(jié)的滯后性是導(dǎo)致此次一次風(fēng)機RB 事故后主/再汽溫度下降的首要原因。給水流量前期下降比較快的原因是給水設(shè)定值快速隨煤量下降,兩者偏差比較大,在比例系數(shù)以及變參數(shù)回路的作用下,給水泵轉(zhuǎn)速迅速下降,當(dāng)3 臺磨煤機全停后,給水前饋回路設(shè)定值到達最低值,這就意味著給水的快速響應(yīng)回路結(jié)束。TF 方式下汽機通過調(diào)門控制壓力,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)默認為滑壓運行方式,但在此次RB 動作過程中,機前壓力設(shè)定值始終低于實際壓力(最大偏差6.37 MPa),高壓調(diào)節(jié)閥門一直處于被迫全開狀態(tài),主汽壓力快速下降,給水自發(fā)性擾動加大,PID 調(diào)節(jié)回路已不能使給水流量迅速下降,導(dǎo)致動態(tài)煤水比嚴重失調(diào),主/再汽溫度快速下降。
熱控專業(yè)對機前壓力控制回路邏輯作了如下修改:調(diào)整CCS 與RB 邏輯接口,RB 發(fā)生時滑壓設(shè)定由跟蹤ULD 負荷指令切換到跟蹤鍋爐主控BM煤量指令,并限制速率為0.5 MPa/min,使RB動作時機前壓力設(shè)定值緩慢降低,使得高調(diào)門能夠隨著負荷的下降而降低,避免對給水控制的自發(fā)性擾動。修改前后的控制邏輯見圖3。
圖3 機前壓力控制邏輯
在本次事故發(fā)生后對邏輯回路修改的過程中,再次發(fā)生RB 事故。2010-07-31T15:58,該臺機組2B 送風(fēng)機由于溫度保護動作跳閘。歷史運行記錄表明,2B 送風(fēng)機跳閘后,2A 送風(fēng)機動葉自動超馳開啟,風(fēng)量調(diào)節(jié)正常,爐膛負壓最低至-288 Pa。跳閘磨煤機冷熱風(fēng)隔門均能聯(lián)鎖自動關(guān)閉,表明部分邏輯的修改是正確有效的。在該次事故RB 動作之后,機組在TF 狀態(tài)下同樣出現(xiàn)TM 指令迫開的現(xiàn)象(TM 由619 MW 增加至632 MW,高調(diào)門GV4 相應(yīng)由25 %開至41 %),導(dǎo)致給水流量嚴重偏離設(shè)定值,水煤比失調(diào)。在事故過程中,值班人員看到此種現(xiàn)象后,將TF 切除并手動降低高調(diào)門開度,對給水調(diào)節(jié)起到一定效果,但由于幅度不夠,致使主/再汽溫度同樣降低較多(主/再汽溫度最低至482.6 ℃/486 ℃)。
高參數(shù)大容量機組熱控系統(tǒng)的好壞直接關(guān)系到機組的安全、穩(wěn)定運行。由于機組設(shè)備特性與選型不同,因此機組的控制邏輯應(yīng)根據(jù)實際情況作出相應(yīng)修改。在事故發(fā)生后,還應(yīng)及時根據(jù)實際情況對熱控系統(tǒng)的設(shè)備、設(shè)計、邏輯進行改進與完善,以確保機組的安全、穩(wěn)定運行。