2012年第14號
國家標準化管理委員會批準GB/T 13174—2008《衣料用洗滌劑去污力及循環(huán)洗滌性能的測定》國家標準第1號修改單和GB/T 13216—2008《甘油試驗方法》國家標準第1號修改單,自2012年8月1日起實施,現(xiàn)予以公布(見附件)。
二〇一二年六月二十九日
附件:
一、“5.3 污布:JB系列。用前裁成6cm×6cm的大小……”修改為:“5.3 污布:JB系列。用前裁成直徑φ6cm的圓片……”
二、增加第11章(原第11章“試驗報告”改為第12章),內(nèi)容如下:
11 標準洗衣液
標準洗衣液配方、原料規(guī)格及配制要求按表1規(guī)定進行。
表1 標準洗衣液配方和原料規(guī)格
標準洗衣液宜用統(tǒng)一規(guī)格的原料和工藝加工生產(chǎn),必要時由本標準歸口單位統(tǒng)一定制。
三、“E.1.3萊卡棉布(棉/滌綸:95/5)”改為“E.1.3棉白布(HG/T 2609—1994)”
四、刪去原標準“附錄F(規(guī)范性附錄) JB-05(淀粉類污布)的制備”中的全部內(nèi)容,改為如下規(guī)定:
F.1 試劑與材料
F.1.1 馬鈴薯淀粉(GB/T 8884)。
F.1.2 無氨焦糖色素(CI003)。
F.1.2 棉白布(HG/T 2609—1994)。
F.2 實驗儀器
F.2.1 磁力攪拌器。
F.2.2 干燥箱,可控溫100℃±2℃。
F.2.3 小軋車(帶有污液槽,可調壓、調速)。
F.3 制作程序
F.3.1 棉白布的處理
同附錄B.3.1。
F.3.2 污布的染制
F.3.2.1 配制4%(質量分數(shù))的淀粉水溶液,并攪拌20min。
F.3.2.2 加熱溶液至沸騰,繼續(xù)保持沸騰10min(加蓋,同時保持攪拌)。
F.3.2.3 將淀粉溶液、無氨焦糖色素與水按照質量分數(shù)1∶1∶1混合制成污染液A。
F.3.2.4 調整小軋車(F.2.3)壓力至0.3MPa,調整好污液槽,將上述污染液 A倒入軋車污液槽中,取白棉布浸壓,懸掛晾干即成。
F.3.2.5 預熱烘箱至100℃±2℃,把污布掛在烘箱里加熱30min。
F.4 淀粉類污布的保存與使用
在3℃~5℃冷藏保存,經(jīng)24h老化方可進行去污力測定使用,使用時應按標準要求裁成試驗用尺寸。污布保質期暫定為三個月。
一、將10.2.1條“硝酸(GB/T 626),(136→1000)稀釋溶液(按體積)”修改為:“硝酸(GB/T 626),(128→1000)稀釋溶液(按體積)”
二、將15.2.1條“乙酸(GB/T 676),(58→1000)稀釋溶液(按體積)”修改為:“乙酸(GB/T 676),(59→1000)稀釋溶液(按體積)”
三、將16.2.1條“氨水(GB/T 631),(40→1000)稀釋溶液(按體積)”修改為:“氨水(GB/T 631),(134→1000)稀釋溶液(按體積)”
四、將16.4條中的“稱取甘油試樣25g,加蒸餾水25mL,加氨化硝酸銀(16.2.3)溶液1mL……”修改為:“稱取甘油試樣25g,加蒸餾水25mL,混勻,取2mL該溶液于試管中,加氨化硝酸銀(16.2.3)溶液1mL……”
2012年第15號
國家標準化管理委員會批準GB 713—2008《鍋爐和壓力容器用鋼板》國家標準第1號修改單,自2012年10月1日起實施,現(xiàn)予以公布(見附件)。
二〇一二年七月十一日
附件:
一、相關條文改用新條文:
1) 6.1.1.1厚度大于60mm的Q345R和Q370R鋼板,碳含量上限可分別提高至0.22%和0.20%。
2) 6.1.2成品鋼板的化學成分允許偏差應符合GB/T 222的規(guī)定,其中12Cr2Mo1VR鋼成品化學分析允許偏差:P+0.003%,S+0.002%。
3) 6.3.218MnMoNbR、13MnNiMoR、15CrMoR、14Cr1MoR的回火溫度應不低于620℃,12Cr2Mo1R、12Cr2Mo1VR、12Cr1MoVR的回火溫度應不低于680℃。
4) 8.2鋼板應成批驗收,每批鋼板由同一牌號、同一爐號、同一厚度、同一軋制或熱處理制度的鋼板組成,每批重量不大于30t,單張重量超過30t的鋼板按張組批。
對長期生產(chǎn)質量穩(wěn)定的鋼廠,提出申請報告并附出廠檢驗數(shù)據(jù),由國家特種設備安全監(jiān)察機構審查合格批準后,按批準擴大的批重交貨。
二、相關表格更改為新表:
1) 表1更改為新表:
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2) 表2更改為新表:
表2 力學性能和工藝性能