田 濤 季明昌
(兗州煤業(yè)股份有限公司濟(jì)寧二號煤礦 山東 濟(jì)寧 272072)
我國煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜。隨著礦井開采深度的加大,發(fā)生沖擊地壓災(zāi)害的礦井?dāng)?shù)量顯著增加,危害程度也日趨嚴(yán)重。近年來我國煤礦沖擊地壓頻繁發(fā)生,造成了重大的人員傷亡與財產(chǎn)損失,我國已經(jīng)成為受沖擊地壓危害最嚴(yán)重的國家之一。
目前煤礦防沖的主要措施之一是在煤層中鉆孔以釋放煤層壓力,將鉆孔預(yù)測及鉆孔卸壓合并在一起進(jìn)行。當(dāng)前用于卸壓鉆孔的工具基本都是巖石電鉆、煤電鉆和一些液壓鉆機(jī),有的配上鉆機(jī)專用鉆架,有的直接由人工手持鉆機(jī)鉆孔。采用這些設(shè)備工作時,操縱人員必須在鉆機(jī)附近工作。如德國哈澤瑪格公司的FIV S/H手提式風(fēng)動鉆機(jī),在一些煤礦應(yīng)用,取得較好試驗(yàn)效果。該鉆機(jī)有效解決了由于煤質(zhì)松軟,使用普通煤電鉆施工防突超前鉆孔難以成孔,軟煤層鉆進(jìn)出現(xiàn)的坍孔、夾鉆、埋桿問題。但是該鉆機(jī)仍是手持式氣動鉆機(jī),操縱人員必須在鉆機(jī)附近工作。
濟(jì)寧二號煤礦與煤炭科學(xué)研究總院南京研究所合作開發(fā)了煤礦用氣動遠(yuǎn)程控制卸壓鉆機(jī)。該鉆機(jī)的應(yīng)用可以使施工人員遠(yuǎn)離鉆機(jī)操縱,保障操縱人員的安全,以免在施工中發(fā)生鉆突而造成人員傷亡。該鉆機(jī)的推廣應(yīng)用不僅能推動我國煤礦鉆屑探測礦壓沖擊技術(shù)與裝備的發(fā)展,而且對于整個煤礦安全生產(chǎn)有著十分重要的意義,將取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
該鉆機(jī)采用全風(fēng)動驅(qū)動,由推進(jìn)系統(tǒng)、鉆進(jìn)系統(tǒng)、阻尼系統(tǒng)、鉆桿自動裝卸系統(tǒng)、輔助支撐系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)、監(jiān)視系統(tǒng)等組成。整機(jī)分為主機(jī)和操作臺兩部分,如圖1所示。推進(jìn)系統(tǒng)由氣缸、鋼絲繩組件、夾緊機(jī)構(gòu)等組成。鉆進(jìn)系統(tǒng)主要由氣動馬達(dá)組成。推進(jìn)系統(tǒng)和鉆進(jìn)系統(tǒng)時整機(jī)的核心系統(tǒng)。阻尼系統(tǒng)主要由雙活塞桿油缸、油箱等組成,與推進(jìn)氣缸聯(lián)動,能夠使推進(jìn)平穩(wěn),并能在停止推進(jìn)時鎖定推進(jìn)缸的位置。鉆桿自動裝卸裝置由鉆桿存儲箱、鉆桿平送機(jī)構(gòu)、鉆桿垂直上送機(jī)構(gòu)等組成。輔助支撐系統(tǒng)由水平支撐和豎直支撐組成,用以固定主機(jī)。氣動系統(tǒng)由氣控?fù)Q向閥、手動換向閥、膠管、壓力表、接頭等組成,其中氣控?fù)Q向閥等安裝于主機(jī)處,手動換向閥和壓力表安裝于操作臺處。通過手動換向閥控制氣控?fù)Q向閥動作,進(jìn)而控制執(zhí)行元件的動作,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。監(jiān)視系統(tǒng)由隔爆攝像頭、控制器、顯示器組成。隔爆攝像頭安裝于主機(jī)處,將主機(jī)處的情況傳輸并顯示到顯示器,為工人的操作提供支持。主機(jī)和操作臺之間通過膠管和隔爆電纜連接。
圖1 氣動遠(yuǎn)程控制鉆機(jī)
整機(jī)運(yùn)送至鉆孔位置后,停放好主機(jī),將操縱臺移至距主機(jī)20-30m外放好并將管路和電纜理順,接好氣源和電源,檢查設(shè)備完好性。將推進(jìn)系統(tǒng)的鉆進(jìn)方向?qū)?zhǔn)巷道需要鉆孔的位置,利用輔助支撐系統(tǒng)將主機(jī)固定在巷道中。裝好第一根鉆桿和鉆頭,啟動監(jiān)視系統(tǒng)。檢查鉆機(jī)各個部位、零件是否完好。將攝像頭對準(zhǔn)鉆孔方向,以便實(shí)時觀察鉆進(jìn)時的情況。開孔并緩慢推進(jìn),待鉆頭進(jìn)入煤體一定距離后,加快至額定鉆孔速度。鉆進(jìn)第一根鉆桿后,操縱控制閥將驅(qū)動頭與鉆桿卸開。通過鉆桿自動裝卸系統(tǒng)接入第二根鉆桿,繼續(xù)鉆進(jìn)。如此以往,直至鉆深到達(dá)要求為止。在鉆進(jìn)過程中,發(fā)生抱鉆、卡鉆等特征時,立即停止鉆進(jìn),旋轉(zhuǎn)出煤?;蛲ㄟ^推進(jìn)系統(tǒng)將鉆桿回拉后再推進(jìn),往復(fù)多次,直至鉆進(jìn)正常。鉆進(jìn)過程中如發(fā)生礦壓沖擊而抱死鉆機(jī)異?,F(xiàn)象,立即停鉆,人工暫時不要靠近鉆機(jī),觀察并判斷是否有可能發(fā)生礦壓突出。判斷暫無礦壓突出,方可以進(jìn)入處理鉆機(jī)故障。
根據(jù)濟(jì)寧二號煤礦井下的實(shí)際情況,該鉆機(jī)在濟(jì)寧二號煤礦93下07軌順使用。93下07綜采工作面掘進(jìn)的地面位置位于礦井西南部,南陽湖農(nóng)場一分廠下方,東南距南陽湖農(nóng)場二分場110m,西距南陽湖農(nóng)場680m。井下位置位于九采區(qū)中部,南到井田邊界煤柱,北距九采輔助膠帶運(yùn)輸巷80m,西側(cè)的9308工作面已經(jīng)停采,東部為設(shè)計的9306工作面,上方的93上05,93上06,93上08、93上09和 93上10已經(jīng)回采完畢,93上11工作面正在回采中,93上07工作面正在準(zhǔn)備回采。
2011年3月中旬該設(shè)備運(yùn)至濟(jì)寧二號煤礦,于綜掘材料庫進(jìn)行地面試運(yùn)行和設(shè)備操作培訓(xùn)工作。2011年4月開始下井安裝調(diào)試,進(jìn)行第一階段試運(yùn)行,為期一個月。第一階段中除暴露鉆桿連接螺紋強(qiáng)度較弱外,各系統(tǒng)功能發(fā)揮正常,達(dá)到了設(shè)計要求。使用期間共鉆孔43個,累計鉆深385m。針對第一階段使用過程中鉆桿出現(xiàn)的問題,經(jīng)過討論,將鉆桿的連接螺紋形式更改為18×6的矩形螺紋,防止螺紋被咬合。重新設(shè)計并完成了鉆桿制造,同時更換了與之配合的鉆進(jìn)馬達(dá)主軸。2011年8月進(jìn)行第二階段試驗(yàn)。期間,對設(shè)備的整個性能進(jìn)行了考核,共鉆孔51個,累計鉆深458m。
通過初期使用發(fā)現(xiàn),整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,各部件功能發(fā)揮正常,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計目標(biāo)。然而,也存在一些待改進(jìn)之處:①整機(jī)結(jié)構(gòu)較大,不適應(yīng)較小工作場合使用;②鉆機(jī)不方便移動,輔助時間較長;③進(jìn)一步優(yōu)化氣動系統(tǒng),使之操控性更強(qiáng)。如果上述問題改進(jìn)后會取得更好的效果,該設(shè)備將煤礦井下卸壓施工提供一種安全可靠的無人值守的鉆機(jī)。
氣動遠(yuǎn)控卸壓鉆機(jī)采用氣動遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),并引入了監(jiān)視系統(tǒng),設(shè)計理念先進(jìn)。通過現(xiàn)場使用表明,該鉆機(jī)能夠使操作人員遠(yuǎn)程操作鉆孔工作,防止打眼過程中在鉆孔處發(fā)生沖擊地壓事故時的人員傷亡,提高了沖擊地壓鉆孔施工的安全性,為煤礦安全生產(chǎn)提供了保障。