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      選擇性催化還原技術在超超臨界燃煤機組脫硝的應用

      2012-07-28 09:53:24
      應用能源技術 2012年6期
      關鍵詞:煙道燃煤反應器

      徐 灝

      (浙江天地環(huán)保工程有限公司,杭州 310003)

      0 引言

      火電在我國裝機總容量中占有相當大的比例。大氣中的NOX有90%來自燃燒產物,其中火電廠的排放量約占總量的50%。NOX的大量排放將形成溫室氣體、酸雨、光化學煙霧,嚴重污染環(huán)境,威脅人類健康。NOX排放控制可以分為低NOX燃燒技術和煙氣脫硝技術兩類。低NOX燃燒技術已經廣泛應用于大多數(shù)燃煤鍋爐,在環(huán)保排放要求日益嚴格的情況下,以選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)為代表煙氣脫硝工藝具有脫硝效率高、技術成熟的特性,大量應用于燃煤電站脫硝。

      浙能樂清發(fā)電廠二期#3、#4機組采用上海鍋爐廠660 MW超超臨界參數(shù)變壓直流爐、一次再熱、平衡通風、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結構Π型鍋爐。為滿足環(huán)保要求,該工程采用SCR脫硝裝置,與主體工程同步設計、施工、投產。在設計煤種及校核煤種、鍋爐最大工況(BMCR)、處理100%煙氣量條件下,脫硝系統(tǒng)設計脫硝效率不小于65%,并預留80%脫硝效率空間。

      1 SCR脫硝原理

      通常以NH3作為還原劑,在300~420℃溫度范圍內,在催化劑的作用下,煙氣中的NOx被選擇性還原成氮氣和水。主要反應機理如下:

      2 設計參數(shù)

      樂清發(fā)電廠二期SCR脫硝系統(tǒng)設計參數(shù)見表1:

      表1 SCR脫硝系統(tǒng)設計參數(shù)

      3 工藝流程及關鍵設備

      3.1 工藝流程

      工程脫硝還原劑采用純度為99.6%以上的液氨。液氨儲罐中的液氨經蒸發(fā)器加熱后蒸發(fā)為氨氣,經氨氣管道輸送到SCR區(qū)域,與空氣混合成體積濃度小于5%混合氣體,由噴氨格柵(AIG)噴入入口煙道。來自鍋爐省煤器出口的煙氣進入脫硝系統(tǒng)煙道,在煙道內與氨氣充分混合均勻后進入SCR反應器。在反應器內,煙氣中的氮氧化物與氨在催化劑的作用下發(fā)生氧化還原反應,生成氮氣和水,從而完成脫硝過程。脫硝后的凈煙氣從反應器底部流出,經出口煙道進入下游的空氣預熱器。該系統(tǒng)工藝流程見圖1。

      圖1 煙氣脫硝裝置工藝流程

      3.2 關鍵設備

      3.2.1 煙道及反應器

      工程SCR反應器采用高塵布置方式,布置在省煤器出口與空預器入口之間。一臺機組設置兩臺SCR反應器,反應器前入口煙道上布置有網格狀的噴氨格柵。

      通過運用計算流體動力學(Computational Fluid Dynamics,CFD)進行數(shù)值模擬,對脫硝系統(tǒng)煙道中的導流裝置進行優(yōu)化設計,使噴氨格柵及催化劑層入口的煙氣流場滿足設計要求,系統(tǒng)阻力降也在設計范圍之內。經過CFD優(yōu)化后,第一層催化劑入口處的NH3/NOX摩爾比偏差小于5%,速度偏差小于15%,流場分布趨于均勻。速度矢量圖見圖2。

      圖2 CFD優(yōu)化后的速度矢量圖

      每臺SCR反應器寬10 m、長16 m、高14.2 m,設計成煙氣豎直向下流動。反應器采用通用型結構設計,能滿足蜂窩式、平板式及波紋板式等任何形式催化劑的安裝要求。反應器是標準的板箱式結構,輔以各種加強筋和支撐構件,以滿足防震、承載催化劑、承受其它荷載和抵抗熱應力的要求,并且與外界隔熱。

      催化劑的各模塊間、催化模塊與反應器墻壁間裝設有密封裝置,可保證煙氣全部流經催化劑,避免煙氣短路。

      反應器進口設置均流格柵,以保證進入催化劑表面的進口煙氣流場分布均勻,減少積灰和磨損。

      每臺反應器布置12臺聲波吹灰器(不含預留層)。

      整個煙氣系統(tǒng)不設省煤器旁路和反應器旁路,不設灰斗,煙道在適當位置配有足夠數(shù)量和大小的人孔門和清灰孔,以便于煙道的維修和檢查。SCR煙道及反應器布置見圖3。

      圖3 SCR煙道及反應器布置圖

      3.2.2 催化劑

      工程催化劑采用蜂窩式,在反應器內為2+1層布置,上面2層裝設催化劑,下面1層為預留層。催化劑孔距7.1 mm,壁厚1.0 mm,每臺爐初裝兩層催化劑,總用量約為337 m3。催化劑基材為TiO2,占催化劑組成的80%左右,活性物質為V-W-Mo,約占催化劑組成的10%。催化劑機械壽命不小于10年,化學壽命不低于24 000小時。

      3.2.3 噴氨格柵

      AIG布置在截面為3.8 m×11.2 m的入口煙道中,其布置面與煙氣流動方向相垂直,與下游催化劑之間保持足夠的混合距離。AIG布置見圖4。

      圖4 AIG布置圖

      AIG將煙道截面等分成4×7=28個區(qū),每個區(qū)15個噴嘴,共420個噴嘴。每個區(qū)的噴氨量由一個調節(jié)閥控制,可根據(jù)煙氣的不同負荷工況調節(jié)流量,保證噴氨的均勻性。

      3.3 設備性能及運行情況

      浙能樂清發(fā)電廠二期兩臺660 MM機組已于2011年1月順利通過性能考核試驗,各項指標均優(yōu)于設計要求。主要性能測試數(shù)據(jù)見表2。

      表2 性能測試數(shù)據(jù)

      在裝置連續(xù)運行20個月后,對#3機組的脫硝催化劑進行了采樣分析測試。結果顯示,催化劑實際活性高于催化劑廠家的預測值。

      4 結論及建議

      (1)SCR脫硝工藝是一種成熟的技術。該工藝脫硝率高、運行安全可靠。

      (2)浙能樂清發(fā)電廠二期2×660 MW超超臨界燃煤機組煙氣脫硝系統(tǒng)投運以來,裝置運行穩(wěn)定,性能指標均滿足設計要求。

      (3)本期工程兩臺機組脫硝投運后,電廠每年可減少氮氧化物排放8 077 t,每年節(jié)省排污費508.8萬元。環(huán)境效益和經濟效益都很顯著。

      [1]楊飏.氮氧化物減排技術與煙氣脫硝工程[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007.

      [2]鐘秦.燃煤煙氣脫硫脫硝技術及工程實例[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004.

      [3]張強.燃煤電站 SCR煙氣脫硝技術及工程應用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2007.

      [4]李宏.寧海電廠煙氣脫硝控制技術介紹[J].電力環(huán)境保護,2008,24(4):39 -41.

      [5]陸生寬.脫硝還原劑選用純氨和尿素的技術經濟探討[J].應用能源技術:9-12.

      [6]莊建華.SCR煙氣脫硝技術的應用[J].發(fā)電設備,2010,(2):142 -145.

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