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      外導(dǎo)架直升式煤氣柜的檢修施工

      2012-08-29 06:17:48高志凱王建國(guó)
      化工設(shè)計(jì)通訊 2012年3期
      關(guān)鍵詞:膠棒氣柜漏點(diǎn)

      高志凱,王建國(guó),鄧 江

      (中化吉林長(zhǎng)山化工有限公司,吉林松原 138000)

      外導(dǎo)架直升式煤氣柜的檢修施工

      高志凱,王建國(guó),鄧 江

      (中化吉林長(zhǎng)山化工有限公司,吉林松原 138000)

      介紹10 000m3煤氣柜漏點(diǎn)出現(xiàn)的原因,堵漏技術(shù)方案、實(shí)施過(guò)程及效果。

      氣柜;設(shè)備檢修;技術(shù)方案;堵漏

      1 修前預(yù)檢

      為掌握煤氣柜的實(shí)際情況,有針對(duì)性地制定檢修方案和施工,檢修前我們組織技術(shù)人員、檢修人員對(duì)煤氣柜進(jìn)行了較為全面、細(xì)致的檢察。將煤氣柜表面清理后,首先采用超聲波測(cè)厚儀對(duì)煤氣柜進(jìn)行全方位、多點(diǎn)測(cè)厚,疑問(wèn)點(diǎn)、連接處等重點(diǎn)部位必須測(cè)量、記錄;之后,用泄漏檢測(cè)儀對(duì)煤氣柜進(jìn)行泄漏檢測(cè),用著色探傷檢測(cè)表面缺陷。經(jīng)過(guò)檢查、測(cè)量和探傷,煤氣柜的狀況是,氣柜壁板整體狀況良好,平均厚度在3.3mm到4.2mm之間,氣柜主體并未明顯減薄;在鐘罩及鐘節(jié)一發(fā)現(xiàn)小漏點(diǎn)共計(jì)34處,其中裂紋7處,均發(fā)生在焊縫附近,裂紋呈延焊縫走向,最長(zhǎng)的裂紋180mm,寬0.8mm;其他27處漏點(diǎn)大多呈不規(guī)則橢圓形漏點(diǎn),最小的僅為2~3mm,最大漏點(diǎn)為直徑50~70mm的孔洞。根據(jù)檢查、測(cè)量和探傷記錄,繪制出煤氣柜缺陷(漏點(diǎn))分布圖,為分析煤氣柜技術(shù)狀態(tài)、編制檢修施工方案和檢修施工提供依據(jù)。

      2 煤氣柜出現(xiàn)漏點(diǎn)原因分析

      根據(jù)煤氣柜缺陷(漏點(diǎn))分布圖,煤氣柜漏點(diǎn)有裂紋和孔洞兩類。

      2.1 裂紋原因分析

      煤氣柜上的裂紋明顯呈延焊縫走向,表明與焊接的密切關(guān)系。因煤氣柜操作壓力很低,故導(dǎo)致裂紋發(fā)生的主要原因應(yīng)是焊接應(yīng)力。

      2.2 孔洞原因分析

      煤氣柜孔洞多分布在煤氣柜內(nèi)部環(huán)形支撐梁附近及氣柜密封水槽水面附近。內(nèi)部支撐梁附近是受力較大的部位,既有焊接應(yīng)力又有支撐作用力,同時(shí)又與水煤氣接觸。

      結(jié)合煤氣柜的防腐結(jié)構(gòu)、施工過(guò)程,對(duì)煤氣柜孔洞分布區(qū)域進(jìn)行力學(xué)和介質(zhì)環(huán)境分析,導(dǎo)致煤氣柜出現(xiàn)孔洞泄漏的原因如下。

      (1)氣柜內(nèi)部環(huán)形支撐梁部位孔洞

      在對(duì)煤氣柜防腐施工過(guò)程中,因氣柜內(nèi)部環(huán)形支撐梁部位不能完全進(jìn)行防腐處理,設(shè)備防腐存在不足;氣柜壁面存在成分、力學(xué)等微觀差異;同時(shí),煤氣柜的工作介質(zhì)是半水煤氣,含有水分以及氧氣、二氧化硫、硫化氫等腐蝕性組分,當(dāng)氣體介質(zhì)與潮濕容器壁接觸時(shí),出現(xiàn)不同電極電位的區(qū)域,發(fā)生電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致防腐缺陷部位局部出現(xiàn)腐蝕,由內(nèi)向外發(fā)展直至出現(xiàn)孔洞。

      (2)氣柜密封水槽水面附近孔洞

      當(dāng)前許多無(wú)線收發(fā)系統(tǒng)的射頻前端電路,如3G與4G手機(jī)、藍(lán)牙及WLAN等,已經(jīng)逐漸采用系統(tǒng)級(jí)封裝方式,以實(shí)現(xiàn)功率放大器模組與天線切換開(kāi)關(guān)模組等的微型化。在電子系統(tǒng)中,片外組裝的無(wú)源元件占據(jù)了可觀的面積,成為系統(tǒng)尺寸進(jìn)一步減小的瓶頸??s小無(wú)源元件的尺寸以減小元件所占據(jù)的空間是目前急需解決的問(wèn)題[1]?;诙鄬颖∧ぜ夹g(shù)的集成無(wú)源元件IPD(Integrated Passive Device)由于其相較于分立無(wú)源元件具有尺寸小、高頻特性好、可靠性高、設(shè)計(jì)靈活、成本低的優(yōu)點(diǎn)[2],正在軍事、航空、醫(yī)藥、照明、消費(fèi)電子等應(yīng)用中不斷地取代傳統(tǒng)的分立無(wú)源元件。

      氣柜環(huán)形水封部位防腐漆由于處于水封槽水中,長(zhǎng)期經(jīng)受風(fēng)干、浸漬作用,造成局部防腐漆脫落,導(dǎo)致防腐漆失效,由于近年為保證生產(chǎn)達(dá)標(biāo),提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期,未能及時(shí)進(jìn)行防腐維護(hù),使煤氣柜水封槽水位部分表面裸露,與水封中溶解不同濃度氧的水形成氧濃差電池,即發(fā)生水線腐蝕,導(dǎo)致氣柜水槽壁板腐蝕,該腐蝕由外向內(nèi)發(fā)展,直至出現(xiàn)孔洞,成為漏點(diǎn)。漏點(diǎn)附近的焊接應(yīng)力集中,對(duì)腐蝕起加速作用。

      3 堵漏技術(shù)方案與實(shí)施

      3.1 堵漏技術(shù)方案的確定

      根據(jù)公司生產(chǎn)情況、煤氣柜缺陷狀況、操作壓力、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及維修方便,確定堵漏技術(shù)方案。方案的技術(shù)手段是采用應(yīng)急修補(bǔ)劑進(jìn)行堵漏。采用的應(yīng)急修補(bǔ)劑(可賽新帶壓堵漏膠棒),其主要物理機(jī)械性能為溫度(23±2)℃,相對(duì)濕度(50±5)%,抗壓強(qiáng)度96.6MPa,剪切強(qiáng)度12MPa,彎曲強(qiáng)度33.9MPa。

      為確保堵漏技術(shù)方案的安全可靠性和可實(shí)施性,先進(jìn)行修補(bǔ)劑膠棒堵漏實(shí)驗(yàn)和煤氣柜應(yīng)力計(jì)算。截取長(zhǎng)度500mm、φ57mm的碳鋼管一根,在管壁上開(kāi)出三處形狀不規(guī)則大小適中的孔洞(孔洞平均直徑20mm),打磨出一道長(zhǎng)150mm寬4mm的縫隙后,進(jìn)行外表面清理,使孔洞及縫隙周邊20mm范圍內(nèi)無(wú)銹蝕,無(wú)雜質(zhì),表面見(jiàn)金屬光澤;涂抹修補(bǔ)劑,管子兩端以6mm碳鋼板焊接封堵,其中一端焊接打壓接頭進(jìn)行打壓試驗(yàn)。當(dāng)試驗(yàn)壓力達(dá)到1.58MPa時(shí),縫隙涂膠處破裂。此時(shí),堵漏膠縫所受應(yīng)力為:

      可見(jiàn),σθ2>σθ1

      即采用修補(bǔ)劑膠棒進(jìn)行煤氣柜堵漏是能夠滿足強(qiáng)度要求的,確定的堵漏技術(shù)方案是可行的。

      3.2 堵漏技術(shù)方案的實(shí)施

      (1)直接用修補(bǔ)劑膠棒進(jìn)行煤氣柜堵漏

      用修補(bǔ)劑膠棒進(jìn)行煤氣柜堵漏,實(shí)施方案的基本步驟是,對(duì)漏點(diǎn)及其周邊50mm的范圍進(jìn)行清理,達(dá)到無(wú)銹蝕,無(wú)雜質(zhì),表面見(jiàn)金屬光澤;涂抹修補(bǔ)劑,控制涂抹速度,避免氣體進(jìn)入;固化后檢查、清理多余的修補(bǔ)劑。

      煤氣柜檢修直接采用堵漏膠棒成功對(duì)漏點(diǎn)中的3處裂紋,12處漏點(diǎn)進(jìn)行了封堵。

      直接用修補(bǔ)劑膠棒進(jìn)行煤氣柜堵漏的好處是,修理工藝簡(jiǎn)單,沒(méi)有焊接過(guò)程,可避免焊接應(yīng)力對(duì)設(shè)備的影響腐蝕。

      (2)用修補(bǔ)劑膠棒和卡具組合堵漏

      對(duì)于面積較大的漏點(diǎn),在用修補(bǔ)劑堵漏的基礎(chǔ)上,制作專用卡具提高堵漏的效果,所用工具、卡具及實(shí)施過(guò)程如下。

      圖1 組合堵漏結(jié)構(gòu)(打卡子)示意圖

      針對(duì)漏點(diǎn)制作“丁”字型螺栓;在對(duì)漏點(diǎn)實(shí)際測(cè)量后,截取長(zhǎng)度大于孔洞1/3、30°的角鋼或直徑16mm鋼筋與M12×40全螺紋螺栓進(jìn)行焊接;準(zhǔn)備大于孔洞面積的正方形鐵板,厚度為1~2mm均可,在中間位置開(kāi)直徑13mm的孔,同時(shí)準(zhǔn)備厚度10mm的等面積橡膠板,中間開(kāi)直徑13mm孔;實(shí)施中首先將“丁”字型螺栓兩端先后放進(jìn)氣柜漏孔中,左右均勻,掛靠實(shí)穩(wěn),然后涂抹修補(bǔ)劑,再用橡膠板與鐵板由外穿套螺栓,用螺帽把緊,示意如圖1。

      對(duì)裂紋較長(zhǎng)的漏點(diǎn),采用制作螺栓掛鉤配合長(zhǎng)尺寸鋼筋,多點(diǎn)掛拉,然后涂修補(bǔ)劑外壓橡膠板及鐵板的做法,同樣達(dá)到效果。

      煤氣柜檢修采用卡具堵漏效果明顯,處理19處,對(duì)其中的4處長(zhǎng)裂紋進(jìn)行再處理,完全堵塞住漏點(diǎn),對(duì)氣柜泄漏的控制有關(guān)鍵作用。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      我們檢修煤氣柜處理漏點(diǎn),采用的方法簡(jiǎn)單,對(duì)柜體沒(méi)有實(shí)施高溫加熱,無(wú)熱應(yīng)力、焊接應(yīng)力等導(dǎo)致腐蝕的不利因素,成本低,效果明顯,經(jīng)濟(jì)效益顯著。從準(zhǔn)備工作,至堵漏完成,共用五天時(shí)間,所有漏點(diǎn)全部進(jìn)行消漏塞堵,泄漏問(wèn)題得到解決,

      經(jīng)檢測(cè),氣柜周圍一氧化碳濃度達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn),為正常生產(chǎn)提供了保障。據(jù)車間提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),堵漏完成后,每天可節(jié)省原料氣4 000m3,約合1 500元的原煤,在很大程度上減少了能源浪費(fèi),為企業(yè)節(jié)省了開(kāi)支。

      Repair and Constrution of External-Frame Column Guided Gas Holder

      GAO Zhi-kai,WANG Jian-guo,DENG jiang(Sinochem Jilin Changshan Chemical Co.,Ltd.,Songyuan Jilin 138000,China)

      Introduce causes for 10 000m3gas holder leakage,the plugging technology scheme,the repairing process and results.

      gas holder;equipment maintenance;technology scheme;plugging

      TQ113.25+1

      B

      1003-6490(2012)03-0050-02

      2012-03-12

      高志凱(1975-),男,吉林松原人,長(zhǎng)山化工有限公司造氣車間機(jī)械工程師。

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