劉宇新 初 靜 陳 偉 侯和利
(1.鐵煤集團公司曉明礦選煤廠 遼寧 調(diào)兵山 112700;2.鐵煤集團公司生產(chǎn)技術(shù)部遼寧 調(diào)兵山 112700;3.北京鐵城監(jiān)理有限責任公司 中國 北京 100855)
塊煤回收篩的更換與安裝
劉宇新1初 靜1陳 偉2侯和利3
(1.鐵煤集團公司曉明礦選煤廠 遼寧 調(diào)兵山 112700;2.鐵煤集團公司生產(chǎn)技術(shù)部遼寧 調(diào)兵山 112700;3.北京鐵城監(jiān)理有限責任公司 中國 北京 100855)
通過對圓筒倉上塊煤回煤篩的現(xiàn)狀分析及存在的問題,提出更換篩分機,并實施拆卸和安裝,經(jīng)實際生產(chǎn)運行達到了預(yù)期的篩分效果,保證了入洗原料煤的粒度,提高了洗煤回收率,從而為企業(yè)增加了經(jīng)濟效益。
塊煤回收篩;篩分效率;經(jīng)濟效益
曉明礦選煤廠是1968年建成并投入生產(chǎn)的,原設(shè)計能力為60萬噸/年,經(jīng)過1989年的改擴建后設(shè)計能力達到135萬噸/年,核定能力為220萬噸/年的礦井型動力煤選煤廠,入選原煤煤種為長焰煤,入洗原煤的可選性為易選煤或及易選煤。
主要加工工藝是:毛煤入廠后,進一次篩分;篩上物經(jīng)手選除雜破碎后成為入洗原料煤;篩下物進入二次篩分或注入903原煤倉和分流,分流部分經(jīng)圓筒倉上的塊煤回收篩,其篩上物進圓筒倉做為入洗原料煤,篩下物落地成為落地煤直接銷售。二次篩分篩上物作為入洗原料煤,篩下物進入三次篩分,三次篩分篩上物為成品粒煤,篩下物為成品末煤。入洗原料煤經(jīng)跳汰分選成為洗中塊、洗粒、洗末和洗矸石,洗矸石作為洗耗棄掉。產(chǎn)生的煤泥水經(jīng)處理,煤泥對外銷售,澄清水回廠復(fù)用。
圓筒倉上的兩臺塊煤回收篩,型號為YA1836型的篩孔尺寸為30×30mm,正常分流落地時開兩臺篩子,但因篩子的篩分效率低,處理量小,根本篩分不過來。致使篩上物即圓筒倉中的含末率高,含末率平均達到50%,即50%的末煤進入了篩上產(chǎn)品并進入圓筒倉,使入洗原料煤的粒度下降,相當于洗原煤一樣。
因為塊煤回收篩的篩分效率低、篩分效果不好,造成許多設(shè)備的不必要運轉(zhuǎn)。圓筒倉中所謂的“塊煤”回樓入洗工藝為:802→508→510、509→圓筒倉→518→907→802→804→緩沖倉→洗煤機入洗。
直接洗原煤的工藝為:802→804→緩沖倉→洗煤機入洗。
可見塊煤回收篩篩分效果不好,即增加了不必要的機電設(shè)備運輸、磨損,又浪費人力、物力,降低了勞動效率?;谝陨蠈A筒倉上塊煤回收篩篩分效果不好的問題進行分析,廠領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過研究決定,更換圓筒倉上的塊煤回收篩,來提高篩分效率,改善篩分效果,提高處理能力。
由于我廠是老廠,受廠房空間位置的限制,為此我廠的機電技術(shù)員多次親自到現(xiàn)場進行測量分析,確定基礎(chǔ)尺寸,測量提出的尺寸不是標準篩分機,為此,又特邀請篩分機的生產(chǎn)單位的設(shè)計人員,來我廠進行現(xiàn)場考察調(diào)研,并針對我廠的現(xiàn)場實際情況,為我廠設(shè)計加工出YK2136型號的篩分機,其有效篩分面積為7.2m2,生產(chǎn)能力為180-220噸/小時,篩孔尺寸為30×30mm、35×35mm,頻率為13.6,篩面傾角為15°,振幅 8-12mm。
我廠利用礦4月份的停產(chǎn)檢修時間,自己更換了510#塊煤回收篩,由于準備工作做的好,在30米高的圓筒倉上下起吊7噸左右的兩臺篩子,僅用了3天時間,就拆除掉YA1836型的舊篩子,同時又成功安裝完新的YK2136型篩子。經(jīng)過一段時間的正式生產(chǎn)運行,可以看出新更換的篩子篩分效果很好,大大提高了篩分效率,使進入圓筒倉中的塊煤率提高,含末率平均為10%,保證了入洗原料煤的粒度,降低了入洗原煤運輸路線中相關(guān)不必要設(shè)備的運輸量,同時也減輕了崗位工人的勞動強度,清理篩底的次數(shù)減少了許多;現(xiàn)在正常分流的情況下,只需開新安裝的一臺篩子就能滿足生產(chǎn)要求。
1)原來同時開兩臺YA1836篩子,其電機功率為:11kW×2=22kW?,F(xiàn)開一臺YK2136篩子,電機功率為18.5kW。按平均每天開氣18小時,每月30天計算,現(xiàn)在工業(yè)用電的收費標準是0.634元/kWh。則其節(jié)省的直接電力費用為:
(22-18.5)×18×30×12×0.634=1.44(萬元/年)
2)篩分效果好,篩上產(chǎn)品的含末率由原來的50%下降到現(xiàn)在的10%,即減少了對40%末煤多走了“802→508→510、509→圓筒倉→518→907”的冤枉路,也即減少了802、508、518、907四條皮帶的運輸量。2004年落地分流量為80萬噸,落地混煤為45萬噸,圓筒倉塊煤含末率由50%降至10%;則更換后可對 802、508、518、907 的運輸量減少:(80-45)*40%=14(萬噸/年);
802、508、518、907 四條皮帶的總裝機容量為 124KW,總長度為420.3米,小時平均運輸能力為200噸/時,則運14萬噸/年煤需耗用的電費為:
14/200*124*0.634=5.5(萬元/年);
就按每兩年可少更換一次皮帶計算,800橡膠皮帶的價格為285元/米;則可節(jié)省的材料費為:
(420.3*2+8)*285/2=12.09(萬元/年)。
通過計算,直接經(jīng)濟效益為:
1.44+5.5+12.09=19.03(萬元/年)。
首先,更換塊煤回收篩后,篩分效果好,篩分效率高,保證了入洗原料煤的粒度,為洗煤加工生產(chǎn)提供了良好的條件,減少了因洗末煤而增加的透篩損失,進而提高了洗煤回收率,也就是增加了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
另外,更換篩分機后,現(xiàn)場崗位工人不用隨時清理篩底了,只需定時清理即可滿足生產(chǎn)要求。
第三,選煤廠利用礦停產(chǎn)檢修期間,自行拆卸舊篩子、安裝新篩子,為礦節(jié)約近1萬元的安裝費用。
圓筒倉上的塊煤回收篩更換后,運行正常,篩分效果好,提高了篩分效率,保證了入洗原料煤的粒度,提高了洗煤回收率,而且每年還可為礦增加近20萬元的直接經(jīng)濟效益,同時也減輕了崗位人員的勞動強度。
劉宇新(1967—),女,遼寧調(diào)兵山人,高級工程師,畢業(yè)于黑龍江礦業(yè)學(xué)院選礦專業(yè),現(xiàn)在鐵煤集團公司曉明礦選煤廠工作。
王迎迎]